寧君
摘 要:遼河歡西油田錦州油區(qū)稠油區(qū)塊均已進(jìn)入蒸汽吞吐開發(fā)中后期,統(tǒng)計(jì)各主要區(qū)塊目前地層壓力已經(jīng)降至原始地層壓力的30%左右,由于目前油層虧空嚴(yán)重,壓力普遍較低,側(cè)鉆過程中泥漿污染對油層傷害尤為嚴(yán)重,導(dǎo)致大多數(shù)側(cè)鉆井投產(chǎn)后出現(xiàn)供液差現(xiàn)象,側(cè)鉆泥漿污染造成油層堵塞往往是不可逆的,即投產(chǎn)后很難隨油流排除,側(cè)鉆井多數(shù)出現(xiàn)供液差假象,統(tǒng)計(jì)每年大約有25~30%的側(cè)鉆井出現(xiàn)供液差,改善這部分側(cè)鉆井投產(chǎn)效果有助于提高開發(fā)管理水平,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益將非??捎^。
關(guān)鍵詞:歡西油田;單井日產(chǎn);側(cè)鉆井;剩余油;增油;開發(fā)效果
1? 歡西油田現(xiàn)狀調(diào)查
1.1? 開發(fā)現(xiàn)狀
歡西油田歷經(jīng)33年蒸汽吞吐開發(fā),目前已處于蒸汽吞吐開發(fā)中后期[1],據(jù)統(tǒng)計(jì)約有93%油井生產(chǎn)頂部油層已無上返補(bǔ)層潛力,目前油層壓力普遍大幅下降至原始地層壓力的30~40%,平均單井日產(chǎn)油僅為1.4t/d,由于開發(fā)初期單井堵層上返廢棄產(chǎn)量較高,統(tǒng)計(jì)有約14.5%油井投產(chǎn)初期下步老層系堵層廢棄產(chǎn)量高于5t/d。
1.2? 井下狀況
由于高輪次蒸汽吞吐降壓開發(fā),油井套管頻繁在巨大交變熱應(yīng)力作用下發(fā)生損壞[2],統(tǒng)計(jì)2002年投入開發(fā)的某區(qū)塊目前發(fā)生套壞、落物比例高達(dá)61.7%,投入開發(fā)早的區(qū)塊套壞比例更為嚴(yán)重,由于套管損壞或井內(nèi)存在落物導(dǎo)致其它措施無法實(shí)施,甚至油井無法正常生產(chǎn)。
1.3? 側(cè)鉆井投產(chǎn)狀況
由于老區(qū)向上補(bǔ)層潛力空間逐年縮少,因此近年來側(cè)鉆挖掘下部老層系井間剩余油是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)的主要手段[3],調(diào)查發(fā)現(xiàn)約有25~30%側(cè)鉆井投產(chǎn)后出現(xiàn)供液差現(xiàn)象。
2? 老區(qū)側(cè)鉆井存在問題及原因分析
2.1? 供液差側(cè)鉆井生產(chǎn)參數(shù)相互矛盾
目前老區(qū)油層壓力普遍降至原始地層壓力的30~40%,而供液差側(cè)鉆井普遍存在蒸汽吞吐注入時井壓接近或高于蒸汽發(fā)生器額定壓力(16MPa左右)、干度降低(遠(yuǎn)低于70%),而油井下泵生產(chǎn)時很快出現(xiàn)供液差現(xiàn)象,油井測試動液面深、功圖顯示明顯供液不足,生產(chǎn)能力低于老層系正常油井(非側(cè)鉆井)。
2.2? 油層潛力問題
部署側(cè)鉆井是一項(xiàng)投入巨大的精細(xì)系統(tǒng)工程,需要綜合區(qū)塊或井區(qū)構(gòu)造、剩余油潛力、油層發(fā)育、油水關(guān)系等因素,規(guī)避各種風(fēng)險,充分證明部署側(cè)鉆井可獲得較高投入產(chǎn)出比,因此油層本身潛力不是造成側(cè)鉆井供液差的內(nèi)在原因。
2.3? 側(cè)鉆井投產(chǎn)壓力異常原因分析
根據(jù)目前普遍較低的油層壓力,蒸汽吞吐注入時井壓過高而生產(chǎn)時又低產(chǎn),分析出現(xiàn)這一問題在井筒地帶存在一“高阻屏障”,當(dāng)蒸汽吞吐注入時“高阻屏障”使井壓異常升高,當(dāng)下泵生產(chǎn)時“高阻屏障”又降低油層滲流能力,致使油井出現(xiàn)供液差假象。通過現(xiàn)場調(diào)研確定因?yàn)檩^低的油層壓力,使鉆井液或固井水泥不同程度漏失進(jìn)入油層近井地帶,造成近井地帶產(chǎn)生“高阻屏障”。
3? 酸化解堵措施提高側(cè)鉆井投產(chǎn)效果
根據(jù)側(cè)鉆井和老井油層解釋成果對比,并參考側(cè)鉆過程中鉆井液性能,有針對性確定酸化解堵處理藥劑配方[4]。
3.1? 典型井舉例
典型井錦45-032-29C從于樓油層加深側(cè)鉆至部興隆臺油層,測井解釋興隆臺油層發(fā)育較差,除了上部發(fā)育2個稠油層和1個低產(chǎn)油層,其它層均解釋為水層,從錦45-32-30---錦45-31-290油藏剖面圖可以看出該井位于中間部位,不存在油層水淹的可能,分析錦45-032-29C興隆臺解釋為水層主要原因是該井側(cè)鉆過程發(fā)生過鉆井液漏失,實(shí)施兩次堵漏,泥漿浸泡時間較長,造成近井地帶泥漿污染,導(dǎo)致油層解釋偏低,同時結(jié)合鄰井興隆臺油層生產(chǎn)效果,判斷錦45-032-29C興隆臺“水層”具有投產(chǎn)潛力,建議投產(chǎn)28-35小層,其中“水層”5個層共計(jì)7.9m。由于分析該井近井地帶泥漿污染較重,因此注汽前采取酸化解堵措施處理近井地帶泥漿污染,從解堵過程壓力變化曲線可以看出,初期最高擠酸壓力達(dá)到8MPa,經(jīng)過處理最終擠酸壓力降至1MPa,解堵效果較好。2017年7月2日該井下泵生產(chǎn),平均日產(chǎn)液51t/d,日產(chǎn)油6.2t/d,興隆臺“油層”投產(chǎn)效果較好。
3.2? 提高老區(qū)開發(fā)效果
某區(qū)塊2010年至2018年下部興隆臺老層系共側(cè)鉆14口井,累產(chǎn)油1.6997×104t,目前開井占區(qū)塊開井187口的7.5%,而日產(chǎn)油29.2t/d卻占區(qū)塊日產(chǎn)油235t/d的12.4%,整體側(cè)鉆效果比較顯著。從區(qū)塊各層系單井日產(chǎn)變化曲線可以看出自2009年以來,單采于樓油層平均單井日產(chǎn)油一直呈下降趨勢,而單采下部興隆臺老層系平均單井日產(chǎn)油上升幅度比較明顯且保持穩(wěn)定,通過側(cè)鉆老區(qū)開發(fā)效果得到明顯提高。
4? 結(jié)論與建議
酸化解堵措施是提高側(cè)鉆井投產(chǎn)效果的有力保障,建議老區(qū)鉆井盡量采取欠平衡鉆井方式,采取有效措施減少鉆井液及固井水泥漏失,減少泥漿浸泡時間,射孔投產(chǎn)采取負(fù)壓射孔方式,對分析鉆井液污染嚴(yán)重的采取必要的酸化解堵措施。