孫俊
摘要:目前油田注水區(qū)塊存在各種原因?qū)е碌那纷⒕?1口,日欠注量為1850方。欠注井主要是由于污染造成了近井地帶堵塞,原因主要有鉆井液固相顆粒侵入、修井液與地層流體不配伍產(chǎn)生乳化堵塞、砂巖中某些粘土礦物膨脹、細(xì)菌群落、硫化物與原油中重質(zhì)組分的混合物等原因,在采用常規(guī)酸化解堵效果不理想情況下,在分析油層堵塞原因的基礎(chǔ)上,引進(jìn)解堵新技術(shù)。該解堵劑可以有效地解除高分子聚合物、細(xì)菌、硫化亞鐵等造成的堵塞,從而降低注水壓力,提高水井注入量。
關(guān)鍵詞:注水井;欠注;解堵
1前言
目前錦州油田已進(jìn)入開(kāi)發(fā)中后期,由于前期向地層回注污水,以及某些增產(chǎn)、增注措施的影響,注水井井下?tīng)顩r變差,地層污染堵塞類型呈現(xiàn)復(fù)雜化、多樣化,不僅存在碳酸鹽垢、粘土顆粒無(wú)機(jī)物堵塞以及膠質(zhì)、瀝青質(zhì)有機(jī)物堵塞,而且還會(huì)存在硫酸鹽還原菌(SRB)、腐生菌(TGB)以及高分子聚合物等的污染堵塞[1]。欠注井逐年增加,影響區(qū)塊產(chǎn)量。常規(guī)酸化僅能解除絕大部分無(wú)機(jī)物對(duì)地層造成的滲透性損害,但對(duì)高分子聚合物、生物細(xì)菌及其代謝產(chǎn)物對(duì)地層的堵塞,效果較差。在具體分析油層堵塞原因的基礎(chǔ)上,深入研究解堵工藝技術(shù),引進(jìn)新型解堵工藝,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),取得了顯著的效果。
2地層堵塞原因分析
目前錦州油田稀油注水區(qū)塊存在各種原因?qū)е碌那纷⒕?1口,日欠注量為1850m3,個(gè)別區(qū)塊水井普遍存在欠注現(xiàn)象,主要由油層堵塞所致,堵塞原因復(fù)雜多樣。兩個(gè)區(qū)塊大部分水井都直接表現(xiàn)為井壓高,注入量達(dá)不到配注要求,因此切實(shí)有效地解堵技術(shù)是恢復(fù)地層吸水能力的關(guān)鍵。造成地層堵塞的原因主要有:
1)鉆井液固相顆粒侵入造成的孔隙機(jī)械堵塞;
2)修井液與地層流體不配伍產(chǎn)生乳化堵塞;
3)砂巖中某些粘土礦物(蒙脫石膨脹性最大、伊利石/綠泥石次之、高嶺石幾乎不膨脹)水化(地層水、外來(lái)水)膨脹、水化分散、運(yùn)移堵塞油層孔隙[2];
4)油井注水過(guò)程中,注入水中細(xì)菌群落、硫化物與原油中重質(zhì)組分的混合物會(huì)造成地層堵塞[3];
5)壓井、水力壓裂、酸化、高聚物驅(qū)油和調(diào)剖堵水等措施處理過(guò)程中,進(jìn)入地層的可交聯(lián)、可膨脹的高聚物也容易堵塞地層
3解堵機(jī)理
新型解堵劑是一種強(qiáng)氧化劑,可以廣泛消除聚合物、鐵硫化物、微生物對(duì)井底的堵塞。
3.1解除細(xì)菌堵塞
細(xì)菌代謝作用會(huì)將Fe2(SO4)3還原為FeS和H2S,H2S使井柱設(shè)備和管線腐蝕加劇,F(xiàn)eS則導(dǎo)致地層和設(shè)備堵塞,解堵劑對(duì)細(xì)菌的細(xì)胞壁有強(qiáng)烈的吸附能力與穿透能力,可有效地氧化細(xì)胞壁內(nèi)的酶,分解細(xì)胞質(zhì)的氨基酸,導(dǎo)致肽鍵(即氨基酸鍵)斷裂,從而殺滅地層水和注水系統(tǒng)中存在的硫酸鹽還原菌(SRB)、腐生菌(TGB)、鐵細(xì)菌(IB)、藻類,解除細(xì)菌代謝作用導(dǎo)致的原油與硫化物堵塞。
3.2解除高聚物堵塞
解堵劑能使高分子的聚丙烯酰胺降解,粘度大幅度降低。進(jìn)入地層的纖維素、瓜膠、田菁和聚丙烯酰胺等高聚物都能被解堵劑降解成小分子,被注入水溶解而攜帶走,解除高聚物對(duì)井眼和近井地帶的堵塞。
3.3解除垢物堵塞
細(xì)菌垢物成分主要為二硫化鐵和硫化亞鐵,并含有少量氯化鐵,單純用酸處理難以清除,用解堵劑與酸液復(fù)合處理,可理想地清除腐蝕垢物對(duì)井下管柱系統(tǒng)的堵塞。
4室內(nèi)試驗(yàn)
巖芯流動(dòng)實(shí)驗(yàn)的目的在于認(rèn)識(shí)解堵劑對(duì)模擬堵塞物的處理效果,為在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用提供依據(jù)。實(shí)驗(yàn)顯示:第一塊巖芯原始滲透率為130×10-3μm2,經(jīng)傷害,解堵后滲透率最后恢復(fù)到64×10-3μm2,恢復(fù)率為49%。第二塊巖芯原始滲透率為314×10-3μm2,恢復(fù)后為343×10-3μm2,恢復(fù)率為109%。第一塊巖芯的滲透率僅恢復(fù)49%,可能與原始滲透率低及硫化亞鐵氧化分解生成的Fe3+在低pH值條件下形成氫氧化鐵膠狀沉淀,而對(duì)巖芯造成二次堵塞有關(guān)。第二塊實(shí)驗(yàn)中在酸中加入膠束溶液,滲透率出現(xiàn)波動(dòng),這可能是巖芯潤(rùn)濕性變化及部分有機(jī)垢被清除的結(jié)果。第二次注入混合酸,再次激活解堵劑氧化分解的產(chǎn)物被沖洗出來(lái),加之有酸化作用,巖芯滲透率得到迅速恢復(fù)。
5現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
先后在錦州油田試驗(yàn)解堵3井次,工藝成功率100%,措施有效率100%,平均單井日增注33m3,平均有效期6個(gè)月,階段增注19585m3,對(duì)應(yīng)油井增油1247t。措施井解堵前均因?yàn)樽⑺畨毫Ω咦⒉贿M(jìn),欠注極其嚴(yán)重,措施后基本達(dá)到配注要求,取得良好的效果。
6結(jié)論
(1)新型解堵劑可以解除高分子聚合物、細(xì)菌群落等造成的有機(jī)堵塞,對(duì)鐵硫化物等造成的無(wú)機(jī)堵塞也有較好的解堵效果。
(2)在欠注水井解堵前,對(duì)堵塞類型分析研究。對(duì)油層近井地帶復(fù)雜多樣的污染堵塞類型,可以采用將解堵劑與酸化處理液相結(jié)合的方式,能起到顯著的解堵效果。
(3)新型解堵劑工藝成本低廉,施工簡(jiǎn)單,適應(yīng)性強(qiáng),是水井解堵增注的新型工藝技術(shù),在油田注水開(kāi)發(fā)中,具有良好的應(yīng)用前景。
參考文獻(xiàn):
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