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大斜度定向井鉆井施工實踐與認識

2019-04-19 04:35:34夏芳軍
科學與技術 2019年14期
關鍵詞:施工難點

夏芳軍

摘要:大斜度定向井施工存在很多難點,文章以P47-X5井為例,對鉆井施工難點進行了分析,并根據(jù)施工難點制定了施工措施,保證了該井施工的安全。

關鍵詞:大斜度井;施工難點,施工對策

P47區(qū)塊發(fā)育25條大斷層,斷層均為正斷層,以南北向、北北西向為主,少數(shù)為北東向,斷距為5米~40米,延伸長度1.8千米~14.2千米,平面分布呈不均勻的“Y”字型。由于區(qū)塊內(nèi)斷層發(fā)育,不僅使構造復雜化,而且對油水分布產(chǎn)生較大的影響。區(qū)內(nèi)遍布水泡子和沼澤地,水域面積較大,約占該區(qū)塊面積的50%,水深最大可達6米,一般2米左右。因此為了弄清楚該區(qū)域的油水分布情況,落實儲量分布,部署了大斜度雙靶點評價定向井P47-X5井。

1 工程設計概況

1.1 井身結構設計

P47-X5井設計水平位移是1357.30米,垂深是1215.20米,因此在砸入Φ339.7毫米導管30米,在建立井口循環(huán),穩(wěn)固井口,為一開定向施工和安全鉆井提供條件的基礎上,采用二層套管的井身結構形式。表層鉆進采用Φ311.2毫米鉆頭開鉆,至井深751.00米完鉆,下入Φ244.5毫米套管封固造斜段,為三開降低施工摩阻與扭矩提供必要的條件。油層鉆井采用Φ215.9毫米鉆頭開鉆,至井深2054.00米完鉆,下入Φ139.7毫米套管封固目的層。井身結構如圖1所示。

1.2 井眼軌跡設計

依據(jù)P47-X5井地質(zhì)設計的水平位移和垂深,決定采用直—增—穩(wěn)—降—穩(wěn)的五段制井眼軌跡剖面形式,設計最大造斜率6度/30米,井眼軌跡剖面設計數(shù)據(jù)如表1所示。

2 施工難點分析

(1)大井眼造斜,井眼尺寸大,造斜率為6度/30米,造斜率難以掌握,而且造斜的層位都是在地層不穩(wěn)定、成巖性比較差的層位,以發(fā)生井壁坍塌與井漏,給鉆井施工增加了難度。

(2)該井的最大井斜角達到69.07度,穩(wěn)斜井段長達1208.15米,位移與垂深的比值達到1.12,在大井斜井段很容易形成巖屑床,同時必然引起施工的摩阻和扭矩增大,影響后期施工。

(3)這口井是一口重要的評價定向井,因此在進行鉆井液處理過程中,不能應用帶有熒光物質(zhì)的潤滑劑,這不僅給鉆井液處理帶來了困難,也給井下施工安全提出了挑戰(zhàn)。

(4)在表層內(nèi)進行造斜,進行二開施工的時候鉆具必然與套管之間產(chǎn)生摩擦,很容易磨穿套管,因此套管防磨問題非常突出。

3 施工技術

3.1 井眼軌跡控制技術

3.1.1增斜段軌跡控制技術

根據(jù)直井段的井斜與方位的偏差,對井眼軌跡進行重新設計,選用1.25度單彎螺桿提前50米進行造斜施工,降低施工難度。鉆具組合為Φ311.2mm牙輪鉆頭×0.32米+Φ216mm螺桿×8.25米+Φ172mmMWD×10.17米+Φ178mm螺旋鉆鋌×55.33米+Φ127mm加重鉆桿×198.23米+Φ127mm鉆桿。初始造斜摸清該鉆具組合的實際造斜率,然后詳細記錄每個單根的施工情況,根據(jù)最近兩測點的井斜方位變化率,來準確預測井底的井斜方位。至井深765m,井斜68.7°,方位86.05°,一開完鉆。

3.1.2穩(wěn)斜段軌跡控制技術

穩(wěn)斜段應用0.75度彎螺桿進行施工,鉆具組合為Φ215.9mmPDC鉆頭×0.45米+Φ172mm0.75度螺桿×8.92米+Φ172mm MWD×10.17米+Φ178mm螺旋鉆鋌×55.33米+Φ127mm加重鉆桿×198.23米+Φ127mm鉆桿。這套鉆具組合在嫩江組二段每鉆進100米降斜2度,進入嫩江組一段后,該鉆具組合基本呈現(xiàn)穩(wěn)斜趨勢,通過微調(diào)鉆進參數(shù),可以達到穩(wěn)斜目的。

3.1.3降斜段軌跡控制技術

降斜段應用1°單彎單扶螺桿,鉆具組合是Φ215.9mmPDC鉆頭×0.45米+Φ172mm1度螺桿×8.92米+Φ172mm MWD×10.17米+Φ178mm螺旋鉆鋌×55.33米+Φ127mm加重鉆桿×198.23米+Φ127mm鉆桿。該鉆具組合主要進行降斜施工,井斜由71°降至34°,平均降斜率在1.5-2°/30m左右,能夠很好的滿足鉆井施工需要,直至完鉆井深2092米,兩個靶點均實現(xiàn)中靶,滿足地質(zhì)要求。

3.2 事故復雜預防技術

3.2.1井眼凈化技術

(1)高性能鉆井液與大排量配合,保證攜巖。鉆井施工過程中保證鉆井液具有良好的流變性,提高鉆井液的動塑比,增強鉆井液的攜帶巖屑和懸浮巖屑的能力。Φ215.9mm井眼鉆井排量一直保持在34l/s以上,使環(huán)空返速在1.5m/s左右,實現(xiàn)紊流攜巖。

(2)四級固控設備清除巖屑。應用振動篩、除砂器、除泥器和離心機及時清楚鉆井液中的有害固相顆粒,保證井眼清潔。

(3)勤劃眼與定期起下鉆破壞巖屑床。鉆進完一個單根后劃眼2-3遍,堅持每鉆進110-150m短起下200-250m破壞已經(jīng)形成的巖屑床,下鉆到底大排量循環(huán)鉆井液,直至震動篩無巖屑返出方可鉆進。

3.2.2保持井壁穩(wěn)定技術

控制失水量小于4mL,使井壁形成薄而堅韌的泥餅,嚴格控制起下鉆速度,起鉆要求每柱不低于3min,以免起鉆過快引起抽吸,造成井壁失穩(wěn)。下鉆要求每小時不超過10柱,防止由于壓力激動造成井漏,下鉆到底開泵先小排量頂通,待泥漿正常返出后逐漸提高正常排量。

4 結論

(1)良好地工程設計是保證P47-X5井施工成功的基礎。

(2)在不同的井段應用不同的鉆具組合對井眼軌跡進行精確控制,保證了雙靶點準確中靶,實現(xiàn)了地質(zhì)目標。

(3)選用合理的井眼凈化技術和井壁穩(wěn)定技術措施,實現(xiàn)了P47-X5井安全施工。

參考文獻

[1] 孟祥波,陳春雷,孫長青.徐深21-平1井軌跡控制技術[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2014,41(1):30-32.

(作者單位:大慶鉆探工程公司鉆井一公司)

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