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臨近地鐵橋梁樁基微擾動施工工法的應用研究

2019-07-03 02:18:30
智能城市 2019年10期
關鍵詞:鉆機泥漿樁基

王 勇

(中鐵四局集團有限公司南京分公司,江蘇 南京 210000)

1 工程概況

位于南京市江北新區(qū)的江北新區(qū)緯七路快速化改造一期工程,左右分幅主線高架橋和七座互通匝道A、B、C、D、E、LU、RD。其中,兩座主線高架橋和上下匝道LU和RD位于已運營南京地鐵10號線兩側,A、C匝道上跨地鐵10號線。橋梁樁基采用Φ1.5 m、Φ1.2 m的鉆孔樁灌注樁。通過設計圖紙可知,主線高架橋左右幅MZ04#~MZ14#、MY00#~MY13#樁 基、 上 下 匝 道LU0#、LU4#、RD0#、RD4#樁基靠近地鐵10號線,鉆孔樁距車站主體結構最近僅5.05 m;A匝道A10#~A11#墩、C匝道C9#~C10#墩靠近地鐵區(qū)間,鉆孔樁距地鐵最小距離5.15 m。樁基微擾動施工工法,即全套管跟進成孔工藝可有效減少橋梁樁基施工對地鐵盾構區(qū)間所屬淤泥層的擾動,切實保障地鐵結構安全。

2 施工工藝流程及操作要點

2.1 工藝流程

主要工藝流程為:場地平整→測定樁中心、臨時護筒埋設→全回轉鉆機定位→全回轉鉆機定位→全回轉鉆機驅動鋼套管切割切削鉆進→垂直度監(jiān)控→鋼套管鉆進至設計深度后移開全套管鉆機→旋挖鉆機進行鉆孔施工→鋼筋籠吊裝→拆除設備→退場。全套管鉆機施工示意圖如圖1所示。

圖1 全套管鉆機施工示意圖

2.2 操作要點

2.2.1 設計套管

(1) 確定套管的壁厚。由地形勘探圖紙可知,淤泥質粉質的黏土的標準摩擦力值是18 kPa,淤泥質黏土的摩擦力標準值為30 kPa,淤泥質粉質黏土夾粉土的標準摩擦力是25 kPa,由于淤泥質粉質黏土的占比較大,即在此次計算過程中摩擦力標準值取20 kPa。

對于直徑為1.5 m的鋼套管,由計算知單位面積承受的摩擦力為2 t (1×1×20=20 kN)。

鋼管所承受的壓力為: (鋼管材質抗拉強度×壁厚×2) /(系數(shù)×外徑)

在鋼管所承受壓力和外徑已知的情況下求壁厚方法如下:

壁厚T= (外徑×系數(shù)×壓力) / (鋼管材質抗拉強度×2)

注:鋼管壓力系數(shù)的表示方式:

當壓力P>17.5 MPa時,系數(shù)S=4;

當7 MPa<壓力P<17.5 MPa時,系數(shù)S=6;

當壓力P7 MPa時,系數(shù)S=8。

鋼板使用Q345B制成,其抗拉強度為450~600 MPa,此次計算取450 MPa,g取10;

由以上公式可知:

T= (1.5×8×2) / (450×2) =26.7 mm;

套管在轉動時的扭矩為:

M=F×R=3.14×46×20×1.5×0.75=3 249 kN·m

由全回轉鉆機的性能表可知,DTR2005H型鉆機的瞬時扭矩為3 391 kN·m,扭矩為2 965 kN·m,可滿足使用要求。

根據(jù)以上計算可知1.5 m管徑的鋼管壁厚為26.7 mm,取安全系數(shù)為1.2,則壁厚T=32.04 mm,查表初選壁厚為32 mm的鋼板制作全套管。

T= (1.2×8×2) / (450×2) =21.3 mm;

套管轉動時的扭矩為:

M=F×R=3.14×48×20×1.2×0.6=2170 kN·m

由計算知1.2 m管徑的鋼管需壁厚為21.3 mm,取安全系數(shù)為1.2,則T=25.56 mm,查表初選壁厚為28 mm的鋼板制作全套管。

(2) 制作套管與連接孔口。鋼套管制作由鋼結構廠完成,由于其為直縫焊管,焊縫在廠內進行。

①鋼套管材質。使用Q345b鋼板制作鋼套管,且鋼材Q345b的技術要求需滿足《低合金高強度結構鋼》 (GB/T 1591—2008)。根據(jù)《熱軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量與允許偏差》 (GB 709) 的B類偏差標準選用鋼板厚度,厚度的下偏差是-0.30 mm;根據(jù)《厚度方向性能鋼板》 (GB/T 5313—2010) 的相關標準確定鋼板是否滿足條件。

②制作鋼套管的要求。a.需選用的鋼板具有出廠合格證,且滿足鋼套管的設計要求,鋼板表面狀態(tài)良好,無氣泡、裂縫等缺陷。b.采用卷制直焊縫形式制作鋼套管時應當采用較大的管節(jié)長度,可有效減少管節(jié)拼接的次數(shù),縱向的管節(jié)焊縫應錯開90°,縱縫的距離>1 m。根據(jù)《工程樁基規(guī)范》(JTS 167-4-2012) 的相關規(guī)定確定成品鋼套管的外尺寸偏差、管節(jié)外形尺寸偏差與相鄰管徑偏差。

③焊接鋼套管的要求。a.使用自動埋弧焊焊接鋼套管,采用H10MnSi和H08MnA等焊絲并配合對應的焊劑。b.鋼套管的所有焊縫均為連續(xù)滿焊,對接焊縫均要求焊透,鋼板樁的縱縫為一級焊縫,環(huán)縫也為一級焊縫,其他對接焊縫均為二級焊縫,角焊縫是為三級焊縫。

④檢測鋼套管焊縫的要求。a.進行焊接接頭機械性能試驗,測試鋼套管的焊縫試驗要求應符合《工程樁基規(guī)范》JTS 167-4-2012第9.9.5款的規(guī)定;b.所有對接焊縫應按相應等級要求進行無損探傷檢測,焊縫進行100%超聲波檢測,套管進場時需附相應焊縫的檢測報告。

⑤鋼套管孔口的連接。兩節(jié)鋼套管之間采用CO2氣體保護焊連接,上下套管各打30°剖口,采用兩臺焊機對稱施焊;將套管對接準確后,先在四周點焊固定,然后兩名電焊工對稱進行焊接;焊接完成后自然冷卻2 h。

(3) 套管底部處理。為保證鋼套管能順利進入巖層,需在套管底部設置合金刀頭;刀頭分為刀片和刀座兩部分,刀片與刀座采用鑲嵌連接并焊接牢固;刀座焊接在刀筒上,刀筒壁厚40 mm,長50 cm;刀筒設置在鋼套管底部與鋼套管焊接。

2.2.2 全套管鉆機的施工

具體施工如下:

(1) 施工準備和場地布置。包括組織、安排施工人員,物資、材料、機具準備,施工現(xiàn)場布置,機械設備拼裝,安全、技術交底等施工前的所有準備工作。

(2) 測定樁位中心。采用測量儀器定位鉆孔樁中心,并向監(jiān)理單位報驗。

(3) 全回轉鉆機定位。全回轉鉆機移機定位,調整鉆機的水平和垂直度,使鉆機配置的鋼套管中心與鉆孔樁中心保持一致,再次復核即可進行套管鉆進。

(4) 鋼套管旋轉切割切削鉆進。采用DTR2005H型全回轉鉆機配備內徑Φ1 540 mm鋼套管,由全回轉鉆機驅動鋼套管旋轉切割切削鉆進沉入。由于鋼套管底端鑲嵌鋸齒狀的鈦合金刀頭,在旋轉驅動裝置的驅動下,360°旋轉壓入套管。旋轉壓入前需調整套管垂直度,采用兩臺經(jīng)緯儀從兩個相互垂直方向進行觀測,通過鉆機四個液壓油缸進行糾偏,確保垂直度偏差不大于1%。

①先壓入首節(jié)套管至10 m深,取土5 m,保留底部5 m土體。并檢查監(jiān)測數(shù)據(jù)、觀察是否涌土。因全套管護壁,不會產(chǎn)生塌孔,通過測量套管內孔深變化可知套管底部是否涌土。兩次測量的套管內孔深之差即為涌土高度??偨Y套管超前的長度,確定需保留的最小土體厚度;如發(fā)現(xiàn)套管底部涌土,可在套管內灌注泥漿至地面,通過泥漿反壓,平衡套管底部內外土壓力。

②接長第二節(jié)套管10 m長,采用兩臺CO2氣體保護焊機對稱施焊,焊接完成后冷卻1 h,并進行焊縫檢測。

③根據(jù)觀察和監(jiān)測結果,確定底部涌土情況;總結套管超前的長度,確定需保留的最小土體厚度;根據(jù)情況判定是否需要向孔內灌注泥漿,通過泥漿反壓保證套管底部土體平衡。

④重復接管、旋轉壓入、取土,將套管壓入設計深度。

(5) 鋼套管沉入設計深度后灌注樁施工。鋼套管旋轉沉入設計深度后,割除高出地面的套管移開全回轉鉆機,采用旋挖鉆機進行套管內剩余樁長以及套管深度以下樁體的成孔;并按正常鉆孔樁工藝安裝鋼筋籠、灌注水下混凝土。

3 質量控制

3.1 全套管施工過程質量控制

(1) 加強套管垂直度檢查,采用兩個相互垂直方向進行觀測,要求垂直度偏差不大于1%。

(2) 對套管接頭焊接質量加強檢查,嚴格按照平面對稱、豎向分層的要求進行;每個班組的第一個焊縫應進行探傷檢測,以檢驗焊工技能水平;焊縫需自然冷卻2 h,冷卻至常溫,嚴禁澆水加快冷卻;

(3) 總結套管超前的合理參數(shù),保留套管底部土體不少于5 m,避免造成套管底部涌土。如遇流沙層或淤泥層較厚產(chǎn)生涌土,應立即采用泥漿灌滿套管,以保證底部土壓力平衡。

3.2 控制旋挖鉆施工質量的措施

(1) 由于此次施工條件較差,施工地下具有較厚的淤泥層和卵石層等,在外界擾動下容易失去穩(wěn)定;在完成設計標高后需快速安排旋挖鉆進行工作,并灌注混凝土;套管在土壓力下的暴露時間要盡量限制,以避免不必要的土體變形。

(2) 使用泥漿法進行旋挖鉆施工,確保能夠滿足泥漿的含沙量、黏度和比重要求;套管內壁最好不要掛有沙土;底孔處沉渣<5 cm。

(3) 應當連續(xù)灌注水下鉆孔樁,當快到達樁頂設計標高處時,由于混凝土灌注的水壓差變小,為加大壓力差提升灌注面的高度使用大料斗,確保能夠順利完成樁頂?shù)墓嘧ⅰ?/p>

4 結語

綜上所述,通過本工法應用,加快了南京江北新區(qū)緯七路臨近地鐵橋梁樁基施工,同時,保證了地鐵結構安全,避免了因橋梁樁基施工造成的地鐵結構變形、停運等不良影響。相比以往因施工造成地鐵結構受損進行維修、補強施工,既帶來了嚴重的社會影響,又浪費大量費用;通過本工法的應用獲得了良好的社會效益,同時,避免了因地鐵結構變形帶來的巨額維修、配合費用;節(jié)省投資約五千萬元。

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