段所存
(謙比希銅冶煉有限公司北京代表處, 北京 100029)
自從20世紀60年代爐渣浮選在芬蘭面世以來,爐渣浮選技術在世界范圍內得到了廣泛地推廣應用。在縱向上應用于銅冶煉廠的各種爐渣,如電爐渣、轉爐渣、ISA爐渣、諾蘭達爐渣以及閃速爐渣;橫向上看,已經從銅渣推廣到鋼渣、錫渣以及鋅渣等方面浮選,即從火法渣向濕法渣推廣。目前還可能向其它金屬、非金屬領域發(fā)展。
在芬蘭爐渣浮選研究成功的基礎上,70年代,美國、日本、澳大利亞等西方發(fā)達國家率先進行了研究推廣。中國于1970年在銅官山冶煉廠建成30 t/d銅轉爐渣選礦車間;1986年1月在貴溪冶煉廠建成現代化300 t/d銅轉爐渣選礦車間;1989年在鞍山鋼鐵公司建成409 t/d鋼渣選礦車間[1];2000年江銅在貴溪建成處理能力3 100 t/d的混全爐渣生產線;80年代以來,珠州冶煉廠采用浮選方法從鋅浸渣中回收銀,云南冶煉廠從銅浸渣中進一步回收錫和鐵;2012年9月,世界最大的單條銅渣生產線在中國金川建成投產,處理爐渣110萬t/a。渣浮選工藝被認為是迄今為止冶金工程里面貧化效果最好的方法。后期建設的銅冶煉廠基本都配套建設了渣浮選廠。
渣浮選廠與常規(guī)選廠不一樣的地方是:原料上不同,渣浮選廠處理的是人造礦石——冶煉爐渣;常規(guī)選廠處理的是天然礦石[2]。工藝上不同,渣浮選廠普遍增加了緩冷工藝,使爐渣更有利于選礦;緩冷工藝的增加,使渣浮選工藝指標獲得大幅度的提高;而常規(guī)選廠無緩冷工藝。
某銅冶煉渣選廠建于2010年5月,2012年2月投產。因當時緩冷場地尚未完工,投產初期處理的速冷渣(從電爐排出,就倒到渣場冷卻的渣),浮選尾礦品位在0.3%以下。隨著熔煉產量的提升,電爐貧化能力受限,電爐渣里面銅礦物沉降時間不足,導致速冷渣浮選尾礦品位逐步升高,2015年達到0.41%。2016年,渣選廠根據現有條件進行了緩冷渣浮選初步生產試驗,取得了良好的生產效果。通過準備,2017年安排進行正常生產實踐。生產期間,因包子數量有限,緩冷渣量不足以維持系統的持續(xù)性生產,所以,在處理緩冷渣的同時也在間斷性地處理速冷渣。經過一年來的對比,緩冷渣的優(yōu)勢較為顯著,指標較為突出。
速冷渣直接從熱渣堆存場拉回來,溫度降至常溫,單獨堆存在破碎料場東邊,單獨破碎后進入2號料倉備用;緩冷渣翻包后,單獨堆存在破碎料場西邊,單獨破碎后進入1號料倉備用。1、2號料倉均為獨立式圓桶型料倉,容積為1 500 t。
渣選廠生產工藝流程為一段破碎工藝+磨礦工藝+浮選工藝+精選設計+脫水工藝,其工藝流程如圖1所示。在處理緩冷渣和速冷渣期間,工藝流程不作改變。
1)一段破碎工藝。破碎設備為顎式破碎機,上顎式破碎機前的大塊采用移動式破碎機個別破碎。
2)磨礦工藝。三段兩閉路,一段半自磨粗磨,兩段球磨細磨。主要原因是試驗要求的磨礦細度要達到-200目為90%,所以選擇了兩段球磨細磨,兩段旋流器檢查分級。
3)浮選工藝。一段快速浮選,一段粗選,兩段掃選,集中磨礦集中選別。
4)精選設計。三段精選,精礦依秩再選以提高品位,精選中礦順序返回,最終精選尾礦返回粗選。
5)脫水工藝。兩段脫水,一段是濃密機沉淀,二段是陶瓷過濾機過濾。
圖1 渣選廠生產工藝流程
處理緩冷渣和速冷渣操作模式不變,24 h持續(xù)生產。優(yōu)先處理緩冷渣,緩冷渣處理完,接著處理速冷渣。因為緩冷渣量少,利用現有場地盡量屯積緩冷渣,場地堆滿集中處理緩冷渣。緩冷渣處理完再處理速冷渣,再屯積緩冷渣。
1)在相同的處理量,操作工小時處理量按皮帶稱稱重計量。
2)藥劑添加系統相同,使用藥劑相同,均為松油和Z- 200。
3)水量添加相同,磨礦、浮選濃度均相同。
4)三段磨機鋼球添加各環(huán)節(jié)均不作變化。
經過一年來兩種渣交替生產,對比兩種渣的生產指標,更能凸顯出緩冷渣浮選的優(yōu)越性,尤其是除了小型試驗驗證的回收率指標優(yōu)勢,在介質單耗、電耗、精礦脫水、精礦品位提高上都體現出明顯的優(yōu)勢。
通過分時段處理和分時段跟蹤統計,速冷渣與緩冷渣2017年全年累計生產指標見表1。從表1中可以看出:
1)緩冷渣浮選和速冷渣浮選的回收率分別為83.50%和68.57%,緩冷渣浮選回收率比速冷渣浮選高14.93%。相同的回收率比較,2017年處理緩冷渣比速冷渣多產銅390多噸。
2)緩冷渣尾礦品位全年最高為0.23%,平均為0.19%;速冷渣尾礦品位全年最高為0.45%,平均為0.37%。緩冷渣浮選的貧化效果與沉降電爐、閃速爐、反射爐等冶金爐工藝相比,應當是冶金技術里面貧化效果最好的,緩冷渣浮選指標能達到小型試驗的水平。
3)速冷渣的原礦品位較緩冷渣高,否則速冷渣回收率會更低;如果緩冷渣原礦品位高,回收率會更高,精礦產率也會更高。
表1 速冷渣與緩冷渣2017年生產指標統計 %
緩冷渣粒度大,一段破碎后平均粒度在180 mm左右;速冷渣粒度小,平均粒度約70 mm。粒度大有利于半自磨磨礦,可以起到以磨代碎的作用,達到磨碎結合的效果,有效降低鋼球消耗。三年來3臺磨機的鋼球單耗統計見表2。
表2 3臺磨機2015—2017年的鋼球單耗統計 kg/t
從表2中可以看出,2017年3臺磨機的鋼球單耗明顯降低。這是因為速冷渣在形成的過程中,熱渣倒出后遇坑集中慢慢冷卻凝固成大塊,在渣場沒有坑匯集的條件下從包子中傾瀉而下,在渣場上中急速冷卻,大部分收縮開裂形成10~70 mm的小塊。這種小塊一段破碎處理不了,進入半自磨以后沒有大塊的混合,唯有添加鋼球進行碎磨。從日常鋼球補加也可以看出,處理速冷渣時,半自磨每天都需要補加鋼球,處理緩冷渣半自磨3天補加1次鋼球。鋼球單耗明顯減少,降低鋼球單耗有利于降低生產成本。
速冷渣與緩冷渣的最大區(qū)別在于增加了緩冷工序,通過緩冷讓爐渣里面的銅礦物顆粒結晶長大,增加有用礦物的晶體粒度,便于磨礦和浮選,礦物晶體能夠良好地解理,達到降低磨礦細度的目的。
緩冷前,單純處理速冷渣,為盡可能提高回收率,磨礦細度控制在-200目90%以上,導致脫水困難,濃密機溢流水跑渾嚴重,需要適當添加絮凝劑才能控制濃密機跑渾,陶瓷過濾機脫水水份高達19%。磨礦細度細,精礦脫水困難,這是渣浮選工藝的通病。
處理緩冷渣以后,浮選濃度38%,細度-200目控制在84%。溢流水跑渾的現象得到控制,不再添加絮凝劑。陶瓷過濾機過濾水份降低1%,晾曬時間縮短一半。
從日常操作中可以看出,速冷渣精礦品位波動大,穩(wěn)定性差,提高精礦品位困難。緩冷渣精礦品位波動小,且有利于提高精礦品位。盡管2017年全年累計的速冷渣精礦品位比緩冷渣精礦品位高,但在保證尾礦品位穩(wěn)定的條件下,緩冷渣精礦品位仍有提高的空間。精礦品位提高后,可以降低熔煉的能耗,提高冶煉爐子的臺時處理能力,提高銅的產率,減少渣量的產生,百利而無一害。
渣選廠2015—2017年的電單耗分別為81.03、59.57、60.43 kWh/t。按理說2017年電單耗應該較2016年低,但因半自磨襯板脫落原因增加了檢修停車時間和次數,導致設備啟停次數增加,同時影響處理量。
通過試行,緩冷渣浮選較速冷渣浮選具有較明顯的優(yōu)勢,在實踐中是切實可行的。緩冷渣缺點也比較明顯,就是需要建設緩冷場,增加基建和包子的一次性投資成本,但這個投資成本能通過多產銅實現盡快回收。