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摘 要:本文結(jié)合CAE理論分析,以及實(shí)車試驗(yàn)的結(jié)果,尋求一種能夠提高安全帶上固定點(diǎn)強(qiáng)度的低成本的車身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案。應(yīng)用這些方案,有效地解決某車型安全帶上固定點(diǎn)拉力試驗(yàn)失效問題,并通過國家安全帶試驗(yàn)法規(guī)要求。
關(guān)鍵詞:固定點(diǎn)強(qiáng)度;車身結(jié)構(gòu);優(yōu)化設(shè)計(jì)
1 問題背景
根據(jù)國家汽車公告強(qiáng)制性法規(guī),要求新生產(chǎn)的車輛,其座椅必須符合新標(biāo)準(zhǔn)要求。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車座椅、座椅固定裝置以及頭枕的要求與試驗(yàn)方法;同時(shí),也規(guī)定了汽車安全帶固定點(diǎn)的位置、強(qiáng)度要求以及試驗(yàn)方法。在安全帶拉力試驗(yàn)中,經(jīng)常發(fā)生安全帶固定點(diǎn)被拉裂失效的情況,導(dǎo)致試驗(yàn)失敗,不通過法規(guī)要求,無法通過公告。
某車型A白車身在做安全帶固定點(diǎn)強(qiáng)檢試驗(yàn),左前排座椅在加到11221N(標(biāo)準(zhǔn)要求是:13500±200N)的拉力時(shí),左前座椅B柱安全帶上固定點(diǎn)被嚴(yán)重拉裂,安全帶上固定點(diǎn)強(qiáng)度未通過國家法規(guī)要求,如圖1所示;同時(shí)對車型B的4個(gè)白車身進(jìn)行安全帶拉力試驗(yàn),共有4例B柱安全帶固定點(diǎn)被嚴(yán)重拉裂,5例C柱安全帶固定點(diǎn)被拉裂,未通過國家法規(guī)要求,如圖2所示。
因此,迫切需要分析這些固定點(diǎn)失效的原因,并尋找一個(gè)低成本的的結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案來提高強(qiáng)度,確保通過國家法規(guī)要求。
2 原因機(jī)理分析
2.1 B柱區(qū)域的原因分析
為了分析失效的機(jī)理,研究對比試驗(yàn)后4臺車型B的白車身,統(tǒng)計(jì)出 B柱&C柱安全帶固定點(diǎn)經(jīng)過拉力實(shí)驗(yàn)后的情況,如表1所示。
由表1可知,四臺白車身的左側(cè)圍B柱安全帶上固定點(diǎn),在拉力試驗(yàn)中沒有出現(xiàn)開裂,焊點(diǎn)都沒有失效,通過率100%;而右側(cè)圍B柱安全帶上固定點(diǎn)的通過率只有25%。為何出現(xiàn)這種截然相反的情況?首先,結(jié)構(gòu)方面,左/右B柱區(qū)域的零件結(jié)構(gòu)是對稱的,對應(yīng)的零件是同一家供應(yīng)商,可以排除結(jié)構(gòu)方面的差異;然后,分析對比工藝情況,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在后門框上圓角處的焊點(diǎn)不一樣,左側(cè)圍比右側(cè)圍在圓角處少一個(gè)焊點(diǎn),如圖3所示。
根據(jù)以上分析,中門框前上角處的焊點(diǎn),右側(cè)比左側(cè)多一個(gè)焊點(diǎn),反而降低安全帶上固定點(diǎn)的強(qiáng)度。對左側(cè)、右側(cè)不同的工藝,分別進(jìn)行CAE分析。CAE結(jié)論:焊點(diǎn)失效順序如下,如圖4所示。
第一步、焊點(diǎn)1、焊點(diǎn)2首先失效;
第二步、緊接著焊點(diǎn)3失效,導(dǎo)致鈑金產(chǎn)生缺口進(jìn)而很容易被撕裂;
第三步、鈑金撕裂到一定程度,焊點(diǎn)4和焊點(diǎn)5失效。
通過CAE分析結(jié)果,充分的驗(yàn)證了試驗(yàn)結(jié)果左/右的差別性, 造成右側(cè)B柱安全帶固定點(diǎn)失效的主要是以下兩個(gè)原因:
第一、焊點(diǎn)1、3區(qū)域是一個(gè)變形較大的區(qū)域,結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)較惡劣,應(yīng)力值比較大,焊點(diǎn)較容易失效。
第二、焊點(diǎn)改變了母材原有的性能,增加了材料的脆性,大大降低了母材的延伸率,即抵抗變形的能力。
2.2 C柱區(qū)域的原因分析
由上述統(tǒng)計(jì)可知,車型B(故障車)的C柱安全帶上固定點(diǎn)的情況比較惡劣,8例C柱,通過的只有3例,通過率僅37.5%。對標(biāo)車1以及對標(biāo)車2的C柱安全帶上固定點(diǎn)的強(qiáng)度在安全帶拉力試驗(yàn)中都通過國家法規(guī)要求,通過分析他們之間的區(qū)別,找出原因,相關(guān)信息見表2所示。
可知,車型B(故障車)的C柱在腔體大小、安全帶加強(qiáng)板的寬度以及關(guān)鍵受力區(qū)域焊點(diǎn)數(shù)量三方面都比對標(biāo)車1、車型2惡劣,結(jié)合CAE分析結(jié)果得出結(jié)論,造成故障車C柱安全帶上固定點(diǎn)失效的主要原因有:
1、C柱的腔體太小。
2、關(guān)鍵受力區(qū)域的焊點(diǎn)數(shù)太少。
3、安全帶加強(qiáng)板的結(jié)構(gòu)不合理(孔偏)。
3 提高安全帶固定點(diǎn)強(qiáng)度的優(yōu)化設(shè)計(jì)
綜合考慮更改的成本和周期,在確保固定點(diǎn)滿足法規(guī)試驗(yàn)的前提下,根據(jù)以上分析的失效原因,主要在焊點(diǎn)和加強(qiáng)板上做優(yōu)化設(shè)計(jì)。這樣才能夠快速贏得時(shí)間,盡快完成優(yōu)化方案的更改,確保車輛按時(shí)完成公告。
3.1 增加受力區(qū)域的焊點(diǎn)數(shù)量
根據(jù)分析結(jié)果,安全帶固定點(diǎn)附近的焊點(diǎn)失效是引起安全帶固定點(diǎn)失效的起因,若焊點(diǎn)沒有被撕裂,能夠確保固定點(diǎn)不失效,是可以通過拉力試驗(yàn)。焊點(diǎn)失效,引起板金被撕裂,安全帶固定點(diǎn)失效。結(jié)合實(shí)際情況,具體加焊點(diǎn)方法如下,如圖5所示,在關(guān)鍵受力區(qū)域增加焊點(diǎn),焊點(diǎn)間距由60mm~80mm,減少到40mm~50mm。
1)在B柱區(qū)域安全帶上固定點(diǎn)增加兩個(gè)關(guān)鍵焊點(diǎn);
2)C柱區(qū)域安全帶上固定點(diǎn)增加三個(gè)關(guān)鍵焊點(diǎn),如圖5所示。
另外,通過CAE分析說明焊點(diǎn)間距對應(yīng)力值大小的影響,如表3所示。由于此處是手工焊接,經(jīng)常會出現(xiàn)偏焊,導(dǎo)致焊點(diǎn)間距不均勻。要求車間控制關(guān)鍵焊點(diǎn)質(zhì)量,杜絕出現(xiàn)偏焊、虛焊、少焊現(xiàn)象,要求焊點(diǎn)之間的距離比較均勻,否則會驗(yàn)證影響安全帶固定點(diǎn)的強(qiáng)度。
3.2 改進(jìn)安全帶加強(qiáng)板的結(jié)構(gòu)
故障車C柱安全帶上加強(qiáng)板‘孔偏,根據(jù)CAE分析,‘孔心擺正后能降低安全帶固定點(diǎn)附近的應(yīng)力值,降低安全帶螺母被拉脫的風(fēng)險(xiǎn),如圖6所示。
因此,C柱安全帶上加強(qiáng)板的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案如下,如圖7所示:
1)更改安裝孔位置,安全帶螺母孔位于加強(qiáng)板中間位置;
2)增加螺母板,取消C柱內(nèi)板與安全帶加強(qiáng)板在安全帶固定點(diǎn)附近的焊點(diǎn)(安全帶加強(qiáng)板與螺母板焊接),這樣不但提高C柱內(nèi)板的美觀性,也提高安全帶固定點(diǎn)的強(qiáng)度,如圖7所示。
3.3 優(yōu)化結(jié)構(gòu)的連接焊點(diǎn)
安裝點(diǎn)附近焊點(diǎn)總數(shù)6個(gè)不變,把原來4個(gè)兩層焊接和2個(gè)三層焊接分別變?yōu)?個(gè)三層焊接和2個(gè)兩層焊接,即安全帶加強(qiáng)板與側(cè)圍內(nèi)板的2層焊接點(diǎn)數(shù)量2個(gè),安全帶加強(qiáng)板、側(cè)圍內(nèi)板以及側(cè)圍外板的3層焊接點(diǎn)數(shù)量4個(gè)。這樣更改后,焊點(diǎn)數(shù)量不變、成本不變的前提下,提高安全帶固定點(diǎn)的強(qiáng)度,如圖8所示。
-表示兩層焊接(側(cè)圍內(nèi)板及安全帶加強(qiáng)板);-表示三層焊接(側(cè)圍外板、安全帶加強(qiáng)板以及側(cè)圍內(nèi)板)。
3.4 優(yōu)化設(shè)計(jì)的效果
改進(jìn)后,對白車身進(jìn)行一次安全帶拉力試驗(yàn)。B柱安全帶拉力試驗(yàn)的工況:腰帶拉力-16300N,胸帶拉力-14700N(法規(guī)要求13500N);C柱安全帶拉力試驗(yàn)的工況:腰帶拉力-13500N,胸帶拉力-13500N(法規(guī)要求13500N);B柱、C柱的安全帶固定點(diǎn)都沒有失效,通過國家法規(guī)要求,試驗(yàn)結(jié)果如圖9所示。原故障試驗(yàn)的拉力是11200N,更改后把拉力最大增加了45%,C柱整個(gè)腔體變形比較大,但是焊點(diǎn)保持完好,焊接螺母保持固定狀態(tài),未被拉脫,固定點(diǎn)保持受力狀態(tài),判定拉力試驗(yàn)通過。
4 結(jié)論
本文結(jié)合實(shí)際拉力試驗(yàn)和CAE理論分析,通過詳細(xì)對比故障原因,得出一套能有效提高安全帶上固定點(diǎn)強(qiáng)度的低成本方案。采用本文的優(yōu)化結(jié)構(gòu)方案,成本很低容易實(shí)現(xiàn),強(qiáng)度比優(yōu)化前提高了50%以上,B柱、C柱安全帶上固定點(diǎn)通過了國家強(qiáng)檢要求。本文對故障的原因分析、優(yōu)化設(shè)計(jì)方案可以為廣大車身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師借鑒應(yīng)用。
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