肖 恂
(山西平陽重工機械有限責(zé)任公司機動工程部,山西侯馬 043000)
公司有多臺數(shù)控車床,其驅(qū)動器和電機的控制方式均采用的是步進,精度相對較低,穩(wěn)定性較差;加之已使用年份比較長,備件采購逐漸困難,公司決定將系統(tǒng)升級換代,改造成伺服系統(tǒng),采用伺服驅(qū)動器和交流伺服電機。改造升級后具有5個優(yōu)點。
(1)將開環(huán)系統(tǒng)升級成半閉環(huán)系統(tǒng),解決步進電機丟步或過沖現(xiàn)象,以提高控制精度。
(2)步進電機低速時易出現(xiàn)低頻振動現(xiàn)象,而交流伺服電機運轉(zhuǎn)則非常平穩(wěn)。
(3)步進電機一般不具有過載能力,而交流伺服電機具有較強的過載能力。
(4)交流伺服電機速度響應(yīng)快。
(5)所采用的硬件都是目前市場上的主流產(chǎn)品,備件的購買和替換方便。
步進系統(tǒng)升級為伺服系統(tǒng),其驅(qū)動器和電機都需要更換為伺服驅(qū)動器和交流伺服電機;數(shù)控系統(tǒng)對步進和伺服工作方式都支持,所以不用更換,這可節(jié)省部分成本;機械部分如精度能保證則不用調(diào)整。
(1)按照機床規(guī)格要求,安裝相匹配的伺服驅(qū)動器和伺服電機,用廠家配套提供的電機動力線和編碼器線將它們先連接起來。
(2)NC數(shù)控系統(tǒng)與伺服驅(qū)動器之間的控制電纜,需要重新制作,因為車床是兩軸系統(tǒng),所以必須制作2根。分別查閱數(shù)控系統(tǒng)的軸驅(qū)動接口與伺服驅(qū)動器接受指令接口的功能定義說明,制作電纜,接線方式如圖1所示,其中,EN1為使能信號輸出,ERR為報警信號輸入,CP-,CW-為脈沖信號輸出,REF為參考點信號輸入,RDY為伺服準備好信號輸入。
(3)主軸正反轉(zhuǎn)、調(diào)速控制,冷卻控制、液壓控制和尾座控制按照原先的接線方式安裝即可。
(1)電柜通上電后,數(shù)控系統(tǒng)顯示——伺服驅(qū)動器報警。打開電柜,實際觀察驅(qū)動器數(shù)碼顯示窗口,為“0”,無報警,故可以確認此報警為誤報警,應(yīng)該是電平極性設(shè)置問題。排除方法:查閱伺服驅(qū)動器說明書,找到PA57參數(shù)——“輸出端子取反控制字”,將出廠默認值“0000”改為“0010”。意思是ALM伺服報警參數(shù)取反,保存設(shè)置后,按下“RESET”鍵,報警消失。
(2)手動操作X/Z軸進給鍵,機床X/Z軸無動作。操作中,觀察數(shù)控系統(tǒng)屏幕,X/Z軸坐標顯示移動,說明系統(tǒng)已向伺服驅(qū)動器發(fā)出移動指令脈沖,再觀察驅(qū)動器數(shù)碼顯示窗口,則始終顯示初始狀態(tài)“0”(此時應(yīng)顯示實際速度)。
解決辦法:先排除外圍硬件及機械故障,然后檢查控制信號及參數(shù)設(shè)置問題。
圖1 接線方式
(1)先排除伺服驅(qū)動器、伺服電機和絲杠等機械部分故障。將伺服驅(qū)動器的控制方式設(shè)為“試運行控制方式”——PA4設(shè)為“2”。選擇菜單“Sr”,進入試運行方式。這樣操作目的是,伺服驅(qū)動器、伺服電機和絲桿獨立成一系統(tǒng),脫離了數(shù)控系統(tǒng)的控制,便于判定故障區(qū)域。此時,按下增減鍵,看電機是否能夠旋轉(zhuǎn)。實際操作后,如X/Z軸都能夠移動,這就說明并非伺服驅(qū)動器、伺服電機、機械傳動的故障。
(2)在數(shù)控系統(tǒng)的控制下,檢查伺服驅(qū)動器是否有輸出。將控制方式重新設(shè)為“位置控制方式”——PA4設(shè)為“0”。用數(shù)字萬用表的交流電壓擋測量驅(qū)動器的三相輸出端,繼續(xù)在數(shù)控系統(tǒng)面板上操作手動移動X/Z軸的按鍵,測量結(jié)果為“0”,可以確認伺服驅(qū)動器并沒有向電機輸出電壓。
(3)重點檢查數(shù)控系統(tǒng)發(fā)出的使能信號。既然數(shù)控系統(tǒng)已經(jīng)向伺服驅(qū)動器輸出控制脈沖信號,但驅(qū)動器并沒有按預(yù)想方式工作,硬件也保證是正常的,判定可能是控制信號出了問題,即“使能信號”??赡茯?qū)動器并沒有被使能。解決辦法:打開數(shù)控系統(tǒng)的I/O端口,查閱“EN1”信號,發(fā)現(xiàn)是“0”電平,說明數(shù)控系統(tǒng)并沒有向伺服驅(qū)動器輸出使能信號,所以造成驅(qū)動器并不受控。再打開數(shù)控系統(tǒng)位參數(shù)設(shè)置,將B31——開機自檢,系統(tǒng)則向伺服驅(qū)動器輸出“ENABLE”信號,此時默認值“0”應(yīng)改為“1”。重新啟動系統(tǒng),再查閱數(shù)控系統(tǒng)I/O端口“EN1”信號,發(fā)現(xiàn)為“1”電平了。這時,再操作X/Z軸的移動按鍵,軸便開始移動了,故障解除。
(4)對X/Z軸分別進行打表測量,修改2個伺服驅(qū)動器的電子齒輪比,使坐標和實際位置動作一致。到此調(diào)試完成,問題也得以解決,機床以全新的狀態(tài)正常工作使用了。
升級改造達到預(yù)期目的,增強了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,提高了控制精度??偨Y(jié)調(diào)試經(jīng)驗,充分運用“試運行控制方式”和“I/O端口使能信號檢查”的功能,解決調(diào)試中遇到的問題一法,可供同行借鑒。