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減溫減壓器喘振問題的研究與應(yīng)用

2019-06-05 01:53蔣化勇苗同立李福全楊亮宋海明白成海
石油化工自動化 2019年2期
關(guān)鍵詞:主閥閥座減壓閥

蔣化勇,苗同立,李福全,楊亮,宋海明,白成海

(兗礦新疆煤化工有限公司,新疆烏魯木齊830000)

某公司0.6 Mt/a醇氨聯(lián)產(chǎn)項目,是采用該公司自主知識產(chǎn)權(quán)的四噴嘴水煤漿氣化技術(shù),通過四噴嘴水煤漿氣化爐生產(chǎn)出水煤氣,經(jīng)過低溫甲醇洗、液氮洗、甲醇合成、氨合成、尿素合成工藝,其產(chǎn)能為0.3 Mt/a甲醇,0.3 Mt/a合成氨和0.52 Mt/a尿素的現(xiàn)代化煤化工項目。其核心設(shè)備包括甲醇冰機、氨冰機、二氧化碳壓縮機、氨合成壓縮機等四大機組。

熱電裝置配置3臺煤粉鍋爐,通過3臺原裝進口美國CCI品牌減溫減壓器分別把9.8 MPa,540℃的高溫高壓蒸汽轉(zhuǎn)化為3.8,2.5,1.25 MPa的過熱蒸汽,為蒸汽管網(wǎng)提供穩(wěn)定的汽源,是后序化工裝置四大機組中汽輪機穩(wěn)定運行的動力來源。自2012年9月進入試開車以來,3臺減溫減壓器的減壓閥分別出現(xiàn)喘振、卡塞現(xiàn)象,造成系統(tǒng)溫度、壓力無法控制,發(fā)生超溫超壓現(xiàn)象,整套裝置被迫停車,嚴(yán)重影響了試開車工作的正常運行,同時給系統(tǒng)帶來重大的安全隱患。

為解決上述問題,減溫減壓器生產(chǎn)廠家多次到現(xiàn)場檢修處理,但減壓閥的卡塞、內(nèi)漏及喘振等問題一直未得到有效解決,使整套裝置的試開車工作受阻,一度成為系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的瓶頸問題。該公司成立了攻關(guān)小組,對出現(xiàn)問題的減壓閥解體研究,并分析了其結(jié)構(gòu)形式、閥芯閥座材質(zhì)以及密封形式,通過對減壓閥的改造,解決了減溫減壓器長期存在的瓶頸問題,實現(xiàn)了系統(tǒng)長周期安全穩(wěn)定運行,給公司帶來巨大的經(jīng)濟效益。

1 故障現(xiàn)象及問題分析

1.1 減溫減壓器運行技術(shù)參數(shù)

3臺減溫減壓器運行技術(shù)參數(shù)見表1所列。

表1 減溫減壓器運行技術(shù)參數(shù)

3臺減溫減壓器的減壓閥因前后壓差過高,均采用角形設(shè)計,水平安裝,結(jié)構(gòu)形式采用先導(dǎo)式階梯閥芯結(jié)構(gòu),屬于平衡式套筒調(diào)節(jié)閥的一種結(jié)構(gòu),閥芯、閥座及套筒材質(zhì)采用X19Cr Mo VNb N1材質(zhì),相當(dāng)于A182-F91材質(zhì)。密封形式采用自密封環(huán)密封,四分環(huán)結(jié)構(gòu),通過螺栓提升套筒預(yù)緊力。3臺減溫減壓器的減壓閥采用氣動執(zhí)行機構(gòu),具有快開功能,在斷電、斷氣情況下,具有保位功能。采用意大利STI大功率閥門定位器,無需增速器等氣控元件。

1.2 減壓閥結(jié)構(gòu)及工作原理

套筒整體安裝在閥體內(nèi),并卡在閥座上;套筒與閥體之間采用自密封環(huán)密封;分割環(huán)共4塊,鑲嵌在閥體分割環(huán)槽內(nèi);通過自密封螺母旋緊,依次壓緊自密封壓圈、分割環(huán)、密封環(huán)保護墊、密封環(huán)保護套,為自密封環(huán)的密封提供預(yù)緊力,同時提起套筒,通過分割環(huán)緊緊固定在閥體上。閥芯由主閥芯、先導(dǎo)式閥芯、閥芯壓環(huán)組成;先導(dǎo)式閥芯通過閥芯壓環(huán)固定在主閥芯里面,并留有一定的行程,通過執(zhí)行機構(gòu)帶動在套筒內(nèi)平行運動,同時改變介質(zhì)流過套筒通孔數(shù)量,控制介質(zhì)流過套筒的面積,實現(xiàn)調(diào)節(jié)作用;先導(dǎo)式閥芯直接穿過套筒,經(jīng)填料襯套、成形填料、填料壓套、填料壓蓋、填料螺釘密封,與執(zhí)行機構(gòu)連接。

當(dāng)閥芯處于關(guān)閉狀態(tài)時,在執(zhí)行機構(gòu)的作用下,先導(dǎo)式閥芯緊緊壓在主閥芯上,主閥芯壓在閥座上,通過密封面密封,實現(xiàn)介質(zhì)的切斷。閥門打開過程,由于主閥芯受到介質(zhì)的沖刷力,在執(zhí)行機構(gòu)的帶動下,先導(dǎo)式閥芯首先打開,然后再帶動主閥芯打開,直至閥芯全部打開;閥門關(guān)閉過程,由于主閥芯受到介質(zhì)的沖刷力,在執(zhí)行機構(gòu)的推動下,主閥芯與先導(dǎo)式閥芯同時向閥座方向運動,當(dāng)主閥芯關(guān)到位后,執(zhí)行機構(gòu)繼續(xù)推動先導(dǎo)式閥芯運動,最后達到先導(dǎo)式閥芯和主閥芯關(guān)閉的目的。

1.3 故障現(xiàn)象

該3臺減溫減壓器自2012年9月投用后,運行穩(wěn)定且使用效果良好。但3個月后,3臺閥門先后出現(xiàn)閥芯上下抖動,發(fā)生喘振現(xiàn)象,喘振頻率在180次/min左右。初始時閥位在15%~35%范圍內(nèi)波動,之后逐漸擴大到15%~50%范圍內(nèi)波動,閥門無法調(diào)節(jié),后系統(tǒng)蒸汽壓力不能穩(wěn)定,閥門振動也隨之加大,出現(xiàn)閥門附件損壞、閥門卡塞,造成系統(tǒng)被迫停車。經(jīng)對閥門解體檢查,套筒縱向出現(xiàn)41 mm裂紋,主閥芯與套筒之間磨損嚴(yán)重。

1.4 減溫減壓器故障分析

1)套筒縱向裂紋產(chǎn)生的原因分析。閥門所處環(huán)境為高溫高壓工況,試開車期間開停車頻繁,閥門處在高溫和常溫交替變化環(huán)境中。由于套筒、閥芯閥座材質(zhì)為X19Cr Mo VNb N1材質(zhì),該材質(zhì)硬度和脆性均高,受溫度影響較大,工作溫度頻繁變化是套筒產(chǎn)生縱向裂紋的根本原因。

2)主閥芯與套筒之間磨損嚴(yán)重原因分析。由于套筒產(chǎn)生縱向裂紋,造成閥芯與套筒之間間隙過大,高壓蒸汽順該間隙串入閥芯頂部,使閥芯上下壓差加大,閥芯受到一定的高壓蒸汽的不平衡力;又因閥門為水平安裝,閥芯在自身重力和閥芯與套筒之間間隙過大的影響下,使閥芯與套筒的同軸度發(fā)生偏離,閥芯與套筒之間的摩擦力也會隨之增大,造成主閥芯與套筒之間磨損嚴(yán)重。

3)閥門喘振原因分析。閥芯采用先導(dǎo)式階梯閥芯形式,通過對主閥芯與套筒之間磨損嚴(yán)重原因的分析,主閥芯與套筒摩擦力增大。閥門在關(guān)閉過程中,主閥芯容易發(fā)生卡塞,在執(zhí)行機構(gòu)的推動下,先導(dǎo)式閥芯繼續(xù)向關(guān)位置運動,使先導(dǎo)式閥芯關(guān)閉,造成主閥芯前后不平衡力瞬間增大,閥芯被迫下移,小閥芯再次打開,主閥芯不平衡力減小,當(dāng)閥門閥位在一定的給定值時,在閥門定位器的作用下,閥芯再向開方向運動,如此往復(fù),閥門位置無法達到平衡,造成減溫減壓器的減壓閥發(fā)生喘振。

2 改造方案

通過對閥門喘振及卡塞現(xiàn)象的分析,問題與套筒材質(zhì)和閥芯的結(jié)構(gòu)形式有關(guān),需要對套筒和閥芯進行改造。

2.1 套筒的改造

由于套筒材質(zhì)為X19Cr MoVNbN1材質(zhì),硬度和脆性均高,套筒縱向出現(xiàn)41 mm裂紋,需要對套筒按照原尺寸加工。新材質(zhì)采用A182-F6NM,做熱處理和硬化處理,該材質(zhì)與X19Cr MoVNbN1相比,強度高但硬度基本一致,耐溫性好,熱膨脹系數(shù)小,且具有一定的延展性,針對頻繁開停車工況,采用該材質(zhì)比較適合。

2.2 閥芯的改造

原先導(dǎo)式階梯閥芯結(jié)構(gòu),因閥門為水平安裝,主閥芯與套筒之間摩擦力較大,在關(guān)閉過程中,一旦主閥芯發(fā)生卡塞,先導(dǎo)式閥芯繼續(xù)關(guān)閉,主閥芯將會受到較大的不平衡力的作用,從而發(fā)生喘振現(xiàn)象。要解決該問題,必須保證主閥芯在發(fā)生卡塞時,先導(dǎo)式閥芯不能關(guān)閉,因此采取在先導(dǎo)式閥芯與主閥芯之間加裝碟簧的方案,即使在關(guān)閉過程中,主閥芯發(fā)生卡塞,先導(dǎo)式閥芯在關(guān)閉時,通過碟簧推動主閥芯一起關(guān)閉,直至主閥芯完全關(guān)閉,在執(zhí)行機構(gòu)的推力下,先導(dǎo)式閥芯壓緊碟簧,主閥芯關(guān)閉。采取該方案杜絕了在關(guān)閉過程中先導(dǎo)式閥芯關(guān)閉的問題。

主閥芯與套筒之間采用公差配合,但是由于閥門為水平安裝,在主閥芯自身重力的影響下,長周期運行會導(dǎo)致摩擦力逐步增大。為了解決主閥芯與套筒之間摩擦力較大的問題,采取了加長主閥芯的方案,在主閥芯末端焊接相同材質(zhì)的小閥籠,使小閥籠深入到閥座內(nèi)進行公差配合,長度保持與閥門的行程一致,保證閥門在全開時小閥籠始終處于閥座內(nèi)部。通過加長小閥籠,可以實現(xiàn)對主閥芯的導(dǎo)向作用,保證主閥芯與套筒之間的同軸度,減輕主閥芯與套筒之間的摩擦力。關(guān)鍵技術(shù)在于小閥籠的開孔尺寸和數(shù)量,使閥門在運行過程中,小閥籠的通透面積要等于或略大于主閥芯和套筒的通透面積,才能夠保證閥門的流量特性不受小閥籠影響,而且小閥籠還能夠起到一定的降噪作用。改造后減壓閥結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 減壓閥結(jié)構(gòu)示意

3 改造實施情況

2013年5月大修期間,與無錫市亞迪流體控制技術(shù)有限公司合作,按照上述改造方案改造了3號減溫減壓器。技術(shù)人員對3號減溫減壓器套筒、主閥芯、閥座等閥內(nèi)件進行了精確測繪,按材質(zhì)要求采用A182-F6NM加工制作閥內(nèi)件,并做了熱處理和硬化處理。經(jīng)過現(xiàn)場安裝調(diào)試,投用后運行正常,喘振及卡塞現(xiàn)象消失,取得了良好的效果。

4 經(jīng)濟效益

該技術(shù)是針對熱電管網(wǎng)或汽輪機旁路系統(tǒng)中高壓過熱蒸汽減溫減壓器長期以來一直依賴進口產(chǎn)品,但進口產(chǎn)品在實際使用過程中存在調(diào)節(jié)時閥門喘振現(xiàn)象,而進口廠家的售后服務(wù)人員又無法解決該問題而提出的一種改進型減溫減壓器結(jié)構(gòu)。通過對閥芯的的結(jié)構(gòu)改進可很好地解決閥門運行過程中的喘振問題,保證了減溫減壓器的連續(xù)運行,滿足了現(xiàn)場使用要求。

3號減溫減壓器的成功改造,為另外2臺減溫減壓器改造提供了理論支持,通過后續(xù)改造,3臺減溫減壓器實現(xiàn)了安全穩(wěn)定運行,取得了良好的使用效果,并取得了《一種改良閥芯的減溫減壓器》國家專利。該技術(shù)的成功應(yīng)用,解決了高壓過熱蒸汽減溫減壓器的喘振及卡塞問題,改變了該類閥門長期以來依賴進口的狀況,為減溫減壓器的國產(chǎn)化奠定了基礎(chǔ)。

5 結(jié)束語

高壓過熱蒸汽場合的減溫減壓器,減壓閥基本上都是套筒閥結(jié)構(gòu),只有使用多級式套筒才能滿足高壓差的使用要求。該閥門除具有調(diào)節(jié)要求外,還需要在關(guān)閉時實現(xiàn)嚴(yán)密關(guān)斷甚至零泄漏的目標(biāo)。因為是高溫使用場合,主閥芯與套筒之間無法使用軟密封結(jié)構(gòu),金屬密封結(jié)構(gòu)又不能滿足零泄漏的要求,因此該結(jié)構(gòu)的閥門采用先導(dǎo)式閥芯結(jié)構(gòu),關(guān)閉過程中利用介質(zhì)的壓力和蝶閥的彈力使先導(dǎo)式閥芯與主閥芯保持打開狀態(tài),主閥芯上下壓力能夠保持平衡,全關(guān)時提供執(zhí)行機構(gòu)的推力,首先關(guān)閉主閥芯再關(guān)閉先導(dǎo)式閥芯,實現(xiàn)了零泄漏的要求;打開時,先打開小閥芯,大閥芯輕松打開,減少了執(zhí)行機構(gòu)尺寸,降低了成本。

由于考慮到減溫減壓器大都是臥式安裝的,因此閥芯與套筒的間隙很小,為了避免出現(xiàn)熱膨脹卡死現(xiàn)象,閥芯的外圓處加工了很多小槽,給予熱膨脹空間,避免出現(xiàn)卡死現(xiàn)象。

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