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火力發(fā)電廠PLC系統(tǒng)改造為DCS研究及實踐

2019-05-05 01:38:42張軍亮
儀器儀表用戶 2019年5期
關鍵詞:雙機程控凝結水

張軍亮,劉 龍

(神華國華錦界能源有限責任公司,陜西 神木 719300)

工業(yè)界對分散控制系統(tǒng)(DCS)與可編程邏輯控制器(PLC)孰優(yōu)孰劣的爭論已經持續(xù)了至少40年。傳統(tǒng)認為,PLC側重于開關量、簡單的順序控制,在邏輯運算方面比DCS要快。DCS側重于模擬量、連續(xù)、復雜的自動調節(jié)控制,重點在于系統(tǒng)的可靠性、分散性及復雜數據的處理能力。組態(tài)方面,PLC以梯形圖為主,DCS以模塊功能圖為主,從開發(fā)效率和程序可讀性來考慮,DCS勝過PLC。以前,相對于PLC而言,DCS通常更加昂貴。然而,隨著技術的發(fā)展,兩者功能特性越來越接近,價格差異也在縮小,曾經一度清晰的選擇,現在似乎變得越來越模糊。

1 改造前精處理PLC介紹

神華國華錦界能源有限責任公司#1~#4機組(4*600MW)精處理系統(tǒng)由PLC控制,其中#1、#2機組共用一套PLC系統(tǒng),#3、#4機組共用一套PLC系統(tǒng)。PLC硬件采用美國ROCKWELL公司AB系列CONTROL LOGIX產品,編程軟件為RS Logix5000。一期單元機組雙機PLC控制系統(tǒng)(二期雙機與一期一致)點數為:模擬量輸入(AI)181點,模擬量輸出(AO)27點,開關量輸入(DI)496點,開關量輸出(DO)379點。凝結水精處理系統(tǒng)每臺機組設有一套陽床和陰床單元(每臺機組陽床和陰床各3臺)用于處理凝汽器熱井來的凝結水,每兩臺機組共用一套體外再生單元及酸堿計量單元、沖洗水泵單元、羅茨風機單元、電加熱水箱單元,體外再生裝置,陽、陰再生罐和貯存罐分別設置。

1.1 PLC控制系統(tǒng)硬件組成

圖1 原PLC網絡結構圖Fig.1 Original PLC network structure diagram

凝結水精處理PLC系統(tǒng)的由PLC主機、I/O模塊、網絡通訊模塊、電源柜、交換機、適配器、通訊電纜、光纜等PLC的全套軟硬件控制設備,程控柜(含遠程I/O柜)、電源柜包括柜內所有的繼電器、電源開關等輔助設備和柜內接線等,凝結水精處理在電子間設置一臺操作員站,單元機組集控室內通過全廠輔助車間監(jiān)控網絡上的操作員站對凝結水精處理系統(tǒng)進行集中實時監(jiān)控。PLC為雙機熱備,雙機熱備系統(tǒng)主機和備用機完全相同的配置,即雙機架、雙電源、雙CPU、雙通訊模塊,雙機無擾切換時間保證兩套主機的無擾切換,切換時間為60ms;CPU的內存不小于1.5M。PLC系統(tǒng)在上層冗余以太網中的地址可在熱備系統(tǒng)中能夠自動轉換,無論哪一臺PLC切換成主機,主機和備機IP地址總能夠相互切換,使之固定不變。在1#機、2#機混床處均分別設遠程I/O柜,其它程控機柜/電源柜均布置在凝結水精處理電子設備間內??刂茩C柜(含遠程I/O柜)均為2100×1000×600(HxWxD)。I/DO模塊的端子外部供電為24VDC,DI采用32點模塊,DO采用16點模塊;模擬量I/O為4mA~20mA,采用AI:16點和AO:8點模塊。

1.2 PLC控制系統(tǒng)網絡結構

改造前精處理PLC與輔助車間網絡通過光纜連接,輔助車間監(jiān)控網采用冗余配置的100M工業(yè)以太網。PLC系統(tǒng)的以太網通訊接口卡冗余配置,當一條網絡線路通訊故障時,可自動切換至另一條線路,不因此影響上層網絡對本系統(tǒng)的監(jiān)控。下層PLC控制網絡通過冗余的ControlNet連接到控制器框架以及其它遠程框架。

1.3 PLC控制系統(tǒng)功能介紹

操作站兼工程師站具備的基本功能有:實時監(jiān)視系統(tǒng)內每一個模擬量和數字量;顯示并確認報警;顯示操作指導;建立趨勢畫面并獲得趨勢信息;打印報表;自動和手動控制方式的選擇;調整過程設定值和偏置;控制系統(tǒng)組態(tài);數據庫管理和維護;畫面的編輯及修改??刂撇僮鞴δ苡校?)可按組態(tài)通過鼠標指定畫面上的對象進行開關或增減操作;2)控制系統(tǒng)采用程控、遠控、就地控制相結合的方式;3)對于程序控制系統(tǒng)具有自動、半自動、步操及就地手操4種操作方式;4)在手動方式下操作員啟停電動機、開關閥門及其它設備時,LCD畫面提供操作指導;5)現場設備故障,影響程控前進時,在滿足相關約束下,運行人員干預可進行跳步操作;6)設備處于就地操作方式時,上位機操作無效。

2 改造前存在問題

國華錦能公司4臺機組精處理控制系統(tǒng)全部采用美國ROCKWELL公司AB系列CONTROL LOGIX產品,自2006年投產應用以來,已投產運行10余年,同型號主控模塊已經更新停產,備品備件采購周期長,質量無法保證。改造前多次現場設備發(fā)生故障,系統(tǒng)無法滿足操作及設備動作遠時間追溯。在應用過程中雖然沒有發(fā)生因PLC控制系統(tǒng)故障導致的機組非停事件,但是隨著工業(yè)自動化生產的發(fā)展,對發(fā)電廠自動化、數字信息化,獨立的PLC系統(tǒng)無法滿足生產現場管理要求。

改造前,PLC控制系統(tǒng)無法長期保存歷史趨勢及操作記錄,現代企業(yè)對設備及系統(tǒng)精細化管理水平要求提高,水質監(jiān)測監(jiān)督力度加大,改造前系統(tǒng)存儲的短期數據已無法滿足多數基于數據分析管理設備要求。

3 升級改造內容

1) 在現有PLC系統(tǒng)電子間內,拆除原有PLC除電源柜外所有設備,保留現有信號線纜,保留原PLC電源。

2)對現PLC系統(tǒng)使用的組態(tài)邏輯及工藝流程圖進行轉換,將現有和利時Logix內梯形圖控制邏輯及Ifix圖轉換成升級后DCS系統(tǒng)自定義功能塊邏輯及畫面顯示格式,在保持原操作習慣不變的前提下,對操作風格進行DCS人機交互優(yōu)化。

3)將精處理原有PLC網絡硬件取消拆除,采用現單元機組DCS系統(tǒng)網絡結構,即穩(wěn)定可靠直接通信的單層網、對等網絡結構。

4)原現場至PLC端子的信號線纜接到新DCS卡件上,并進行校線、傳動信號等工作,遠程站控制設備拆除、繼電器拆除作為DCS控制信號轉接柜,敷設電纜至再生控制間DCS遠程站DCS設計通道端子上。

5)在設備安裝調試完成后對精處理系統(tǒng)所有順控、程控及測點報警保護功能進行測試傳動。

4 改造后優(yōu)點

4.1 控制系統(tǒng)安全性能提升

單元機組DCS各處理器、網絡和電源均采用的雙冗余配置,在生產系統(tǒng)運行過程中發(fā)生某個重要硬件節(jié)點及控制軟件故障,處于熱備用狀態(tài)的冗余元件立即切換為主工作元件并在系統(tǒng)設備報警中進行故障報警提示,使得控制系統(tǒng)安全可靠性能得以保證。但是原PLC控制系統(tǒng)之中,主從控制器間僅為備用狀態(tài),主要設備發(fā)生故障時只存在就地狀態(tài)指示燈報警,系統(tǒng)安全性性能較弱。

4.2 擴展性和兼容性差異

改造后,DCS的兼容性和擴展性較原PLC之間得到很大的提升,改造后和利時MACS K系列的DCS屬于火電廠控制管理層的大型的網絡系統(tǒng)工程,操作級和網絡平臺都是以太網形式,采用的是當前標準的TCP/IP協(xié)議,這為整個系統(tǒng)的擴展提供了方便。原PLC系統(tǒng)主要針對輔助設備進行控制,在兼容性和擴展性方面是存在設計弊端的,在底層生產現場的自動控制和數據采集層面對未來智能智慧火力發(fā)電系統(tǒng)資源需求和共享有很大的制約性。

4.3 數據庫統(tǒng)一

改造后,DCS使用的是將原PLC控制設備及測點與單元機組統(tǒng)一的數據庫,單元機組DCS系統(tǒng)中保存所有原始數據,而單在PLC控制系統(tǒng)中,上下位軟件的通訊建立都需要第三方進行數據庫統(tǒng)一。統(tǒng)一的數據庫為下一步智能智慧電站的實現保證了源數據質量。

5 控制系統(tǒng)改造后投入運行效果

精處理PLC系統(tǒng)改造接入單元機組DCS控制能夠充分滿足現代大容量、高參數火力發(fā)電機組先進的生產管理需求,符合現代火力發(fā)電的大集控理念,也是減少運行人員數量、降低人工成本的有效技術手段。統(tǒng)一的數據庫,標準化的網絡協(xié)議及結構是建立云平臺、大數據分析的基礎。系統(tǒng)之間數據共享,運維更高效、便捷。其輔助生產系統(tǒng)19套PLC控制系統(tǒng)改造積累經驗,確保全廠生產控制系統(tǒng)之間的無縫整合和控制安全。

6 結語

工業(yè)生產自動化系統(tǒng)的網絡化、標準化、智能智慧化是現代工業(yè)發(fā)展的必然趨勢。將PLC系統(tǒng)改造為DCS,對火力發(fā)電廠控制系統(tǒng)進行統(tǒng)一化,充分實現電廠生產經營管理的智能化和自動化,達到提高企業(yè)現代化管理水平、提高企業(yè)經濟效益的目的,為提高企業(yè)市場競爭能力的目標奠定了基礎。

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