張金輝,郭志強(qiáng),朱 靜
(貴州開(kāi)陽(yáng)化工有限公司,貴州 開(kāi)陽(yáng) 550306)
貴州開(kāi)陽(yáng)化工有限公司500kt/a合成氨裝置氨合成系統(tǒng)采用瑞士卡薩利公司15.98MPa低壓氨合成工藝,氨合成塔出口第一換熱器(廢熱鍋爐)采用卡薩利公司生產(chǎn)的U形管式換熱器(工藝氣走管程,蒸汽/水走殼程,副產(chǎn)4.0MPa飽和蒸汽),與卡薩利氨合成塔出口采用直角膨脹短節(jié)的方式進(jìn)行連接。該廢熱鍋爐換熱面積為420.6m2;管程材質(zhì)為2.25Cr0.5Mn,工作壓力15.5MPa,工作溫度448℃;殼程材質(zhì)為16Mn,工作壓力4.1MPa,工作溫度251.8℃。2017年7月,在常規(guī)分析中發(fā)現(xiàn)氨合成廢熱鍋爐出口蒸汽冷凝液電導(dǎo)率、氨氮含量超標(biāo),且存在不凝氣,水氣比為1∶4(體積比),判斷廢熱鍋爐發(fā)生了內(nèi)漏。于是,車間將該廢熱鍋爐列入檢修計(jì)劃,并制定了氨合成塔置換與催化劑保護(hù)方案及廢熱鍋爐檢修方案。
氨合成廢熱鍋爐帶病維持運(yùn)行3個(gè)月后,2017年10月系統(tǒng)停車對(duì)其進(jìn)行檢修。為節(jié)約檢修時(shí)間,減少氮?dú)庥昧?,確保系統(tǒng)置換徹底,進(jìn)一步提高氨合成催化劑的保護(hù)水平與作業(yè)人員的安全,此次停車檢修采用卡薩利氨合成系統(tǒng)與合成氣壓縮機(jī)聯(lián)動(dòng)置換與降溫的方式(如圖1)。
系統(tǒng)按計(jì)劃停車,合成氣壓縮機(jī)切氣,一段入口閥(SDV7150)、循環(huán)段入口閥(SDV7152)、三段出口閥(SDV7153)按程序自動(dòng)關(guān)閉,其一段入口壓力按程序降至2.2MPa,防喘振閥(二回一防喘振FV7180與三回三防喘振FV7181)、氮?dú)飧本€閥(SDV7151)全開(kāi),壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速降至7144r/min運(yùn)行,合成氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)為內(nèi)循環(huán)狀態(tài)。
氨合成塔此時(shí)的壓力在15.2MPa左右,由氨合成塔塔后放空閥(HV7203)進(jìn)行放空,將系統(tǒng)壓力降至3.6MPa左右,此時(shí)高壓氨分離器與中壓氨分離器的壓差在0.1MPa;開(kāi)高壓氨分離器到中壓氨分離器的自調(diào)閥(LV7211)進(jìn)行降液位[可以進(jìn)行竄壓帶液操作,因?yàn)橹袎喊狈蛛x器的正常操作壓力為3.6MPa,此時(shí)竄壓帶液操作是安全的],高壓氨分離器液位排空后,關(guān)閉高壓氨分離器到中壓氨分離器的自調(diào)閥(LV7211),并關(guān)閉手動(dòng)截止閥;中壓氨分離器也盡量降低液位和壓力,為前系統(tǒng)的安全、有效隔絕提供進(jìn)一步的保障。
確認(rèn)凈化系統(tǒng)與氨合成系統(tǒng)連接的工藝氣大閥關(guān)閉后,開(kāi)氨合成系統(tǒng)的精配氮?dú)忾y,引氮?dú)獾胶铣蓺鈮嚎s機(jī)入口閥前備用,此時(shí)合成氣壓縮機(jī)以最小轉(zhuǎn)速7144r/min運(yùn)行。慢慢開(kāi)合成氣壓縮機(jī)一段入口電動(dòng)閥(SDV7150)旁路引氮?dú)?,直至電?dòng)閥前后壓差小于50kPa后,開(kāi)啟電動(dòng)閥并緩慢關(guān)閉旁路閥,檢查并確認(rèn)機(jī)組各項(xiàng)工藝指標(biāo)正常;隨后開(kāi)合成氣壓縮機(jī)三段出口放空閥(PV7159)對(duì)合成氣壓縮機(jī)本體進(jìn)行置換,此時(shí)要注意合成氣壓縮機(jī)的各項(xiàng)工藝指標(biāo)(如各段出口壓力、溫度及軸振動(dòng)、位移、轉(zhuǎn)速等)是否在正常指標(biāo)范圍內(nèi),如果壓力、溫度上漲過(guò)快,可開(kāi)一段入口放空閥(PV7155)降低合成氣壓縮機(jī)入口壓力。合成氣壓縮機(jī)系統(tǒng)調(diào)節(jié)正常后,各段間出口進(jìn)行取樣分析,合格(NH3含量、H2含量均為0)后系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)節(jié),此時(shí)合成氣壓縮機(jī)三段出口壓力在3.8MPa左右。
圖1 卡薩利氨合成系統(tǒng)與合成氣壓縮機(jī)聯(lián)動(dòng)置換與降溫流程示意圖
打開(kāi)合成氣壓縮機(jī)三段出口閥(SDV7153)旁路閥、循環(huán)段入口閥(SDV7152)旁路閥為氨合成系統(tǒng)與合成氣壓縮機(jī)主線電動(dòng)閥前后均壓,壓差小于50kPa后開(kāi)合成氣壓縮機(jī)三段出口閥(SDV7153)、循環(huán)段入口閥(SDV7152),并慢慢關(guān)閉其旁路閥。
氨合成塔降至常溫,合成氣壓縮機(jī)停車并關(guān)閉出口電動(dòng)閥,關(guān)閉手動(dòng)截止大閥。氨合成塔及塔后系統(tǒng)通過(guò)放空閥(HV7203)進(jìn)行泄壓操作,壓力降至10kPa時(shí)關(guān)閉放空閥,此時(shí)中控室監(jiān)控好氨合成塔的壓力和溫度。
(1)在系統(tǒng)降壓的過(guò)程中,要保證廢熱鍋爐(E7201)管程的壓力高于殼程的壓力,防止水竄到工藝系統(tǒng)內(nèi),置換降溫過(guò)程中要注意廢熱鍋爐的液位,嚴(yán)禁出現(xiàn)干鍋現(xiàn)象。
(2)通過(guò)在線分析儀監(jiān)控氨合成塔進(jìn)出口H2、NH3含量,當(dāng)H2、NH3含量均小于1%時(shí),進(jìn)行多點(diǎn)取樣手動(dòng)分析,手動(dòng)分析H2、NH3含量均為0時(shí)視為置換合格。
(3)氨合成塔催化劑床層溫度≤50℃時(shí),視為降溫合格。
卡薩利氨合成塔內(nèi)裝填的催化劑為盤錦南方化學(xué)遼河催化劑有限公司生產(chǎn)的鐵系催化劑,若停車檢修時(shí)氨合成催化劑接觸到空氣,會(huì)發(fā)生強(qiáng)烈的氧化放熱反應(yīng),導(dǎo)致氨合成催化劑失效。因此,在廢熱鍋爐檢修的整個(gè)過(guò)程中,要保證氨合成催化劑與空氣完全隔絕,以保護(hù)鐵系催化劑。為此,在氨合成塔入口管線導(dǎo)淋處配臨時(shí)氮?dú)夤埽屡涔苌显鲈O(shè)閥門以調(diào)節(jié)氮?dú)庥昧颗c氨合成塔壓力;為保證檢修人員的安全作業(yè)與提高氨合成催化劑保護(hù)的可靠性,在氨合成塔出口與廢熱鍋爐進(jìn)口連接處加裝特制工裝。
廢熱鍋爐拆檢前,氨合成塔充壓至50kPa左右(觀察氨合成塔入口壓力顯示),拆除廢熱鍋爐隔板。為保證隔板在拆除時(shí)不因外界因素而遭到破壞,建議用光刀機(jī)進(jìn)行焊縫切割。
進(jìn)入管箱后,拆除廢熱鍋爐與氨合成塔之間膨脹節(jié)錐形分布器的兩端法蘭;拆除前,為防止膨脹節(jié)在長(zhǎng)時(shí)間不受力的情況下發(fā)生變形而導(dǎo)致回裝困難,在膨脹節(jié)的過(guò)渡部位加上一圈固定卡件,然后移除膨脹節(jié)錐形分布器。拆除膨脹節(jié)時(shí)會(huì)有氮?dú)庖莩?,此時(shí)持續(xù)通少量氮?dú)?,以氨合成塔出口有氮?dú)庖莩鰹闇?zhǔn),使氨合成塔始終保持微正壓狀態(tài),防止空氣進(jìn)入。
在氨合成塔持續(xù)通入氮?dú)獗3治⒄龎旱臓顟B(tài)下,作業(yè)人員佩戴長(zhǎng)管空氣呼吸器進(jìn)入廢熱鍋爐內(nèi)安裝提前制作好的工裝:與氨合成塔出口相匹配的盲板,沿盲板周邊嚴(yán)格開(kāi)設(shè)螺栓孔,注意螺栓孔距及孔徑;盲板中部開(kāi)孔接短管并增設(shè)一球閥。工裝安裝完成后,關(guān)閉工裝上的球閥,如此氨合成塔被物理隔絕,其后保持氨合成塔處于微正壓狀態(tài)即可,關(guān)閉保護(hù)氮?dú)忾y門。
一般常用的列管式換熱器堵漏方式為錐形塞焊接堵漏法,采用這種堵漏方式,焊接時(shí)列管因局部受熱而影響鄰近換熱管與管板,焊縫金屬冷卻時(shí)收縮易引起管孔變形,而在運(yùn)行過(guò)程中錐形塞會(huì)因受熱膨脹將應(yīng)力傳遞到管板中,如此很容易造成新的泄漏。為保證設(shè)備的安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行,防止內(nèi)漏現(xiàn)象的再次發(fā)生,卡薩利氨合成廢熱鍋爐列管堵漏采用新型堵漏方案——桶形堵頭堵漏法。
為實(shí)現(xiàn)廢熱鍋爐的安全附件與設(shè)備完全隔離,廢熱鍋爐4.0MPa蒸汽出口、安全閥根部、廢熱鍋爐給水管口、廢熱鍋爐加藥法蘭處均加設(shè)盲板,對(duì)其殼程進(jìn)行安全、有效隔離,并為后期的充壓查漏做準(zhǔn)備。
拆除冷氣密封折流板,折流板拆除后列管的進(jìn)、出口全部暴露在外面。廢熱鍋爐殼程充壓試漏(借助3.8MPa臨時(shí)氮?dú)夤埽┕ぷ髦?,充壓過(guò)程要緩慢,分別在0.5MPa、1.0MPa、2.5 MPa、3.0MPa、4.0MPa這5個(gè)階段保壓查漏(借助泡沫清洗劑查漏),標(biāo)記漏點(diǎn)。
(1)拆除管程內(nèi)的所有內(nèi)件,使用鉆機(jī)及銑刀去除套管的支撐(焊縫)并進(jìn)行管板的修整,然后將原有套管去除。
(2)測(cè)量列管的內(nèi)徑,然后加工與列管內(nèi)徑基本相符[長(zhǎng)度為190mm、外徑為26.0(-0,2+0)mm、壁厚(含桶體段、桶底)為3mm]的桶形堵頭(如圖2);為防止產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕,桶形堵頭材質(zhì)為Inconel600,與廢熱鍋爐列管材質(zhì)相同(因需要脹管處理,間隙不宜太大)。滾動(dòng)360°脹管長(zhǎng)度為800mm。
(3)將做好的堵頭插入泄漏的換熱管內(nèi),用錘子敲緊直到與管板平行,然后采用氬弧焊焊接。為保證焊接質(zhì)量,在焊接堵頭前先采用制熔的方法進(jìn)行處理,制熔完成后進(jìn)行著色檢查,檢查合格后進(jìn)行滾動(dòng)脹管處理,其后再用NiCr-3焊絲進(jìn)行補(bǔ)焊(焊接時(shí)起弧和收弧應(yīng)一直在堵頭上進(jìn)行)。
(4)堵頭焊接完成后,在堵頭的密封焊縫上進(jìn)行著色檢測(cè)和泄漏測(cè)試,檢查合格后試壓,之后回裝相應(yīng)部件。
圖2 廢熱鍋爐換熱管桶形堵頭堵漏示意圖
氨合成廢熱鍋爐檢修完成后,系統(tǒng)按計(jì)劃重啟,氨合成催化劑運(yùn)行參數(shù)與檢修前無(wú)異,截至投稿時(shí)氨合成系統(tǒng)已滿負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行8個(gè)月,期間對(duì)爐水樣品進(jìn)行連續(xù)數(shù)周的跟蹤檢測(cè),其電導(dǎo)率、氨氮含量均正常,且無(wú)不凝氣存在。
實(shí)踐表明,系統(tǒng)停車檢修,合成氣壓縮機(jī)與氨合成系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)置換,具有置換效率高、氮?dú)庥昧可?、置換徹底等優(yōu)點(diǎn);在氨合成塔出口與廢熱鍋爐進(jìn)口連接處加設(shè)特制工裝,不僅保證了檢修作業(yè)的安全,而且有效保護(hù)了氨合成催化劑;桶形堵頭堵漏法安全可靠,此新型堵漏法在列管式換熱器堵漏工作中表現(xiàn)良好,可為列管式換熱器的堵漏工作提供一點(diǎn)參考和借鑒。