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取料機斗輪閉式液壓系統(tǒng)故障研究

2019-07-04 09:43
設(shè)備管理與維修 2019年5期
關(guān)鍵詞:截止閥主泵液壓油

韓 斌

(神華黃驊港務(wù)公司,河北滄州 061113)

0 引言

取料機是用于散料碼頭裝船時使用的大型散料機械,主要由大車行走機構(gòu)、臂架俯仰機構(gòu)、斗輪機構(gòu)、懸皮機構(gòu)、回轉(zhuǎn)機構(gòu)、電氣控制系統(tǒng)及輔助機構(gòu)等機構(gòu)組成。其中,斗輪機構(gòu)包括斗輪及斗輪驅(qū)動裝置,斗輪驅(qū)動裝置可分為機械傳動和液壓傳動2種形式。黃驊港四期R12斗輪取料機斗輪機構(gòu)驅(qū)動裝置是由赫格隆公司設(shè)計生產(chǎn)的整套液壓系統(tǒng)解決方案,由2臺液壓主泵和1臺低速大扭矩液壓馬達組成驅(qū)動裝置直接驅(qū)動斗輪旋轉(zhuǎn)。

R12斗輪取料機在作業(yè)過程中出現(xiàn)3#泵補油壓力低故障報警,此報警造成斗輪液壓系統(tǒng)停機。R12斗輪取料機斗輪液壓系統(tǒng)采用閉式系統(tǒng),由2臺SP355液壓泵并聯(lián)同時驅(qū)動斗輪部位的低速大扭矩液壓馬達(圖1)。

1 故障現(xiàn)象

R12斗輪取料機在啟動之初Spider控制器發(fā)出3#主泵補油壓力低報警故障,系統(tǒng)停機。此時主泵電機剛剛運行,控制斜盤控制活塞移動的比例電磁閥還未動作,主泵斜盤角度未變,主泵無輸出。3#主泵補油壓力低警報由圖1中3#主泵19.039壓力繼電器輸出。從R12取料機斗輪液壓站Spider控制器中可以直接看到,1#主泵補油壓力為1.4 MPa,3#主泵補油壓力為0.8 MPa。

R12斗輪取料機液壓系統(tǒng)由赫格隆公司設(shè)計,采用閉式液壓系統(tǒng)。1#和3#兩臺SP355主泵并聯(lián)后同時驅(qū)動斗輪處低速大扭矩馬達,2臺泵的供油管路通過設(shè)置在泵出口處的集流閥塊合流后向馬達供油。SP355主泵內(nèi)部集成補油泵標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格為80 cm3。主泵2個先導(dǎo)溢流閥通過壓力限制防止主泵因壓力過高而損壞,A口側(cè)、B口側(cè)均分配有溢流閥,通過將高壓油溢流至低壓側(cè)來提供保護(圖1中2),此先導(dǎo)溢流閥的調(diào)整壓力為39 MPa。圖1中4為控制壓力溢流閥,其調(diào)整壓力為3 MPa,主要作用是在系統(tǒng)建立起壓力之前為主泵斜盤控制活塞換向提供一個穩(wěn)定的壓力油源,保障斜盤控制活塞順利動作。當(dāng)斜盤擺動完成,主泵系統(tǒng)壓力建立起來之后,工作壓力超過補油泵壓力,則斜盤控制壓力通過工作高壓進行控制。與此同時,工作壓力的提高將導(dǎo)致控制壓力溢流閥4泄壓,補油泵壓力降至補油壓力溢流閥1設(shè)定壓力,油壓力溢流閥1設(shè)定壓力為1.5 MPa。補油泵輸出的液壓油用于主泵系統(tǒng)沖洗,置換做完功的高溫液壓油進行冷卻。

圖1 取料機斗輪液壓系統(tǒng)工作原理

2 故障原因分析

由圖1可知,R12取料機斗輪液壓系統(tǒng)主泵各自單獨集成1臺補油泵,2臺主泵的補油系統(tǒng)相互獨立。通過以上故障現(xiàn)象分析原因:

(1)3#主泵補油壓力溢流閥1損壞。3#泵補油泵輸出的液壓油經(jīng)過損壞的補油壓力溢流閥1、過濾器13.049及散熱器10.004后回到油箱,補油泵輸出的液壓油不能在補油壓力溢流閥1處建立起有效壓力壓力。

(2)3#主泵內(nèi)部集成補油泵損壞,集成補油泵無輸出。3#主泵補油泵損壞,導(dǎo)致補油泵無液壓油輸出,造成補油壓力溢流閥1處不能建立起有效壓力。

3 解決過程

針對上述第一項故障原因,首先對3#主泵補油壓力溢流閥1進行壓力調(diào)整,并在調(diào)整過程中觀察Spider控制器中1#主泵補油壓力變化情況,在3#主泵調(diào)整補油壓力溢流閥1調(diào)整彈簧過程中,發(fā)現(xiàn)Spider控制器顯示壓力并無明顯變化。懷疑3#主泵補油壓力溢流閥損壞,將此溢流閥拆開后發(fā)現(xiàn)閥套輕微磨損,彈簧等其余部分均正常。為保險起見更換新補油溢流閥,更換新溢流閥后啟動斗輪液壓系統(tǒng),故障依舊,3#主泵補油壓力也沒有變化。由此斷定,3#主泵補油壓力低報警故障不是由補油壓力溢流閥1引起,3#主泵補油壓力溢流閥并未損壞。

針對3#主泵內(nèi)部集成補油泵是否損壞判斷分兩步進行:

(1)檢查沖洗回路回油過濾器。首先拆解沖洗回路過濾器13.073,檢查過濾器濾芯中是否存在雜質(zhì)。將13.073過濾器拆開后肉眼觀察過濾器濾芯,未發(fā)現(xiàn)明顯雜質(zhì)。

(2)用壓力表檢測3#主泵各個測壓點壓力。關(guān)閉主回路A口、B口截止閥,使主回路關(guān)閉。在Spider控制器中就地啟動主泵,并將速度信號通過操作面板按鈕設(shè)置成0,使主泵零排量輸出。用壓力表檢測3#主泵各個測壓點的壓力。測試結(jié)果為:02.166測壓點壓力為2.2 MPa;02.164測壓點壓力為0.8 MPa;19.035測壓點壓力為0.25 MPa;B口壓力02.162測壓點壓力為0.8 MPa;A口壓力02.160測壓點壓力為2.1 MPa。

從以上測壓點測試的壓力情況,經(jīng)過分析可得出如下結(jié)論:①3#主泵集成補油泵能正常工作,并未損壞。3#主泵集成補油泵出口測壓點02.166測試壓力為2.2 MPa,證明此集成補油泵能輸出2.2 MPa壓力油,能正常工作。②分析3#主泵集成補油泵排出液壓油流向。經(jīng)查看主泵樣本資料可知355標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的主泵其集成補油泵標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格為80 cm3,排量為118 L/min。集成補油泵排出的液壓油并未通過3#主泵補油溢流閥返回油箱,而是通過其他油路返回油箱。

通過分析原理圖可知,R12取料機斗輪液壓系統(tǒng)為閉式系統(tǒng),2臺主泵同時向液壓馬達供油,主泵內(nèi)部集成補油泵相互獨立,補油油路互不聯(lián)通。檢查現(xiàn)場管路,R12取料機液壓系統(tǒng)2臺液壓主泵由兩進兩出4根管路通過閥塊合流成一進一出2根管路與馬達聯(lián)通。在靠近馬達端A、B兩根管路各安裝1個截止閥。實際上關(guān)閉截止閥后,1#和3#主泵油口并沒有被截止,1#主泵與3#主泵的A口、B口通過泵出口的合流閥塊相互聯(lián)通。3#主泵補油壓力異常故障可能由1#主泵的故障引起。

2臺主泵相互聯(lián)通的地方只有主管路A口、B口在泵出口處的合流閥處聯(lián)通。3#主泵集成補油泵與1#主泵油路聯(lián)通只能通過1#主泵沖洗閥。查閱赫格隆液壓泵樣本資料得知:只有主泵A口、B口壓差>2.2 MPa時,沖洗閥才能動作[4]。從以上壓力測試結(jié)果來看,A口、B口壓差為1.3 MPa,<2.2 MPa。過低的壓差并不能引起1#主泵沖洗閥閥芯換位,只有在1#主泵沖洗閥出現(xiàn)閥芯卡死、閥芯對中彈簧損壞等情況下能導(dǎo)致閥芯不在中位,處于開啟狀態(tài)。

3.3 檢查、拆解1#主泵補油溢流閥及沖洗閥

(1)首先拆解1#主泵補油溢流閥進行檢查。1#主泵補油溢流閥拆卸后在補油溢流閥閥套內(nèi)部發(fā)現(xiàn)多塊形狀不規(guī)則的白色塑料塊,最大長度約10 mm,經(jīng)分析此種物質(zhì)為聚四氟乙烯(此種材料在液壓系統(tǒng)中常作為密封材料使用)。補油溢流閥閥套及閥芯狀態(tài)良好。由此可斷定1#主泵補油溢流閥被聚四氟乙烯塊卡死,一直處于打開狀態(tài)。

(2)繼續(xù)拆解檢查1#主泵沖洗閥。1#主泵沖洗閥左側(cè)絲堵拆開后,檢查發(fā)現(xiàn)1#主泵沖洗閥閥芯被卡死不能移動。拆卸右側(cè)絲堵后,抽出沖洗閥閥芯發(fā)現(xiàn),沖洗閥閥芯密封環(huán)處被大塊聚四氟乙烯卡死,造成1#主泵沖洗閥閥芯卡死在一側(cè),一直處于打開狀態(tài)。

(3)檢查、分析聚四氟乙烯來源。經(jīng)查看液壓泵、液壓馬達樣本資料及向廠家咨詢,液壓泵、液壓馬達內(nèi)部使用材料均未涉及聚四氟乙烯材質(zhì);檢查液壓管路及郵箱也未發(fā)現(xiàn)使用聚四氟乙烯材料的地方。唯一可能使用聚四氟乙烯材料進行密封的位置就是馬達前端安裝的主管路截止閥。

(4)對A口、B口2根主管路截止閥進行拆解,發(fā)現(xiàn)此截止球閥使用了聚四氟乙烯作為密封材料。A管路截止球閥一側(cè)聚四氟乙烯密封材料已經(jīng)缺失近1/2。

4 解決方案

(1)更換2臺主泵及馬達。由于1#泵內(nèi)部已經(jīng)被截止閥密封材料聚四氟乙烯污染,且無法斷定1#和3#主泵、馬達內(nèi)部及管路內(nèi)是否還遺留聚四氟乙烯污染物,小顆粒污染物易堵塞液壓泵、液壓馬達內(nèi)部節(jié)流孔,造成故障、損壞液壓泵及液壓馬達。對2臺主泵及液壓馬達進行整體更換。被污染的2臺主泵及液壓馬達送至專業(yè)檢修廠家進行拆解、清洗。

(2)清洗液壓站管路、閥塊。將整個液壓站整體拆至車間,在車間內(nèi)部對液壓站內(nèi)部所有管路、閥塊及2#輔助泵進行拆解、清洗。所有管路、閥塊用清洗劑清洗,并用高壓空氣進行吹空。清洗完畢的液壓站安裝至R12取料機原安裝位置。

(3)拆除損壞的截止閥。為防止截止閥繼續(xù)損壞,污染液壓系統(tǒng),拆除馬達前端2只截止閥。在未找到截止閥聚四氟乙烯密封損壞原因之前,該截止閥不能進行恢復(fù)。

(4)沖洗液壓系統(tǒng)主管路。利用主泵對主管路、馬達沖洗管路進行沖洗,在2臺主泵A口、B口各接一個5m的高壓過濾器,防止管路內(nèi)的雜質(zhì)進入液壓泵內(nèi),注意過濾器選擇與主泵排量相匹配的過濾器;回油管路安裝一個5m過濾器,預(yù)防污染物由回油管路進入油箱;在馬達入口處將主管路利用閥塊進行A口與B口短接,馬達沖洗管路D口、F口利用閥塊進行短接,使主泵排出的液壓油在管路內(nèi)部進行循環(huán)。沖洗時將主泵排量設(shè)置成最大的沖洗時間2 h[3],總沖洗時間8 h。

(5)斗輪液壓站沖洗完畢后,將液壓管路恢復(fù)原狀。新液壓泵殼體內(nèi)加注滿液壓油后進行就地啟動試車,在Spider控制器將速度信號通過操作面板按鈕設(shè)置成0,使主泵零排量輸出。Spider控制器中查看1#主泵、3#主泵補油壓力,均穩(wěn)定在1.5 MPa左右。從遠程啟動液壓泵及斗輪,各部分運行正常,故障排除。

5 故障還原

5.1 液壓馬達前端主管路截止閥聚四氟乙烯密封損壞原因分析

在高壓、大流量液壓系統(tǒng)中,液壓管路內(nèi)流體的流速是一個重要參數(shù),直接影響流體的流動狀態(tài)(不論是層流還是紊流)、能量損失以及管道、閥件對流體的阻力等。為保證液壓系統(tǒng)的平穩(wěn)運行,流體在管路內(nèi)的流速要盡可能的低,流動狀態(tài)最好處于層流狀態(tài)。查閱油管設(shè)計手冊、教科書中給出了流體在液壓管道流速的推薦值,一般情況下壓力管路流速:當(dāng)壓力p205 MPa時,取流速時,取;p10 MPa 時,取。這里取最大流速為 6 m/s,回油管路最大流速。對于橡膠軟管,允許的最大流速為5.0 m/s[1]。

(1)計算R12取料機斗輪液壓系統(tǒng)主管路油管流速。

R12斗輪液壓站主泵型號為SP355SR-V-EP,電機轉(zhuǎn)速為1485 r/min時主泵最大排量為529 L/min。2臺主泵合流后排量Q=1058 L/min。

從以上計算結(jié)果可知,現(xiàn)有液壓主管路內(nèi)液壓油流速已經(jīng)超出液壓設(shè)計手冊推薦值的62.5%,不符合設(shè)計要求,應(yīng)對液壓主管路進行改造,降低主管路內(nèi)液壓油流速。

式中l(wèi)——直管長度,m

v——流速,m/s

d——管路內(nèi)徑,m

從以上計算結(jié)果可知,在取料機取料過程中沿程壓力損失為1.25 MPa,功率損失為22 kW,損失較大。此部分損失功率全部轉(zhuǎn)換為熱能進入系統(tǒng)。在夏季易造成液壓系統(tǒng)油溫異常升高,造成高溫停機,且液壓油溫度過高使液壓油潤滑性能下降,增加液壓泵、馬達磨損;加速密封件、液壓油老化,增加運行成本。

5.2 R12取料機Spider控制器3#主泵補油壓力低報警分析

3#主泵集成補油泵正常情況下油路流向為:集成補油泵寅控制制壓力溢流閥4背壓單向閥補油溢流閥13#泵回油過濾器9散熱器油箱。主泵在0排量的狀態(tài)下,19.035測壓點壓力應(yīng)為1.5 MPa左右。由于1#主泵補油溢流閥1和沖洗閥同時被卡死,1#主泵沖洗閥不能在對中彈簧的作用下對中,處于常開狀態(tài)。此時3#主泵集成補油泵的油路流向為:3#主泵集成補油泵3#主泵控制壓力溢流閥43#主泵B口沖洗單向閥B口合流閥塊1#主泵沖洗閥1#主泵補油溢流閥11#主泵回油過濾器9散熱器油箱。3#主泵集成補油泵排除的液壓油全部通過1#主泵補油溢流閥流回油箱,造成1#主泵補油溢流閥1處無壓力。

雖然1#主泵補油溢流閥1被聚四氟乙烯密封材料卡死,由于1#和3#主泵集成補油泵排除的液壓油同時通過1#主泵補油溢流閥1返回油箱,至使通過1#主泵補油溢流閥1的流量增加1倍,形成1.3 MPa左右的壓差。此種原因造成Spider控制器報警為3#主泵補油壓力低的假象。

6 存在問題及整改方案

6.1 R12取料機斗輪液壓系統(tǒng)存在問題

(1)R12取料機斗輪液壓系統(tǒng)主管路設(shè)計不合理。2臺液壓泵A口、B口合流后,一進一出2根主管路導(dǎo)致主管路液壓油流速過高,損壞截止閥聚四氟乙烯密封,造成較大沿程壓力損失及系統(tǒng)發(fā)熱,易造成系統(tǒng)振動、降低液壓油、泵、馬達使用壽命。

(2)主管路截止閥安裝位置不合理。主管路截止閥安裝在馬達前端,且截止閥操作手柄并未水平安裝。在關(guān)閉截止閥時,造成1#主泵A口、B口油口通過合流閥塊相互聯(lián)通,不能形成相互獨立的單元,對故障判斷影響較大?,F(xiàn)場安裝造成截止閥操作手柄傾斜安裝,截止閥操作手柄在振動、重力綜合作用下容易帶動閥芯旋轉(zhuǎn),造成截止閥處于半開狀態(tài)。

(3)主管路截止閥無狀態(tài)監(jiān)測裝置。主管路截止閥手柄在振動、重力作用下處于半開狀態(tài)時,而不能及時發(fā)現(xiàn)。主管路截止閥處于半開狀態(tài)使主管路液阻增大、損壞截止閥、污染液壓系統(tǒng);且主管路液阻增大造成較大的液壓泵功率損失,不利于節(jié)能環(huán)保。

6.2 整改方案

(1)重新設(shè)計液壓系統(tǒng)主管路,降低主管路內(nèi)液壓油流速。根據(jù)上述計算結(jié)果,再增加2根相同規(guī)格液壓主管路,使主管路為兩進兩出,規(guī)格為606的液壓管,液壓油流速可降低50%達到4.875 m/s,完全符合設(shè)計手冊相關(guān)要求。

(2)改造液壓系統(tǒng)主管路截止閥位置。將主管路截止閥安裝在液壓泵出口和流閥塊之前。每臺泵A口、B口應(yīng)分別設(shè)計安裝一只截止閥,在關(guān)閉截止閥的狀態(tài)下1#和3#主泵油路互相截止,形成相互獨立的液壓單元,互不影響有助于故障判斷。

(3)主管路截止閥應(yīng)水平安裝,設(shè)計安裝截止閥開、關(guān)狀態(tài)監(jiān)測開關(guān),時刻監(jiān)控截止閥開、關(guān)狀態(tài),避免截止閥處于半開狀態(tài)而不能及時發(fā)現(xiàn)。并對截止閥操作手柄進行改造,設(shè)計自鎖裝置,避免手柄在震動等不可控外力的作用下自動變位。

7 結(jié)語

以R12取料機斗輪雙泵供油、閉式液壓系統(tǒng)的典型故障為切入點,進而對R12取料機斗輪液壓系統(tǒng)整體進行深入分析,找出此液壓系統(tǒng)在設(shè)計、現(xiàn)場安裝、管路設(shè)計鋪設(shè)等方面存在的不足,并提出解決方案。為相似系統(tǒng)設(shè)計、管路鋪設(shè)、現(xiàn)場改造等方面提供借鑒意義。

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