任銀兵,李艮凱,李小鋒,劉保平
中車永濟電機有限公司(山西永濟 044502)
圖1所示的轉子沖片材料為硅鋼片,料厚0.35mm。其用量大而且尺寸精度要求高,技術要求沖片毛刺小于0.02mm,平面度不大于0.03mm。要求僅用一副模具完成轉子外徑、軸孔型腔、8-?25mm、8-?8mm、8-?4mm及16處磁鋼槽的沖制,且16處磁鋼槽距轉子外徑壁厚僅為1.5mm,轉子外徑?227mm與軸孔內徑?65mm同心度要求小于0.025mm,模具結構設計及制造難度都非常大。
圖1 轉子沖片示意圖
該沖片外形小,沖片外圓僅為?227mm??状笮〔灰欢曳植急容^密集,其中16處磁鋼槽距轉子外徑壁厚僅為1.5mm??紤]到?jīng)_裁力、模具的剛性。結構設計比較困難,由于客戶要求僅用一副模具完成整個沖片的沖裁。經(jīng)過研究決定,模具結構采用復合模,價格較低,但對后期的加工精度要求比較高,具有一定的難度。模具必須采用高精度的標準件:導向系統(tǒng)采用無間隙滾珠導向系統(tǒng)、凸模采用厭氧膠粘接裝配;關鍵零件凹模、凸凹模、凸模材料全部采用Cr12Mo1V1,模具采用無磁性的打料釘上打料結構,模具結構如圖2所示。
(1)模架導向系統(tǒng)采用新式可拆卸滾珠導向系統(tǒng),精密滾珠導向的結構形式,既能保證模具的高精度,又能提高模具的使用壽命,維修方便。
(2)凸凹模(見圖3)、凹模(見圖4)采用整體結構,考慮零件剛性要求,刃口采用直刃口,材料選用Cr12Mo1V1,厚度35mm。粗加工后熱處理,淬火硬度為凸凹模58~62HRC、凹模60~64HRC,兩者均深冷處理,回火去內應力。線切割慢走絲加工兩遍,有效保證各尺寸精度及形位公差。固定方式為螺釘把緊,銷釘定位。
(3)卸料板與凸凹模配合為間隙配合單邊間隙0.08mm,推板與凸模及凹模配合為小間隙配合單邊間隙0.02mm,既滿足了卸料的要求,同時又有效的保護凸模;卸料板、推板、墊板采用45鋼熱處理43~48HRC,這樣既增加了強度,又增加了剛性,有效的防止了因卸料板、推板的變形而引起沖片的變形。
(4)固定板與凸模固定方式采用厭氧膠粘接,組裝后平磨接平,上、下模座平行度及平面度不大于0.02mm。
(5)模具采用無磁打料釘上打料,打料釘貫穿上墊板、上模座(見圖5),軸孔打料釘直接與打板連接固定,其他各孔及磁鋼槽打料釘直接掛在上模座打板槽平面上,便于拆裝。
圖2 模具總裝圖
圖3 凸凹模
圖4 凹模
圖5 上模座
模具組裝驗證時,推板推料不暢。由于使用彈簧太小,推進力不夠,單靠螺堵頂出彈簧沖制過程中,螺紋容易松動,需要不定期人工緊固螺堵,不方便操作,而推板間隙只有單邊0.02mm,考慮到加工過程中變形問題,導致局部位置滑動不順暢,沖制時推板不能很好彈起。
通過現(xiàn)場跟蹤分析,對下模體原設計方案進行改進,設計出圖6所示推料機構。改進后的模具結構推料暢順,滿足了生產(chǎn)要求。
圖6 改進后下模結構
模具交付用戶后,試模一次成功,沖片尺寸符合圖紙要求,沖片毛刺小于0.02mm,表面平整,達到了批量生產(chǎn)的要求。該模具投入生產(chǎn)運行后使用效果良好,并且性能穩(wěn)定,平均一次刃磨可沖制5.5萬片,最高時達到19萬片,給用戶帶來較好的經(jīng)濟效益。