張凌,張愛武,于永生,李樹元,高雪竹
(1.吉林省維爾特隧道裝備有限公司,吉林 吉林市132011;2.吉林省盾構與掘進刀具技術重點實驗室,吉林 吉林市132011;3.中鐵隧道股份有限公司,河南 鄭州471009)
全斷面隧道掘進機(TBM)使用的盤形滾刀由多個零部件組成,主要有:刀圈、刀體、軸承、密封和刀軸等。其中刀軸(見圖1)支承整個刀具破巖的載荷,以某TBM機型為例,推力達35 t。由于使用工況復雜,在作業(yè)過程中又受到較大的沖擊力,在設計時要求刀軸具有足夠高的抗疲勞強度、優(yōu)良的沖擊韌度。材質一般采用合金鋼,經過調質處理達到良好的綜合力學性能。刀軸斷裂在TBM失效案例中極為罕見,尤其是脆性斷裂。
某施工單位使用的TBM盤形滾刀,在項目現(xiàn)場掘進中頻發(fā)刀軸斷裂事故,先后有幾十根刀軸發(fā)生斷裂,導致TBM掘進機無法正常使用,該施工單位委托我公司作為第三方進行檢測維修,為了找到刀軸斷裂的主要原因,進行了以下分析。
圖1
盤形滾刀的結構為:上下端蓋和軸承內圈固定在刀軸上,刀體固定在軸承外圈上,刀圈與刀體通過過盈配合裝配,密封組件安裝在刀具內。刀軸起重要的支撐和固定刀具的作用,滾刀工作時刀圈隨刀體旋轉,并通過上、下兩端浮動油封密封,刀軸兩端固定在刀箱上,支撐和固定刀具并隨刀盤轉動,通過TBM掘進機的推力實現(xiàn)破巖的目的。
這種結構形式的刀具特點是:刀圈和上下端蓋為盤形、刀體為筒狀體,在正常工作時,破巖時產生的反作用力通過刀圈、刀體和軸承作用到刀軸上,使得刀軸承受巨大的徑向力。
刀軸斷裂斷口位于O型圈槽與臺階的過渡處,斷口面比較平整(見圖2)。盤形滾刀經解體后發(fā)現(xiàn):軸承、密封等完好,但上端蓋內孔有多處劃傷痕跡;刀軸上的O型圈已損壞,出現(xiàn)多處拉傷和變形。
圖2
用光譜分析儀進行了光譜分析,分析結果見表1。
從以上分析數(shù)據(jù)可以得知:刀軸材料的化學成分檢測值均在標準值范圍內,刀軸的材質符合GB/T3077材料的要求。
斷裂刀軸加工成拉伸試樣,在WE-60型萬能材料試驗機上進行拉伸試驗,試驗結果見表2。
從以上試驗數(shù)據(jù)可以得知:刀軸的力學性能是不達標的。為了研究力學性能偏低的原因,對此進行了微觀的組織分析。
取樣部位為刀軸斷裂面,縱截面金相組織為珠光體與鐵素體 (見圖3),而且呈連續(xù)帶狀分布,帶狀組織達到5級(按GB/T13299-1991 C系列評級標準)。組織中鐵素體晶界清晰可見,珠光體帶寬窄不一(見圖4)。
表1 材料化學成分分析結果
表2 材料力學性能試驗結果
從圖4明顯看出:鐵素體和珠光體呈帶狀交替分布,呈現(xiàn)出較為明顯的帶狀組織,內部組織極不均勻。低合金鋼經調質處理后,內部應分布較為均勻的回火索氏體組織。圖5為試樣經合理熱處理工藝進行調質處理的金相組織。
刀軸在臺式硬度試驗機上檢測硬度,其表面硬度59~62HRC,為表面高頻處理。
圖3 500×
圖4 500×
圖5 500×
分別對折斷刀軸按NB/T 47013-2015的規(guī)定進行了磁粉和超聲波探傷檢驗,結果顯示:表面及內部無超標缺陷。
刀軸內部試樣在臺式硬度試驗機上檢測硬度,其硬度 38~42HRC。
用卡尺和千分尺對刀軸和相關組件等關鍵零部件進行尺寸檢測,刀軸退刀槽為5×5 mm矩形槽,退刀槽至外徑高頻處理處距離為零,也就是說,高頻處理的范圍至刀軸退刀槽為5×5 mm矩形槽邊緣。
若刀軸退刀槽為矩形槽,在退刀槽尖角處則在刀軸熱處理時易產生缺陷,高頻處理的范圍至刀軸退刀槽為5×5mm矩形槽邊緣,刀軸表面硬度突變至薄弱處,刀軸難以承受巨大的扭矩和剪切力。
造成此批次刀軸斷裂的主要原因有:退刀槽設計形式不當;刀軸材料的熱處理工藝不當,導致刀軸應力集中,從而造成刀軸斷裂。