李佩
摘 要: 近些年來,脫硫添加劑一直活躍在短期的實驗研究當(dāng)中,但卻很少有對脫硫添加劑的長期實驗報道。本文則對石灰石石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)的添加劑進(jìn)行研究。
關(guān)鍵詞: 濕法煙氣脫硫;添加劑
前言
為了能夠有效降低脫硫系統(tǒng)的運營成本,以此達(dá)到節(jié)約能源的效果,國內(nèi)外大部分研究機構(gòu)都開始著手對脫硫添加劑的實用性的研究分析。脫硫添加劑當(dāng)前主要有兩種,有機脫硫劑以及無機脫硫劑。當(dāng)前這兩種添加劑都已經(jīng)有使用案例。國外最早開始使用有機脫粒機,往石灰漿液中加入己二酸,讓脫硫率從79%提升到88%。國內(nèi)的吳忠標(biāo)等人對己二酸強化石灰漿液的煙氣脫硫過程進(jìn)行了深入研究,研究結(jié)果表明:在各種條件相同的情況下,石灰漿液當(dāng)中的己二酸質(zhì)量在0.15%時,脫硫效率能夠提高10%,而且在相同的脫硫效率下,能夠通過加入己二酸的方法來有效降低液氣比,進(jìn)一步降低脫硫成本。無機脫硫添加劑含有鈉鹽、鎂化合物和銨鹽,崔麗琴等人在旋流板塔濕法脫硫系統(tǒng)當(dāng)中加入了氧化鎂,脫硫效率提升了近百分之七。日本某家重工企業(yè)也曾將氫氧化鎂作為無機脫硫添加劑,并實現(xiàn)了脫硫效率的提高以及成本的節(jié)約。我國學(xué)者王晉剛將氯化鈉與己二酸進(jìn)行組合,得來的復(fù)合式添加劑應(yīng)用在石灰石脫硫系統(tǒng)當(dāng)中,獲得了較為不錯的效果。
近些年來國內(nèi)加大了對脫硫添加劑對脫硫效果的影響的研究力度,但是大部分都是較為短期的實驗,很少會出現(xiàn)在長期應(yīng)用方面的報道。本文將國內(nèi)的某家工廠的脫硫系統(tǒng)作為案例,對己二酸為主要成分的石灰石石膏濕法脫硫系統(tǒng)進(jìn)行研究。這種脫硫添加劑的作用主要有以下兩種作用,氣液界面之中,脫硫添加劑能夠結(jié)合二氧化硫溶解所產(chǎn)生的大量氫離子,讓漿液的PH值不會下降的太快。在固液方面,脫硫添加劑可以有效降低氣相阻力,提高氣液傳質(zhì)的速率。與此同時,加入脫硫添加劑加速了碳酸鈣的溶解,最大限度的減少了液相阻力,提高了溶解度,加快了石灰石溶解進(jìn)程。
1.實驗過程
某工廠的石灰石石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)使用的是一爐一塔的配置,將二氧化硫的濃度設(shè)定為1710mg/m3,最大值為2320 mg/m3,脫硫效率不低于95%。這類脫硫系統(tǒng)加入了兩臺漿液循環(huán)泵,在正常運營時,一號循環(huán)泵的運行電流為65A到68A,二號循環(huán)泵的運行電流為55A到60A,運行電流的大小要隨著漿液濃度的變化而發(fā)生變化。在進(jìn)行添加劑實驗時,脫硫塔的PH值在5.1~5.7之間,脫硫塔的供漿量保持在11-21 m3/h之間,然后進(jìn)行添加劑的摸底實驗,在400MW,550MW,600MW這三種負(fù)荷情況下,分別進(jìn)行不同組合的對脫硫效率的實驗,繼續(xù)加入添加劑之后,繼續(xù)進(jìn)行摸底實驗研究在相應(yīng)的工況下對脫硫效率的影響。
添加劑的添加為止在脫硫吸收塔區(qū)的漿池,在攪拌器攪拌之后,再用漿池泵打進(jìn)吸收塔之中,第一次添加的添加劑濃度為700mg/kg,每個機組加入一噸添加劑,后續(xù)每天加入80kg添加劑。
2.實驗結(jié)果分析
2.1脫硫添加劑的經(jīng)濟性分析以及脫硫效率影響
在沒有加入脫硫添加劑的情況下,脫硫系統(tǒng)吸收塔的二氧化硫濃度在1500-1900mg/m3的,負(fù)荷在400MW~600MW之間的情況下,停止運行任何一臺漿液循環(huán)泵,脫硫效率都會小于90%。雙泵組合運行時脫硫效率為87%-89%,為了能夠保持相對較高的脫硫效率,必須要將兩臺循環(huán)泵全部打開。
將一號機組作為例子,在加入了脫硫添加劑之后,一號和二號循環(huán)泵同時運行,脫硫系統(tǒng)的脫硫效率為86%。停止運行任意一臺循環(huán)泵,脫硫效率都會保持在80%以上,兩臺循環(huán)泵同時運行時,550MW~600MW負(fù)荷狀態(tài)下,脫硫效率低于86%,450MW~550MW之間時,效率會大于86%,這時候受負(fù)荷變化的影響不會那么明顯。工廠的脫硫效率需要保持在86%以上,再加入添加劑之后,保持兩臺循環(huán)泵的運行,就能夠保持脫硫效率。如果四臺機組脫硫系統(tǒng)全部只用兩臺循環(huán)泵,脫硫系統(tǒng)就能夠節(jié)省運行費用近57萬元,而脫硫添加劑的綜合費用為32萬元,最終每個月都能節(jié)省近23萬元,每年都能夠節(jié)約下295萬元,能夠帶來非常明顯的經(jīng)濟效益。工廠在使用了添加劑之后,量比率在1-6月之間保持在1%左右,而7-12月時就降到了1%以下,大部分都在0.9%之上。節(jié)能效果非常明顯,在添加劑實驗期間所節(jié)省下來的電量消耗只考慮了兩臺循環(huán)泵同時運行,所以在實際運行當(dāng)中有可能需要運行其他循環(huán)泵。即便如此,也帶來了非常不錯的節(jié)能效果。
2.2脫硫添加劑對脫硫石膏的影響
在進(jìn)行添加劑的短期實驗時,根據(jù)取樣分析化驗結(jié)果,發(fā)現(xiàn)在實驗過程當(dāng)中,石膏的碳酸鈣含量從添加之前的1.4%提高到了2.8%,實驗的后期又會下降到1.7%,最開始出現(xiàn)了碳酸鈣含量上升的情況的主要原因,實在加入了添加劑的時候降低了PH值,吸收塔保持自己原來設(shè)定的PH值,加入了漿液之后進(jìn)一步增加了石膏的碳酸鈣含量,后面因石灰石漿液加入數(shù)值變得逐漸穩(wěn)定。石膏當(dāng)中的碳酸鈣含量明顯下降,達(dá)到了加入添加劑之前的水平。石膏含水率在加入了添加劑之后沒有發(fā)生具有規(guī)律性的變化,在加入了添加劑之后石膏的含水率始終維持在10%-13%之間,也沒能觀察到石膏含水率有上升趨勢,也沒加強脫水系統(tǒng)的性能。
脫硫添加劑在六月底正式開始使用,石膏當(dāng)中碳酸鈣的含量始終保持在一個穩(wěn)定的水平。不加入添加劑的情況下,碳酸鈣含量降低,基本保持在2%以下。造成這種情況主要有兩個原因,首先是加入添加劑后導(dǎo)致吸收塔PH值降低,PH值越低,碳酸鈣的溶解效率也就越高,碳酸鈣濃度在這段時間表現(xiàn)出了明顯的下降,導(dǎo)致石膏當(dāng)中的碳酸鈣含量也降低了。第二個原因是加入了有機羧酸類添加劑,加快了碳酸鈣的溶解,導(dǎo)致石膏當(dāng)中的碳酸鈣含量降低。這直接說明了有機羧酸添加劑強化了石灰石粉的利用效率。
2.3脫硫添加劑對廢水處理系統(tǒng)的影響
添加劑的主要成分是有機羧酸,本身是不飽和脂肪酸,使用這種添加劑讓脫硫廢水的COD明顯提高,這對脫硫廢水處理系統(tǒng)產(chǎn)生了一定的影響。工廠在進(jìn)行添加劑的短期實驗間,脫離廢水處理系統(tǒng)的出水COD最大能夠達(dá)到820mg/L,在加入了添加劑之后,COD進(jìn)一步增大,最高達(dá)到了1200 mg/L,原有的脫硫廢水處理系統(tǒng)已經(jīng)不能夠繼續(xù)處理含有高濃度有機羧酸的脫硫廢水,只能把脫硫廢水進(jìn)行簡單處理之后加入到渣煤水處理系統(tǒng)當(dāng)中,或者通過其他方法處理來降低其COD。這也說明了脫硫添加劑和廢水一起排除是溶解損耗。脫硫添加劑在加入到吸收塔漿液當(dāng)中,接觸的漿液設(shè)備以及管道都做了防腐以及耐腐蝕設(shè)備,有機羧酸本身的腐蝕性較小,所以并不能加快脫硫系統(tǒng)的設(shè)備和管道腐蝕。
結(jié)論
在保證脫硫效率的基礎(chǔ)之上,在脫硫吸收塔中加入添加劑,能夠做到少開循環(huán)泵以及將循環(huán)泵開低,脫硫系統(tǒng)占整個工廠的發(fā)電量的比率會出現(xiàn)明顯的下降,具有非常良好的節(jié)能效果。
根據(jù)長期實驗所展示出來的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)添加劑能夠讓石膏的碳酸鈣含量降低,進(jìn)一步提高石膏的純度。因使用了添加劑廢水處理系統(tǒng)COD提高,以往的處理系統(tǒng)已經(jīng)不能夠處理,可以對處理系統(tǒng)進(jìn)行改良或者使用其他的處理方法。
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