王丹瑜,馬效文,范永堅
(泛亞汽車技術(shù)中心有限公司,上海 201208)
目前汽車空調(diào)系統(tǒng)有幾大問題,如制冷不夠快[1]、鼓風(fēng)機噪音大、空調(diào)系統(tǒng)異味[2-5],一致困擾著汽車用戶和開發(fā)人員,其中空調(diào)異味問題最為復(fù)雜和難以解決。
空調(diào)異味并不是汽車空調(diào)獨有的問題,民用空調(diào)也有很多類似的抱怨,但是汽車空調(diào)的表現(xiàn)更加多樣。常見的空調(diào)異味有霉味、酸臭味、塵土味、塑料橡膠味[6]等。
為了減緩異味的產(chǎn)生和釋放,不少空調(diào)廠家也做了很多努力,如采用具備親水涂層的蒸發(fā)器[7-9]和能過濾臭味分子的多效濾網(wǎng)等。由于多數(shù)氣味分子都和蒸發(fā)器(空調(diào)箱里冷熱交換元件)的制冷過程有關(guān),進一步地和空氣中水分的冷凝和蒸發(fā)強相關(guān),所以有些主機廠采用控制鼓風(fēng)機延時關(guān)閉的邏輯[10-11]清理制冷循環(huán)結(jié)束后蒸發(fā)器表面殘余的冷凝水,這些措施都取得了一定的效果。
空調(diào)異味從本質(zhì)來說是空調(diào)蒸發(fā)器表面吸附的某些化學(xué)分子或者由于蒸發(fā)器表面不潔產(chǎn)生的真菌細(xì)菌的代謝產(chǎn)物,通過空調(diào)風(fēng)吹到乘客艙,使乘客感受到不愉快的氣味??照{(diào)系統(tǒng)伴隨著壓縮機的啟動和斷開有兩段比較明顯的氣味釋放過程,原理如圖1。
異味釋放階段①:異味分子在蒸發(fā)器上堆積,壓縮機啟動初期的十幾秒內(nèi),蒸發(fā)器表面溫度迅速降至空氣露點以下產(chǎn)生冷凝水,這個階段疏水特性的分子無法溶解在水里,因此會隨著空調(diào)冷風(fēng)吹出來,這個時候的異味多數(shù)表現(xiàn)為酸臭味。
異味釋放階段②:壓縮機穩(wěn)定運行一段時間,關(guān)閉壓縮機后的幾秒鐘,隨著制冷能力的消失,流經(jīng)蒸發(fā)器的空氣溫度迅速上升,使得殘留在蒸發(fā)器表面的水膜,迅速蒸發(fā),帶著親水的異味分子同時揮發(fā)到空氣中,這個時候異味以霉味居多。
圖1 異味發(fā)生時間條件示意圖
由于現(xiàn)在車輛的油耗指標(biāo)越來越苛刻,新開發(fā)的車輛很多都帶自動啟停功能,以響應(yīng)新的油耗要求。這個功能對于空調(diào)直接的影響是控制邏輯的變化[12-15],空調(diào)壓縮機(非電動壓縮機)隨著發(fā)動機熄火后停止工作,如果乘客艙內(nèi)的溫度隨著時間推移上升到臨界舒適溫度(可標(biāo)定數(shù)值),會使得發(fā)動機退出停止而進入啟動狀態(tài),同時帶動壓縮機開始制冷。這個過程中,為了使得乘客艙內(nèi)快速冷下來,壓縮機的輸入通常比較大,使得蒸發(fā)器的表面溫度短暫過沖到0 ℃以下。
如圖2所示,這種過沖隨著系統(tǒng)和控制邏輯的不同,過沖到0 ℃(A點為第一次降溫到0度的點,B點為溫度回升到0度的點)以下的時間段有長有短,本案例的時間為80 s左右,另外最低溫度達(dá)到-7 ℃(C 點)。
本研究通過整車及臺架實驗發(fā)現(xiàn),這種控制邏輯會使得客戶很容易感知到一種新的空調(diào)異味。此空調(diào)異味聞起來略帶刺激性,類化學(xué)溶劑氣味,比較容易識別,對客戶影響較大。
這種空調(diào)異味隨著蒸發(fā)器表面結(jié)冰而產(chǎn)生,蒸發(fā)器溫度上升到0 ℃以上消失,稱之為低溫異味。在整車路試過程中,可以穩(wěn)定復(fù)現(xiàn)這個氣味,這個氣味只和蒸發(fā)器表面溫度相關(guān),在吐魯番和上海這兩種溫濕度完全不同的環(huán)境下都很容易復(fù)現(xiàn)。
后續(xù)用新品空調(diào)箱搭了如圖3的一個臺架,發(fā)現(xiàn)新的空調(diào)箱也能復(fù)現(xiàn),說明和蒸發(fā)器老化和耐久無關(guān)。另外測試了不同廠家的蒸發(fā)器,試換幾種不同的親水涂層,甚至無涂層的零件,都能復(fù)現(xiàn)相同的異味。
圖2 帶啟停功能的壓縮機啟動控制圖
圖3 異味復(fù)現(xiàn)臺架
為了解決這個異味問題,最直接的方法就是控制蒸發(fā)器溫度傳感器(下文簡稱EAT)溫度不要到達(dá)0 ℃以下。就目前的控制邏輯而言,可以調(diào)整壓縮機的控制,在緩解過沖的同時,使得蒸發(fā)器的表面溫度同樣快速地到達(dá)目標(biāo)溫度,如圖4實線,既不會引起異味抱怨,又可以實現(xiàn)目標(biāo)溫降。當(dāng)然這個和蒸發(fā)器溫度傳感器是否在蒸發(fā)器的最低溫度點以及蒸發(fā)器的整體溫度均勻性相關(guān)。對于壓縮機控制軟件的調(diào)整,臺架完成驗證之后還需要進行整車標(biāo)定的驗證,確保整車舒適性沒有降低。
如圖5所示,在控制邏輯圖里面調(diào)整了小虛線框內(nèi)的積分項輸入,從0.95一直調(diào)整到0.55,得到如下表所示不同積分項下的蒸發(fā)器低溫過沖表現(xiàn),測試條件為鼓風(fēng)機低風(fēng)量,外界溫度15 ℃,65%相對濕度,EAT目標(biāo)溫度4 ℃。數(shù)據(jù)表明,如果要限制低溫異味的產(chǎn)生,積分控制系數(shù)這個標(biāo)定參數(shù)要限制在0.55以下。
如圖5中大虛線框所示列表,綜合不同工況下(主要是鼓風(fēng)機風(fēng)量和外界溫度),標(biāo)定參數(shù)的調(diào)整方法,確保新的壓縮機控制軟件適應(yīng)不同制冷負(fù)荷的要求,達(dá)到降溫速度和控制低溫過沖的平衡。
圖4 壓縮機控制曲線及EAT表現(xiàn)曲線
圖5 PID控制邏輯修改方法
表1 典型工況下臺架實驗數(shù)據(jù)
在臺架實驗進行過程中,本意是為了使用雙效濾網(wǎng)去除實驗室內(nèi)油液等化學(xué)品的干擾,但是發(fā)現(xiàn)活性炭濾網(wǎng)可以有效減少此類異味的發(fā)生頻次和強度[16]。
空調(diào)設(shè)定在35 ℃、50%相對濕度的高濕度環(huán)境下,風(fēng)量為中間擋位,在平均經(jīng)過3到4個壓縮機切換周期后,氣味強度明顯減弱,甚至無法識別。這個和我們原先的認(rèn)知不同,活性炭濾網(wǎng)主要用于吸收尾氣中的氣味成分,但此項實驗表明它也可以從氣流上游攔截其他刺激性異味的分子,從而減少在下游蒸發(fā)器表面的堆積和釋放。
活性炭在初始吸附氣味分子的時候吸附率尚可(如丁烷、甲苯、SO2、NO2、NOx),但是經(jīng)過一段時間的持續(xù)吸附會有明顯下降的過程,特性如圖6。
圖6 活性炭吸附特性曲線
圖6中表示的是氣味隨時間的穿透比率,隨著時間增加,穿透率上升,表明吸附率下降。測試氣體濃度為甲苯和丁烷80 mg/L,二氧化硫30 mg/L。
考慮到此類空調(diào)異味只出現(xiàn)在蒸發(fā)器溫度低于0 ℃的短暫時間(100 s內(nèi)),此時氣味的穿透率尚小,因此作為措施是有效的。從耐久性來說,4輛試驗車在試車場各跑了20,000 km左右,吸附效果并無明顯衰退的跡象。
從原理來看,調(diào)整壓縮機控制邏輯可以減少甚至消除異味,但是可能會犧牲一些制冷性能。造成這個矛盾的一個重要原因是目前的這一套控制系統(tǒng)的檢測及反饋機制。
由于考慮到售后維修的方便性,采用了空氣側(cè)的EAT,而不是翅片式的,空氣側(cè)的蒸發(fā)器溫度傳感器(EAT)布置在蒸發(fā)器的下游,一般距離蒸發(fā)器10 mm左右,而不是直接接觸蒸發(fā)器翅片/扁管,所以從制冷劑的實際溫度表現(xiàn)到 EAT的讀數(shù)滯后次序依次為制冷劑溫度、扁管溫度、翅片溫度、下游空氣、蒸發(fā)器溫度傳感器。這個滯后對于壓縮機控制來說相當(dāng)關(guān)鍵,這意味著要得到同樣的制冷效果,蒸發(fā)器表面溫度會有更大的過沖。如果某些車型因為布置的需求,不得不把空氣側(cè)EAT布置到非最低溫度區(qū)域[17-19],由于蒸發(fā)器溫度表面溫度分布的不一致性(通常 4 ℃到 5 ℃差別),從而使得結(jié)霜情況更為嚴(yán)重[20]。采用翅片式傳感器可以更好地解決這個問題,因為它是直接插到翅片上,減少溫度傳遞路徑,而且一般不考慮直接在車載情況下維修傳感器,布置相對更為靈活,可以布置在最低溫度區(qū)域??刂艵AT的目標(biāo)溫度就可以確保每個工況下所有區(qū)域的蒸發(fā)器的表面溫度都高于0 ℃。
除此之外,也可以考慮在蒸發(fā)器上加管壁溫度傳感器(進口側(cè))或者蒸發(fā)器管路壓力傳感器(多用在電動車上),做到提前控制,但是需要更多的標(biāo)定實驗工作。
到目前為止,完整的空調(diào)異味釋放機理如圖7所示,包含3個區(qū)段,區(qū)段③就是本文研究的低溫異味。
氣味從本質(zhì)上來說還是吸附的氣味,可能是外界空氣,或者乘客艙內(nèi)空氣,也有可能是發(fā)動機艙內(nèi)氣體。為了解決圖7中的3種空調(diào)異味尤其是低溫異味,可以采用的方法如下:
1)蒸發(fā)器表面使用抗菌涂層,或者其他阻礙微生物繁衍的物質(zhì),并且時刻保持蒸發(fā)器表面清潔,使得微生物沒有生存的條件;
2)蒸發(fā)器改良翅片設(shè)計和使用親水涂層,使得冷凝水更難殘留在蒸發(fā)器上,從而減少異味的產(chǎn)生;
3)作為去除蒸發(fā)器冷凝水殘留的補充手段,通過設(shè)計鼓風(fēng)機后吹風(fēng)的功能,在停車后自動進行吹風(fēng)操作,吹落殘留在翅片里的水滴;
4)推薦采用活性炭濾網(wǎng),并及時更換,使得空調(diào)內(nèi)部可以和異味分子或異物隔離;
5)采用穩(wěn)健的空調(diào)控制,使得蒸發(fā)器的表面溫度始終保持在0 ℃以上,杜絕低溫異味的發(fā)生。
其中方案 1~4經(jīng)過驗證對于所有空調(diào)異味基本都有效,方案5主要是針對低溫異味。其他方面,還需要做好內(nèi)外飾材料的把控,把控異味的源頭。
圖7 空調(diào)異味釋放機理圖
1)低溫異味的反復(fù)發(fā)生嚴(yán)重影響乘客的感受。發(fā)生這種現(xiàn)象的主要原因是主機廠不斷地追求強勁的制冷能力,尤其是在汽車啟停配置日漸增多的背景下,更要求空調(diào)系統(tǒng)在發(fā)動機退出停止而進入啟動狀態(tài)時快速制冷,使得蒸發(fā)器的表面溫度過沖到0 ℃以下。
2)空調(diào)低溫異味和蒸發(fā)器的形式和蒸發(fā)器的表面處理組分無關(guān),只和低于0 ℃的程度和時間長短相關(guān),目前所有的主流的空調(diào)蒸發(fā)器廠家的產(chǎn)品在低溫下都有這個現(xiàn)象。
3)解決低溫異味目前最有效的解決措施,是開發(fā)新的軟件和標(biāo)定策略,以精準(zhǔn)控制壓縮機排量和鼓風(fēng)機風(fēng)量以及風(fēng)門角度等參數(shù),使得蒸發(fā)器表面溫度極限靠近0 ℃,而又不低于冰點,從而達(dá)到制冷能力和氣味的平衡。