張曉鋒
(伊犁新天煤化有限責(zé)任公司,新疆伊犁835000)
在現(xiàn)代制氧生產(chǎn)中,分子篩吸附器內(nèi)分子篩再生氣的加熱方式主要采用蒸汽加熱和電加熱兩種。蒸汽加熱成本比電低,但是蒸汽的供給和熱量受距離等多方面因素影響,通常壓力不足或溫度較低,從而影響分子篩再生效果,且蒸汽加熱器還可能發(fā)生泄漏,污染分子篩。而電加熱器加熱效果穩(wěn)定、易調(diào)節(jié),安全,其設(shè)備成本也比蒸汽加熱器低。所以,電加熱器被廣泛應(yīng)用于加熱分子篩再生氣,某廠一期項(xiàng)目10 000 m3/h空分設(shè)備分子篩純化系統(tǒng)再生熱源在最初設(shè)計時是由一臺蒸汽加熱器和一臺電加熱器來提供,其中蒸汽加熱器作為主要加熱設(shè)備,電加熱器備用,后來由于蒸汽品質(zhì)不合格改成以電加熱器為主,蒸汽加熱器備用,在冬季溫度較低時也兩臺加熱器串聯(lián)使用。
某廠一期項(xiàng)目分子篩電加熱器功率為1 000 kW,現(xiàn)場有43組三相電加熱管,電源由某廠家一臺型號為YYY的調(diào)功柜供給,其主電路如圖1所示。
加熱器正常工作時可以根據(jù)用戶的要求在溫控器上設(shè)定一個目標(biāo)溫度,現(xiàn)場溫度變送器將采集到的實(shí)際的爐口溫度送到溫度控制器,溫度控制器根據(jù)現(xiàn)場送回來的溫度和目標(biāo)溫度進(jìn)行對比后輸出一個直流信號(4~20 mA)給周波器,周波器則根據(jù)這個信號的大小,對晶閘管進(jìn)行調(diào)功控制,確定每一個運(yùn)行周期晶閘管輸出周波數(shù),如實(shí)際爐溫遠(yuǎn)離設(shè)定溫度,溫度顯示控制儀輸出控制信號電流最大(20 mA),周波控制器接受這個信號后則使晶閘管在運(yùn)行周期內(nèi)全部導(dǎo)通,加熱器以最大功率升溫。
圖1 電加熱器主電路圖
如果爐溫接近目標(biāo)溫度,溫度顯示控制儀輸出電流便減小,例如減小到12 mA時,周波控制器將使晶閘管在運(yùn)行周期里導(dǎo)通50%,關(guān)斷50%。
此時面板指示加熱功率為50%,越接近設(shè)定溫度,溫度顯示控制儀輸出電流越小,在保溫時加熱功率只補(bǔ)充爐子散失的熱量,使?fàn)t溫保持在設(shè)定溫度,例如溫度顯示控制儀輸出7.2 mA,此時面板指示加熱為20%,周波控制器以控制周期內(nèi)輸出周波的多少達(dá)到控制加熱器功率。
電加熱器調(diào)功的核心是雙向晶閘管,晶閘管導(dǎo)通需要具備兩個條件:一是晶閘管必須加正向電壓,二是控制極必須加適當(dāng)觸發(fā)電壓。由此便產(chǎn)生出兩種晶閘管觸發(fā)控制方式;移相觸發(fā)控制和過零觸發(fā)控制。由于移相觸發(fā)控制方式會產(chǎn)生比較嚴(yán)重的奇次諧波,在實(shí)際應(yīng)用中,晶閘管導(dǎo)通瞬間容易產(chǎn)生電壓變化,功率因數(shù)也因此而下降,會影響電網(wǎng)上其他用電設(shè)備的正常運(yùn)行。而過零觸發(fā)控制方式產(chǎn)生的諧波很小,因此,電加熱器晶閘管調(diào)功多采用過零觸發(fā)控制方式。
晶閘管過零觸發(fā)控制就是在電源電壓零點(diǎn)附近觸發(fā)晶閘管導(dǎo)通之后,通過改變設(shè)定周期內(nèi)晶閘管導(dǎo)通的周波數(shù),實(shí)現(xiàn)交流調(diào)壓和調(diào)功,其調(diào)節(jié)波形如圖2所示。
圖2 晶閘管過零觸發(fā)控制調(diào)節(jié)波形圖
圖2中,Tc為控制信號的周期,t1和t2分別為晶閘管的導(dǎo)通、斷開時間,而且Tc=t1+t2。
該電路是通過改變晶閘管的導(dǎo)通、斷開時間比,即改變導(dǎo)通、斷開的周波數(shù)來實(shí)現(xiàn)輸出功率的調(diào)節(jié)。
XMT-7系列溫度控制器在投用狀態(tài)下,上排顯示窗顯示被控對象的測量值,下排副顯示窗顯示當(dāng)前設(shè)定的主回路控制值,各指示燈根據(jù)設(shè)置值和測量值之間的偏差情況,經(jīng)內(nèi)部計算機(jī)運(yùn)算后指示各路輸出的工況。
溫度控制器儀表可分二級參數(shù)設(shè)置。常用的自動控制值為一級參數(shù)設(shè)置,包括控制值設(shè)定以及報警溫度和跳閘溫度設(shè)定,修正控制品質(zhì)的PID值、手動輸出值等為二級參數(shù)設(shè)置。
周波控制器又稱晶閘管交流調(diào)功器,是半導(dǎo)體功率控制器的一種,是國際流行的新型無觸點(diǎn)功率控制器,其可與各種控溫儀表,雙向晶閘管組成先進(jìn)的PID調(diào)溫系統(tǒng)。按其輸出的周波特點(diǎn),可分為定周期和變周期兩種類型。
周波器在整個回路中負(fù)責(zé)給雙向晶閘管觸發(fā)信號,一般開車前應(yīng)先將周波器放在“手動”位置,檢查手動調(diào)節(jié)是否與功率輸出百分比一致,待正常后再打到“自動”位置,此時周波控制器將根據(jù)控溫儀表輸出信號自動操作。
1)故障經(jīng)過
分子篩電加熱器在運(yùn)行當(dāng)中出現(xiàn)溫度達(dá)到設(shè)定值后仍然持續(xù)上漲的現(xiàn)象,檢查現(xiàn)場調(diào)功柜控制回路正常、電加熱器內(nèi)部加熱管絕緣良好,電加熱器溫度控制器設(shè)定正常,周波器、輸出繼電器、故障燈等無異常,電氣柜內(nèi)無故障無報警。
再次啟動分子篩電加熱器,在加熱初期運(yùn)行正常,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定值后溫度就不受控制,將周波器打倒“手動”位置,功率輸出調(diào)節(jié)為零,溫度仍持續(xù)上升。關(guān)閉電加熱器開關(guān)柜電源,用萬用表測晶閘管陰極和陽極之間電阻為零,判斷為晶閘管被擊穿(見圖3)。
圖3 被擊穿的晶閘管
2)原因分析
正常情況下晶閘管陰極和陽極之間電阻很大,陰極和門極之間電阻在幾千歐姆,陽極和門極之間電阻為5~100Ω,通電狀態(tài)下當(dāng)門極接受到觸發(fā)信號時,陰陽極之間導(dǎo)通,現(xiàn)場負(fù)載得電工作,維美化工一期電加熱器滿載運(yùn)行時相電流為1 000 A左右,晶閘管由于長期大電流運(yùn)行,受高溫和振動等影響,出現(xiàn)擊穿現(xiàn)象。
3)處理措施
(1)對燒壞的晶閘管進(jìn)行更換,在更換時一定要注意其陰陽極安裝方向。
(2)晶閘管上安裝散熱能力更大的散熱風(fēng)扇。
(3)在日常工作中監(jiān)視晶閘管運(yùn)行溫度,并定周期對晶閘管進(jìn)行更換。
1)故障經(jīng)過
分子篩電加熱器在運(yùn)行當(dāng)中溫度到達(dá)130℃后不再上升(設(shè)定目標(biāo)溫度為190℃),電流波動很大,萬能斷路器頻繁跳閘,溫控器、周波器顯示滿功率輸出,電氣柜內(nèi)無故障無報警。
從調(diào)功柜出線端解開出線,對每組電加熱管進(jìn)行絕緣測試,相間電阻正常,均在15Ω左右,其中26組,38組兩組管子對地絕緣為零,其余組對地絕緣正常。
打開電加熱器本體,找到絕緣較低的兩組管子發(fā)現(xiàn)在管子中間位置有明顯電弧燒傷破損,石英砂外漏,電阻絲已經(jīng)和外殼接觸,圖4為現(xiàn)場電加熱管分布及接線圖。
圖4 現(xiàn)場電加熱管分布及接線
2)原因分析
電加熱器本體正常運(yùn)行時溫度最高可達(dá)到200℃,加熱管電加熱絲和外殼之間采用填充石英砂隔離的方法絕緣,在長期高溫運(yùn)行情況下有個別加熱管因質(zhì)量或工況差異,絕緣會被破壞,出現(xiàn)接殼故障。
3)處理措施
(1)對絕緣不合格的加熱管進(jìn)行更換。
(2)對加熱器接線端子進(jìn)行防氧化處理。
1)故障經(jīng)過
分子篩電加熱器在運(yùn)行當(dāng)中溫度已經(jīng)達(dá)到設(shè)定值但溫度仍在上漲,溫度控制器全信號輸出,周波器顯示滿功率運(yùn)行。
檢查三組晶閘管正常,電加熱器絕緣良好,校驗(yàn)溫控器:用信號源在溫控器熱電偶進(jìn)線處直接加溫度信號,發(fā)現(xiàn)溫控儀盤上的顯示與實(shí)際給定值一致,證明溫控儀工作正常,調(diào)校周波器:從溫控儀上手動給定溫度輸出信號,溫控器的輸出信號和周波器響應(yīng)信號大小一致,周波器正常。所有儀表檢查完后,初步懷疑是溫控器和周波器在配合上有問題。
2)原因分析
工藝工況可能會隨氣候、溫度等條件發(fā)生變化,在不同時期加熱器進(jìn)氣的流速、壓力、狀態(tài)可能都會有所變化,這時以前設(shè)定的控制器PID值在調(diào)節(jié)上可能出現(xiàn)響應(yīng)滯后,導(dǎo)致溫控儀和周波器在配合上出現(xiàn)問題。
3)處理措施
(1)啟用溫控器自整定功能(見圖5),運(yùn)行電加熱器,系統(tǒng)經(jīng)過三次震蕩后,計算出較為理想的PID參數(shù)值,運(yùn)行恢復(fù)平穩(wěn)。
圖5 自整定中的儀表
(2)定期對相關(guān)儀表進(jìn)行效驗(yàn),以保證其正確性和靈敏性。
某廠一期項(xiàng)目分子篩電加熱器由于長時間高溫、大電流運(yùn)行,設(shè)備老化較快,運(yùn)行當(dāng)中故障頻發(fā),后經(jīng)多方調(diào)研和討論后對其進(jìn)行了技術(shù)改造,對原有調(diào)功柜進(jìn)行拆除,新系統(tǒng)采用一個調(diào)功柜和兩組固定柜供電,原負(fù)荷43組電加熱管由調(diào)功柜帶15組,其余兩組固定柜各帶14組,改造后的加熱器將負(fù)荷平均分配到了3組供電柜上,避免了大電流通過晶閘管,大大的降低了晶閘管損壞的風(fēng)險,給日常生產(chǎn)和檢修帶來了極大方便。
改造后的電加熱器從近兩年來的運(yùn)行情況來看比較穩(wěn)定,但仍然存在一些問題需要下一步繼續(xù)改進(jìn)。
1)存在問題
改造前的加熱器由調(diào)功柜單獨(dú)供電,所以溫度的可調(diào)范圍是0~目標(biāo)溫度,但新系統(tǒng)由兩組固定組和一組調(diào)功組供電,所以它的溫度可調(diào)范圍存在盲區(qū),我們假設(shè)每個柜子可提供溫升為70℃,那么新系統(tǒng)的可調(diào)范圍為140~210℃,如果用戶需要低于140℃的某個目標(biāo)溫度,將無法實(shí)現(xiàn)。
2)改善方案
可以在調(diào)功柜上增加一個擋位轉(zhuǎn)換開關(guān),將加熱器分為3擋,第1擋投用調(diào)功柜,固定柜不運(yùn)行,可調(diào)范圍為0~70℃,第2擋投用調(diào)功柜和一組固定柜,可調(diào)范圍為70~140℃,第3擋投用調(diào)功柜和兩組固定柜,可調(diào)范圍為140~210℃,這樣就可以實(shí)現(xiàn)0~目標(biāo)溫度的完整可調(diào),正常運(yùn)行時將轉(zhuǎn)換開關(guān)調(diào)到3擋,當(dāng)用戶有特殊要求時再切換到其他兩擋。
1)存在問題
加熱器的運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測是保證其正常運(yùn)行的基礎(chǔ),某廠一期項(xiàng)目在建設(shè)電氣自動化后臺系統(tǒng)時沒有將加熱器的運(yùn)行信號、運(yùn)行溫度、故障報警等電氣參數(shù)引入后臺,電氣值班人員無法監(jiān)測到其運(yùn)行情況以及及時發(fā)現(xiàn)故障。
2)改善方案
利用大修停車機(jī)會對其進(jìn)行改造,將各項(xiàng)參數(shù)引進(jìn)后臺。
通過對電加熱器實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中一些常見故障的正確分析及處理改造,使電加熱器恢復(fù)了正常運(yùn)行,對電加熱器存在的新問題提出了改善方案,對保證分子篩純化系統(tǒng)的再生,避免了空分設(shè)備停車事故發(fā)生起到了重大意義。