劉志剛, 劉海彬, 袁曉陽, 鄭 偉, 唐 丹, 原一洲
(1.五礦營口中板有限責任公司, 遼寧 營口 115000;2.營口理工學院, 遼寧 營口 115000)
大型的全流程鋼鐵企業(yè),每年產(chǎn)生各種渣、塵、泥等含鐵副產(chǎn)品。轉爐冶煉后產(chǎn)出含Zn 產(chǎn)物主要有鋼水、爐渣、除塵灰等。Zn 大部分直接轉為蒸氣經(jīng)過出塵系統(tǒng)冷卻凝固回收,小部分被氧化存在于爐渣中。轉爐除塵灰經(jīng)過分離后,如果進入燒結工序,含Zn燒結礦對高爐有不利影響,在爐襯內部沉積,造成爐襯膨脹、破壞,表面產(chǎn)生爐瘤。煉鋼除塵灰中含S 和Zn 較高,如采用燒結工序消納,燒結后,礦中S 和Zn升高,會對高爐鐵水質量和鐵水流動性及渣鐵分離造成影響。為支撐煉鋼多途徑消納固體廢棄物并實現(xiàn)固廢零排放目標,同時降低煉鋼廠成本,對冶金含鐵副產(chǎn)品在煉鋼系統(tǒng)的循環(huán)再利用進行了研究。
轉爐冶煉后產(chǎn)出含Zn 產(chǎn)物主要有鋼水、爐渣、除塵灰等。轉爐煙氣溫度約1 450 ℃,Zn 大部分直接轉為蒸汽經(jīng)過出塵系統(tǒng)冷卻凝固回收,小部分被氧化(ZnO 熔點1 950 ℃)存在于爐渣中。轉爐除塵灰經(jīng)過分離后,如果進入燒結工序,含Zn 燒結礦對高爐有不利影響,在爐襯內部沉積,造成爐襯膨脹、破壞,表面產(chǎn)生爐瘤。為明確Zn 成分在煉鋼各環(huán)節(jié)的循環(huán),指導轉爐除塵灰的應用,評價一段時間內廢鋼含Zn 指標,現(xiàn)對轉爐生產(chǎn)過程中Zn 在轉爐產(chǎn)出物中的分配進行測算,具體分配見圖1。
由于含Zn 燒結礦對高爐的影響,現(xiàn)已經(jīng)停止使用轉爐除塵灰,高爐停用后,轉爐除塵灰去向為外賣或轉爐消耗?,F(xiàn)對轉爐消耗除塵灰的可行性進行初步分析。具體成分見下表1。
圖1 轉爐冶煉過程w(Zn)平衡圖(%)
表1 轉爐除塵灰成分(TFe) %
提出建設含鐵塵泥壓球處置中心,在鋼鐵廠內設置統(tǒng)一集中的處置場所,接納煉鋼廠除塵灰和氧化鐵皮,集中存貯,并針對不同類別的含鐵塵泥,采取有針對性的處理工藝,見圖2。
圖2 工藝路線圖
1)采取措施,穩(wěn)定含鐵量。通過提高氧化鐵皮含量提高壓球含鐵量。設計配比試驗,在不影響成球率的基礎上,改變粗細氧化鐵皮配比,可以穩(wěn)定壓球含鐵量。
2)調整烘烤時間、物料分層烘烤以提高日產(chǎn)量,降低壓球含水量,提高壓球強度。通過分層烘烤,可以減少烘烤過程中壓球由于擠壓導致破碎;調整烘烤時間,有原來的1.5 h 調整至1 h。
3)黏結力配比調整。壓球過程中使用的黏結劑要求:黏結劑成分不做常規(guī)性檢驗;黏結劑中可含部分增加冷固球團強度、阻止黏結劑氧化且對鋼水成分不造成影響的無機物。
設計黏結劑配比試驗,調整黏結劑比例,依據(jù)試驗結論固定黏結劑配比如表2 所示。
表2 黏結力配比情況 %
按轉爐工藝對冷料的要求,壓球指標中全鐵w(TFe)不能低于50%,水分不能高于1%,壓破力不能低于1 000 N,20~50 mm 范圍的粒度要求大于90%。通過6 輪試驗調整,壓球指標基本達到設計目標,具體見表3。
表3 除塵灰壓球指標檢驗結果
五礦營口中板有限責任公司燒結礦當期成本約530 元/t,壓球成本經(jīng)測算月230 元/t,按日產(chǎn)200 t產(chǎn)量計算,月效益約200 萬元。
1)經(jīng)測算,一段時間內,五礦營口中板有限責任公司廢鋼含w(Zn)達0.27%,超過行業(yè)一般標準0.25%。
2)由于Zn 成分影響,轉爐除塵灰不宜進入燒結工序循環(huán)利用。
3)轉爐除塵灰經(jīng)壓球工藝處理,已經(jīng)可以在煉鋼作為冷料消耗使用,月經(jīng)濟效益200 萬元左右。