王俊青,李昌林,周云峰,汪艷芳,方 斌,侯光輝,柴登鵬,史志榮
(中國鋁業(yè)鄭州有色金屬研究院有限公司,河南 鄭州 450041)
本技術(shù)以高導(dǎo)電穩(wěn)流鋼棒為核心,優(yōu)化了電解槽的陰極結(jié)構(gòu),大幅降低了水平電流,保證了電解槽可以在更低電壓下穩(wěn)定運行。槽電壓的降低減少了電解槽的能量輸入,為了保持電解槽的能量平衡,對電解槽的內(nèi)襯結(jié)構(gòu)進行了更加精細的設(shè)計,減少了電解槽的熱損。
現(xiàn)場的技術(shù)人員對筑爐材料、筑爐質(zhì)量嚴格把關(guān),確保電解槽長期穩(wěn)定運行,并根據(jù)現(xiàn)場具體情況配套了新型穩(wěn)流保溫鋁電解槽節(jié)能技術(shù)的工藝技術(shù)參數(shù),實現(xiàn)電解槽的高效率運行。
本技術(shù)通過開發(fā)高導(dǎo)電鋼制材料降低電解槽上導(dǎo)體壓降,同時根據(jù)計算機仿真模擬研究工作[1],優(yōu)化陰極結(jié)構(gòu),水平電流降低了40%左右,爐底壓降大幅降低,優(yōu)化前爐底壓降在300mV以上;優(yōu)化后槽內(nèi)焊爐底壓降240mv,槽外焊220mv。在降低爐底壓降的同時,提高電解槽的穩(wěn)定性,更利于獲得高電流效率。
穩(wěn)流技術(shù)是新型穩(wěn)流保溫鋁電解槽節(jié)能技術(shù)的核心之一,該技術(shù)可以提高鋁液面的穩(wěn)定性。提高陰極鋁液面的穩(wěn)定性,減小陰極鋁液面的波動,不僅可以減少陰極鋁的溶解損失,提高電解槽的電流效率。而且可以使電解槽的有效極距增加,從而為更深一步地降低槽電壓提供一定空間[2]。
根據(jù)槽內(nèi)襯優(yōu)化思路,對電解槽的內(nèi)襯材料(包括側(cè)部和底部)的種類、尺寸就行了重新計算和設(shè)計。設(shè)計后的槽內(nèi)襯優(yōu)化前后電解槽等溫線分布(陽極電流密度0.74A/cm2)。
槽內(nèi)襯優(yōu)化后電解槽等溫線分布合理,基本上可使陰極免受電解質(zhì)凍結(jié)破壞作用。與以前的電解槽內(nèi)襯設(shè)計相比,采用新技術(shù)設(shè)計的電解槽保溫效果更好,為電解槽在更低電壓下運行打下堅實的基礎(chǔ)。
在新型穩(wěn)流保溫鋁電解槽節(jié)能技術(shù)推廣過程中,根據(jù)企業(yè)的具體特點(主要指槽型、電解質(zhì)、輔助裝備、環(huán)境)結(jié)合新技術(shù)理論,制定相應(yīng)的筑爐規(guī)程、焙燒啟動、工藝參數(shù)匹配、標準化操作方案?,F(xiàn)場的技術(shù)人員對筑爐材料、筑爐質(zhì)量嚴格把關(guān),確保電解槽長期穩(wěn)定運行,并根據(jù)現(xiàn)場具體情況配套了新型穩(wěn)流保溫鋁電解槽節(jié)能技術(shù)的工藝技術(shù)參數(shù),實現(xiàn)電解槽的高效率運行。
為了評估新型穩(wěn)流保溫鋁電解槽節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用效果,對某企業(yè)350kA系列新型穩(wěn)流保溫槽和對比槽進行了對比。主要比較了不同技術(shù)槽型的電壓優(yōu)化、散熱狀況、電流效率等方面技術(shù)參數(shù)[3,4]。
從表1可以看出,某企業(yè)350kA對比槽平均卡具壓降較高,有降低的空間;新型穩(wěn)流保溫槽卡具壓降13.3mV,較對比槽低6.5mV。外圍母線壓降相差不大。新型穩(wěn)流槽爐底壓降與對比槽相比降低91.3mV。
新型穩(wěn)流槽體系壓降與對比槽相比降低236.7mV;極間壓降與對比槽相比降低145.5mV;新技術(shù)平均槽電壓與對比槽相比降低226.7mV;體系壓降降低幅度與槽電壓降低幅度基本吻合。
表1 新型穩(wěn)流保溫槽和對比槽電壓分配(單位:mv)
極間壓降的減少的可能原因是極距降低,或電解質(zhì)電阻降低。根據(jù)極距測試結(jié)果,新型穩(wěn)流電解槽極距4.20cm,對比槽極距4.56cm,較對比槽平均極距降低3.6mm。采用新技術(shù)的電解槽和對比槽所用電解質(zhì)成分基本相同,說明極間壓降的降低主要因為極距降低所致。
從電壓平衡看,新型穩(wěn)流保溫槽槽電壓較對比槽低較多,主要原因是新型穩(wěn)流電解槽爐底壓降和極間壓降有大幅度降低。
槽殼表面溫度是電解槽運行狀況的間接體現(xiàn),本部分通過對新型穩(wěn)流保溫槽和對比槽的電解槽鋼窗口溫度和爐底溫度的測試,來定性比較兩種槽型的側(cè)下部保溫性能優(yōu)劣。
新型穩(wěn)流保溫槽鋼窗口平均溫度213℃,對比槽鋼窗口溫度254℃。新型穩(wěn)流保溫槽鋼窗口平均溫度較對比槽低41℃。根據(jù)傳熱學(xué)原理,相同條件下,表面溫度越低散熱量越小。
新型穩(wěn)流保溫槽爐底板各測試點溫度大部分在60℃~100℃,平均90℃,無異常點,說明爐底保溫性能較好。對比槽中測試點溫度高于100℃的相對多,平均溫度也高出10℃,說明爐底保溫效果遜于新型穩(wěn)流保溫槽。另外新型穩(wěn)流保溫槽爐底板各測試點溫度均一性較好,說明了筑爐、焙燒啟動等作業(yè)質(zhì)量高。
從槽殼表面溫度測試結(jié)果來看,新型穩(wěn)流保溫槽鋼窗口溫度和爐底溫度明顯低于對比槽,說明新型穩(wěn)流保溫槽在側(cè)下部保溫效果優(yōu)于對比槽,這為新技術(shù)節(jié)能奠定了基礎(chǔ)。
根據(jù)行業(yè)標準方法[5]對電解槽能量平衡進行了測試,結(jié)果表明,普通槽總散熱689.1kW,折合電壓1.942V;新型穩(wěn)流保溫槽總散熱588.4kW,折合電壓1.658V。新型穩(wěn)流保溫槽總散熱較普通槽降低100.7kW,折合電壓284mV。新型穩(wěn)流保溫槽總散熱較普通槽降低主要因為陰極區(qū)散熱大幅降低。
本次測量采用陽極氣體分析法進行電流效率測試。氣體分析法的原理是根據(jù)陽極氣體中的CO2濃度與電流效率之間的關(guān)系,通過采集電解過程中逸出的氣體,分析氣體濃度來得到某一時刻的電流效率。
表2 電流效率及直流電耗
本次測試新型穩(wěn)流保溫槽平均電流效率為91.9%,對比槽電流效率分別為88.6%。新型穩(wěn)流保溫槽平均鋁液直流電耗12493.9kWh/tAl,對比槽平均鋁液直流電耗13453.0 kWh/tAl l,新型穩(wěn)流保溫槽鋁液直流電耗較對比槽低959.1 kWh/tAl。
(1)新型穩(wěn)流保溫槽槽電壓大幅降低,主要因為極間電壓和陰極壓降的降低。極間電壓的降低主要因為穩(wěn)流技術(shù)的作用,而陰極壓降的降低主要因為采用新型高導(dǎo)鋼棒和陰極結(jié)構(gòu)。
(2)新型穩(wěn)流保溫槽鋼窗口溫度和爐底溫度明顯低于對比槽,說明新型穩(wěn)流保溫槽在側(cè)下部保溫效果優(yōu)于對比槽。新型穩(wěn)流保溫槽總散熱較普通槽降低100.7kW,折合電壓284mV。新型穩(wěn)流保溫槽總散熱較普通槽降低主要因為陰極區(qū)散熱大幅降低。電解槽總散熱量的減少為新技術(shù)節(jié)能奠定了基礎(chǔ)。
(3)新型穩(wěn)流保溫槽平均電流效率為91.9%,對比槽電流效率分別為88.6%。新型穩(wěn)流保溫槽平均鋁液直流電耗12493.9kWh/tAl,對比槽平均鋁液直流電耗13453.0 kWh/tAl l,新型穩(wěn)流保溫槽鋁液直流電耗較對比槽低959.1 kWh/tAl。