王現(xiàn)臣
摘要:本文針對孤東油田館陶組下段儲層解釋中存在的低電阻油層認(rèn)識不清問題,結(jié)合測井資料、井壁取心及試油試水資料,對孤東油田館陶組下段低電阻油氣層進(jìn)行綜合評價,并對造成低電阻的原因進(jìn)行分析,最終提出了該地區(qū)館陶組下段低電阻油氣層的主要形成原因。
關(guān)鍵詞:館陶組;低電阻油氣層;測井評價
引言
孤東油田65、68斷塊館陶組下段油氣層存在低電阻率現(xiàn)象。上世紀(jì)九十年代所測的GDXX-2井1872-1874m,電阻率僅為3.5Ωm,當(dāng)時未解釋。后來試油獲日油37.4噸,含水僅0.5%的高產(chǎn)油流。自該井獲工業(yè)油流以后,相繼所打的GDXX-X9、GDXX-X11、GDXX-X10、GDXX-X12(X)、GDXX-X10井,經(jīng)試油均獲得高產(chǎn)油流。(見圖1)
通過后期分析看出,由于低電阻率現(xiàn)象的存在,解釋結(jié)論普遍偏低。針對以上情況,我們對造成孤東油田館陶組下段油氣層電阻率低的原因進(jìn)行了分析。
1 高礦化度地層水導(dǎo)致的低電阻率油氣層
本地區(qū)多采用鹽水泥漿鉆井,在地層水礦化度普遍偏高的情況下,含鹽量較高的水分子分布在儲層巖石中,形成了比較發(fā)達(dá)的導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò),使儲層電阻率明顯降低,導(dǎo)致油水層電性差異減小,理論證實隨著高礦化度鉆井液浸泡時間的增長,油層電阻率降低越低。如GDXX-X9井開鉆時間為5月12日,測井時間為6月6日,鉆井液電阻率只有0.37Ωm/18℃,造成全井段滲透層電阻率均低,最高僅為4Ωm。通過試油獲高產(chǎn)油氣流的XX號層,深感應(yīng)電阻率為2-3.2Ωm。導(dǎo)致該井低電阻率的主要原因是鹽水泥漿鉆井液侵入的影響。
2 沉積旋回直接控制油層的電阻率
正旋回沉積在地質(zhì)剖面上自下而上水流能量由強到弱,沉積顆粒由粗到細(xì);反旋回沉積在地質(zhì)剖面上自下而上由弱到強,沉積顆粒由細(xì)到粗。正旋回沉積的上部及反旋回沉積的下部,巖性相對變細(xì)或厚度變薄,極易形成低電阻率。孤東油田以正旋回沉積為主。如GDXX-X12井,X1-X3號層,自下而上巖性由粗變細(xì),自然伽馬數(shù)值由45API升至60API,自然電位數(shù)值由35mV降到24mV,為一明顯的正韻律沉積。位于上部的X1號層電阻率僅2.5Ωm左右,X1號層試油:日油12t,含水2.5%。
綜上所述,沉積相對巖性的變化起著重要的控制作用。低電阻率油氣層往往沉積在含泥質(zhì)較重的細(xì)砂巖、粉砂巖的地層中。儲層中泥質(zhì)含量的增加即泥質(zhì)顆粒增大了巖石比面(據(jù)查泥巖的比面為2000-3000cm3/g,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于砂巖),使巖石親水。由此,導(dǎo)致了粘土束縛水或毛管束縛水含水飽和度增大,從而引起儲層的電阻率降低。
3 結(jié)論與建議
低電阻油氣層的產(chǎn)生是一個復(fù)雜的過程,除文中提到的高礦化度地層水、泥質(zhì)含量和巖性粗細(xì)外,復(fù)雜的孔隙結(jié)構(gòu)、儲層中含有導(dǎo)電礦物等原因,也可造成低電阻油氣層。高頻感應(yīng)測井是識別高礦化度地層水低電阻油氣層的有效方法,建議本地區(qū)加測高頻感應(yīng)測井,以增強對低電阻油氣層的認(rèn)識。
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(作者單位:中石化勝利石油工程有限公司測井公司)