辛廣峰
摘要:采用小井眼井大幅度地降低低滲透、特低滲透油氣田的開發(fā)成本,來提高該類氣田的開發(fā)經(jīng)濟(jì)效益顯得十分緊迫和非常必要。目前,研究區(qū)塊共有油井中小井眼井占油井總數(shù)的7.4%,隨著生產(chǎn)開發(fā)逐年增加,后續(xù)需鉆塞配合的增產(chǎn)措施日益增多,如擠灰、壓裂防砂、化學(xué)堵水、大劑量調(diào)剖等,措施后堵劑在井筒內(nèi)凝固,形成一定長度的堵塞段,常規(guī)沖砂沖不動,需要鉆塞。目前,油田小井眼鉆塞以螺桿鉆鉆塞為主要方式。因此查找影響小井眼鉆塞效率低的原因,采取措施,提高小井眼鉆塞效率,是目前的當(dāng)務(wù)之急。
關(guān)鍵詞:小井眼井;鉆塞配合;螺桿鉆;鉆塞效率
修井作業(yè)工藝技術(shù)是伴隨著油田勘探開發(fā)以及采油工藝的發(fā)展而不斷發(fā)展的,各種完井方式不斷增加,完井套管直徑小于Φ139.7 mm的小井眼井逐年增加。隨著小井眼采油配套技術(shù)的應(yīng)用,側(cè)鉆井的增多,以及不斷的井下作業(yè)施工,小井眼事故井?dāng)?shù)也隨之增加,也相應(yīng)的需要進(jìn)行修井作業(yè)。
由于小井眼井徑小,配套工具困難,環(huán)空容積小,易卡鉆。常規(guī)螺桿鉆具難以滿足小井眼鉆塞要求,導(dǎo)致小井眼鉆塞效率低。該文從小井眼鉆塞工藝技術(shù)的特點入手,對小井眼鉆塞技術(shù)進(jìn)行了研究說明,對于提高小井眼修井技術(shù)水平具有重要的指導(dǎo)意義。
1 存在問題分析
(1)鉆塞效率低、進(jìn)尺困難。小井眼螺桿鉆外徑尺寸一般有φ73mm、φ89mm,φ95mm 三種,提供的扭矩僅為0.3-1KN.m,遇到較硬的灰面,進(jìn)尺困難,最后需轉(zhuǎn)大修鉆塞。并且小螺桿鉆易堵塞、需起管更換鉆具,鉆塞效率低。
(2)井徑小,配套工具困難。油田最小井眼為4吋套管,套管內(nèi)徑僅為φ86mm,限制了鉆塞作業(yè)工具的配套尺寸,大部分鉆塞工具不適用。小井眼鉆塞工具品種少,井下工具強度難以滿足要求,可靠性差。
(3)環(huán)空容積小,易卡鉆。由于井眼容積小,加上內(nèi)有管柱,空間更小,大塊固體顆粒不易返排,循環(huán)不暢造成堆積,易卡鉆。
2 小井眼井鉆塞配套技術(shù)
2.1動力水龍頭裝置
動力水龍頭裝置是一種新型的石油天然氣修井作業(yè)裝備,可替代常規(guī)轉(zhuǎn)盤和螺桿鉆驅(qū)動鉆具旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)。動力水龍頭集機械、液壓、氣動于一體,由水龍頭本體、液壓站和遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)三大部分組成。
(1)動力水龍頭本體是裝置的執(zhí)行部件,由形提環(huán)、鵝頸管、沖管盤根、反扭矩臂、減速箱、液壓馬達(dá)、主軸等組成。
(2)液壓站向整個系統(tǒng)提供液壓油,由柴油機、主液壓泵、輔助液壓泵、油箱、控制元件和油路附件構(gòu)成。
(3)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),可對裝置隨時進(jìn)行參數(shù)設(shè)定和調(diào)節(jié)。采用液壓驅(qū)動對主軸和轉(zhuǎn)速進(jìn)行無級調(diào)控,各種作業(yè)參數(shù)可集中顯示和控制。在井下發(fā)生蹩鉆現(xiàn)象時操縱平臺能及時發(fā)現(xiàn)壓力升高,采取合理處置措施,為本質(zhì)化安全提供了保障。
2.2 小直徑平底磨鞋
將三牙輪或三刮刀鉆頭改為小直徑平底磨鞋,進(jìn)一步提高鉆進(jìn)速率。開發(fā)φ80mm小直徑平底磨鞋,滿足4吋套管內(nèi)鉆塞需求。平底磨鞋底面上堆焊YD合金和其他耐磨材料,利于用較大的鉆壓對灰面進(jìn)行研磨。它具有便于排砂、進(jìn)尺效率更快、強度更高、便于加壓的優(yōu)點。
2.3配套薄壁鉆桿
由于4吋套管內(nèi)徑為86mm,鉆桿外徑小于86mm的鉆桿有4種。而接箍是鉆桿外徑最大處,接箍小于86mm的鉆桿有φ50mm 鉆桿和φ60mm薄壁鉆桿,考慮到φ50mm 鉆桿外徑僅50mm,抗拉強度較低,故小井眼內(nèi)鉆桿選用φ60mm薄壁鉆桿。φ60mm薄壁鉆桿材質(zhì)采用G105管材加工而成,屈服強度:600MPa~605MPa,抗拉強度:716KN,斷后伸長率:29.5%~30%。
2.4采用反循環(huán)沖砂方式
將平底磨鞋底部水眼擴(kuò)大,改變常規(guī)循環(huán)沖砂方式,由正循環(huán)改為反循環(huán),便于將大塊固體顆粒返排出去,循環(huán)徹底干凈,一次鉆磨到底。
2.5管柱優(yōu)化
目前,油田的小井眼鉆塞管柱結(jié)構(gòu)為:牙輪或刮刀鉆頭+ 螺桿鉆+平式油管,本次對管柱結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,管柱組合上部常規(guī)套管內(nèi)選用Φ73mm加厚油管,底部小套管內(nèi)選用Φ60mm薄壁鉆桿,下部接相應(yīng)鉆頭。
2.6施工工藝
(1)組配鉆塞管柱。
(2)緩慢下探塞面,開泵循環(huán)正常后,下放鉆具至塞面。
(3)控制鉆壓20KN左右,一直鉆塞至設(shè)計深度。
(4)鉆塞完畢后,循環(huán)徹底干凈后起出管柱。
3 現(xiàn)場應(yīng)用情況
小井眼鉆塞配套技術(shù)研究與試驗,確保了油水井正常生產(chǎn)及后續(xù)增產(chǎn)措施的順利實施,為穩(wěn)產(chǎn)提供了有力保障和技術(shù)支撐。截至2017年8月,共成功實施2井次,成功率100%,1趟鉆磨管柱完成鉆磨作業(yè),累計鉆塞101米,用時5小時,平均機械鉆速達(dá)到20m/h。貢獻(xiàn)增油388噸,節(jié)省大修作業(yè)費用140萬元,合計創(chuàng)效147萬元。
典型井1:A井
該井于3月份實施壓裂防砂,施工后井筒內(nèi)形成高強度樹脂砂塞,常規(guī)沖砂沖不動,該井還是小井眼5寸半套管懸掛4寸套管,實施常規(guī)螺桿鉆鉆塞難度極大,易卡鉆,存在施工安全風(fēng)險。經(jīng)論證分析,決定實施小井眼鉆塞工藝。鉆塞井段:1240-1311m,進(jìn)尺:71m,施工時間:3.5h。
典型井2:B井
該井于5月份實施大劑量調(diào)剖后,在井筒內(nèi)形成堵劑段塞,硬度大。該井還是小井眼7寸套管懸掛5寸套管,在824米位置還存在套變,套管縮徑為Φ95×92mm。實施常規(guī)螺桿鉆鉆塞后無進(jìn)尺,鉆不動。經(jīng)論證分析,決定實施小井眼鉆塞工藝。鉆塞井段:834-864m,進(jìn)尺:30m,施工時間:1.5h。
4 結(jié)論及認(rèn)識
(1)配套小套管內(nèi)鉆塞管柱工具,實現(xiàn)小套管內(nèi)動力水龍頭鉆塞零突破,在小井眼鉆塞領(lǐng)域內(nèi),實現(xiàn)了整體工藝創(chuàng)新。
(2)現(xiàn)場應(yīng)用表明,該技術(shù)可一趟鉆磨管柱完成鉆磨作業(yè),提高鉆塞一次成功率,可避免轉(zhuǎn)大修作業(yè)。
(3)與常規(guī)小井眼鉆塞相比,該技術(shù)具有縮短施工周期,節(jié)約作業(yè)成本,降低勞動強度,提高施工安全性等技術(shù)優(yōu)勢,具有廣闊的應(yīng)用前景。
參考文獻(xiàn)
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