吳迪
摘要:曙光采油廠采油作業(yè)五區(qū)位于饒陽河河畔,目前以開發(fā)超稠油油藏為主,具有放噴能力的直井占全區(qū)放噴井總數(shù)76.2%。直井放噴井次多、管理難度大,因此直井放噴階段的精細管理對超稠油油井的正常生產(chǎn),起著至關(guān)重要的作用。
關(guān)鍵詞:超稠油;放噴;產(chǎn)液強度;摻油管理
1、研究背景
油藏埋深-650~-920m,有效厚度25.3m,孔隙度30.8%,滲透率1660×10-3μm2,屬高孔隙度、高滲透率儲層,巖性以不等粒砂巖為主,其次為粉砂巖和礫巖,粒度中值平均為0.425mm,膠結(jié)類型主要為孔隙式膠結(jié)。原油物性為超稠油,原油粘度平均16×104mPa·s,原油密度1.0098g/cm3。超稠油油井放噴管理難度大,易產(chǎn)生激動出砂、套壞等問題,嚴重影響油井的正常生產(chǎn)。
2、精細放噴井管理研究
為提高超稠油放噴管理水平,將油井放噴分為初期、中期和末期三個階段,結(jié)合放噴管理指導方法,針對不同放噴階段中存在的問題采取具體解決措施:
2.1 放噴初期合理調(diào)整放噴強度,防止油井出砂、套壞
油井放噴初期套壓≥4MPa,因壓力高、溫度高,油層易激動出砂、套壞。此階段主要以含砂監(jiān)測為依據(jù)參考放噴溫度,控制采液強度,并安裝2-3mm小油嘴防止放噴液量過高。放噴階段以含砂監(jiān)測為0%、放噴溫度﹤120℃為標準。對于曾大修或目前帶病生產(chǎn)的油井,階段產(chǎn)液強度則按正常油井產(chǎn)液強度的70%執(zhí)行。
根據(jù)油井井況及出砂情況,正常井放噴初期設(shè)定為1.2t/m生產(chǎn),連續(xù)跟蹤化驗含砂,依據(jù)化驗結(jié)果階梯式調(diào)整產(chǎn)液強度。在化驗含砂為0%的前提下,正常井逐步將產(chǎn)液強度上調(diào)至1.4t/m、1.6t/ m。
2.2 放噴中期及時摻稀油管理,放噴階段充分卸壓
放噴中期(1MPa≤套壓< 4MPa),油井產(chǎn)液含水低于80%,根據(jù)油管壓力及時更換4-6mm油嘴。此階段井筒溫度及含水逐漸降低,井筒內(nèi)產(chǎn)液易凝結(jié)形成死油區(qū),發(fā)生“假死”現(xiàn)象,因此放噴階段要選準時機合理摻油。
2.3放噴末期輔助接力泵,使放噴更徹底并易于管理
放噴末期(套壓<1MPa),油井放噴液量大幅下降,此階段采用無油嘴、無控制方式進行生產(chǎn)。主要做好摻油誘噴及及時啟動接力泵工作。
接力泵是當井口壓力與回油壓力之間的壓差小于0.3MPa時(以回壓0.5MPa計算,井口壓力<1MPa),為確保放噴產(chǎn)液平穩(wěn)及滿足產(chǎn)出液進站要求,應及時啟接力泵生產(chǎn),并對接力泵及時排氣。
以杜212-29-307放噴為例,當放噴到第6天時,放噴壓力降至0.8MPa,放噴液量降至11.6t/d,這時及時啟動接力泵進行生產(chǎn),使油井又具有了放噴能力,放噴更加徹底,為油井作業(yè)下泵提供了便利條件。
接力泵安裝變頻杜絕了起泵初期液量突高的情況,避免了油層激動出砂,另外,節(jié)電效果明顯:工頻時接力泵耗電量為130KWh/d左右,在使用變頻調(diào)速器后,頻率35Hz時耗電量為52KWh/d,節(jié)電60%;頻率40Hz時,耗電量最高為86KWh/d,節(jié)電33.8%。同時有效的減小了接力泵運行時自身以及對管線的震動。
3、結(jié)論
3.1 合理控制放噴井產(chǎn)液強度及平穩(wěn)放噴,可有效減少油井出砂套壞的發(fā)生。
3.2 放噴期及時進行摻油管理,可有效提高油井的誘噴能力,提高一泵到底率,減少作業(yè)占用時間。
3.3 使用變頻接力泵,使放噴更徹底、避免油層激動出砂,同時大幅節(jié)能。
參考文獻
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(作者單位:遼河油田曙光采油廠)