鄭素瑞
摘 要:本文主要針對(duì)陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)供電分公司第三熱電廠一期鍋爐原有濕式排渣系統(tǒng)運(yùn)行中存在鍋爐底部撈渣機(jī)周邊積水積渣嚴(yán)重、排渣系統(tǒng)水耗大、撈渣機(jī)爬升段溢渣、運(yùn)輸車輛拋灑等問(wèn)題,經(jīng)過(guò)對(duì)同類型電廠調(diào)研后,將濕式排渣系統(tǒng)改造為干式排渣系統(tǒng),使問(wèn)題得到了解決,不僅滿足了生產(chǎn)運(yùn)行要求,而且達(dá)到了環(huán)保要求。
關(guān)鍵詞:排渣系統(tǒng);干式排渣機(jī);刮板輸渣機(jī)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.14.183
1 概述
陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)供電分公司第三熱電廠一期3臺(tái)鍋爐均為高溫高壓、露天布置、單爐膛、煤粉懸浮燃燒、固態(tài)排渣、自然循環(huán)汽包鍋爐,制造廠家為東方鍋爐廠,型號(hào)為DG150/9.8—1,額定主蒸汽壓力9.8MPa、主蒸汽溫度540℃、蒸發(fā)量150t/h。每臺(tái)鍋爐各配套一臺(tái)刮板撈渣機(jī)、一臺(tái)刮板輸渣機(jī)、一個(gè)渣倉(cāng),生產(chǎn)廠家均為洛陽(yáng)市非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造廠。撈渣機(jī)采用凹齒驅(qū)動(dòng)、輸渣機(jī)采用凸齒驅(qū)動(dòng),鏈條規(guī)格均為φ22×86,排渣量為4~8t/h。撈渣機(jī)冷卻水采用廠內(nèi)循環(huán)水,水溫≤35℃。
正常運(yùn)行中,鍋爐燃燒產(chǎn)生的高溫灰渣直接落入撈渣機(jī)水封槽內(nèi),被冷卻炸裂后沉到水封槽底部,隨同刮板鏈條沿槽底先水平移動(dòng),經(jīng)過(guò)爬坡導(dǎo)輪組后向上傾斜移動(dòng)并逐漸抬高,瀝去大部分冷卻水后排到刮板輸渣機(jī),輸送至渣倉(cāng)進(jìn)行二次脫水后裝車外運(yùn)。
2 存在問(wèn)題及改造必要性
原有濕式排渣系統(tǒng)運(yùn)行中主要存在以下問(wèn)題:
(1)鍋爐1997年投產(chǎn)至今已超過(guò)22年,撈渣機(jī)處于爐膛正下方,長(zhǎng)期被水浸泡,爐膛冒正壓時(shí)還會(huì)溢水,導(dǎo)致殼體腐蝕、減薄嚴(yán)重,存在安全隱患。
(2)鍋爐燃煤煤質(zhì)較差,灰份高、發(fā)熱量低,造成撈渣機(jī)內(nèi)渣稀,且爬升段存在溢渣現(xiàn)象,導(dǎo)致?lián)圃鼨C(jī)周邊積渣嚴(yán)重,現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)面貌極差,運(yùn)行環(huán)境惡劣,無(wú)法滿足運(yùn)行及環(huán)保要求。
(3)撈渣機(jī)溢水、溢渣量大,一方面造成主廠房排污溝經(jīng)常性堵塞,疏通難度大,增加了人員工作量;另一方面造成下游污水處理系統(tǒng)負(fù)荷增加,嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致含渣污水外溢,造成環(huán)保事件。
(4)鍋爐燃燒產(chǎn)生的爐渣具有較強(qiáng)的吸水性,在經(jīng)過(guò)撈渣機(jī)、輸渣機(jī)爬升、輸送過(guò)程中脫除了一部分水,但進(jìn)入渣倉(cāng)儲(chǔ)存期間,剩余的水分仍會(huì)通過(guò)渣倉(cāng)下部插板門的縫隙流出,造成渣倉(cāng)下方馬路長(zhǎng)期積水、積渣,尤其冬季運(yùn)行時(shí),極易形成結(jié)冰,影響過(guò)往車輛及行人安全。
(5)排渣自卸車后蓋與箱體存在一定間隙,無(wú)法完全脫水的爐渣外運(yùn)過(guò)程中,不可避免的出現(xiàn)滴水、滴渣等拋灑現(xiàn)象,對(duì)道路及周邊環(huán)境造成嚴(yán)重污染,無(wú)法滿足環(huán)保要求,且多次受到環(huán)保部門處罰。
(6)單臺(tái)爐排渣系統(tǒng)日耗水量在50噸左右,且無(wú)法回收復(fù)用,造成運(yùn)行成本增加。
綜合上述情況,為了減少鍋爐底部撈渣機(jī)周邊積水積渣現(xiàn)象,改善鍋爐零米的運(yùn)行環(huán)境,降低水耗,減少爐渣外運(yùn)過(guò)程中滴水、滴渣等拋灑現(xiàn)象,滿足環(huán)保要求,需要對(duì)原有出渣方式進(jìn)行技術(shù)改造。
3 改造方案
目前,第三熱電廠一期3臺(tái)鍋爐原有排渣系統(tǒng)即為濕式排渣系統(tǒng)。要想徹底解決排渣系統(tǒng)水耗大、撈渣機(jī)爬升段溢渣、鍋爐0米撈渣機(jī)周邊積水積渣、運(yùn)輸車輛拋灑等問(wèn)題,根本辦法就是將濕式排渣改造為干式排渣。
干式排渣機(jī)是煤粉爐底渣處理設(shè)備,用于對(duì)熱渣進(jìn)行冷卻和輸送。冷卻是利用鍋爐爐膛的負(fù)壓將冷卻空氣吸入殼體內(nèi)將熱渣冷卻,冷卻風(fēng)量根據(jù)鍋爐的排渣量自動(dòng)調(diào)節(jié),最大冷卻空氣量不超過(guò)鍋爐燃燒空氣量的1%,不會(huì)影響鍋爐的燃燒。在干式排渣機(jī)前后設(shè)置渣井和渣倉(cāng)等設(shè)備,組成整套排渣系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)收集→預(yù)破碎→輸送并冷卻→破碎→輸送→存儲(chǔ)→定期外排等整個(gè)處理流程。干式排渣機(jī)以其節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于火電廠鍋爐排渣系統(tǒng)。
通過(guò)對(duì)山西瑞光電廠、山西太鋼自備電廠、青島特鋼自備電廠、山東勝利化工自備電廠實(shí)地調(diào)研,我們最終確定選用網(wǎng)帶式干渣機(jī)替換現(xiàn)有的刮板撈渣機(jī),同時(shí)在其前后分別配置干渣井、液壓擠渣門、碎渣機(jī)等附件,組成排渣系統(tǒng)。
從成本角度考慮,現(xiàn)有刮板輸渣機(jī)、渣倉(cāng)暫時(shí)不做大的改造,但需要進(jìn)行密封,并在渣倉(cāng)上部加裝布袋除塵器和真空釋放閥,確保整個(gè)系統(tǒng)在微負(fù)壓狀態(tài)下運(yùn)行,不發(fā)生灰渣飛揚(yáng)現(xiàn)象。另外,渣倉(cāng)下部在保留原有排渣門的基礎(chǔ)上,增加一套卸料散裝頭。
為了便于監(jiān)視,在干式排渣機(jī)上部干渣井前側(cè)、后側(cè)以及干渣機(jī)機(jī)頭分別裝設(shè)分辨率為1080P的高清密封攝像頭,并在除塵控制室、鍋爐控制室分別加裝視頻監(jiān)控系統(tǒng),具備遠(yuǎn)方監(jiān)視功能。
控制方面,采用就地控制裝置+遠(yuǎn)方DCS系統(tǒng)控制方式,接入除塵DCS系統(tǒng)集中監(jiān)控。
4 改造實(shí)施及效果評(píng)價(jià)
綜合考慮投資、穩(wěn)定性、改造能否成功等因素,我們先對(duì)3#鍋爐出渣系統(tǒng)進(jìn)行了改造。拆除了原有的撈渣機(jī)、冷灰斗等水力出渣設(shè)備,按照既定方案安裝了干渣井、液壓擠渣門、網(wǎng)帶式干渣機(jī)、單輥碎渣機(jī)、脈沖布袋除塵器、干灰散裝機(jī)等設(shè)備,并對(duì)原有刮板輸渣機(jī)進(jìn)行了密封,將濕式排渣改造為干式排渣。
改造完畢投運(yùn)后,原有撈渣機(jī)周邊積水積渣嚴(yán)重、排渣系統(tǒng)水耗大、撈渣機(jī)爬升段溢渣、鍋爐零米文明生產(chǎn)面貌差的問(wèn)題得到了徹底解決。針對(duì)排渣車輛運(yùn)輸過(guò)程中的拋灑問(wèn)題,我們摸索出了先裝少量濕渣再裝干渣、通過(guò)干渣吸收濕渣水份的方法,使問(wèn)題得到了最大限度的解決。但是,整個(gè)出渣系統(tǒng)仍存在一些問(wèn)題:
(1)網(wǎng)帶上透風(fēng)間隙多、冷卻效果好,但漏灰多,清掃系統(tǒng)負(fù)載大、磨損大,故障多。
(2)因刮板輸渣機(jī)故障、清掃系統(tǒng)故障而需要停運(yùn)干渣機(jī)時(shí),盡管液壓擠渣門關(guān)閉也很及時(shí),但仍有灰渣從擠渣頭之間落到網(wǎng)帶上,時(shí)間超過(guò)4個(gè)小時(shí)就會(huì)造成網(wǎng)帶被“壓死”,雖然電機(jī)能夠啟動(dòng),但只是網(wǎng)帶與驅(qū)動(dòng)輥打滑,并不能將灰渣排出,只能停爐處理。
(3)刮板輸渣機(jī)輸送介質(zhì)由濕渣變?yōu)楦稍竽p加劇,鏈條、接鏈環(huán)等部位尤其嚴(yán)重,使檢修周期縮短、檢修費(fèi)用增加。
(4)排渣車通過(guò)干灰散裝機(jī)裝車時(shí)存在少量揚(yáng)塵,雖然加裝了噴水降塵設(shè)施,但仍會(huì)對(duì)環(huán)境造成一定污染。
5 結(jié)論
濕式排渣系統(tǒng)改造為干式排渣系統(tǒng)后,撈渣機(jī)周邊積水積渣嚴(yán)重、排渣系統(tǒng)水耗大、撈渣機(jī)爬升段溢渣、鍋爐零米文明生產(chǎn)面貌差等問(wèn)題得到了徹底解決,同時(shí)也帶來(lái)了刮板輸渣機(jī)磨損加劇、排渣車裝車揚(yáng)塵的問(wèn)題。下一步,需要考慮一是將刮板輸渣機(jī)改造為風(fēng)冷式鋼帶輸渣機(jī)或鏈斗式輸渣機(jī),解決刮板輸渣機(jī)磨損的問(wèn)題;二是在現(xiàn)有渣倉(cāng)下部加裝雙軸濕式攪拌機(jī),解決排渣車裝車揚(yáng)塵的問(wèn)題。