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高溫硫化區(qū)深孔爆破技術(shù)分析

2019-03-07 05:12:44張兵兵張崗濤張繼云
有色金屬(礦山部分) 2019年1期
關(guān)鍵詞:測溫儀孔內(nèi)煤體

張兵兵,張崗濤,張繼云

(宏大爆破有限公司,廣州510623)

露天礦開采期間,受地質(zhì)構(gòu)造及礦體賦存環(huán)境等因素影響,在某些區(qū)域存在高溫區(qū)。當高溫區(qū)內(nèi)的炮孔溫度大于60℃時,一般認為屬于高溫孔范疇。為了更為有效地回收高品位礦石,高溫區(qū)域需要及時進行安全有效的處理。目前,許多專家學(xué)者對高溫孔爆破進行了較多的研究。崔曉榮[1]分析了露天煤礦高溫炮孔的存在情況,并分析了接觸式與非接觸式測溫儀的結(jié)構(gòu)組成,有助于確定高溫孔的溫度,為指導(dǎo)高溫孔爆破提供了依據(jù)。此外,崔曉榮[2]認為控制爆破孔溫度、改善爆破器材耐高溫性能及優(yōu)化爆破施工工藝是保證高溫孔爆破安全的重要前提。鄭克明[3]將高溫孔進行了分類,主要分為正常孔、虛量孔和空洞孔3類;在考慮降溫的時間效應(yīng)情況下,給出了各自的降溫措施,有助于高溫孔的安全作業(yè)。劉美[4]針對采空區(qū)高溫情況,采用三相泡沫降溫技術(shù)與注水灌漿技術(shù)相結(jié)合的措施,成功地將采空區(qū)內(nèi)部溫度降至安全范圍,且作用效果明顯。段君杰[5]通過向高溫硫化區(qū)內(nèi)炮孔注入飽和石灰水,有效地降低了高溫孔的溫度,并制定了合理的爆破措施。蔡建德[6]對爆破器材高溫條件下的安定性進行了試驗研究,采用反程序爆破技術(shù),確保了高溫孔爆破作業(yè)的安全性。

以上的研究主要是針對煤層自燃引起的高溫情況,而對高溫硫化區(qū)的處理方面,研究相對較少。所以,對高溫硫化區(qū)高溫爆破技術(shù)的分析,有著一定的實際意義。

1 高溫硫化區(qū)的產(chǎn)生機理

露天金屬礦的某些區(qū)域富含硫、銅硫礦等,受硫自燃或地質(zhì)構(gòu)造的影響,硫礦在特定的條件下可發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成較高溫度且具有揮發(fā)性的SO2。SO2從孔底向地表涌現(xiàn),表現(xiàn)為白霧狀且有刺鼻性味道;當被施工作業(yè)人員呼入體內(nèi),將會對人體器官的某些功能產(chǎn)生不利影響;此外,高溫硫化區(qū)的存在,對現(xiàn)場安全生產(chǎn)及施工管理等都極為不利,需要制定現(xiàn)場警戒區(qū)域,極大地浪費了人力、物力。由于受孔內(nèi)高溫的影響,普通的硝銨炸藥可能發(fā)生熱分解,難以保證炸藥的性能。故在開采高溫硫礦時,爆破安全工作需要進行極為周密的設(shè)計。

2 高溫硫化孔的測溫裝置

目前對高溫孔的溫度測量儀器主要分為接觸式與非接觸式兩大類[1]。

2.1 接觸式測溫儀

接觸式測溫儀在高溫孔內(nèi)的測溫原理是:其內(nèi)部的測溫元件與高溫孔內(nèi)的巖壁進行長時間的熱交換,從而達到熱平衡,進而測出高溫孔內(nèi)部的溫度。目前,在接觸式高溫測量中使用較多的是熱電偶測溫。裝置的優(yōu)點在于:結(jié)構(gòu)簡單可靠且測量精度高;但由于裝置的固有特點,使得在測量高溫時,存在一定的延遲作用,且該裝置不適用于極高溫度的測量。

2.2 非接觸式測溫儀

非接觸式測溫儀在高溫孔內(nèi)應(yīng)用熱輻射原理,依靠高溫孔內(nèi)巖壁表面的熱輻射強度與溫度的關(guān)系進行測溫。目前,在非接觸式高溫測量使用較多的是紅外測溫儀。優(yōu)點在于:該裝置的溫度測量量程大,對高溫孔的測溫速度快;但受高溫孔壁介質(zhì)的發(fā)射率、孔深和高溫狀態(tài)的SO2的影響,存在一定的溫度誤差。

通過對以上兩類測溫儀的分析,并結(jié)合高溫硫化區(qū)孔內(nèi)溫度的特點,認為選擇非接觸式測溫儀中的紅外測量儀更為合理。其不需要送入孔內(nèi)測量,省去了許多的施工限制,且適用范圍廣;對于測溫的誤差問題,可通過提前標定并在不同時間段的多次測量,來降低其影響。

3 高溫孔的降溫處理技術(shù)

目前,在礦業(yè)領(lǐng)域的降溫處理措施主要有孔內(nèi)注水降溫、注漿滅火技術(shù)、注凝膠滅火、三相泡沫防滅火等。

3.1 煤體自燃的防滅火技術(shù)

孔內(nèi)注水降溫技術(shù)利用巖體的天然或者人為裂隙進行滲透,對煤層自燃的降溫有一定的作用。但對高溫硫化孔的處理,實用性不高。因為SO2可能在高溫下與水發(fā)生反應(yīng)而形成硫酸,其具有強腐蝕性,對人體健康的威脅極大。

注漿滅火通過向孔內(nèi)注入漿液,由于漿液的密封作用,使之達到隔絕空氣的目的,從而實現(xiàn)降溫。但若在高溫硫化孔內(nèi)注漿,使得裝藥的難度急劇增加,對后期的爆破處理將產(chǎn)生不利影響。

注凝膠滅火是利用由基科A和促凝劑B按一定比例配制成的水溶液,在煤體中可快速凝結(jié)成膠體,從而對煤體形成有效包裹,達到隔絕空氣的效果[7]。其具有滅火速度快、安全性好及火源復(fù)燃性低的優(yōu)點。但在高溫硫化區(qū)的應(yīng)用較少,處理效果難以保證。

三相泡沫防滅火技術(shù)采用三相泡沫這種集固、液和氣特性的新型材料,其在較長時間內(nèi)可保持穩(wěn)定狀態(tài)[8]。當泡沫破碎后,可有效吸附在煤體表面,從而避免煤體繼續(xù)氧化,較好地降低了煤體自燃的可能性。但高溫硫化區(qū)的形成與煤體自燃機理并不相同,三相泡沫材料對高溫硫化區(qū)的降溫效果并不理想。

3.2 高溫硫化區(qū)的降溫措施

基于高溫硫化區(qū)SO2含量較高的特點,可嘗試采用飽和石灰水溶液處理。因為飽和石灰水溶液在溫度一定時,可與SO2產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),生成亞硫酸鈣,進而形成沉淀現(xiàn)象;且該過程為吸熱反應(yīng),可較好地帶走孔內(nèi)高溫,實現(xiàn)孔內(nèi)降溫的目的,有助于消除SO2的不利影響,故對高溫硫化區(qū)的處理更為適用。

4 深孔爆破處理的注意事項

考慮到高溫硫化孔的溫度較高,爆破所用的炸藥及相關(guān)起爆器材應(yīng)在較長時間內(nèi)可抵御高溫。普通的銨油炸藥在高溫狀態(tài)易產(chǎn)生熱分解,故炸藥的爆破性能難以保證。而乳化炸藥既抗水又耐高溫,對高溫孔的處理較為有利。受孔內(nèi)高溫的影響,導(dǎo)爆管在孔內(nèi)易融化且爆速較低,阻礙了爆轟波的有效傳遞。而導(dǎo)爆索爆速可達6 500 m/s,在高溫狀態(tài)下幾個小時內(nèi)仍能保持完整狀態(tài),可有效保證爆破的正常進行。

在進行裝藥前,先對高溫孔進行降溫處理,向孔內(nèi)注入飽和石灰水,可在一定程度上吸收孔內(nèi)熱量,注入一段時間后,用測溫儀進行再次測量,最好使得溫度降至60 ℃以下,確保作業(yè)環(huán)節(jié)的安全。在開始裝乳化炸藥前,需要做好所有的準備工作,包括無關(guān)人員的快速撤離、炸藥的準確分配、填塞材料的準備等。導(dǎo)爆索長度應(yīng)大于孔深1 m以上,在導(dǎo)爆索的端部連接導(dǎo)爆管雷管。

以上程序完成后,每個孔旁均需安排熟練的爆破員進行裝藥,藥包應(yīng)有條不紊地填入高溫孔內(nèi),避免出現(xiàn)孔內(nèi)堵塞情況。為了保證起爆網(wǎng)絡(luò)的可靠性,采用大把抓的連網(wǎng)方式。為了防止填塞后,孔內(nèi)高溫持續(xù)增高,在保證填塞質(zhì)量的前提下,應(yīng)采用巖粉等材料進行快速填塞。要確保裝藥、填塞及起爆網(wǎng)路連接的可靠性,并盡可能縮短施工時間[9]。

5 工程實踐

大寶山多金屬礦北部649平臺存在小范圍的高溫硫化區(qū),賦存的硫礦品位較高,為了確保安全生產(chǎn)及避免資源的不必要浪費,需要進行盡快回收處理。其底部存在640平硐,作業(yè)環(huán)境十分復(fù)雜,需要有效地控制爆破振動的影響。

基于此,對該區(qū)域的9個高溫孔進行了深孔爆破處理,設(shè)計的最小抵抗線為4 m,孔網(wǎng)參數(shù)為6 m×4 m,為了減少底部巖石的夾制作用,超深為1.5 m;采用Φ110 mm的乳化炸藥,連續(xù)裝藥且填塞長度為4 m。相應(yīng)的深孔爆破參數(shù)如表1所示。采用大把抓連接方式,為了控制爆破振動對640平硐的影響,采取逐孔爆破。起爆網(wǎng)絡(luò)如圖1所示。

圖1 起爆網(wǎng)路設(shè)計圖Fig.1 Design diagram of detonation network表1 深孔爆破的相關(guān)參數(shù)Table 1 Related parameters of deep-hole blasting

孔號設(shè)計孔深/m驗孔深度/m單孔藥量/kg填塞長度/m1#14.514.2111.74.02#14.614.4114.24.03#14.814.6116.34.04#14.614.6116.74.05#14.314.0110.54.06#14.214.1111.24.07#14.314.0109.84.08#14.113.9108.54.09#14.214.0110.54.0

未進行爆破前,采用紅外測溫儀對9個高溫孔的炮孔底部、側(cè)壁及炮孔端口等位置的溫度進行了

測量,發(fā)現(xiàn)孔內(nèi)溫度均高于60℃,且在炮孔底部可達100℃以上。故需要采用有效的降溫措施,使孔內(nèi)溫度控制在60℃以下?;诖?,采用飽和石灰水進行了一定時間的降溫處理,保證了孔內(nèi)溫度不至于過高。裝藥采用Φ110 mm的乳化炸藥,孔內(nèi)用導(dǎo)爆索連接,外部連接導(dǎo)爆管雷管,導(dǎo)爆索外露1.2 m;提前準備好不含硫的巖粉狀填塞材料,將裝藥、填塞及起爆網(wǎng)絡(luò)連接時間控制在20 min內(nèi)。

起爆后,經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn):高溫硫化區(qū)炮孔均全部按設(shè)計起爆,無因高溫出現(xiàn)的盲炮情況;爆堆穩(wěn)定性良好,大塊率較低,有利于后期挖運。成功地消除高溫硫化區(qū)的影響,為該區(qū)域的安全生產(chǎn)提供保證。

6 結(jié)論

1)高溫硫化區(qū)是硫在高溫作用下形成的,對人體健康及施工作業(yè)均存在安全隱患,需要進行有效處理。對測溫儀及降溫措施進行了介紹,認為飽和石灰水更有助于改變高溫硫化孔的現(xiàn)狀。

2)給出了高溫硫化區(qū)爆破設(shè)計的注意事項,并在大寶山北部649平臺的9個高溫硫化炮孔進行了現(xiàn)場試驗,試驗效果證明,合理的爆破設(shè)計可較好地消除高溫硫化區(qū)的不利影響。

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