王 軍 范翔宇 賀立勤 孫月明
1.西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院 2.中國石油集團(tuán)公司川慶鉆探工程有限公司川西鉆探公司
在四川盆地九龍山構(gòu)造深部海相地層的鉆進(jìn)中經(jīng)常遇到噴漏同存的復(fù)雜情況,由于堵漏與壓井的相互制約,處理起來成功率低,對氣層傷害大,治理周期長,且材料損失量巨大,處理不當(dāng)還會引發(fā)卡鉆、鉆具氫脆斷裂等次生事故,嚴(yán)重影響了該地區(qū)勘探開發(fā)進(jìn)度和經(jīng)濟(jì)效益。因此一直都是制約鉆井工程的難題之一。對于此類復(fù)雜,工程上一般采用多級套管對地層精細(xì)化分隔,精細(xì)控壓鉆井等技術(shù)。然而,這些手段在面對極端復(fù)雜的地質(zhì)情況時(shí),依舊存在著局限性,新的處理手段仍有待于探索[1-5]。
針對以上問題,通過堵漏材料優(yōu)選、工藝上壓井和堵漏相結(jié)合、正反推控制井口壓力、吊灌措施優(yōu)化、注水泥封隔噴漏地層等措施和手段的綜合應(yīng)用,已在龍?zhí)?井取得了很好的效果。及時(shí)總結(jié)可以為今后該區(qū)復(fù)雜井鉆井施工提供參考。
該井是中國石油天然氣股份有限公司在四川盆地九龍山主體構(gòu)造上部署的一口風(fēng)險(xiǎn)探井,主探龍王廟組,兼探三疊系飛仙關(guān)組、二疊系茅口組、棲霞組,設(shè)計(jì)井深6 750 m。
原設(shè)計(jì)?219.08mm套管下至飛仙關(guān)組底(約5 300 m),由于該井在嘉二段鉆遇高壓鹽水,提前將?219.08 mm套管下至井深4 729 m(嘉一段頂),不得不將地層承壓能力較低的飛仙關(guān)組和地層壓力系數(shù)高的二疊系茅口組、棲霞組放在同一個(gè)?190.5 mm井眼中(表1),技術(shù)上無法再使用套管進(jìn)行封隔。
表1 龍?zhí)?井?190.5 mm井眼內(nèi)地層壓力系統(tǒng)表
六開的?190.5 mm井眼鉆開二疊系茅口組—棲霞組高壓地層之前,通過對飛仙關(guān)地層進(jìn)行承壓堵漏,將飛仙關(guān)組的承壓能力提高到當(dāng)量密度2.17 g/cm3,使得該地層的安全密度窗口得到了一定程度的擴(kuò)展,基本滿足下步二疊系大隆組、吳家坪組、茅口組精細(xì)控壓鉆井設(shè)計(jì)鉆井液密度要求。
該井眼段使用密度為2.16 g/cm3的鉆井液精細(xì)控壓鉆進(jìn)至井深5 906.16 m,控制套壓2.7 MPa,出現(xiàn)液面上漲1.7 m3,套壓升高至4.4 MPa,液氣分離器出口火焰高升高,最高達(dá)10.0 m;立即停止鉆進(jìn)并關(guān)閉半封閘板,立壓由0↗6.1 MPa,套壓4.4↗8.3 MPa,經(jīng)計(jì)算,可知棲霞組新顯示層的地層壓力當(dāng)量密度為2.27 g/cm3,確定壓井液密度2.35 g/cm3。逐步控壓循環(huán)加重至2.35 g/cm3,立壓22~25.4 MPa,套壓0.2~10.4 MPa,出口剛剛見返2.35 g/cm3鉆井液后井下突然井漏失返,且在加重壓井過程中,鉆井液出口監(jiān)測到H2S最高達(dá)80 mg/L。井漏失返后,環(huán)空吊灌密度2.35 g/cm3的鉆井液,每10 min灌入1.0 m3,2 h以后液面回到井口,3 h以后出口處鉆井液呈小股狀外溢;關(guān)井觀察,立壓0 MPa,套壓0↗2.0 MPa。該井為壓穩(wěn)下部高壓氣層而加重,導(dǎo)致上部薄弱地層出現(xiàn)井漏,吊灌中漏噴轉(zhuǎn)換發(fā)生溢流,屬于典型的下噴上漏。
1.2.1 噴漏同存,關(guān)井條件下形成內(nèi)循環(huán)
該井安裝有28-105型防噴器組,以及105 MPa標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流、壓井管匯,試壓75 MPa。安裝有旋轉(zhuǎn)防噴器和地面精細(xì)控壓設(shè)備,試壓5 MPa。
井下情況十分復(fù)雜:井漏失返造成井內(nèi)液柱壓力下降,井底棲霞組高壓地層流體在井筒負(fù)壓差的作用下向上部飛仙關(guān)低壓漏層自動(dòng)運(yùn)移,形成井下內(nèi)循環(huán),產(chǎn)生“地下井噴”——井下流體在高、低壓層內(nèi)循環(huán),同時(shí)少量氣體從漏層和環(huán)空“┠”形處進(jìn)入井筒(圖1),并滑脫向上運(yùn)移,造成一定周期內(nèi)環(huán)空液面自動(dòng)上漲,容易再次形成溢流[6]。
1.2.2 對“堵墻”強(qiáng)度要求高
飛仙關(guān)組承壓堵漏后地層承壓能力達(dá)當(dāng)量密度2.17 g/cm3,而為壓穩(wěn)下部棲霞組高壓氣層,全井鉆井液密度加重至2.35 g/cm3。因此,需要提高飛仙關(guān)組承壓系數(shù)0.18 以上,以飛仙關(guān)組漏層最大埋深5 400 m計(jì)算,折合需要提高地層承壓9.53 MPa 左右。對堵漏材料形成的堵墻抗壓強(qiáng)度提出了較高的要求。
1.2.3 鉆具組合的限制
圖1 龍?zhí)?井棲霞組井下“噴漏同存”井控示意圖
鉆具內(nèi)有MWD儀器和螺桿等組合,又未帶旁通閥接頭(?190.5 mmPDC鉆頭+?165 mm彎螺桿+回壓閥+?101.4 mm加重鉆桿282.30 m+轉(zhuǎn)換接頭×411*HT38+?101.4 mm鉆桿2 032 m+轉(zhuǎn)換接頭×DS410*HT38+?127 mm鉆桿3 687 m),對堵漏材料的粒徑和濃度有較大限制,嚴(yán)重影響該井的堵漏和壓井施工。
1.2.4 高溫、高含硫
根據(jù)鄰井電測資料,該井井底溫度介于155~165 ℃。主要漏失層埋藏深度深,壓力大,且富含酸性氣體,如果殼、鋸末、植物纖維等堵漏材料在高溫高壓條件下強(qiáng)度下降,可能造成堵漏失效。同時(shí)由于飛仙關(guān)組—棲霞組氣層高含硫,如處理不當(dāng)也易引起鉆具的氫脆,增加處理難度。
針對下噴上漏的復(fù)雜裸眼條件,處理技術(shù)思路是把上部漏層與下部高壓氣層進(jìn)行隔離,再對漏層的承壓能力提高至平衡鉆進(jìn)要求的鉆井液密度。
過高的關(guān)井壓力會引發(fā)更嚴(yán)重的漏失,且含硫天然氣的聚集可能造成鉆具的氫脆。因此必須設(shè)法降低井口壓力,只能多次正推、反推壓井液,將井筒內(nèi)的含硫天然氣和氣侵鉆井液推回漏層中[7-9]。
在溢、漏層間注入一個(gè)水泥塞,隔斷噴漏兩層,阻斷井下內(nèi)循環(huán),先處理上部井漏,提高漏層的承壓能力,再提高鉆井液密度壓制下部氣層,分兩步解決下溢上漏的難題。因此計(jì)劃從套管鞋以上100 m到井底注水泥塞,既可以對上部飛仙關(guān)組實(shí)施水泥堵漏,又封隔下部棲霞組高壓氣層,先提高上部薄弱地層的承壓能力,再繼續(xù)對棲霞組進(jìn)行鉆進(jìn)[10-11]。
針對九龍山地區(qū)井漏特點(diǎn)的分析,該地區(qū)理想的堵漏材料的選擇上應(yīng)優(yōu)先考慮抗高溫、高強(qiáng)度兩個(gè)特性的堵漏材料,并在使用中對于不同粒徑合理復(fù)配[12]。
因此,選用剛性顆粒做架橋材料(表2)并配合含有高濾失堵漏材料(如HHH材料)和可膨脹變形材料如核桃殼顆粒做進(jìn)一步填充(圖2)。并實(shí)施分批注入不同濃度和配方的堵漏漿的方法,達(dá)到更為有效的堵漏效果[13-14]。
表2 GZD剛性粒子等級和尺寸表
圖2 堵漏材料照片
工藝上采用先正注堵漏漿走前,壓井液走后的堵漏壓井方法,堵漏鉆井液出鉆具之前關(guān)閉井口,適當(dāng)控制回壓,向下平推堵漏鉆井液和壓井液。當(dāng)部分堵漏漿液進(jìn)入地層后,承壓能力得以提高,同時(shí)將井筒內(nèi)的含硫天然氣和氣侵鉆井液推入漏層,讓壓井液充滿漏層以上的井筒,在較短時(shí)間內(nèi)建立環(huán)空液柱壓力,即壓穩(wěn)下部高壓氣層又迅速清除溢流,達(dá)到又堵漏又壓井的目的[15]。
根據(jù)施工中井口壓力升高的時(shí)間和堵漏漿的注入量推算出漏層大致位置,同時(shí)根據(jù)每次堵漿的配方,可以大致推測漏失通道的大小、漏層對堵漿的吸收能力等漏層性質(zhì),以此為依據(jù)不斷調(diào)整堵漏鉆井液的粒度、濃度、使用量,以獲得最好的堵漏效果[16-17]。
因下噴上漏的情況存在,先后進(jìn)行了多次正推、反推擠鉆井液來避免出現(xiàn)過高的井口壓力,目標(biāo)是通過正反推將套壓控制在1 MPa以下,并在吊灌期間對井口液面進(jìn)行監(jiān)測,具體操作如表3所示。
由表3可見,通過正反推成功降低了井口壓力,但前3次正反推后套壓先降后升,是因?yàn)橥茐壕簳r(shí),由于不能將飛仙關(guān)漏層以下的溢流清除,導(dǎo)致環(huán)空有部分氣體殘留[18]。現(xiàn)場使用的壓井液黏度、切力較低,結(jié)構(gòu)力小,不能有效抑制油氣滑脫上竄。反推結(jié)束后漏層以下這部分殘留氣體繼續(xù)帶壓滑脫上升,使得套壓升高。
因?yàn)榈谌闻c第四次正反推鉆井液之間,使用2 m3/30 min的吊灌速率仍然發(fā)生溢流,為摸清噴漏轉(zhuǎn)換規(guī)律,使用液面監(jiān)測儀對環(huán)空液面距離井口的高度進(jìn)行了持續(xù)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)所測環(huán)空液面最低394 m,之后液面開始逐步回升,因此可以視394 m為高壓氣層進(jìn)入井筒的鉆井液最低液面值,對應(yīng)漏層當(dāng)量密度為2.15 g/cm3,與承壓堵漏后飛仙關(guān)地層破裂壓力基本吻合。結(jié)合九龍山構(gòu)造多口實(shí)例井的實(shí)踐證明,將動(dòng)液面確定為漏噴轉(zhuǎn)換液面井深一半的位置較為合理。因此加密觀測,測液面期間將吊灌速率擴(kuò)大至5~6 m3/30 min吊灌,先測液面后吊灌,保證環(huán)空液面不低于200 m,將含硫天然氣壓制在漏層中,在注水泥施工之前井口再未發(fā)生溢流[19]。
表3 正反推控制井口壓力表
由于無法建立正常循環(huán),常規(guī)壓井方法已不能有效恢復(fù)該井循環(huán)及后續(xù)作業(yè),加之鉆具內(nèi)有MWD儀器和螺桿等組合,又未帶旁通閥接頭,堵漏鉆井液中材料的粒徑和濃度都受到極大限制,嚴(yán)重影響該井的堵漏和壓井施工。結(jié)合當(dāng)前鉆具在套管內(nèi),決定采用快干水泥封堵漏層,封隔高壓顯示層,先吊灌起鉆換光鉆桿,然后采用“GZD剛性粒子+HHH高濾失”堵漏方案和快干水泥封閉方案。
起鉆并根據(jù)九龍山地區(qū)經(jīng)驗(yàn)按鉆具體積的2~3倍灌入鉆井液,在灌漿的同時(shí)嚴(yán)密監(jiān)測環(huán)空液面,同時(shí)做好液面上升到井口重新反推鉆井液的準(zhǔn)備。順利起鉆完,換光鉆桿帶牙輪鉆頭組合下鉆,準(zhǔn)備注水泥,環(huán)空液面始終保持介于78~197 m。
為保證水泥塞能成功封閉設(shè)想的井段,而不是大量漏入漏層,所以在水泥漿前后各走了一段低密度鉆井液,其密度和使用量按漏層壓力當(dāng)量密度2.15 g/cm3計(jì)算可得。
3.3.1 第一次堵漏
該井首先對4 927~5 906 m裸眼井段打水泥塞作業(yè),將上部飛仙關(guān)組漏層與棲霞組高壓氣層進(jìn)行封隔。第一次注完水泥后,正替鉆井液井口未返漿;環(huán)空反灌鉆井液6.5 m3,發(fā)現(xiàn)環(huán)空液面回到井口。關(guān)井候凝過程發(fā)現(xiàn),套壓緩慢上升,最高上升至13.4 MPa。下鉆控壓鉆塞(套壓0.1~0.3 MPa),探得水泥塞面4 664 m,鉆塞至4 987.00 m,續(xù)漏失返(表4)。水泥堵漏失敗的原因可能是堵漏水泥漿與裂縫中的天然氣發(fā)生重力置換,難以形成連續(xù)有效的堵墻而導(dǎo)致封堵效果不好。接著采用沒有添加高濾失材料的單一功能的“架橋”顆粒材料的復(fù)合堵漏漿堵漏,關(guān)井候堵,套壓和立壓均為0,無法承壓。開井測環(huán)空液面94~200 m。
3.3.2 第二次注水泥塞
下鉆到4 289.00 m,正注密度2.35 g/cm3的水泥漿21 m3,井口未返漿。正替鉆井液,將水泥漿全部替出鉆具,井口未返出鉆井液;環(huán)空反灌密度2.35 g/cm3的鉆井液3 m3,發(fā)現(xiàn)環(huán)空液面回到井口,于是關(guān)井候凝,預(yù)測水泥塞面4 600 m。正擠鉆井液、清水,套壓9.4 MPa,關(guān)井憋壓候凝,立壓0 MPa,套壓9.0↗9.2↘8.6 MPa。下鉆探得水泥塞面井深為4 564.00 m,控壓1~2 MPa,鉆塞至5 103.84 m,發(fā)現(xiàn)井漏,漏速15 m3/h,起鉆至井深4 492.82 m準(zhǔn)備堵漏。
3.3.3 第三次堵漏
本次針對飛仙關(guān)組多漏層情況,需要從上到下依次對各個(gè)漏點(diǎn)實(shí)施封堵,共進(jìn)行了3次復(fù)合堵漏漿堵漏作業(yè)。
1)關(guān)井先正擠與第一次相同配方的復(fù)合堵漏漿17.0 m3;再正擠密度2.20 g/cm3、總濃度60%的HHH堵漏漿27.7 m3[堵漏漿配方:清水+40%HHH+重晶石+10%GZD-O+5%GZD-A+5%GZD-B+1%核桃殼(細(xì))];關(guān)井正擠、反擠鉆井液,憋壓候堵,立壓由0.7↗7.6 MPa,套壓由1.7↗7.0 MPa。泄壓,控壓循環(huán),下鉆探得塞面在4 973.51 m;控壓循環(huán)觀察,鉆塞至井深5 113.46 m出口再次失返。證明井下可能存在多點(diǎn)漏失。
2)關(guān)井正擠密度2.35 g/cm3、濃度40%復(fù)合堵漏漿17.0 m3[堵漏漿配方:井漿+7.5%GZD-A+7.5%GZD-B+7.5%GZD-C+7.5%GZD-D+10%核桃殼(細(xì))];再正擠密度2.20 g/cm3、濃度54%的HHH堵漏漿27.7m3[堵漏漿配方:清水+35%HHH+重晶石+8%GZD-A+10%GZD-B+1.2%核桃殼(細(xì))]。關(guān)井正擠、反擠鉆井液,每30 min反擠一次,每次1 m3,累計(jì)擠入8.5 m3,套壓0↗12.7 MPa。憋壓候堵,立壓由16↘15 MPa,套壓由12.5↘12.0 MPa。
表4 處理井漏工藝及效果統(tǒng)計(jì)表
候堵24 h進(jìn)行控壓循環(huán),循環(huán)微漏,漏速6 m3/h,且因?yàn)槁┦е脫Q造成鉆井液氣侵嚴(yán)重,出口密度2.20~2.24 g/cm3,節(jié)流循環(huán),控壓1~2 MPa,液面波動(dòng)較大,出口硫化氫監(jiān)測最高40 mg/L,分離器出口點(diǎn)火焰高6~8 m。
本次堵漏作業(yè)建立了循環(huán),但井下仍有漏失,并且因?yàn)楦呙芏茹@井液漏失而對漏層中的氣體產(chǎn)生了置換,因此只有對漏點(diǎn)進(jìn)行徹底有效的封堵,才能制止漏失,并消除因置換效應(yīng)而造成的嚴(yán)重氣侵,恢復(fù)井筒的“U”形管封閉體系,因此決定再實(shí)施一次堵漏作業(yè)。
3)正注密度2.35 g/cm3、濃度40.0%復(fù)合堵漏漿14.0 m3[堵漏漿配方:井漿+7%GZD-A+8%GZD-B+8%GZD-C+7%GZD-D+10%核桃殼(細(xì))],套壓5.3~6.2 MPa,立壓6.3~10.2 MPa,分離器火焰高4.0~7.0 m;期間漏失密度2.35 g/cm3的鉆井液3.7 m3;替入鉆井液開始關(guān)井?dāng)D注。使用排量為11 L/s,套壓2.3~6.6 MPa,累計(jì)擠入鉆井液10 m3。憋壓候堵,立壓由7.6↘6.1 MPa,套壓由6.5↘5.9 MPa。開井節(jié)流循環(huán),出口密度恢復(fù)至2.32~2.34 g/cm3,立壓5 MPa,套壓0.5 MPa,泥漿池體積無明顯變化,未檢測到硫化氫,堵漏、壓井成功。節(jié)流控壓循環(huán)15 h、分離器排氣口火焰逐漸熄滅。
隨后采用密度2.33~2.35 g/cm3鉆井液鉆穿剩余水泥塞,鉆完棲霞組氣層,并平穩(wěn)鉆入志留系6 m,下?168 mm套管固井,封固裸眼內(nèi)不同壓力體系、從嘉陵江組至棲霞組1 385 m裸眼井段。期間再未發(fā)生井涌、井噴現(xiàn)象,上部飛仙關(guān)組薄弱地層未出現(xiàn)復(fù)漏現(xiàn)象。
1)“剛性顆粒+核桃殼+高濾失”是該區(qū)深部地層承壓堵漏的適宜配方。配合擠壓堵漏的方式,最終使上部薄弱地層的承壓能力提高到了2.35 g/cm3循環(huán)不漏的標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)大了鉆井液安全密度窗口。
2)施工過程中進(jìn)行環(huán)空液面動(dòng)態(tài)監(jiān)測,可以準(zhǔn)確快速地測取環(huán)空液面數(shù)據(jù),以此快速估算漏層壓力,制定合理化的吊灌措施,有利于保證井控安全,對指導(dǎo)壓井和堵漏作業(yè)具有重要的指導(dǎo)意義。
3)在關(guān)井條件下下噴上漏的井漏形式形成了井下內(nèi)循環(huán),必須要進(jìn)行正反推鉆井液作業(yè),防止井口壓力在堵漏準(zhǔn)備的過程中升高,規(guī)避溢流險(xiǎn)情的發(fā)生。
4)該區(qū)今后可能鉆遇噴漏同存復(fù)雜井段時(shí),應(yīng)提前制定連續(xù)、有效、多套的技術(shù)方案或預(yù)案,防止井下復(fù)雜化。