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淺談循環(huán)流化床脫硫系統(tǒng)電氣設備設計理念

2019-02-19 22:38
新疆有色金屬 2019年2期
關鍵詞:中控室供風給料機

郎 明

(新鑫礦業(yè)股份公司阜康冶煉廠 阜康 831500)

1 引言

隨著經濟的發(fā)展,現(xiàn)代化工業(yè)生產對能源的需求量不斷增長,由此導致對環(huán)境的污染也日益嚴重。環(huán)境污染不僅破壞生態(tài)環(huán)境,也對人體健康產生極大危害。為了減少燃煤設備排出的污染煙氣,新一代的潔凈燃煤技術——具有高效低污染,煤種適應性好的循環(huán)流化床技術應運而生。采用該技術的循環(huán)流化床鍋爐,低溫分段燃燒可以有效降低CO與NOX的生成量。加入脫硫劑后,排出煙氣中的SO2含量也大大降低,所以循環(huán)流化床鍋爐在阜康冶煉廠得到應用。

循環(huán)流化床鍋爐的脫硫工藝,是一種爐內燃燒脫硫工藝。以石灰石做為脫硫吸收劑,投入爐內的石灰石在高溫條件下煅燒發(fā)生分解反應,生成氧化鈣、SO2和氧氣,經過化學反應生成硫酸鈣,最后隨著低渣排出爐外,達到脫硫目的。

2 運行中出現(xiàn)的問題

阜康冶煉廠動力車間有兩臺循環(huán)流化床鍋爐,一臺45T(3#爐)一臺75T(4#爐)。共用一套脫硫設備,提供鍋爐石灰石的脫硫工藝。前期脫硫設備只設計一個石灰石倉、一個給料機、供風系統(tǒng)全車間共用,在運行中給動力車間造成很多不利因素。現(xiàn)分析如下:

(1)一個石灰石倉:在運行中不知道何時石灰石消耗用完,有時脫硫劑還有一些時,運送脫硫劑的供給車來卸料,一車料卸不完,他們無法處理剩余的石灰石。有時石灰石消耗完,而運送石灰石原料的供給車卻不能夠保障隨時能運到。隨著國家環(huán)保排放標準的提高,不能很好的控制排放量,會造成對大氣的污染。

(2)一個給料機:原給料機控制系統(tǒng)是滑差調速電機控制、調節(jié)電機轉速給料。而控制器安裝在石灰石倉庫現(xiàn)場,遠離中控室。司爐運行人員啟動給料機,調整給料量后,就很少再去關注了,調大調小就這樣使用。運行人員一個班,跑上跑下很累,就不愿意調速了。勢必造成石灰石的大量浪費,給運行人員的調控也帶來很大的不便。

(3)供風系統(tǒng)共用:石灰石輸送是由車間共用的螺桿壓縮機供風,氣體輸送。壓縮空氣是輸送系統(tǒng)的動力,如果其壓力、流量不足,會降低輸送系統(tǒng)石灰石流動速度,嚴重時會引起堵管現(xiàn)象。

(4)煙氣在線要求的排放指標:煙氣在線設備安裝在電除塵室內,運行人員每隔一定時間,要去查看煙汽在線的指標量來調整脫硫劑的給料量。操作距離遠、調節(jié)不方便,給運行人員造成很大的不便。

3 電氣控制設計理念

阜康冶煉廠的兩臺鍋爐在運行中是一開一備。其3#鍋爐與4#鍋爐的中控室相距30多米,在7米平臺上,而脫硫設備在200米以外的零米平面,煙汽在線設備在300米外的上煤操作間。近年來不斷地減員增效,運行人員也在減少,頻繁的多地操作已不能很好地滿足鍋爐生產的需要。提高自動化程度的理念,降低人員勞動量的思路,在阜康冶煉廠得到大力提倡。為了解決以上脫硫工藝存在的問題,實現(xiàn)遠程控制勢在必行?,F(xiàn)就對脫硫工藝設備,提出電氣控制設計理念做些詳細說明。

(1)煙氣在線的排放指標量:與煙氣在線第三方托管單位溝通,了解其排放量的數據來源點。從上煤操作間內順電纜橋架,拉電纜至3#爐、4#爐中控室。在煙氣在線數據柜內信號采樣,取數據信號至安裝在中控室的二次儀表,直接顯示煙氣排放指標量。供運行人員隨時觀察,隨時調節(jié)給料量,達到環(huán)保要求。

(2)給料機的控制:前期的滑差調速電機,設計更新為變頻電機,由變頻器控制。在中控室安裝控制箱,設置增、減頻調速,正、反轉啟動。當給料機不下料時,將變頻器控制轉換為反轉,處理完后、再轉換為正轉運行。變頻器提供頻率表顯示電動機的運行頻率(轉速),在中控室控制箱上安裝頻率表,以便運行人員觀察給料電機運行情況,操作增減頻按鈕,實現(xiàn)遠程控制調節(jié)給料量。

(3)供風系統(tǒng):前期由車間共用的螺桿壓縮機供風,設計為兩臺羅茨風機供風,氣體輸送脫硫劑。重新設計電氣原理圖,重新布線現(xiàn)場安裝控制箱。為一開一備狀態(tài),消除供風不足的問題,減少堵塞管道現(xiàn)象。

(4)壓力變送器:在輸送管道中設計安裝壓力變送器,其二次表安裝在中控室,顯示管道中風壓的實際值。當管道中壓力升到高限定值時,其二次儀表的繼電器輸出開關量信號,及時停止羅茨風機和給料機。這說明管道中脫硫劑有堵塞現(xiàn)象,盡早停止供風、給料,防止造成更嚴重的管道堵塞。

(5)3#爐、4#爐共用一套脫硫設備:設計把兩套控制箱分別安裝在兩臺鍋爐的中控室,方便在3#鍋爐或者4#鍋爐操作時,都能順利操作、控制、調節(jié)給料量。其控制箱的電源設計為雙電源雙回路控制,如果不管哪路電源出現(xiàn)故障時,兩臺鍋爐的控制箱始終都有電源,確保設備的遠程操作。

(6)一個石灰倉:為杜絕斷料的問題,現(xiàn)又安裝一個石灰倉。這樣就不再擔心由于供料車送料不及時,脫硫工藝發(fā)生斷料的現(xiàn)象。新建2#石灰倉,就有了2#給料機。為了節(jié)約新增設備材料成本,利用原有變頻器控制系統(tǒng),設計變頻器一托二的控制原理,由一個變頻器、一個控制臺,控制兩臺給料機。當1#石灰倉料脫硫劑用完時,就可以及時切換啟動2#石灰倉2#給料機供料。大大方便運行人員的操控能力,而1#石灰倉可以有時間得到補充。從而不間斷供料,實現(xiàn)鍋爐煙氣環(huán)保排放指標。

(7)遠程監(jiān)控:司爐運行人員在鍋爐中控室,監(jiān)視煙氣在線遠程傳輸的二次儀表,顯示鍋爐燃燒煙氣排放量的指標。控制箱上的壓力變送器二次儀表,顯示當前輸送管道的風壓數據。頻率表顯示當前變頻器運行的頻率,相對于電動機的運轉速度,也就是石灰石的給料量??刂葡渖系霓D換按鈕,是啟動給料機的正轉和反轉控制。增減頻按鈕,是司爐運行人員根據鍋爐燃燒情況,煙氣排放量數值,調節(jié)給料量的大小??刂棋仩t對大氣污染物的排放,達到環(huán)境治理,環(huán)保指標的要求。

4 結束語

阜康冶煉動力車間循環(huán)硫化床鍋爐脫硫工藝電氣部分的設計改造,提高了自動化程度,減少了人員勞動量。在減員增效的前提下,解決人員少的問題。實現(xiàn)遠程監(jiān)控、遠程操作,大大方便運行人員的操作,降低管道維修量和人工成本。在設計變頻器一托二控制、中控室兩地控制方面,很大程度節(jié)約了材料成本。控制箱雙電源雙回路供電,降低了設備故障率。煙氣在線數據,直觀地提供脫硫劑的使用量,降低了材料消耗成本。精準的數值、合理的調節(jié),降低了大氣污染。此設計理念達到了環(huán)保排放要求,實現(xiàn)脫硫工藝的各項指標。

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