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燃用高硫煤鍋爐排煙余熱回收及減排綜合應(yīng)用研究

2019-06-20 01:18吳東梅唐海旺
四川環(huán)境 2019年3期
關(guān)鍵詞:積灰省煤器露點

吳東梅,邱 艷,唐海旺

(中國電力工程顧問集團西南電力設(shè)計院有限公司,成都 610021)

1 前 言

電站鍋爐排煙損失是鍋爐運行中最重要的一項熱損失,占鍋爐熱損失的60%~70%。目前,為了降低排煙溫度,減少排煙熱損失,提高電廠的經(jīng)濟性,低溫省煤器這一提高煙氣余熱利用效率的手段已得到了火電行業(yè)的廣泛關(guān)注。但是針對高硫煤電廠,目前由于煙氣腐蝕問題尚未解決,鮮有工程采用煙氣余熱回收利用。

2 燃用高硫煤機組設(shè)置低溫省煤器的技術(shù)可行性

燃用高硫煤電廠普遍存在排煙溫度高、空預(yù)器冷端腐蝕、積灰嚴(yán)重等問題,煙氣余熱利用的關(guān)鍵技術(shù)問題是防止發(fā)生煙氣低溫腐蝕。

重慶某200MW機組燃用西南高硫煤(平均含硫率達4.17%),脫硫裝置配帶SGH系統(tǒng),自2005年1月投運以來,泄漏腐蝕嚴(yán)重,2008年5月16日采用三維內(nèi)肋箱式GGH(不同于水-煙氣換熱低溫省煤器,為煙氣-煙氣換熱器)完成對SGH的改造投運,GGH原煙氣出口溫度為90~100℃,凈煙氣出口溫度為70~75℃;僅GGH換熱管的下部內(nèi)壁做防腐處理,該項目目前運行良好,沒有出現(xiàn)煙氣低溫腐蝕[1]。

貴州某電廠進行了煙氣露點溫度測試和低溫腐蝕現(xiàn)場試驗,實驗期間燃煤含硫量在5%左右。實驗主要結(jié)論如下:

(1)腐蝕程度隨著管壁溫度的降低,呈現(xiàn)明顯加重。

(2)腐蝕程度與管壁溫度密切相關(guān),與材料的材質(zhì)關(guān)系不大。

(3)只要低溫省煤器設(shè)計進水溫度(相當(dāng)于傳熱管最低金屬壁溫)高于某一數(shù)值(煙氣露點溫度),就不會發(fā)生煙氣低溫腐蝕,從而避免可能會發(fā)生煙氣低溫腐蝕工況的出現(xiàn),保證安全運行。

根據(jù)重慶某電廠三維內(nèi)肋箱式GGH運行業(yè)績和貴州某電廠高硫煤煙氣露點溫度測試和低溫腐蝕現(xiàn)場試驗結(jié)果可以得出以下結(jié)論:

(1)燃用高硫煤采用低溫省煤器是可行的;

(2)貴州某電廠高硫煤的煙氣露點溫度為75~80℃,只要控制傳熱管金屬壁溫高于80℃,就不會發(fā)生嚴(yán)重的煙氣結(jié)露現(xiàn)象。

(3)針對貴州某電廠高硫煤,傳熱管進水溫度高于75℃時,不會出現(xiàn)肉眼可見的宏觀煙氣低溫腐蝕現(xiàn)象。

3 高硫煤鍋爐排煙余熱回收及減排綜合應(yīng)用系統(tǒng)研究

為了能最大限度的利用鍋爐排煙余熱,達到節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保多重收益,不應(yīng)僅僅著眼于回收部分煙氣余熱,基于此點,本文針對高硫煤提出了一套耦合集成兩級低溫省煤器、暖風(fēng)器三位一體的“高硫煤鍋爐排煙余熱回收及減排綜合應(yīng)用系統(tǒng)”,可更高效的節(jié)約能耗,降低煙塵、SO2等污染物排放,解決燃用高硫煤空預(yù)器堵塞問題、取代傳統(tǒng)的蒸汽暖風(fēng)器,實現(xiàn)煙氣余熱的梯級利用。

該方案設(shè)置兩級低溫省煤器,第I級布置在除塵器入口煙道上,用于加熱汽機側(cè)凝結(jié)水,降低汽機熱耗;第Ⅱ低溫省煤器布置在引風(fēng)機出口用于加熱熱媒水,熱媒水將熱量送入一、二次暖風(fēng)器,用于加熱一、二次冷風(fēng)。排煙余熱回收及減排綜合應(yīng)用系統(tǒng)簡圖見圖1。

圖1 排煙余熱回收及減排綜合應(yīng)用系統(tǒng)簡圖Fig.1 Integrated application system of waste heat recovery and emission reduction

該系統(tǒng)主要優(yōu)點如下:

(1)取代了傳統(tǒng)高硫煤電廠蒸汽暖風(fēng)器,通過水媒采用煙氣余熱作為暖風(fēng)器的熱源,使進入空氣預(yù)熱器的空氣溫度升高,排煙溫度相應(yīng)升高,空氣預(yù)熱器壁溫升高,控制合適的溫度即可有效防止空預(yù)器堵灰及低溫腐蝕;對于燃用高硫煤電廠,建議冷端綜合溫度(排煙溫度與入口風(fēng)溫之和)參考圖2控制(具體工程可依據(jù)電廠實際情況,并參考設(shè)備廠家提供的參數(shù),再進一步優(yōu)化曲線)[2]。

圖2 冷端綜合溫度的選取Fig.2 Selection of cold end comprehensive temperature

(2)減少了空預(yù)器的換熱端差,降低了換熱火用損失,有利于提高鍋爐綜合效率。

(3)可進一步利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水,即同時利用煙氣余熱加熱暖風(fēng)器及凝結(jié)水,該方式增大了除塵器前段低溫省煤器的煙氣溫度。在熱能的轉(zhuǎn)換利用過程中,不僅有數(shù)量問題,還有熱能的品位問題。高溫高壓熱源比低溫低壓熱源轉(zhuǎn)換潛力大,說明溫度高或壓力高的熱能品位高[3]。該系統(tǒng)實際上是將較低品位的煙氣熱量移至高品位區(qū)域,在相同的低溫省煤器吸熱量條件下用于換熱的凝結(jié)水溫度可更高,即凝結(jié)水引出點在汽機回?zé)嵯到y(tǒng)中可往高段移動,增加了排擠的抽汽在汽機中做功能力,機組熱效率更高。

(4)降低了脫硫塔入口煙溫,降低脫硫水耗。

缺點是由于低溫省煤器兩級布置,并設(shè)有水媒暖風(fēng)器等,系統(tǒng)連接復(fù)雜;管路阻力及煙氣阻力也將有一定的增加,風(fēng)機電耗增加;第Ⅱ級低溫省煤器處于酸腐蝕環(huán)境,需要考慮材料防腐問題;初投資相對較高。

該方案主要考慮以下4方面因素:

(1)盡量擴大煙氣溫降可利用的幅度,增大熱量回收比例。

擴大煙氣溫降是在許可的范圍內(nèi)盡量降低進入脫硫的煙氣溫度。這一方面受到酸露點、低溫省煤器抗腐蝕和堵灰、低溫省煤器換熱端差等因素的制約,另一方面受到脫硫吸收塔水平衡計算需求的入口煙溫的限制。

(2)選擇好回?zé)嵛盏南到y(tǒng)、介質(zhì)和吸入點,使回收的熱量盡量在高品位利用。

選擇回?zé)嵛盏南到y(tǒng)、介質(zhì)和吸入點對低溫省煤器吸收熱量的有效利用、低溫省煤器換熱面積和承壓能力影響很大,這些最終會影響到低溫省煤器等相關(guān)換熱設(shè)備的造價,以及方案的總體技術(shù)經(jīng)濟性。用于吸收熱量的介質(zhì)主要有凝結(jié)水和進入鍋爐空預(yù)器的冷風(fēng)。由于冷風(fēng)溫度比凝結(jié)水溫更低,利用低溫段回收熱量加熱冷一、二次風(fēng)是一個較好的選擇。這種方案有以下好處:1)比采用凝結(jié)水增大了該段低溫省煤器的換熱端差,減少換熱面積、降低設(shè)備造價。2)采用熱媒水換熱,比凝結(jié)水壓力更低,有條件采用承壓能力低但抗腐蝕性能好的換熱管材。

(3)防止高硫煤的腐蝕,控制好煙溫及水溫。

對于高硫煤,由于酸露點溫度較高,低溫省煤器易發(fā)生腐蝕,根據(jù)金屬腐蝕理論,需保證低溫受熱面金屬壁溫度高出煙氣露點溫度 10℃左右,因此針對第I級低溫省煤器,出口排煙溫度控制在酸露點溫度+10℃左右,低溫省煤器I的進水溫度應(yīng)控制在煙氣水露點溫度25℃以上。

(4)低溫省煤器材料和型式選擇,提高設(shè)備可用率。

對于防止低溫省煤器的腐蝕、堵灰而言,換熱管材和型式的選擇是關(guān)鍵。針對第I級低溫省煤器,因煙氣的溫度在酸露點以上,常規(guī)換熱管材料只需要考慮高塵防磨問題就能滿足此要求。第Ⅱ級低溫省煤器需要考慮材料防腐問題。

4 低溫省煤器選型

低溫省煤器工作在煙氣環(huán)境中,煙氣中含有SO3、HCL、HF、灰塵和水分等,SO3、HCL、HF和水組合產(chǎn)生了酸的混合物,在低溫省煤器換熱表面發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生腐蝕;另一方面,灰塵和水分容易粘結(jié)積垢。因此,低溫省煤器應(yīng)選擇耐腐蝕、不易積灰的換熱管材。其換熱管材的選擇原則如下:

(1)能夠承受低溫腐蝕,在50~150℃溫度范圍內(nèi),能承受硫酸、鹽酸和氫氟酸的腐蝕,不發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞;

(2)能夠承受長期煙塵沖刷,并不影響防腐性能;

(3)換熱管表面不易積灰,積灰容易清洗;

(4)管內(nèi)不易結(jié)垢;

(5)合理的設(shè)備體積,便于現(xiàn)場布置;

(6)合理材料價格。

4.1 低溫省煤器材料

目前用于酸腐蝕環(huán)境低溫省煤器材料主要有ND鋼等耐腐蝕鋼、不銹鋼317L、氟塑料管、外襯氟塑料鋼管和外襯搪瓷(或玻璃鋼)等,耐腐蝕鋼管換熱系數(shù)大,可減少換熱面積,減小外形尺寸,方便布置,但耐腐蝕和防積灰性較差;氟塑料管耐腐蝕和防積灰性能好,但耐壓較低,不能直接用于直接加熱凝結(jié)水,需設(shè)置熱媒水系統(tǒng),導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)雜,另外,同等條件下?lián)Q熱端差小,換熱系數(shù)低,導(dǎo)致體積大,布置困難;而采用鋼管外襯防腐蝕材料,耐腐蝕和防積灰性能好,但換熱系數(shù)較小,使得體積大,布置較困難。

低溫省煤器I由于控制其出口排煙溫度高于煙氣酸露點溫度10℃以上,金屬壁溫控制在水露點溫度25℃以上。因此第I級低溫省煤器材料的選擇主要考慮高塵區(qū)的防磨問題。因此,第I級低溫省煤器材料可選用20G碳素鋼或ND鋼。

第Ⅱ級低溫省煤器材料選擇應(yīng)充分考慮到煙氣低溫腐蝕問題,防腐材料可采用不銹鋼317L或者氟塑料、外襯氟塑料鋼管等。

4.2 低溫省煤器型式的選擇

氟塑料管、外襯氟塑料鋼管和外襯搪瓷(或玻璃鋼)等換熱管均為光管。采用耐腐蝕鋼管的低溫省煤器型式主要有光管管式換熱器、螺旋鰭片管式換熱器、H型鰭片管式換熱器。

光管管式換熱器結(jié)構(gòu)簡單,容易清理堵灰,但傳熱性差,換熱面積大,低溫省煤器外形尺寸較大。

與普通光管相比,螺旋翅片管傳熱性好,即使翅片間距較大時,其換熱面積也比同種管徑光管要大,因此可減小低溫省煤器的外形尺寸和管排數(shù),減少煙氣流動阻力,同時可以減少換熱器材料用量,但在電廠實際運行過程中,發(fā)現(xiàn)螺旋翅片管換熱器容易積灰,近年來一種新的翅片型式的換熱器-H型鰭片管換熱器得到廣泛研究。該型式換熱管具有較高的強化傳熱能力和優(yōu)良的不積灰性能,防磨性能較好,由于換熱器結(jié)構(gòu)緊湊,體積較小便于布置,因此其應(yīng)用日趨增多。

4.3 低溫省煤器防磨、防堵和防泄漏的措施

4.3.1 防堵措施

采用便于沖洗的管材型式、加強管壁溫度的監(jiān)測和運行調(diào)整。換熱管采用H型翅片管,有利于吹灰,減少積灰。合理選型煙氣流速參數(shù),使煙氣流對換熱面保持適度的沖刷,可實現(xiàn)一定的自清潔作用。

在每層換熱層都設(shè)置足夠數(shù)量的蒸汽或聲波吹灰器,用來防止換熱層因粉塵堆積而產(chǎn)生堵灰現(xiàn)象。配置臨時水沖洗裝置,停機檢修時可輔以水沖洗,實現(xiàn)徹底清潔。

4.3.2 防磨損措施

選擇合適的煙氣流速,并進行流場分析,并保證煙氣進、出口端和受熱面煙氣流場均勻。

換熱面采用H型翅片管管組排設(shè)計,煙氣流經(jīng)換熱管排時可有效減小煙氣紊流,減小因煙氣流紊流導(dǎo)致的磨損。

在所有換熱管排迎風(fēng)面的前端逐排布置專用防磨與穩(wěn)流裝置,并在換熱管所有彎頭位置加設(shè)防磨瓦。

通過采取上述措施,可有效減小受熱面的磨損,加長低溫省煤器的使用壽命。

4.3.3 防泄漏措施

做好換熱管的防磨損、防腐蝕是預(yù)防換熱管泄漏的主要措施。另外可考慮換熱器進行分組設(shè)計,當(dāng)出現(xiàn)泄漏時能夠有效的進行隔離。當(dāng)其中1個分區(qū)出現(xiàn)泄漏,能退出該區(qū)低溫省煤器運行,不影響其它分區(qū)低溫省煤器的正常運行。

5 經(jīng)濟性分析

以某660MW機組為例,采用該方案相關(guān)部分特征參數(shù)見圖3所示。

圖3 系統(tǒng)特征參數(shù)圖Fig.3 System characteristic parameter diagram

表 技術(shù)經(jīng)濟性分析(單臺機組)Tab. Technical and economic analysis(single unit)

注:工程標(biāo)煤價格:610元/t,單臺機組功率按660MW,年利用小時數(shù)5 500h。

經(jīng)與主機廠配合,該方案排擠汽機5號低加抽汽,降低汽機熱耗約49kJ/kwh,節(jié)約發(fā)電標(biāo)煤耗約1.85g/kW·h;當(dāng)空預(yù)器入口風(fēng)溫從20℃提升到78℃,鍋爐排煙從121℃提升到147℃,鍋爐效率提升約0.4%(理論計算值),節(jié)約發(fā)電標(biāo)煤耗約1.2g/kW·h。主要技術(shù)經(jīng)濟性比較見表。

從表可以看出:采用該排煙余熱回收及減排綜合應(yīng)用系統(tǒng)方案單臺機組增加初投資2 000萬元,降低發(fā)電標(biāo)煤耗3.05g/kW·h,年節(jié)約運行費用592萬元,不到四年即可收回成本,經(jīng)濟效益顯著。

6 結(jié) 論

本文針對高硫煤提出了一套耦合集成兩級低溫省煤器、暖風(fēng)器三位一體的“高硫煤鍋爐排煙余熱回收及減排綜合應(yīng)用系統(tǒng)”,實現(xiàn)了煙氣余熱的梯級利用,取代傳統(tǒng)的蒸汽暖風(fēng)器,可更高效的節(jié)約能耗,同時解決燃用高硫煤空預(yù)器堵塞問題、積灰問題,大幅度提高電廠的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益,在燃用高硫煤鍋爐機組中具有廣泛的應(yīng)用前景。

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