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劣質(zhì)煤利用項目除鹽水裝置工程實例

2019-03-14 03:13:46段志棟趙海波
中氮肥 2019年1期
關(guān)鍵詞:混床產(chǎn)水量產(chǎn)水

段志棟,趙海波

(山西中煤平朔能源化工有限公司,山西 朔州 036000)

0 引 言

化工、電力等行業(yè)常伴有高溫、高壓、有毒等物質(zhì)及作業(yè)環(huán)境。其中,蒸汽作為重要的中間產(chǎn)品或公用工程介質(zhì),主要用于驅(qū)動汽輪機(jī)做功,或作為氣化劑參與原料氣制備,或用于加熱工藝介質(zhì)等。生產(chǎn)蒸汽所需鍋爐給水及化工工藝用水需采用除鹽水[1],否則將使工業(yè)鍋爐水汽系統(tǒng)、汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子及管道等部位腐蝕結(jié)垢[2],造成設(shè)備損壞甚至爆炸等不可逆事故發(fā)生;或影響工藝產(chǎn)品的純度,無法實現(xiàn)安全優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)等。

除鹽水(亦稱脫鹽水、化學(xué)水等),是指用各種處理工藝及設(shè)備將水中的懸浮物、膠體、溶解物等除去而制得的產(chǎn)品水。水除鹽工藝有蒸餾、離子交換、電滲析、反滲透(膜分離[3])、電去離子等方法。工業(yè)上一般采用預(yù)處理+除鹽(膜法或離子交換法)等設(shè)備組合,配以控制系統(tǒng),實現(xiàn)除鹽水的生產(chǎn)。在項目設(shè)計階段我們了解到,某化工廠除鹽水裝置采用“預(yù)處理+反滲透+陽離子交換器+陰離子交換器+混合離子交換器”工藝制備除鹽水,由于離子交換器再生頻繁,酸堿消耗量大,運(yùn)行成本高;某電廠除鹽水裝置采用“多介質(zhì)過濾器+反滲透+混合離子交換器”工藝制備除鹽水,由于反滲透系統(tǒng)前未設(shè)置超濾系統(tǒng),開車一段時間后,反滲透膜污堵嚴(yán)重、清洗頻繁,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性差。為此,山西中煤平朔能源化工有限公司(簡稱平朔能化)劣質(zhì)煤綜合利用示范項目的工業(yè)鍋爐及化工工藝用水除鹽水裝置,在原賽鼎工程有限公司初步設(shè)計的“多介質(zhì)過濾器+反滲透+混合離子交換器”工藝的基礎(chǔ)上,在設(shè)計討論會上提出了采用“多介質(zhì)過濾器+超濾+反滲透+混合離子交換器”的優(yōu)化工藝。近3a的運(yùn)行實踐表明,采用“多介質(zhì)過濾器+超濾+反滲透+混合離子交換器”工藝的除鹽水裝置實現(xiàn)了安全、穩(wěn)定、連續(xù)、高效運(yùn)行?,F(xiàn)簡介如下。

1 劣質(zhì)煤利用項目除鹽水裝置概況

平朔能化劣質(zhì)煤綜合利用示范項目主要生產(chǎn)工業(yè)硝酸銨(硝酸銨除滿足公司自用外可輻射周邊市場),副產(chǎn)硫酸銨、LNG(LNG可作為汽車新型燃料使用)等產(chǎn)品,主要生產(chǎn)裝置為1套300kt/a合成氨裝置、2套180kt/a硝酸裝置、2套200kt/a硝酸銨裝置。本項目為平朔能化高標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃項目之一,屬于山西省以劣質(zhì)煤為基礎(chǔ)延伸產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)項目,年可消耗劣質(zhì)煤(高硫、高灰分)990kt、鍋爐燃料煤矸石705.6kt。

本項目配套5.29MPa、485℃次高壓循環(huán)流化床鍋爐4臺(三開一備),單臺鍋爐設(shè)計產(chǎn)蒸汽160t/h,并配套建設(shè)有4×150m3/h除鹽水裝置,以滿足鍋爐及全廠工藝用水需要。除鹽水裝置由中國昆侖工程公司總包,武漢江揚(yáng)環(huán)境科技股份有限公司負(fù)責(zé)設(shè)計、施工、調(diào)試;除鹽水裝置水源為平魯黃河供水公司來地表水,原水水質(zhì)滿足《石油化工給水排水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(SH 3099—2000)[4]要求。

1.1 除鹽水裝置供水情況

除鹽水裝置外供水量夏季為344m3/h、冬季為362m3/h,供水壓力為0.9MPa、溫度為常溫(25℃),除鹽水裝置進(jìn)水及產(chǎn)水水質(zhì)指標(biāo)見表1;除鹽水用戶包括鍋爐、煤氣變換冷卻、空分、酚氨回收、硝酸、硝酸銨等裝置,年運(yùn)行時間為8000h。

表1 除鹽水裝置進(jìn)水及產(chǎn)水水質(zhì)指標(biāo)

1.2 除鹽水裝置工藝流程

除鹽水裝置工藝流程見圖1。原水進(jìn)入原水池(02-H100),由原水泵(02-P100)加壓后,經(jīng)板式換熱器(02-E100)與低壓蒸汽換熱,升溫至25℃左右,送入多介質(zhì)過濾器(02-F100)去除水中的懸浮物和細(xì)微顆粒,再經(jīng)超濾裝置(02-F102)過濾水中懸浮物和膠體,降低水中的COD和濁度后,進(jìn)入超濾水箱(02-H101);超濾產(chǎn)水由超濾水泵(02-P101)送入反滲透裝置[5](02-F104)除去水中的大部分鹽分,再經(jīng)脫碳塔(02-C100)除去水中大部分游離CO2,然后進(jìn)入中間水池(02-H102);中間水池出水由中間水泵(02-P104)升壓后進(jìn)入混床(02-F105),進(jìn)一步去除水中殘余的陰、陽離子;混床(02-F105)產(chǎn)出的除鹽水進(jìn)入除鹽水箱(02-H104),調(diào)整pH后由除鹽水泵(02-P108)送往各工藝裝置。多介質(zhì)過濾器(02-F100)及超濾裝置(02-F102)的反洗水送至回用水裝置;樹脂[6]酸堿再生廢水收集到中和水池(02-H105),經(jīng)由中和水泵(02-P109)送至回用水裝置;反滲透濃水收集到濃水池(02H-103),部分用作多介質(zhì)過濾器(02-F100)的反洗水,其余送至清污分流管網(wǎng)。

圖1 除鹽水裝置工藝流程框圖

2 主要構(gòu)筑物和設(shè)備

2.1 主要構(gòu)筑物

(1)原水池(1座):蓋板鋼砼結(jié)構(gòu)半地下式,尺寸9.65m×11.3m×5.5m,容積599.7 m3,有效水深5.3m,有效容積577.9m3;配套雷達(dá)液位計1臺,量程0~20m,4~20mA輸出,24V直流電源,材質(zhì)為316。

(2)超濾水池(1座):蓋板鋼砼結(jié)構(gòu)半地下式,尺寸10m×11.3m×5.5m,容積621.5 m3,有效水深5.3m,有效容積598.9m3;配套雷達(dá)液位計1臺,量程0~20m,4~20mA輸出,24V直流電源,材質(zhì)為316。

(3)濃鹽水池(1座):蓋板鋼砼結(jié)構(gòu)半地下式,尺寸5m×11.3m×5.5m,容積310.75 m3,有效水深5.3m,有效容積299.45m3;配套雷達(dá)液位計1臺,量程0~15m,4~20mA輸出,24V直流電源,材質(zhì)為316;過濾器反洗泵2臺,Q=280m3/h,H=28m,泵殼材質(zhì)為鑄鐵、葉輪材質(zhì)為304,配套電機(jī)功率為37kW。

(4)中間水池(1座):蓋板鋼砼結(jié)構(gòu)半地下式,尺寸4.65m×11.3m×5.5m,容積288.9m3,有效水深5.3m,有效容積278.5m3;配套雷達(dá)液位計1臺,量程0~15m,4~20mA輸出,24V直流電源,材質(zhì)為316。

(5)中和水池(1座):蓋板鋼砼結(jié)構(gòu)地下式(池內(nèi)防腐處理),尺寸13.3m×5.85m×4m,容積311.2m3,有效水深3.8m,有效容積295.6m3;配套雷達(dá)液位計1臺,量程0~10m,4~20mA輸出,24V直流電源,材質(zhì)為316L。

2.2 主要設(shè)備

2.2.1 原水調(diào)節(jié)單元

(1)原水提升水泵(簡稱原水泵,4臺):Q=300m3/h,H=45m,材質(zhì)為鑄鐵,配套電機(jī)功率為75kW。

(2)板式換熱器(2臺):冷媒為原水、熱媒為蒸汽,材質(zhì)為304。

(3)電動調(diào)節(jié)蝶閥(1臺):PN1.0MPa,DN400,材質(zhì)為碳鋼,中線式橡膠襯圈。

(4)溫度變送器(1臺):溫度測量范圍0~50℃,材質(zhì)為316。

2.2.2 多介質(zhì)過濾器單元

(1)多介質(zhì)過濾器(10臺):規(guī)格為φ3200mm,材質(zhì)為碳鋼并予以防腐;填料無煙煤(φ0.8mm~φ1.2mm)裝填高度400mm,填料石英砂有3種規(guī)格,φ0.4mm~φ0.6mm的裝填高度為500mm、φ1.0mm~φ2.0mm的裝填高度為200mm、φ2.0mm~φ4.0mm的裝填高度為100mm。

(2)殺菌劑投加裝置(1套):PVC材質(zhì)、p=0.7MPa、Q=50L/h的計量泵3臺,PVC材質(zhì)、p=0.7MPa、Q=115L/h的計量泵2臺,PE材質(zhì)、V=1500L的計量箱1個;中線式橡膠襯圈氣動蝶閥(PN1.0MPa)共70臺(DN200的20臺,DN125的20臺,DN80的20臺,DN40的10臺),閥板材質(zhì)為304。

2.2.3 超濾單元

(1)自清洗過濾器(4臺):過濾精度為100μm,單臺過濾器Q=225m3/h,材質(zhì)為碳鋼并予以防腐。

(2)中空內(nèi)壓超濾裝置[7](4套):單套超濾裝置Q=200m3/h、回收率≥90%;中線式橡膠襯圈氣動蝶閥(PN1.0MPa)共20臺(DN200的8臺、DN250的12臺);超濾反洗泵共3臺,Q=250m3/h、H=28m,泵殼材質(zhì)為鑄鐵、葉輪材質(zhì)為304,配套電機(jī)功率為30kW;超濾水泵5臺,Q=200m3/h、H=34m,泵殼材質(zhì)為鑄鐵、葉輪材質(zhì)為304,配套電機(jī)功率為37kW;在線式流量計共9臺(量程0~300m3/h的5臺,量程0~50m3/h的4臺),4~20mA輸出;濁度儀1臺,測量范圍0~50NTU;溫度變送器1臺,溫度測量范圍0~50℃,材質(zhì)為316;壓力傳感器9個,G1/2外螺紋,氟橡膠密封,4~20mA輸出,材質(zhì)為316。

2.2.4 反滲透單元

(1)還原劑投加裝置(1套):PVC材質(zhì)、p=1.0MPa、Q=50L/h的計量泵3臺;PE材質(zhì)、V=1500L的計量箱1個;功率0.75kW、轉(zhuǎn)速35r/min、材質(zhì)為304的攪拌器1個。

(2)阻垢劑投加裝置(1套):PVC材質(zhì)、p=0.76MPa、Q=1.6L/h的計量泵5臺;PE材質(zhì)、V=1500L的計量箱1個。

(3)保安過濾器(4臺):Q=200m3/h,工作壓力0.6MPa。

(4)反滲透高壓泵(4臺):Q=200m3/h,p=1.4MPa,配套電機(jī)功率132kW,132kW變頻器4臺。

(5)反滲透系統(tǒng)(4套):單套系統(tǒng)Q=150 m3/h,工作溫度25℃,回收率≥75%,膜芯材質(zhì)芳香聚酰胺,脫鹽率≥99.5%;中線式橡膠襯圈氣動蝶閥共16臺(PN1.6MPa,DN200),材質(zhì)為304;220V常開型壓力開關(guān)8臺(低壓開關(guān)、小于0.2MPa動作開關(guān)4臺,高壓開關(guān)、大于1.8MPa動作開關(guān)4臺);壓力傳感器12個,G1/2外螺紋,氟橡膠密封,4~20mA輸出,材質(zhì)為316;ORP表1臺(變送器3-8750-1P,電極3-2717);pH表1臺(變送器3-8750-1P,電極3-2716);溫度變送器1臺,測量范圍0~50℃,材質(zhì)為316;電導(dǎo)率儀5臺(變送器3-8850-1P,1臺電極3-2821-1、4臺電極3-2819-1);在線式流量計8臺(量程0~300m3/h的4臺,量程0~100m3/h的4臺),4~20mA輸出。

2.2.5 超濾/反滲透清洗單元

(1)清洗水箱(1臺):V=10m3,材質(zhì)為PE。

(2)清洗水泵(1臺):Q=200m3/h,H=30m,材質(zhì)為316L,配套電機(jī)功率為37kW。

(3)清洗過濾器(1臺):Q=200m3/h,工作壓力0.6MPa,材質(zhì)為304。

2.2.6 混合離子交換器單元

(1)脫碳塔(2臺):DN2800,Q=265m3/h,材質(zhì)為碳鋼襯膠。

(2)鼓風(fēng)機(jī)(2臺):Q=9612~14418m3/h,p=0.695~1.392MPa,配套電機(jī)功率15kW。

(3)中間水泵(4臺):Q=200m3/h,H=45m,泵殼材質(zhì)為鑄鐵、葉輪材質(zhì)為304,配套電機(jī)功率為45kW。

(4)反滲透沖洗水泵(2臺):Q=200 m3/h,H=35m,葉輪材質(zhì)為304,配套電機(jī)功率為45kW。

(5)混床系統(tǒng)(3套):單套系統(tǒng)Q=200 m3/h(碳鋼襯膠罐體規(guī)格φ3000mm),工作壓力0.6MPa,工作溫度5~50℃,強(qiáng)酸樹脂(001×7mB)裝填高度500mm,強(qiáng)堿樹脂(201×7mB)裝填高度1000mm;中線式橡膠襯圈氣動蝶閥(PN1.0MPa)共21臺(DN200的6臺,DN150的9臺,DN65的3臺,DN40的3臺),閥板材質(zhì)為316L;法蘭式氣動隔膜閥(PN1.0MPa)共9臺(DN100的6臺,DN65的3臺);電導(dǎo)率儀3臺(變送器3-8850-1P,電極3-2819-1);在線式流量計3臺,量程0~300 m3/h,4~20mA輸出;硅表1臺(5通道),測量范圍0~200μg/L;T型樹脂捕捉器3臺,DN200,Q=200m3/h,材質(zhì)為碳鋼襯膠。

2.2.7 混合離子交換器再生單元

(1)再生水泵(2臺):Q=50m3/h,H=50m,泵殼材質(zhì)為鑄鐵、葉輪材質(zhì)為304,配套電機(jī)功率為15kW。

(2)卸酸泵(1臺):Q=20m3/h,H=30m,材質(zhì)為PVDF,配套電機(jī)功率為5.5kW。

(3)卸堿泵(1臺):Q=20m3/h,H=30m,材質(zhì)為PVDF,配套電機(jī)功率為5.5kW。

(4)高位酸儲存罐(1臺):V=30m3,材質(zhì)為碳鋼襯膠。

(5)酸霧吸收器(1臺):規(guī)格φ500mm,材質(zhì)為PVC,內(nèi)裝填800mm的多面空心球。

(6)高位堿儲存罐(1臺):V=30m3,材質(zhì)為碳鋼襯膠。

(7)酸計量箱和堿計量箱(各1臺):V=2m3,材質(zhì)為碳鋼襯膠。

(8)法蘭式氣動隔膜閥(4臺):DN40,PN1.0MPa,材質(zhì)為UPVC。

(9)酸噴射器和堿噴射器(各1臺):Q=25m3/h,材質(zhì)為UPVC,再生液濃度為4%。

(10)轉(zhuǎn)子流量計(4臺):量程8~40m3/h的2臺,量程1~10m3/h的2臺。

2.2.8 其他單元

(1)中和水泵(2臺):Q=100m3/h,H=32m,材質(zhì)為PVDF,配套電機(jī)功率為15kW。

(2)除鹽水箱(2臺):V=2000m3,材質(zhì)為碳鋼聚脲防腐。

(3)雷達(dá)液位計(2臺):量程0~20m,4~20mA輸出。

(4)除鹽水外輸系統(tǒng)(1套):除鹽水泵4臺,Q=200m3/h、H=80m,泵殼材質(zhì)為鑄鐵、葉輪材質(zhì)為304,配套電機(jī)功率為75kW;在線式流量計1臺,量程0~1000m3/h,4~20mA輸出;pH表1臺,測量范圍0~14。

(5)氨投加裝置(1套):PVC材質(zhì)、Q=50L/h、p=1.0MPa的計量泵3臺;計量箱1個,V=1500L,材質(zhì)為PE。

(6)工藝壓縮空氣儲罐(1臺):V=10m3,PN1.0MPa,材質(zhì)為16Mn。

(7)儀表壓縮空氣儲罐(1臺):V=6m3,PN1.0MPa,材質(zhì)為16Mn。

3 除鹽水裝置調(diào)試情況及72h運(yùn)行考核

3.1 調(diào)試情況

根據(jù)總體試車網(wǎng)絡(luò)和開車要求,除鹽水裝置于2015年9月份進(jìn)入試車階段。9月14日,管道沖洗;9月25日,超濾系統(tǒng)C安裝膜44支,反滲透系統(tǒng)B安裝膜228支,生產(chǎn)水泵開始向原水池供水;9月26日—10月3日,超濾系統(tǒng)C、反滲透系統(tǒng)B沖洗合格,產(chǎn)出合格水,產(chǎn)水電導(dǎo)率6.11μS/cm,因無再生劑——鹽酸和液堿,混合離子交換器無法再生,反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水從混床C走短路送入除鹽水箱A;10月4日,投運(yùn)除鹽水泵D,開始向用戶供水,供鍋爐點(diǎn)火煮爐用水;10月6日,除鹽水箱A出現(xiàn)假液位(液位計故障),產(chǎn)水進(jìn)入除鹽水箱B,確保除鹽水泵D正常運(yùn)行;10月9日,加氨水調(diào)節(jié)外供除鹽水pH;10月10日,開始對除鹽水裝置進(jìn)行DCS組態(tài);10月19日,因除鹽水泵出口壓力大于加氨泵壓力,利用鍋爐停車時間將氨水投加點(diǎn)改至混床出口總管,檢查發(fā)現(xiàn)超濾系統(tǒng)有淡黃色污堵物出現(xiàn),化學(xué)清洗超濾系統(tǒng)C;10月21日,預(yù)處理系統(tǒng)開始投加殺菌劑(次氯酸鈉),超濾系統(tǒng)B安裝膜44支;10月25日,殺菌劑、阻垢劑到現(xiàn)場,開始加藥;10月27日,反滲透系統(tǒng)A安裝膜228支,并沖洗投運(yùn),具備產(chǎn)水條件;11月6日,反滲透系統(tǒng)A與反滲透系統(tǒng)B的壓差升高,產(chǎn)水流量持續(xù)下降,對其進(jìn)行化學(xué)清洗,控制pH在11~13;11月7日,因殺菌劑——次氯酸鈉中沉淀物多,計量泵無法運(yùn)行,改為源頭投加殺菌劑,向生產(chǎn)水給水池沖擊投加殺菌劑;11月10日,工藝人員開始進(jìn)入現(xiàn)場控制室;11月13日,板式換熱器投運(yùn),混床B再生合格正常產(chǎn)水。

2015年11月15日—2016年1月30日,除鹽水裝置進(jìn)行儀表自控系統(tǒng)(DCS)調(diào)試對點(diǎn)和設(shè)備調(diào)試:2015年11月23日—2016年1月3日,反滲透系統(tǒng)A/B化學(xué)清洗3次,清洗后流量自70m3/h恢復(fù)到150m3/h左右;2016年1月8日,污堵反滲透膜檢測數(shù)據(jù)出來,膜解剖分析報告顯示反滲透膜有氧化現(xiàn)象及磷元素殘留,將藥劑更換為納爾科公司產(chǎn)PC-1611T無磷阻垢劑;2016年1月20日,除鹽水裝置超濾系統(tǒng)A、反滲透系統(tǒng)C膜安裝完成;2016年2月25日,反滲透系統(tǒng)運(yùn)行正常。

3.2 72h運(yùn)行考核

除鹽水裝置共有超濾系統(tǒng)和反滲透系統(tǒng)各4個系列(三開一備),混床3個系列(二開一備)。試運(yùn)行期間,由于外界用水量小,超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、混床只需要1個系列連續(xù)運(yùn)行、其他系列交替運(yùn)行就可保證外供除鹽水量。選取連續(xù)運(yùn)行的超濾系統(tǒng)B、反滲透系統(tǒng)B、混床B作為運(yùn)行考核對象,于2016年3月29日—4月2日進(jìn)行了除鹽水裝置72h運(yùn)行考核,主要考核裝置的生產(chǎn)能力——超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、混床產(chǎn)水量,以及裝置的主要工藝指標(biāo)——反滲透系統(tǒng)脫鹽率、回收率,混床產(chǎn)水電導(dǎo)率、SiO2含量。72h運(yùn)行考核數(shù)據(jù)表明,裝置產(chǎn)水量及工藝指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況較好,具體如下。

3.2.1 裝置生產(chǎn)能力

72h運(yùn)行考核期間超濾系統(tǒng)B產(chǎn)水量見圖2??梢钥闯?,運(yùn)行考核期間超濾系統(tǒng)B產(chǎn)水量在201~241m3/h之間,平均產(chǎn)水量217m3/h,滿足設(shè)計要求(產(chǎn)水量≥200m3/h)。另外,考核期間超濾系統(tǒng)B產(chǎn)水濁度小于1NTU。

72h運(yùn)行考核期間反滲透系統(tǒng)B產(chǎn)水量見圖3??梢钥闯觯哼\(yùn)行考核期間反滲透系統(tǒng)B有9個產(chǎn)水量記錄點(diǎn)(每小時記錄1次,下同)數(shù)據(jù)小于150m3/h,在144~149m3/h之間,原因是受反滲透系統(tǒng)其他系列現(xiàn)場流量調(diào)節(jié)和總進(jìn)水量未滿足要求的影響;其余63個記錄點(diǎn)數(shù)據(jù)在150~162m3/h之間,平均產(chǎn)水量154m3/h,滿足性能考核要求(產(chǎn)水量≥150m3/h)。

圖2 72h運(yùn)行考核期間超濾系統(tǒng)B產(chǎn)水量

圖3 72h運(yùn)行考核期間反滲透系統(tǒng)B產(chǎn)水量

72h運(yùn)行考核期間混床B產(chǎn)水量見圖4(圖中,有19個記錄點(diǎn)因混床再生而無運(yùn)行數(shù)據(jù))。可以看出:運(yùn)行考核期間混床B共記錄產(chǎn)水量數(shù)據(jù)53個,其中12個數(shù)值小于220m3/h,在201~218m3/h之間,原因是混床剛再生完成后投用時進(jìn)水量未穩(wěn)定及受混床系統(tǒng)其他系列現(xiàn)場流量調(diào)節(jié)的影響;其余41個數(shù)據(jù)在222~264m3/h之間,滿足性能考核要求(產(chǎn)水量≥220m3/h)。

圖4 72h運(yùn)行考核期間混床B產(chǎn)水量

3.2.2 主要工藝指標(biāo)

72h運(yùn)行考核期間反滲透系統(tǒng)B回收率見圖5。可以看出:運(yùn)行考核期間反滲透系統(tǒng)B有4個記錄點(diǎn)回收率小于75%,原因是另一套反滲透系統(tǒng)投運(yùn)總進(jìn)水量有波動;其余68個數(shù)據(jù)均在75.3%~81.8%之間,平均回收率79%,滿足性能考核要求(回收率≥75%)。

72h運(yùn)行考核期間反滲透系統(tǒng)B脫鹽率見圖6。可以看出,運(yùn)行考核期間反滲透系統(tǒng)B脫鹽率最小為97.0%、最大為98.2%,平均脫鹽率97.6%,滿足性能考核要求(脫鹽率≥97%)。

圖5 72h運(yùn)行考核期間反滲透系統(tǒng)B回收率

圖6 72h運(yùn)行考核期間反滲透系統(tǒng)B脫鹽率

72h運(yùn)行考核期間混床B產(chǎn)水電導(dǎo)率見圖7。可以看出:運(yùn)行考核期間混床B的53個產(chǎn)水電導(dǎo)率記錄數(shù)據(jù)中,有5個數(shù)據(jù)超標(biāo),在0.202~0.542μS/cm之間,原因是混床剛完成再生未穩(wěn)定運(yùn)行;其余48個數(shù)據(jù)中,最小為0.086 μS/cm、最大為0.187μS/cm,產(chǎn)水電導(dǎo)率平均值為0.136μS/cm,滿足性能考核要求(產(chǎn)水電導(dǎo)率≤0.2μS/cm)。

圖7 72h運(yùn)行考核期間混床B產(chǎn)水電導(dǎo)率

72h運(yùn)行考核期間混床B產(chǎn)水SiO2含量見圖8??梢钥闯?,運(yùn)行考核期間混床B除再生時19個記錄點(diǎn)無運(yùn)行數(shù)據(jù)外,53個記錄點(diǎn)產(chǎn)水SiO2含量數(shù)據(jù)均在20μg/L以下,產(chǎn)水SiO2含量平均值為3.76μg/L,滿足性能考核要求(產(chǎn)水SiO2含量≤20μg/L)。

圖8 72h運(yùn)行考核期間混床B產(chǎn)水SiO2含量

4 除鹽水裝置運(yùn)行成本測算

平朔能化除鹽水裝置總投資約3000萬元。除鹽水裝置的運(yùn)行費(fèi)用主要包括電費(fèi)、藥劑費(fèi)、人工管理費(fèi)等。以系統(tǒng)進(jìn)水量600m3/h、用電單價0.55元/(kW·h)、系統(tǒng)正常運(yùn)行時各電機(jī)功率之和為1354kW計,除鹽水裝置運(yùn)行電費(fèi)為1.24元/m3;系統(tǒng)投加藥劑有殺菌劑、阻垢劑、還原劑、氨水等,藥劑費(fèi)用為0.73元/m3;除鹽水崗位共12人,以人均月工資4600元計,人工管理費(fèi)為0.13元/m3;原水單價為4.02元/m3(平朔能化所用原水為萬家寨引黃水,輸送距離遠(yuǎn),需經(jīng)各級泵站加壓送至廠內(nèi),單價較高)。合計除鹽水裝置的運(yùn)行成本6.12元/m3(設(shè)備維修、更換費(fèi)用未計)。

對比某化工廠除鹽水裝置,其除鹽水裝置采用“預(yù)處理+反滲透+陽離子交換器+陰離子交換器+混合離子交換器”工藝,系統(tǒng)進(jìn)水量500m3/h,裝置投資約2800萬元,其原水單價為1.2元/m3,合計除鹽水裝置運(yùn)行成本為4元/m3(設(shè)備維修、更換費(fèi)用未計),但若按平朔能化原水單價4.02元/m3計,其運(yùn)行成本將達(dá)6.82元/m3??梢钥闯觯剿纺芑}水裝置較該化工廠除鹽水裝置運(yùn)行成本低0.7元/m3。

5 存在的問題

試車初期,由于預(yù)處理系統(tǒng)手動運(yùn)行,水處理藥劑質(zhì)量差且投加不合理,造成反滲透膜污堵速率快、產(chǎn)水量下降幅度大,經(jīng)調(diào)整系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。

日常生產(chǎn)中,除鹽水裝置存在如下問題:①原水采用地表水,水質(zhì)隨季節(jié)變化波動幅度大,而廠區(qū)無原水預(yù)處理裝置;②超濾系統(tǒng)膜有斷絲現(xiàn)象,致使超濾出水污染指數(shù)(SDI)在高限;③反滲透系統(tǒng)清洗維護(hù)服務(wù)廠家更換頻繁且人員技術(shù)水平良莠不齊,致使反滲透系統(tǒng)清洗不徹底;④反滲透系統(tǒng)部分閥門為手動閥,不能投自動運(yùn)行;⑤工藝操作人員實操經(jīng)驗少。

下一步,我們需對除鹽水裝置不斷進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),包括:超濾系統(tǒng)B/C/D檢查堵漏;調(diào)整多介質(zhì)過濾器運(yùn)行周期以降低其產(chǎn)水濁度;在運(yùn)反滲透系統(tǒng)每天低壓沖洗1次;反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水手動排放閥改為自動閥等。同時,我們還需不斷積累運(yùn)行經(jīng)驗,調(diào)整并優(yōu)化工藝參數(shù),使系統(tǒng)達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài)。

6 結(jié)束語

平朔能化除鹽水裝置近3a的運(yùn)行實踐表明,其采用的“多介質(zhì)過濾器+超濾+反滲透+混合離子交換器”工藝產(chǎn)水量和水質(zhì)穩(wěn)定[產(chǎn)水量能夠達(dá)到設(shè)計要求,可滿足5.29MPa、485℃次高壓循環(huán)流化床鍋爐及其他工藝設(shè)備用水需求;產(chǎn)水水質(zhì)能夠滿足《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》(GB/T12145—2008)要求],設(shè)備維護(hù)量小,DCS系統(tǒng)操作方便,裝置運(yùn)行平穩(wěn)。總之,本除鹽水裝置工藝選擇合理,其技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具有一定的先進(jìn)性,可為業(yè)內(nèi)除鹽水裝置的工藝選擇和設(shè)備配置等提供一點(diǎn)參考和借鑒。

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