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礦井通風安全管理的制約因素分析及預防措施

2019-04-09 11:27:00
山東煤炭科技 2019年3期
關鍵詞:順槽膠輪新元

王 斐

(山西新元煤炭有限責任公司,山西 晉中 045400)

煤礦井下施工過程中,產生大量的易燃易爆粉塵和氣體,若不能及時抽取或聚集在某一區(qū)域,后果將不堪設想。隨著人們對安全意識和對通風安全管理水平的不斷提高,煤礦井下爆炸事故明顯減少。但目前煤礦井下通風安全管理仍然受到一些不良因素的制約,存在安全隱患。下面以山西新元煤炭有限責任公司31009工作面的通風管理為例,對礦井通風安全管理中的制約因素進行說明,并從實際工作出發(fā)提出改善措施。

1 制約井下通風管理的不良因素

1.1 超能力生產

我國煤炭生產量在37億噸以上,為了滿足煤炭供應,許多煤炭生產單位時間緊任務重。山西新元煤炭有限責任公司也會存在開采繁忙期,山西煤礦的煤層具有賦存復雜性,煤礦瓦斯含量都比較高,尤其在新元地區(qū)這一特點更為顯著,甚至比其他地區(qū)的賦存條件表現更為嚴重。在這種施工環(huán)境下再進行超能力生產,通風安全一定會存在重大隱患[1]。

1.2 人員的流失和設備的老化

目前,山西新元煤炭有限責任公司老齡化嚴重,造成技術人員斷層,有經驗的優(yōu)秀技術管理者面臨退休,年輕的技術人員經驗不足,導致煤礦優(yōu)秀技術管理人員缺失,其中包括大量的井下通風管理人員。優(yōu)良的設備是做好通風安全工作的重要條件,但目前許多通風設備已經老化甚至接近報廢期,有些設備已經不能保證礦井下的通風安全。人員的流失和設備的老化都會給井下通風管理工作帶來巨大的困難,導致事故的爆發(fā)率大大升高[2]。

1.3 通風安全管理不到位

礦井的通風安全管理不是一成不變的,要隨著礦井生產條件的不同不斷改變管理方法和策略。通風管理是一項復雜而細致的工作,在某一環(huán)節(jié)出現漏洞將會導致嚴重后果,許多安全事故的發(fā)生都是因為通風管理工作不到位產生了管理漏洞而造成的[3]。管理上的疏忽,使巷道密封不嚴,會造成采空區(qū)嚴重漏風,大量的瓦斯從中溢出而引發(fā)事故。

1.4 未按安全制度施工

該公司不斷加強通風安全的管理力度,下屬單位也都強制制定了對應的通風安全管理制度,但很多單位是為了應付檢查,再加上制定者能力水平有限,制定的管理制度并不符合其本身的生產情況需要,成為一紙空文。制度的制定沒有明確個人的責任問題,獎懲不分明,在具體的工作中容易產生遺留問題,無人處理,造成的后果非常嚴重的[4]。

2 主要預防措施

山西新元煤炭有限責任公司注重生產安全,針對以上不良因素,在生產中采取了相應的對策措施[5]。(1)要在保證安全的情況下再進行施工作業(yè),絕不犧牲任何安全條件作為代價;(2)加強人員的培訓和設備的保養(yǎng)維修工作,做好安全的基礎工作,將安全隱患消除在初始階段;(3)施工前詳細了解礦井基本情況,繪制完善的圖紙和詳細的工藝流程,嚴格按照圖紙和工藝施工,絕不能產生任何安全遺漏;(4)按照廠內的實際情況制定詳細的安全管理制度,做到獎懲分明,有依有據。

2.1 31009工作面通風方式的確定

31009工作面采用綜采放頂煤開采工藝,采用抽放方法進行瓦斯治理,放煤后極易與上覆采空區(qū)塌通,形成漏風通道,導致上覆采空區(qū)CO等有害氣體下泄,嚴重威脅工作面正常開采。為此,31009工作面初期采用負壓通風方式,并建立配套的均壓通風設施,以便當CO等有害氣體下泄后能及時啟用均壓通風系統(tǒng)。

2.2 工作面通風系統(tǒng)

31009工作面采用“兩進一回”、“沿空留巷”、“Y”型通風系統(tǒng)方式供風,風量計算如下:

(1)按工作面最多人數驗算

按工作面最多人數配風量計算:每人供風量不小于4m3/min,最多人數按80人。經計算,得Q采=80×4=320m3/min。

(2)按工作面溫度選擇適宜的風速計算

需要風量Q采=60×V采×S采

=60×1.5×15.9=1431m3/min

式中:

V采-工作面通過風速,根據工作面回采溫度,取1.5m/min;

S采-工作面有效斷面,15.9m2;

(3)按炸藥量計算

① 一級煤礦許用炸藥:Q采=25Acfi(m3/min)

② 二、三級煤礦許用炸藥:

Q采=10Acfi(m3/min)

式中:

Acfi-采煤工作面一次爆破所用的最大炸藥量,kg;

25-每千克一級煤礦許用炸藥需風量,m3/min;

10-每千克二、三級煤礦許用炸藥需風量,m3/min。

備注:爆破施工時具體炸藥使用量按照回采工作面爆破施工專項措施執(zhí)行。

(4)按瓦斯涌出量計算

根據31007工作面回采期間三個月的瓦斯統(tǒng)計情況,平均相對瓦斯涌出量按8.58m3/t,計算出31009工作面平均風排瓦斯涌出量為10.36m3/min,設計日產5500t,則絕對瓦斯涌出量為32.8m3/min。

Q采=100×q采CH4×K采CH4/C

=100×10.36×1.7/0.7=2516m3/min。

式中:

C-回采工作面回風流瓦斯?jié)舛劝?.7%計算需風量;

q采CH4-采煤工作面回風巷風流中日平均風排瓦斯涌出量,m3/min;

K采CH4-采煤工作面瓦斯涌出不均衡系數。

(5)按照膠輪車尾氣稀釋進行驗算(輔助進風)

Q輔助進風順槽=4×n×P×k×1.36

式中:

Q輔助進風順槽-膠輪車尾氣排放稀釋需要的風量,m3/min;

4-每HP每分鐘應供給的最低風量,m3/min;

n-膠輪車的臺數,臺;

P-膠輪車的功率,kW;

k-配風系數。一臺膠輪車的配風系數為1.0,兩臺膠輪車的配風系數為0.75,3臺及3臺以上膠輪車的配風系數為0.5;

1.36-kW與HP(馬力)的換算系數,1kW=1.36HP。

Q膠輪車=4×n×P×k×1.36

=4×2×85×0.75×1.36=693m3/min

(6)工作面回風巷風量計算

Q回風=Q進風+Q輔助進風=2516+693=3209m3/min

式中:

Q回風-工作面總風量,m3/min;

Q進風-進風順槽風量,m3/min;

Q輔助進風-輔助進風順槽風量,m3/min。

(7)按風速進行驗算

回采時工作面進風順槽進風量取2516m3/min,輔助進風順槽取693m3/min,則:

15S1<Q采<240S2

式中:

S1-最大控頂距斷面,m2;

S2-最小控頂距斷面,m2;

Q采-回采工作面需要風量,m3/min。

15×S1=15×15.9=238m3/min

300×S2=300×13.5=4050m3/min

根據以上計算,工作面進風順槽進風量為2516m3/min,工作面輔助進風順槽風量為462m3/min,工作面總風量為3209m3/min。

確定31009工作面需風量為3209m3/min。

2.3 通風路線

韓莊進風立井→中條帶西膠帶大巷、中條帶西輔運大巷(南)→南區(qū)集中輔運大巷、南區(qū)集中膠帶大巷→31009進風巷→31009工作面、31009輔助進風巷→31009回風巷→南區(qū)集中回風大巷(西、東)→3#煤十采區(qū)回風大巷(北)→中條帶西回風大巷(北)、中條帶西輔運大巷(北)→韓莊回風立井→地面。工作面通風系統(tǒng)詳見圖1。

2.4 效果分析

此次31009工作面施工,先確定通風方式,認真計算風量,繪制工作面通風系統(tǒng)圖紙,嚴格按照通風制度執(zhí)行,在整個施工過程中保證了絕對安全,順利完成施工任務。

圖1 31009工作面通風系統(tǒng)示意圖

3 結語

山西新元煤炭有限責任公司注重井下通風管理安全,在31009工作面施工過程中,對通風方式和瓦斯抽放等基礎工作進行確認,對風量的需求進行詳細計算,對通風的實施構筑進行系統(tǒng)設計并繪制通風系統(tǒng)示意圖,在保證絕對安全的情況下,順利完成了施工任務。

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