黃良夏
(安徽省駟馬山引江工程管理處,安徽 和縣238200)
推力瓦是大型泵站立式同步電動機的關(guān)鍵部件之一,且大都采用巴氏合金瓦。其在運行過程中,因推力瓦產(chǎn)品缺陷、設(shè)備安裝質(zhì)量和管理水平等因素造成推力瓦燒損,而不得不被迫停機,嚴重影響抗旱與排澇運行。其燒損及發(fā)展過程:電機運轉(zhuǎn)時,推力瓦與鏡板之間須有0.04~0.10mm厚度的均勻油膜,一旦某塊瓦某處油膜厚度遭到破壞,瓦面及與之接觸的鏡板面得不到潤滑,出現(xiàn)干磨擦或半液磨擦,瓦溫急驟上升,油膜粘度下降,運行條件惡化。當(dāng)該處瓦溫超過巴氏合金的熔點時,推力瓦燒損便從該處開始,熱量經(jīng)旋轉(zhuǎn)的鏡板傳遞,如此惡性循環(huán),波及到臨近的瓦,甚至于全部瓦塊。作者從設(shè)備制造缺陷、安裝質(zhì)量、運行管理角度分析了巴氏合金推力瓦燒瓦原因,以供同行們參考。
抗重螺栓與推力盤配合應(yīng)緊密,若松動較大,運行后抗重螺栓將產(chǎn)生徑向或軸向晃動,必然會引起推力瓦的升高或下降,破壞了安裝時已調(diào)整好的各瓦均勻受力度。因此,要求抗重螺栓軸向晃度小于0.01~0.02mm,徑向晃度小于 0.02~0.03mm。
推力軸承由推力瓦塊、磷銅墊片、抗重螺栓、限位螺栓、推力盤組成。受加工工藝限制,推力瓦背面支承凹孔存在直徑過大,凹孔底面有直徑和深度大小不一的錐孔缺陷。如安徽省駟馬山引江工程烏江抽水站6臺TDL1600-40/3250電機均為70年代初制造,其推力瓦背面支承凹孔均存在錐孔。在歷次機組檢修中發(fā)現(xiàn),磷銅墊片都有不同程度的變形,有的甚至呈碗形,中間壓痕明顯。作者分析認為:支承磷銅墊片在凹孔底與抗重螺栓之間,由于孔底錐孔的存在,受抗重螺栓弧形面頂托,受力承重后出現(xiàn)不同程度的變形,荷載越大變形越大。運行時,由于瓦的游擺,抗重螺栓與墊片之間會發(fā)生輕微位移。而當(dāng)機組振動增大,位移量就越大。由于磷銅墊片與支承凹孔底面存在加工不平行偏差,加之磷銅墊片變形量不一樣,接觸厚度發(fā)生改變,必然會造成推力瓦承載面上升或下降,破壞了推力瓦受力均勻度,受力最大的瓦磨損大甚至可能發(fā)生燒損。
引起鏡板不平的原因:①自身加工精度不高,平面度超過0.03mm;②受推力頭與鏡板、絕緣墊組裝時螺栓擰緊力大小不一影響;③在調(diào)整機組軸線擺動分區(qū)刮削處理絕緣墊時,沿周向界線研磨不平順,即存在所謂的“棱臺”造成。鏡板不平,會造成推力瓦受力不均,受力大的推力瓦呈周期改變。在調(diào)整推力瓦受力時,能明顯感到始終有一些瓦松動、不受力,有些瓦受力很大。聯(lián)合盤車時,凈擺度測量值不符合正弦曲線規(guī)律,而呈現(xiàn)梅花狀跳躍。
受抗重螺栓集中力和鏡板面荷載作用,推力瓦四周必然產(chǎn)生較大撓度,中部相對凸起。另一方面,因瓦面合金與瓦基鋼坯為2種不同材質(zhì),熱線脹變化量不同,巴氏合金瓦面的熱線脹系數(shù)是瓦基坯體的2倍。運行時,隨著軸瓦溫度升高,瓦面膨脹量大于坯體膨脹量,造成推力瓦變形上凸,且瓦面中部為凸起最高處。造成該處油膜厚度減小,該區(qū)域就會出現(xiàn)干摩擦或半液摩擦,也最易發(fā)生磨損、燒熔。
推力瓦調(diào)水平,通常是先調(diào)平3塊基準瓦,再升起其余5塊瓦的方法。調(diào)整時通常由經(jīng)驗豐富的老師傅采用人工錘擊方式松緊抗重螺栓,從而升降瓦面。調(diào)整推力瓦受力靠手感,無法保證8塊瓦均勻受力,往往使軸瓦間溫差可達到5~8℃。
推力瓦屬擺動瓦,瓦的游擺有利于進油油楔的形成。安裝時,相鄰?fù)呖ú坶g的限位螺栓偏高或偏低,高度不適中,推力瓦在運行中的自由擺動受限,進油油楔受到破壞,油膜厚度難以形成,從而導(dǎo)致推力瓦磨損、燒損。
推力瓦的加工精度高低,直接影響瓦面潤滑條件。受加工工藝限制,合金瓦在鑄造中瓦面難免會有夾渣、氣孔等質(zhì)量缺陷。對存在夾渣、大的氣孔的瓦塊,可送專業(yè)廠家進行剔除、修補處理,小氣孔可將周圍刮削成斜坡。巴氏合金推力瓦的研刮一般按研磨、刮削兩道工序進行,要求與鏡板面按機組旋轉(zhuǎn)方向人工研磨,然后對研磨顯現(xiàn)的高點、大點進行粗刮、精刮,反復(fù)數(shù)次,直至每瓦面每1cm2至少要有不少于2個接觸點。最后對中間部位進行刮低,以降低瓦面中部受力上凸變形影響。
鏡板翹起,與推力瓦承載面不平行,導(dǎo)致瓦面油膜厚薄不均。油膜最薄處,容易出現(xiàn)干摩擦,導(dǎo)致磨損、燒瓦。引起鏡板翹起,最主要原因是機組導(dǎo)軸承間隙偏大,機組轉(zhuǎn)動部分擺度超標(biāo),軸線傾斜。而出現(xiàn)導(dǎo)軸承間隙大的情況:①安裝時質(zhì)量控制不到位;②受轉(zhuǎn)動部件偏離轉(zhuǎn)動中心的質(zhì)量慣性離心力、定轉(zhuǎn)子磁場偏心引起的不平衡磁拉力、作用于葉輪的橫向水力不平衡力、水泵汽蝕振動等因素影響,導(dǎo)軸承出現(xiàn)磨損,特別是水導(dǎo)軸承磨損最為嚴重,而間隙增大又加劇了機組擺動。如此發(fā)展,不僅導(dǎo)軸瓦、泵軸磨損,進而使推力瓦受損。
大型同步電動機轉(zhuǎn)子磁極一般在生產(chǎn)廠家已掛裝好,新電機安裝前、老機組檢修時都要復(fù)核磁極高度偏差。如果偏差過大,轉(zhuǎn)子的磁場中心就像一條不規(guī)則的波浪線,電動機運轉(zhuǎn)時,定子的交流旋轉(zhuǎn)磁場牽引著轉(zhuǎn)子勵磁磁場作波浪形瞬間變化,磁場力脈動變化。既可能影響機組運行擺度,又可能給推力瓦增加一個附加荷載。情況嚴重時,造成推力瓦燒損。江蘇泗洪二站就曾發(fā)生過1臺機組在試運行時因轉(zhuǎn)子磁極高差超過10mm,導(dǎo)致多次燒瓦的事故,后經(jīng)檢查處理,把轉(zhuǎn)子磁極高差調(diào)整到3mm,消除了事故。因此《SL317-2015泵站設(shè)備安裝及驗收規(guī)范》第3.3.3條規(guī)定“轉(zhuǎn)子磁極高度允許偏差為±1.5mm,轉(zhuǎn)子磁極中心掛裝高程允許偏差為±1.0mm”。
隨著生態(tài)環(huán)境、大氣環(huán)境的變化,泵站運行工況發(fā)生了改變。如安徽省駟馬山引江工程烏江抽水泵站,近年來進水池平均最低水位降至2.55m(水泵最低運行水位2.8m),機組汽蝕振動強烈,為防止發(fā)生燒瓦等事故而有時不得不停機。進水池攔污柵堵塞未及時清除,過柵水頭差大,水流夾帶著大量空氣,進水流道嚴重淤積,進水流態(tài)紊亂等工況也都會導(dǎo)致機組汽蝕振動的發(fā)生。另外,機組在極端高揚程下運行,會增大軸向水推力,增加推力瓦的工作荷載。而推力軸承荷載系數(shù)ε>0.9,滿負荷運行的機組是最容易發(fā)生燒瓦的。
潤滑油的變質(zhì)原因:①因長期運行自然劣化;②冷卻水銅管接頭可能發(fā)生滲漏;③軸電流的長期電解作用,降低油質(zhì)潤滑性能。電機正常運行時,主軸不可避免地處于不對稱的脈沖磁場中運轉(zhuǎn),在主軸上會產(chǎn)生一定數(shù)量的電壓。若推力頭與鏡板、導(dǎo)軸瓦架與機架之間絕緣電阻較低或潤滑油含水分較大,軸電流通過主軸、軸承、機座就形成了通路,軸電流的存在,不僅會影響油質(zhì)潤滑性能,還會侵蝕鏡板和推力瓦表面。所以在電機檢修中,必須檢測絕緣墊、導(dǎo)軸瓦與瓦背絕緣電阻值。
泵站同步電動機軸承主要冷卻介質(zhì)是壓力冷卻水。軸承磨擦熱量經(jīng)潤滑油,由油槽內(nèi)冷卻器中泵送壓力冷卻水帶走。冷卻器內(nèi)結(jié)垢、局部堵塞、進出水壓不足都會使冷卻水流量變小,熱量交換減少;另外電機在起動前必須先頂起機組轉(zhuǎn)子3~5mm,目的是給鏡板與推力瓦之間充油,未頂車、頂車高度不夠或頂車時間過短,推力瓦與鏡板間未形成油膜,起動時易發(fā)生燒瓦。
發(fā)生推力瓦燒損可能是某一因素單獨作用,也可能是多種復(fù)雜因素相互關(guān)聯(lián)的結(jié)果。應(yīng)結(jié)合機組各項運行參數(shù)、故障現(xiàn)象從最簡單的原因入手分析判斷。為有效地預(yù)防燒瓦事故,可采取以下預(yù)防和處理措施。
保證定子磁場中心應(yīng)高于轉(zhuǎn)子磁場中心-0.15%~+0.5%L,以減小軸承荷載;保證鏡板與推力頭組裝后的平面度符合要求,應(yīng)防止多次刮削絕緣墊處理,周向分區(qū)界線“棱臺”造成鏡板周向呈波浪形;調(diào)整推力瓦受力,可采用兩只相互垂直的百分表進行調(diào)整,使8塊推力瓦受力均勻,瓦溫差可降到3~5℃;調(diào)整機組軸線擺度,保證符合《SL317-2015泵站設(shè)備安裝及驗收規(guī)范》第3.3.11條規(guī)定要求;在保證水導(dǎo)軸承潤滑液膜前提下,減小導(dǎo)軸承間隙和軸線偏斜,從而減小因鏡板翹起造成的推力瓦受力不均;保證推力瓦剛度,提高推力瓦的研刮質(zhì)量,可有效的防止推力瓦的燒損。
對晃度過大的抗重螺栓要及時更換,對偏差相對較小的,應(yīng)將抗重螺栓電鍍處理,使螺孔配合緊密,降低晃動量;推力瓦支承錐孔進行補焊后銑平,重新研刮瓦面。江蘇江都四站5號、7號機在1992年、1993年推力瓦燒損中就應(yīng)用上述方法進行了處理,取得較好的效果。
機組在制造安裝階段,保證電機定轉(zhuǎn)子磁場中心高度、轉(zhuǎn)子磁極高差符合規(guī)范要求,以減小軸承荷載及不平衡磁拉力。在投入運行階段,要避免機組在高揚程下運行,以免推力軸承過載。及時對柵前雜物清理,對進水流道清淤,改善進水流態(tài);避免在低淹沒深度下運行,同時加大科研技改研究,對水泵進行改型,以適應(yīng)運行工況變化要求。
正常運行期間,要加強巡視觀察,如某塊瓦瓦溫驟然上升,達到報警限值,要立即停機檢查,查明原因并做好記錄。對經(jīng)常發(fā)生燒瓦事故的機組,在未查明原因前,可適當(dāng)降低報警限值;設(shè)備日常維護保養(yǎng)中,應(yīng)定期對潤滑油進行檢驗,變質(zhì)的潤滑油必須更換,含水分的潤滑油應(yīng)過濾。如安徽省《DB34/T 2873-2017大型泵站設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)范》第6.2.2.14條規(guī)定“潤滑油2~3年化驗一次”。
彈性金屬塑料瓦與傳統(tǒng)的巴氏合金瓦相比,具有承載能力強、耐高溫、變形小、摩擦系數(shù)小、維修簡單等優(yōu)點,目前已在大中型泵站中得到推廣使用。
造成推力瓦燒損的原因很多,其結(jié)果是造成推力瓦面與鏡板之間的油膜破壞,出現(xiàn)干摩擦或半液摩擦。因此要嚴格要求制造精度、安裝質(zhì)量,不能有半點疏忽。同時要加強泵站機組的日常管理維護,通過科學(xué)合理的調(diào)度,避免在惡劣工況下運行。本文通過對推力瓦燒損的一般原因以及通常處理預(yù)防方法的介紹,希望對泵站技術(shù)管理人員能提供有益的幫助。