李定忠
(貴州鴨溪發(fā)電有限公司,貴州遵義 563108)
氣力輸灰系統(tǒng)作為鍋爐系統(tǒng)的組成部分,其運(yùn)行是否可靠直接關(guān)系到機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。倉泵作為氣力輸灰系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,它的可靠運(yùn)行直接關(guān)系輸灰系統(tǒng)的正常運(yùn)行。如果倉泵輸灰不暢,不僅檢修安全風(fēng)險(xiǎn)高,工作量大,而且環(huán)境污染嚴(yán)重,常常導(dǎo)致灰斗積灰嚴(yán)重,造成堵塞空預(yù)器、灰斗變形、垮塌。所以,倉泵輸灰不正常對鍋爐系統(tǒng)乃至整個(gè)機(jī)組系統(tǒng)的安全運(yùn)行都存在安全隱患。
氣力輸送倉泵在該系統(tǒng)中主要用于飛灰的輸送,它自動化程度高,利用PLC(Programmable Logic Controller,可編程邏輯控制器)控制整個(gè)輸送過程實(shí)現(xiàn)全自動控制。主要由進(jìn)料裝置、氣動出料閥、倉泵泵體、氣化裝置、管路系統(tǒng)及閥門組成。倉泵輸送過程分為4個(gè)階段。
(1)進(jìn)料階段。倉泵投入運(yùn)行后進(jìn)料閥打開,飛灰自由落入泵體內(nèi),當(dāng)料位計(jì)發(fā)出料滿信號或設(shè)定時(shí)間時(shí),進(jìn)料閥自動關(guān)閉。在這一過程中,料位計(jì)為主控元件,進(jìn)料時(shí)間控制為備用措施。只要料位到或進(jìn)料時(shí)間到,都自動關(guān)閉進(jìn)料閥。
(2)流化加壓階段。倉泵進(jìn)氣閥打開,壓縮空氣從泵體底部的氣化室進(jìn)入,擴(kuò)散后穿過流化盤(板),將飛灰充分流化的同時(shí),泵內(nèi)的氣壓也逐漸上升。
(3)輸送階段。當(dāng)泵內(nèi)壓力達(dá)到一定值時(shí),壓力傳感器發(fā)出信號,吹堵閥打開,延時(shí)幾秒后,出料閥自動開啟,流化板上的飛灰流化加強(qiáng),輸送開始,泵內(nèi)飛灰逐漸減少。此過程中流化板上的飛灰始終處于邊流化邊輸送的狀態(tài)。
(4)吹掃階段。當(dāng)泵內(nèi)飛灰輸送完畢,壓力下降到等于或接近管道阻力時(shí),進(jìn)氣閥和吹堵閥在延時(shí)一定時(shí)間后關(guān)閉,從而完成一次工作循環(huán)。
從以上工作流程看,倉泵流化盤(板)是否正常是關(guān)系氣力輸灰系統(tǒng)是否正常運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)備,但在實(shí)際的運(yùn)行中存在2個(gè)問題。
(1)流化盤(板)對輸送壓縮空氣品質(zhì)要求高,必須達(dá)到含塵<5 mg/m3、壓力露點(diǎn)溫度<+20 ℃、含油<5 mg/m3,而在實(shí)際運(yùn)作中,輸送壓縮空氣因?yàn)槠渌?,很難保證品質(zhì)達(dá)標(biāo),所以,流化盤(板)常常堵塞。
(2)流化盤(板)硬度高、易碎,容易被灰斗內(nèi)落入的異物砸碎。因此,流化盤(板)堵塞、破碎的問題是常常導(dǎo)致輸灰系統(tǒng)輸灰不暢、堵管頻繁、故障率高的主要原因。
流化盤(板)在倉泵中的作用是讓壓縮空氣不斷通過它的微孔,將它上面附近的粉煤灰流化,呈“懸浮”狀態(tài),使之在倉泵進(jìn)出口管道之間,硫化盤(板)上形成一段呈“懸浮”態(tài)的疏松段,從而達(dá)到倉泵內(nèi)粉煤灰始終不是全部重力都壓在硫化盤上,克服了整個(gè)倉泵內(nèi)所有粉煤灰向下的壓力,減輕輸送阻力。
(1)停用氣化裝置(流化室及流化盤(板))。對于新建的氣力輸送系統(tǒng)用下引式倉泵直接取消流化盤裝置,加裝新型緩沖板。對于原氣力輸送系統(tǒng)用下引式倉泵,將原有流化盤(板)保留或拆除,關(guān)閉流化風(fēng)一次閥門,加裝新型緩沖板。
(2)在倉泵內(nèi)部流化裝置正上方設(shè)計(jì)新型緩沖板,技術(shù)要點(diǎn):①緩沖板呈圓弧狀,弧板寬度尺寸一般與輸灰母管尺寸相同,弧度宜為母管管徑1/4。②弧板長度與倉泵連接處筒體內(nèi)徑相同,并與倉泵壁焊接,焊縫高度為最薄件厚度。③弧板材料可選用20#,Q235B,304不銹鋼板或1Cr18Ni9等。④弧板厚度宜為(6~8)mm。
(3)在倉泵中上部加裝人孔門,便于日常檢修緩沖板情況。
(1)倉泵不需要配置底部流化盤、流化風(fēng)進(jìn)氣端蓋以及相關(guān)閥門組件,結(jié)構(gòu)更為簡單。
(2)緩沖板替換流化盤(板),直接取消了復(fù)雜的倉泵流化裝置。
2010年3月對1#爐省煤器、電除塵一二電場倉泵改造以后,經(jīng)過一年多的持續(xù)運(yùn)行,輸灰效果較改造前顯著改善,沒有發(fā)生過除進(jìn)料閥壞、倉泵進(jìn)大塊以外造成的堵管發(fā)生,達(dá)到了改造的目的。2011年6月,該發(fā)電廠總結(jié)1#爐倉泵的改造經(jīng)驗(yàn),對剩下的3臺爐省煤器、電除塵一二電場倉泵進(jìn)行了全面改造。相比與傳統(tǒng)帶有流化裝置的倉泵而言,在相同輸灰出力的前提下,輸灰系統(tǒng)改造后具有6個(gè)特點(diǎn)。
(1)投資低,相比與現(xiàn)有帶流化裝置的倉泵,生產(chǎn)成本(含加工制作和材料2部分)降低95%。
(2)系統(tǒng)簡單,取消原倉泵的底部流化盤、流化風(fēng)進(jìn)氣端蓋以及相關(guān)閥門組件,沒有安裝調(diào)試工作量。
(3)運(yùn)行穩(wěn)定,檢修維護(hù)工作量小。相比與現(xiàn)有帶流化裝置的倉泵,改造成緩沖板的倉泵系統(tǒng)維護(hù)工作量基本為零,其使用壽命與倉泵本體相當(dāng)。
(4)運(yùn)行成本低,該系統(tǒng)不用壓縮空氣作為流化風(fēng),不需要頻繁控制閥門,基本不產(chǎn)生費(fèi)用,一勞永逸解決問題。
(5)輸送效率高,能耗低。相比與現(xiàn)有帶流化盤倉泵輸送系統(tǒng),在同樣倉泵尺寸和系統(tǒng)配置條件下,輸送出力相當(dāng),當(dāng)可靠性更高,能耗更低。
(6)取消了倉泵硫化裝置,減少了用氣量,在加上輸灰順暢,在保證輸灰壓力的前提下,輸灰空壓機(jī)運(yùn)行由原2臺爐需啟4臺空壓機(jī)減為3臺運(yùn)行。
2臺爐年可節(jié)電1 900 800 kW·h。4臺爐年可節(jié)電3 801 600 kW·h。