劉海華
(江蘇沙鋼集團(tuán),江蘇 張家港 215625)
熱軋條帶狀氧化鐵皮缺陷嚴(yán)重影響帶鋼表面質(zhì)量,酸洗后表面粗糙不平,影響下游客戶的使用[1-3]。針對常見的褐色和紅色條狀氧化鐵皮缺陷,通過掃描電鏡、X射線衍射等設(shè)備對兩種條狀氧化鐵皮缺陷的表面形貌、截面形貌及相結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析;結(jié)合除鱗打擊測試實(shí)驗(yàn),討論了褐色和紅色條狀氧化鐵皮形成的原因。并通過現(xiàn)場設(shè)備優(yōu)化,調(diào)整了粗除鱗噴嘴噴射高度、噴嘴間距、噴射角度等,有效解決了熱軋條狀氧化鐵皮缺陷。
實(shí)驗(yàn)材料為某廠表面條狀氧化鐵皮缺陷樣品,截取含有缺陷的帶鋼樣品,用Zeiss EVO-18掃描電鏡觀察帶鋼截面及表面形貌;用D/max-2500/PC X射線衍射儀分析氧化鐵皮相結(jié)構(gòu);用高壓水除鱗檢測裝置檢測除鱗效果;用打擊力測試裝置檢測噴嘴打擊力。
圖1(a)為條狀褐色氧化鐵皮的宏觀形貌,褐色氧化鐵皮幾乎等間距沿軋制方向與灰色氧化鐵皮交替分布,褐色條紋有大有小。圖1(b)為酸洗后缺陷表面微觀形貌,SEM圖顯示,酸洗后褐色區(qū)域與灰色正常區(qū)域界限明顯,酸洗后褐色區(qū)域表面坑坑洼洼,表面遠(yuǎn)比灰色正常區(qū)域粗糙。
圖2(a)褐色缺陷表面微觀形貌,圖2(b)灰色正常區(qū)域表面微觀形貌,褐色區(qū)域表面氧化鐵皮裂紋較多,且較破碎,而灰色區(qū)域氧化鐵皮較完整。
圖3為條狀褐色氧化鐵皮截面微觀形貌,截面氧化鐵皮觀察發(fā)現(xiàn):褐色區(qū)域氧化鐵皮厚度為26 μm左右,正常位置氧化鐵厚度為8~10 μm左右。褐色區(qū)域由于存在氧化鐵壓入導(dǎo)致基體結(jié)合界面較粗糙,該區(qū)域氧化鐵壓入深度為10 μm左右。
表1為褐色氧化鐵皮XRD分析,結(jié)果顯示,褐色區(qū)域主要物相為Fe3O4,還有少量Fe2O3;灰色區(qū)域?yàn)镕e3O4和Fe2O3,兩種比例較為接近。
(a)酸洗前;(b)酸洗后
(a)褐色區(qū)域;(b)灰色區(qū)域
表1 褐色氧化鐵皮XRD分析
綜上所述,缺陷處氧化鐵皮厚且破碎、存在氧化鐵皮壓入痕跡、氧化鐵皮與基體結(jié)合截面較粗糙,根據(jù)以上判斷該類缺陷為除鱗水噴射搭界處漏除導(dǎo)致在后續(xù)的軋制過程中壓入基體,在一定溫度下形成的褐色條狀氧化鐵皮缺陷。
圖4為紅色條狀氧化鐵皮宏觀形貌,圖中顯示紅色氧化鐵皮呈條狀分布在整個板面上,幾乎等間距分布。酸洗后還有明顯的條狀形貌,板面高低不平,紅色氧化鐵皮條紋處較正常位置低。
表2為紅色氧化鐵皮XRD分析,結(jié)果顯示,紅色區(qū)域主要成分為Fe2O3,灰色區(qū)域主要成分為Fe3O4。
表2 紅色氧化鐵皮XRD分析
(a)酸洗前;(b)酸洗后
圖5(a)為紅色氧化鐵皮的表面掃描形貌,圖中顯示紅色氧化鐵皮區(qū)域存在大量顆粒狀物質(zhì),顆粒狀物質(zhì)<2 μm,XRD分析顯示為Fe2O3。Fukagawa等[4]認(rèn)為Fe2O3粒徑在2 μm以下時,F(xiàn)e2O3才呈現(xiàn)為紅色,>2 μm時不顯示紅色。
圖5(b)為正常區(qū)域表面掃描形貌,圖中顯示正常區(qū)域沒有出現(xiàn)顆粒狀物質(zhì),氧化鐵皮成塊狀分布,表面有裂紋存在。
圖6為紅色氧化鐵皮交界區(qū)域掃描形貌,上半部分為紅色氧化鐵皮區(qū)域,下半部分為正常區(qū)域,紅色氧化鐵皮區(qū)域的氧化鐵皮厚度明顯大于正常區(qū)域。圖7(a)為紅色氧化鐵皮截面形貌,氧化鐵皮厚度為30 μm左右,氧化鐵皮邊部存在大量顆粒狀物質(zhì)。氧化層與基體的接觸面凹凸不平,存在明顯的壓入痕跡。圖7(b)為正常區(qū)域截面形貌,氧化鐵皮致密,厚度約為15 μm,氧化層與基體的接觸面較平整,未發(fā)現(xiàn)有顆粒狀物質(zhì)及壓入痕跡。紅色氧化鐵皮區(qū)域和正常區(qū)域氧化層厚度差異導(dǎo)致酸洗后鋼板表面高低不平。
(a)紅色氧化鐵皮區(qū)域;(b)正常區(qū)域
通過上述分析表明:條狀紅色氧化鐵皮產(chǎn)生的原因是除鱗水噴射搭界處漏除,在軋制過程中壓入基體,在一定的溫度范圍內(nèi),繼續(xù)氧化生成粒徑小于2 μm的Fe2O3,粒徑小于2 μm的Fe2O3宏觀顯示為紅色。
圖6 紅色氧化鐵皮交界區(qū)域截面微觀形貌
(a)紅色區(qū)域;(b)正常區(qū)域
1)噴嘴打擊力測試
某廠熱軋線粗軋除鱗壓力180 kgf/cm2,噴射高度140 mm,噴嘴間距75 mm,噴嘴型號SGD767,實(shí)驗(yàn)室模擬現(xiàn)場除鱗工藝,檢測該噴嘴的打擊力。結(jié)果顯示,該工藝下噴嘴打擊力只有0.56 N/mm2(見圖8),未達(dá)到表3工藝要求,且噴射流兩端打擊力小。
表3 滿足除鱗要求的判斷依據(jù)[5]
(a)實(shí)驗(yàn)室測試;(b)噴嘴打擊力分布
2)除鱗打擊效果測試
從圖9(a)、9(b)可以看出,粗軋入口上除鱗及下除鱗大部分打擊痕跡重疊度較小,加之噴射流兩端打擊力小,導(dǎo)致除鱗水噴射搭界處打擊力弱,造成搭界處除鱗不盡。從圖9(c)中可以看出,粗軋出口上除鱗打擊痕跡出現(xiàn)多處不重疊,造成除鱗水噴射搭界處漏打。
除鱗打擊力小、打擊痕跡重疊度小或是不重疊,導(dǎo)致除鱗水噴射搭界處氧化鐵皮除不盡,在后續(xù)的軋制過程中壓入基體,最終在不同溫度下呈現(xiàn)不同顏色的條狀氧化鐵皮缺陷。
(a)入口上;(b)入口下;(c)出口上;(d)出口下
前面分析結(jié)果顯示,除鱗噴嘴打擊力小、除鱗打擊痕跡重疊度小或是不重疊,導(dǎo)致除鱗水噴射搭界處除氧化鐵皮除不盡,是造成條狀氧化鐵皮缺陷的主要原因。通過降低垂直噴射高度,能夠有效增加打擊力,但也會降低打擊痕跡重疊度[6]。故在降低垂直噴射高度的同時,應(yīng)該進(jìn)一步縮小噴嘴間距,同時適當(dāng)降低噴射角度,以調(diào)整合適的打擊痕跡重疊度。
通過對垂直噴射高度及噴嘴間距進(jìn)行多輪調(diào)整,最終確定了如下方案:
1)垂直噴射高度由140 mm降低到125 mm;2)噴嘴間距由75 mm降低到63 mm;3)噴射角度由30°降低到26°;4)定期進(jìn)行除鱗打擊測試實(shí)驗(yàn),及時對問題噴嘴進(jìn)行更換。
通過以上優(yōu)化,除鱗打擊力由0.56 N/mm2提高到0.72N/mm2,打擊痕跡重疊度調(diào)整為6 mm,條狀氧化鐵皮缺陷得到有效解決。
1)條狀褐色氧化鐵皮區(qū)域相結(jié)構(gòu)主要為Fe3O4+少量Fe2O3。條狀紅色氧化鐵皮區(qū)域相結(jié)構(gòu)主要為Fe2O3+少量Fe3O4;
2)除鱗噴嘴打擊力小、除鱗打擊痕跡重疊度小或是不重疊,導(dǎo)致除鱗水噴射搭界處除氧化鐵皮除不盡,是造成條狀氧化鐵皮缺陷的主要原因;
3)通過降低噴嘴噴射高度、減小噴嘴間距、降低噴射角度等,除鱗效果得到有效提高,條帶狀氧化鐵缺陷得到有效解決。