陳 杰 黃李海
(博敏電子股份有限公司,廣東 梅州 514000)
在多層及HDI印制電路板生產(chǎn)中,板內(nèi)雜物導(dǎo)致的內(nèi)層短路是比較常見的問題,在各項報廢中占的比例頗高,給品質(zhì)管控帶來很大壓力。統(tǒng)計廠內(nèi)2018年幾個月內(nèi)層短路報廢數(shù)據(jù),平均月內(nèi)層短路報廢率超過0.30%,為此進(jìn)行了分析與改善 。
根據(jù)IPC-6012C及其它各類規(guī)范均要求印制電路板具備相應(yīng)的電氣性能,包括電路連接通性和絕緣性。內(nèi)部測量標(biāo)準(zhǔn),電壓設(shè)定200 V時,阻值大于20 Ω為合格,不合格板主要有幾種表現(xiàn)形式,層間錯位導(dǎo)致孔與內(nèi)層銅之間短路、AOI漏檢修的內(nèi)層蝕刻內(nèi)短,雜物內(nèi)短。其中以雜物內(nèi)層短路這一類缺陷較復(fù)雜,形式多樣,需要進(jìn)行詳細(xì)的研究,根據(jù)公司的研究表明,主要有圖1所示四種類型。
圖1 雜物內(nèi)層短路類型
數(shù)據(jù)統(tǒng)計雜物內(nèi)層短路各類型所占比例,板內(nèi)黑點占10%,鉚釘碎占5%,白色金屬物、棕化前銅絲缺陷占比分別達(dá)40%、45%,是本文重點研究對象。
主要表現(xiàn)為長條銅絲橫跨多條線路,銅面有棕化層。通過排查,我司內(nèi)層板邊分別有銅磚阻膠塊與大銅皮兩種設(shè)計,異常不良板全部出現(xiàn)在方形銅阻膠設(shè)計的生產(chǎn)板上,對比兩種設(shè)計如圖2。
圖2 內(nèi)層板邊設(shè)計
在圖2(b)板四角增加了一組角線設(shè)計,取線路蝕刻后的生產(chǎn)板測量線寬約0.02 mm,附著力差、輕微施加外力出現(xiàn)有線路剝離,銅絲留在內(nèi)層就會引起短路。
改善對策及效果確認(rèn):從7月份工程取消該設(shè)計后,連續(xù)3個月未出現(xiàn)長條絲狀內(nèi)層短路。
對白色金屬物取樣,進(jìn)行EDX分析,結(jié)果顯示Al:74.91%、C:15.07%、O:8.30%,主要金屬成份為鋁。根據(jù)生產(chǎn)環(huán)境及特點,對鋁來源進(jìn)行分析,如表1。
表1 金屬鋁的主要來源項
針對棕化線烘干段、PP裁切刀口分別取樣到的金屬碎屑進(jìn)行EDX比對,情況如圖3。
圖3 金屬碎屑的EDX分析
小結(jié):從分析結(jié)果顯示,PP裁切刀口碎屑主要成份是鐵;棕化線烘干段產(chǎn)生的鋁屑是主要影響因素。
對烘干段更換風(fēng)機過濾器、機臺內(nèi)、外清潔保養(yǎng)后再次測試改善效果不明顯。將烘干段風(fēng)機拆開檢查,發(fā)現(xiàn)鋁制風(fēng)機葉片與出風(fēng)口有大量白色鋁屑?xì)埩簟?/p>
小結(jié):通過進(jìn)一步觀察,鎖定來源為棕化線烘干段風(fēng)機鋁制葉片掉鋁屑。
改善行動:針對鋁屑的產(chǎn)生及過濾兩方面制定改善行動(見表2)。
表2 鋁屑短路改善行動
改善效果驗證:工程師每天對烘干段出風(fēng)口檢測1次,持續(xù)1個月時間,從檢查看鋁屑有明顯減少。跟進(jìn)改善后10批板報廢數(shù)據(jù)如表3。
表3 跟進(jìn)10批板雜物內(nèi)短情況
小結(jié):跟進(jìn)10批板結(jié)果顯示,雜物內(nèi)短報廢比例0.2%,較6月份的0.44%報廢率下降約54%,改善措施有效。
從以上分析,多方面因素導(dǎo)致雜物內(nèi)短。從7月份開始,通過逐項排查并針對性制定改善措施后,改善效果明顯,且穩(wěn)定可控。改善前兩個月和改善后三個月報廢統(tǒng)計見表4。
表4 雜物內(nèi)短改善前后報廢率