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金龍XMQ6530E73車型機(jī)油消耗異常故障分析與改善

2019-05-29 11:06范亦銘
山東工業(yè)技術(shù) 2019年8期

范亦銘

摘 要:金龍研發(fā)的XMQ6530E73車型,在新品上市初期,客戶反饋該車型存在機(jī)油消耗異常故障。通過(guò)對(duì)該故障信息分析、實(shí)車測(cè)試,判斷故障原因是發(fā)動(dòng)機(jī)采用閉式曲軸箱廢氣再循環(huán)結(jié)構(gòu)后,引發(fā)缸蓋罩上的油氣分離器工作異常造成。再通過(guò)對(duì)單向閥式油氣分離器、迷宮式油氣分離器兩種結(jié)構(gòu)的工作原理分析和試驗(yàn),解釋了單向閥式油氣分離器失效的原因,制定了改裝迷宮式油氣分離器的改善方案。

關(guān)鍵詞:機(jī)油消耗異常;開式曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng);閉式曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng);單向閥式油氣分離器;迷宮擋板式油氣分離器

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.08.001

0 引言

金龍XMQ6530E73車型,選用某品牌2.8TC柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。該車型上市初期,有多地用戶反饋:車輛行駛里程在10000~20000km之間時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油消耗量偏大,排氣管冒藍(lán)煙,或同時(shí)在增壓器出口處有油漬。將機(jī)油添加到油尺上刻度線后再跟蹤,行駛3000~4000km后機(jī)油液面會(huì)下降到下刻度線或線下。

本款發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)油液面從油尺上刻度線到下刻度線,油量相差約1.2L;該車型的百公里油耗約10L。按此測(cè)算,機(jī)油燃油消耗比為0.3~0.4%,超過(guò)0.3%的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),更低于目前行業(yè)的平均水平。一般來(lái)說(shuō),小排量發(fā)動(dòng)機(jī)在一個(gè)保養(yǎng)周期8000~10000km范圍內(nèi),機(jī)油的消耗量應(yīng)控制在上下刻度線之間,保養(yǎng)周期內(nèi)無(wú)需補(bǔ)充機(jī)油。

1 故障診斷

(1)初期排查。從故障現(xiàn)象可初步判定發(fā)動(dòng)機(jī)存在燒機(jī)油故障,先按經(jīng)驗(yàn)從車輛使用角度來(lái)排查車輛的故障點(diǎn)。主要方法如表1:

經(jīng)過(guò)對(duì)十余輛車排查,其中對(duì)4輛車拆缸蓋,檢查缸套、氣門油封、更換活塞環(huán);對(duì)2輛車更換增壓器,均未確認(rèn)故障點(diǎn)。對(duì)經(jīng)過(guò)試處理的車輛進(jìn)行跟蹤,故障未有效排除。

(2)第二階段排查。在前述車輛的故障未確診時(shí),收到信息:吉林省某用戶15輛車中,有12輛機(jī)油消耗異常。經(jīng)比對(duì),故障狀況及排查結(jié)果與前述車輛的情況基本一致。因出現(xiàn)批量性故障,即改變檢查思路,重點(diǎn)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、匹配角度進(jìn)行排查。通過(guò)排查,發(fā)現(xiàn)本款車型與之前生產(chǎn)的柴油機(jī)產(chǎn)品在曲軸箱排放處理方面存在差異:早期生產(chǎn)的車型使用開式循環(huán)通風(fēng)系統(tǒng),本批車型采用閉式強(qiáng)制通風(fēng)系統(tǒng),如圖1、圖2示:

開式循環(huán)通風(fēng)系統(tǒng)的排氣口直通大氣,曲軸箱排氣未經(jīng)處理直排大氣。閉式強(qiáng)制通風(fēng)系統(tǒng)在諧振腔位置聯(lián)接進(jìn)氣管道,曲軸箱排氣通過(guò)諧振腔、增壓器、進(jìn)氣管道,進(jìn)入氣缸燃燒,減少了排放污染。兩種排放方式對(duì)比,差異點(diǎn)為曲軸箱通風(fēng)排氣管尾端的真空度不同,在發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作、氣缸吸氣時(shí),進(jìn)氣管處于負(fù)壓狀態(tài)。

(3)對(duì)比試驗(yàn)。為了驗(yàn)證兩種排放方式對(duì)機(jī)油消耗是否有影響,從機(jī)油異常消耗的12輛車中,選擇3輛機(jī)油消耗量最大的車輛進(jìn)行測(cè)試。把這3輛車的曲軸箱排氣管從諧振腔的聯(lián)接點(diǎn)處斷開,直排大氣;再堵上諧振腔上的聯(lián)接口,改成開式循環(huán)通風(fēng)方式,與其它車輛進(jìn)行使用跟蹤對(duì)比。一個(gè)月后,車輛行駛里程約4000~5000km。跟蹤結(jié)果:曲軸箱排氣管改裝的3輛車正常,機(jī)油液面均處于上、下刻度線的中部上方;未改裝的車輛有6輛異常,機(jī)油液面低于下刻度,補(bǔ)油1.5~4.5L。

試驗(yàn)結(jié)果表明:曲軸箱排放處理方式與機(jī)油消耗異常相關(guān);采用閉式強(qiáng)制通風(fēng)系統(tǒng),引發(fā)機(jī)油消耗異常。

2 單向閥式油氣分離器工作分析

發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),曲軸箱內(nèi)會(huì)產(chǎn)生由氣缸燃燒的竄氣及機(jī)油蒸汽組成的混合氣。按發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì),在缸蓋罩上設(shè)計(jì)有油氣分離器,回收混合氣里的機(jī)油顆粒?,F(xiàn)機(jī)油消耗異常發(fā)生,說(shuō)明油氣分離器失效,原因分析如下:

(1)單向閥式油氣分離器工作原理。本款發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋罩上設(shè)計(jì)有單向閥式油氣分離器,如圖3示。缸蓋罩的前端上部設(shè)計(jì)油氣分離腔,在分離腔的底部在有過(guò)濾絲網(wǎng)、單向閥,分離腔的頂端有膜片閥、通風(fēng)管。

單向閥閥體內(nèi)有一個(gè)球狀的輕質(zhì)的塑料閥芯;閥體外殼呈圓柱狀,上方與分離腔底板相連,閥體上、下方是圓形的回油孔,左、右側(cè)也各有一個(gè)方形的回油孔,單向閥的主要作用是回油。

油氣分離器的油氣分離原理,如圖4示,有三種工作狀態(tài):

初始狀態(tài):?jiǎn)蜗蜷y的閥芯處于閥體的下方。

油氣分離狀態(tài):發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),單向閥閥芯在曲軸箱竄氣產(chǎn)生的浮力作用下,上浮堵住閥體上方的回油孔,曲軸箱內(nèi)的混合氣通過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)入分離腔。在油氣通過(guò)濾網(wǎng)時(shí),其中含帶的機(jī)油顆粒粘附到濾網(wǎng)上,實(shí)現(xiàn)第一步分離。通過(guò)濾網(wǎng)的油氣到達(dá)分離腔,因分離腔內(nèi)的空間大,進(jìn)入的氣流降為低速氣流;在這一過(guò)程中,油氣中的機(jī)油由于進(jìn)入較大空間,氣體密度驟降,同時(shí)流速也降低,利用密度與流速的變化實(shí)現(xiàn)油氣的第二步分離。分離后的氣體從上方的通風(fēng)管排出,油液靠自身重力匯流到分離腔的底部。

回油狀態(tài):當(dāng)分離腔內(nèi)的油液積累到一定量時(shí),受重力作用,克服閥芯的浮力,壓下閥芯打開上回油孔,油液經(jīng)過(guò)左、右及下方的回油孔向曲軸箱回油。

回油結(jié)束后,重新恢復(fù)到油氣分離狀態(tài)。

(2)油氣分離失效分析。采用閉式強(qiáng)制通風(fēng)方式時(shí),進(jìn)氣管道正常工作時(shí)真空度在-1KP~-4KP之間,最大可達(dá)-6KP。進(jìn)氣管道的真空經(jīng)過(guò)通風(fēng)管到達(dá)分離腔,再通過(guò)單向閥體的上回油孔與曲軸箱連通,由此對(duì)曲軸箱內(nèi)的氣壓產(chǎn)生干擾,使曲軸箱里的混合氣壓力降低,閥芯浮力不足,關(guān)閉上回油孔的時(shí)間延遲。此時(shí),混合氣可通過(guò)單向閥的回油孔直接進(jìn)入分離腔,油氣未經(jīng)充分分離便經(jīng)過(guò)通風(fēng)管排出,如圖5示。未經(jīng)充分油氣分離的混合氣通過(guò)進(jìn)氣管道進(jìn)入氣缸燃燒,造成機(jī)油消耗異常。

(3)測(cè)試驗(yàn)證。在分離腔單向閥的正上方(如圖6箭頭指示位置)鉆一觀測(cè)口,用透明膠帶膠上后裝車測(cè)試。測(cè)試結(jié)果:發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)3100RPM時(shí)閥芯才閉合上回油孔,進(jìn)入油氣分離狀態(tài)。

測(cè)試結(jié)論:由于閥芯未能及時(shí)關(guān)閉,大部份的混合氣未經(jīng)充分油氣分離,便通過(guò)分離腔、進(jìn)氣管道進(jìn)入汽缸燃燒,是機(jī)油消耗過(guò)大的主要原因。

3 迷宮擋板式油氣分離結(jié)構(gòu)工作原理

由于開式循環(huán)通風(fēng)方案會(huì)對(duì)大氣造成污染,無(wú)法采用。解決方案首選對(duì)油氣分離機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。經(jīng)過(guò)技術(shù)對(duì)標(biāo),擬采用迷宮擋板式油氣分離結(jié)構(gòu)的缸蓋罩。

(1)迷宮擋板式缸蓋罩的油氣分離腔結(jié)構(gòu)如圖7,在分離腔的入口處設(shè)計(jì)有過(guò)濾絲網(wǎng),腔體內(nèi)設(shè)計(jì)三塊迷宮擋板,腔體下方設(shè)計(jì)三個(gè)開口向上的彎鉤形回油管。

(2)油氣分離原理?;旌蠚饨?jīng)過(guò)濾絲網(wǎng)進(jìn)入分離腔,由濾網(wǎng)進(jìn)行第一次油氣分離。在分離腔內(nèi),由于擋板的作用,竄氣走“S”形路徑通過(guò)分離腔;油滴顆粒由于密度較大,在流動(dòng)過(guò)程中由于慣性作用,撞擊迷宮擋板后被吸附在擋板上,從而被捕捉,進(jìn)行第二次分離。分離后的油滴依自身重力匯流到分離腔底板,再通過(guò)回油彎管流回曲軸箱。彎鉤形回油管內(nèi)可儲(chǔ)存少量的機(jī)油,阻止曲軸箱內(nèi)的混合氣從回油管進(jìn)入分離腔。從理論上分析,油氣分離效果基本不受管道真空度影響。

4 測(cè)試檢驗(yàn)

(1)臺(tái)架試驗(yàn)。對(duì)兩種缸蓋罩進(jìn)行24小時(shí)全速全負(fù)荷可靠性臺(tái)架實(shí)驗(yàn),結(jié)果對(duì)比如表2:

試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:使用迷宮擋板式的油氣分離器對(duì)比單向閥式油氣分離器,機(jī)油燃油消耗比值降低了34%。

(2)實(shí)車試驗(yàn)。對(duì)前述吉林某單位機(jī)油消耗異常的車輛,選擇5輛更換迷宮擋板式缸蓋罩,機(jī)油加到上刻度線。跟蹤一個(gè)月,約行駛4000~5000km,機(jī)油液面均不低于上、下刻度線的中位,達(dá)到預(yù)期改善效果。

5 結(jié)論

迷宮擋板式缸蓋罩的油氣分離器不受進(jìn)氣管道真空的干擾,油氣分離效果優(yōu)于單向閥式缸蓋罩。改進(jìn)方案:采用迷宮擋板式缸蓋罩替換單向閥式缸蓋罩。

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