李志遠(yuǎn), 溫華兵, 吳俊杰, 李 兵, 王春勇
(1.江蘇科技大學(xué) 振動(dòng)噪聲研究所, 江蘇 鎮(zhèn)江212003;2.江蘇南極機(jī)械責(zé)任有限公司, 江蘇 泰州 225300)
船舶在航行過(guò)程中振動(dòng)和噪聲的主要來(lái)源是主機(jī)、螺旋槳和其他大型機(jī)械設(shè)備。為了有效控制船舶在航行過(guò)程中的振動(dòng)和噪聲,通常對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行隔振和隔聲處理,以降低機(jī)械設(shè)備傳遞至船體的振動(dòng)并降低輻射噪聲[1]。當(dāng)船舶艙室中有數(shù)臺(tái)甚至數(shù)十臺(tái)動(dòng)力設(shè)備時(shí),可將多臺(tái)動(dòng)力設(shè)備通過(guò)隔振器集中安裝在一個(gè)質(zhì)量較大的筏體上,再將筏體通過(guò)隔振器安裝在船體基座上,上、下層隔振器與中間筏體的組合稱為浮筏隔振裝置。浮筏隔振裝置不僅可以有效利用船舶的空間和負(fù)載,而且其筏體具有很大的機(jī)械阻抗,有利于提升隔振效果[2]。
國(guó)內(nèi)外研究人員對(duì)船用浮筏隔振裝置做了很多研究工作。文獻(xiàn)[3-8]通過(guò)多剛體動(dòng)力學(xué)分析、有限元分析、阻抗綜合分析、四端參數(shù)法以及功率流分析等方法對(duì)浮筏隔振裝置進(jìn)行計(jì)算分析。有限元分析可將筏體和基座作非剛體處理,從而很好地提高計(jì)算精度和計(jì)算結(jié)果的精確性。本文主要基于有限元分析方法對(duì)浮筏隔振系統(tǒng)進(jìn)行模態(tài)分析、隔振性能分析以及抗沖擊校核。
本文的隔振對(duì)象為兩臺(tái)相同型號(hào)的某船用柴油發(fā)電機(jī)組,額定轉(zhuǎn)速1 500 r/min,外形尺寸3.2 m×1.1 m×1.5 m,質(zhì)量4 000 kg。為滿足該船航行及其相關(guān)工作需求,需將兩臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)組同時(shí)安裝在浮筏隔振裝置上,使其振級(jí)落差和抗沖擊性能達(dá)到指標(biāo)要求。根據(jù)柴油發(fā)電機(jī)組外形尺寸和機(jī)腳隔振器安裝位置設(shè)計(jì)筏體,筏體是采用鋼板焊接的框架式結(jié)構(gòu),具有較好的剛性,其質(zhì)量約為雙臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)組總質(zhì)量的45%,約3 900 kg。隔振器采用雙層結(jié)構(gòu):上層隔振器根據(jù)機(jī)腳形狀選擇自限位條形隔振器,可減小沖擊載荷下浮筏隔振系統(tǒng)的位移,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性;下層采用圓錐形抗沖擊隔振器,通過(guò)螺栓緊固在船體彈性基座上,可提升系統(tǒng)的抗沖擊性能。
柴油發(fā)電機(jī)組的主要擾動(dòng)力來(lái)自于柴油機(jī)的一次往復(fù)慣性力和二次往復(fù)慣性力[9],其作用頻率分別為25 Hz和50 Hz。浮筏隔振裝置設(shè)計(jì)的一個(gè)重要要求是合理設(shè)計(jì)系統(tǒng)模態(tài)頻率,使其能夠有效隔離主要的機(jī)械振動(dòng),同時(shí)避開機(jī)組的擾動(dòng)頻率,防止產(chǎn)生共振[10-12]。根據(jù)柴油發(fā)電機(jī)組各部分實(shí)際尺寸、質(zhì)量、重心及轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等相關(guān)參數(shù),對(duì)柴油機(jī)、飛輪、發(fā)電機(jī)和公共底座分別進(jìn)行簡(jiǎn)化建模,隔振器采用SPRING單元模擬。為達(dá)到項(xiàng)目指標(biāo)要求,根據(jù)機(jī)組的尺寸、質(zhì)量及發(fā)電機(jī)組的擾動(dòng)力特性,每臺(tái)機(jī)組下方安裝10個(gè)自限位條形隔振器,筏體通過(guò)14個(gè)圓錐形抗沖擊隔振器安裝在基座上。上層隔振器固有頻率8 Hz,垂向動(dòng)剛度為1 300 N/m,阻尼系數(shù)0.06;下層隔振器固有頻率6 Hz,垂向動(dòng)剛度1 800 N/m,阻尼系數(shù)0.08。隔振器根據(jù)柴油發(fā)電機(jī)組質(zhì)量和重心位置進(jìn)行布置,盡量保證每個(gè)隔振器在正常工作狀態(tài)下變形量均勻[13]。上層隔振器根據(jù)機(jī)腳安裝位置對(duì)稱布置在發(fā)電機(jī)組兩側(cè),每側(cè)5個(gè),兩臺(tái)機(jī)組共20個(gè);下層隔振器共14個(gè),布置在筏體下板四周,成近似正方形分布,保證每個(gè)隔振器受力均勻。圖1為雙臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)組浮筏隔振系統(tǒng)有限元模型。
圖1 雙臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)組浮筏隔振系統(tǒng)有限元模型
為了驗(yàn)證筏體結(jié)構(gòu)和浮筏隔振裝置的設(shè)計(jì)是否合理,分別進(jìn)行筏體的模態(tài)計(jì)算和浮筏隔振系統(tǒng)的模態(tài)計(jì)算。首先計(jì)算筏體的前30階模態(tài)。表1為筏體的前6階模態(tài)固有頻率,圖2為筏體幾個(gè)主要模態(tài)振型圖。由表1可知:筏體的主要模態(tài)固有頻率有效地避開了柴油發(fā)電機(jī)組主要擾動(dòng)力頻率25 Hz、50 Hz和75 Hz,筏體的模態(tài)中有較多的扭轉(zhuǎn)且具有較好的剛度。
表1 筏體前6階模態(tài)振型及固有頻率
圖2 筏體主要模態(tài)振型圖
使用有限元軟件計(jì)算出浮筏隔振系統(tǒng)的前60階模態(tài)。表2為浮筏隔振系統(tǒng)前6階模態(tài)固有頻率,圖3為浮筏隔振系統(tǒng)幾個(gè)主要模態(tài)振型圖。根據(jù)計(jì)算結(jié)果,浮筏隔振系統(tǒng)的前18階固有頻率位于較小的頻段范圍(2.7~20.1 Hz),其中前3階垂向振動(dòng)固有頻率分別為5.0 Hz、9.1 Hz和15.9 Hz,系統(tǒng)第19階模態(tài)固有頻率69.6 Hz,都避開了機(jī)組主要的擾動(dòng)力頻率。
因此,筏體和浮筏隔振裝置的設(shè)計(jì)是合理的。
表2 浮筏隔振系統(tǒng)前6階模態(tài)振型及固有頻率
圖3 系統(tǒng)主要模態(tài)振型圖
諧響應(yīng)分析可以計(jì)算浮筏隔振系統(tǒng)不同頻率下的隔振效果,還可分析系統(tǒng)主要參數(shù)對(duì)隔振性能的影響。在機(jī)組重心上方施加一垂直向下的擾動(dòng)力,將計(jì)算得出的機(jī)腳加速度和基座輸出加速度相減即可得到系統(tǒng)振級(jí)落差。
建立有限元模型,按照浮筏隔振裝置原設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行計(jì)算并對(duì)輸入載荷和邊界約束等條件進(jìn)行修正。通過(guò)有限元計(jì)算,得出原設(shè)計(jì)參數(shù)下仿真計(jì)算的基座加速度響應(yīng)曲線如圖4所示。按照浮筏隔振裝置設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,柴油發(fā)電機(jī)組經(jīng)過(guò)浮筏隔振裝置傳遞到基座的平均振級(jí)落差大于45 dB,隔振效果良好。
圖4 原設(shè)計(jì)參數(shù)仿真計(jì)算結(jié)果
為使浮筏隔振裝置達(dá)到最好的隔振效果,通過(guò)改變幾個(gè)主要參數(shù)計(jì)算分析系統(tǒng)的隔振效果。
(1) 目前橡膠隔振器最低固有頻率一般為5.5 Hz,此時(shí)橡膠隔振器較軟,額定載荷下靜變形量較大。分別降低上層隔振器和下層隔振器剛度,對(duì)隔振效果進(jìn)行數(shù)值仿真計(jì)算。圖5a)給出上層隔振器剛度降低和下層隔振器剛度降低時(shí)基座的加速度響應(yīng)曲線,圖5b)給出上層隔振器剛度降低和下層隔振器剛度降低時(shí)系統(tǒng)的振級(jí)落差。降低上層隔振器和下層隔振器剛度均使系統(tǒng)固有頻率前移,隔振效果在整個(gè)頻段均有較為明顯的提升;降低上層隔振器剛度提升的隔振效果略好于降低下層隔振器剛度。
圖5 上下層隔振器剛度降低時(shí)的隔振效果
(2) 筏體的結(jié)構(gòu)和板厚等因素影響筏體的剛度,適當(dāng)增加筏體板厚來(lái)增大筏體的質(zhì)量和剛度。圖6a)給出板厚增加時(shí)基座的加速度響應(yīng)曲線,圖6b)給出板厚增加時(shí)系統(tǒng)的振級(jí)落差。適當(dāng)增加板厚使筏體的固有頻率提高,在頻率100~250 Hz范圍內(nèi),由于筏體振動(dòng)模態(tài)的存在,系統(tǒng)的隔振效果略有起伏,但在整個(gè)頻段范圍內(nèi),板厚的增加使筏體質(zhì)量和剛度增加,提升了浮筏隔振裝置的隔振效果。
圖6 板厚增加時(shí)的隔振效果
(3) 在隔振器下方筏體上下板位置澆筑高分子橡膠材料并進(jìn)行有限元數(shù)值仿真計(jì)算。圖7a)給出澆筑高分子橡膠材料時(shí)基座的加速度響應(yīng)曲線,圖7b)給出澆筑高分子橡膠材料時(shí)系統(tǒng)的振級(jí)落差。澆筑高分子橡膠材料增加了筏體阻尼,在低頻段使振動(dòng)尖峰值降低;在600~1 000 Hz頻段范圍內(nèi),隔振效果約有3~4 dB的提升。在隔振器下方筏體上下板位置澆筑高分子橡膠材料有效削減低頻段的振動(dòng)尖峰值,同時(shí)較好地提升中高頻段的隔振效果。因此,采用重量輕、加工工藝簡(jiǎn)單的高分子橡膠材料可有效提升浮筏隔振裝置對(duì)高頻振動(dòng)的隔振效果。
圖7 澆筑高分子橡膠材料時(shí)的隔振效果
水下爆炸可能會(huì)對(duì)船舶的動(dòng)力和電力設(shè)備造成巨大的打擊,使某些動(dòng)力電力設(shè)備不能繼續(xù)正常工作,甚至造成沉船,因此水下非接觸式爆炸沖擊對(duì)隔振系統(tǒng)的威脅很大[14]。柴油發(fā)電機(jī)組浮筏隔振裝置在滿足隔振技術(shù)指標(biāo)的前提下,一般要進(jìn)行抗沖擊校核和試驗(yàn)?;贐V 043-1985抗沖擊標(biāo)準(zhǔn),確定對(duì)整個(gè)浮筏隔振系統(tǒng)施加橫向284g、縱向284g、垂向320g的瞬態(tài)沖擊,沖擊波形為雙三角波,作用時(shí)間為6 ms。在此沖擊條件下,對(duì)浮筏隔振裝置進(jìn)行抗沖擊校核計(jì)算分析,按照設(shè)備加速度和位移響應(yīng)最大值進(jìn)行分析。
根據(jù)計(jì)算結(jié)果,柴油發(fā)電機(jī)組的垂向加速度響應(yīng)曲線如圖8a)所示,其最大加速度為9.25g,小于12.5g,并且沖擊加速度衰減較快,滿足抗沖擊加速度指標(biāo)要求。同時(shí),柴油發(fā)電機(jī)組相對(duì)基礎(chǔ)的位移響應(yīng)如圖8b)所示,其最大位移為40.39 mm,滿足抗沖擊位移指標(biāo)要求。
圖8 柴油發(fā)電機(jī)組的垂向沖擊響應(yīng)
本文基于有限元分析法建模,對(duì)某船用雙臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)組浮筏隔振裝置的隔振性能和抗沖擊性能進(jìn)行計(jì)算分析。通過(guò)調(diào)整上層隔振器、下層隔振器、筏體和基座的參數(shù),分別計(jì)算了其隔振性能,得出以下結(jié)論:
(1) 降低上層隔振器或下層隔振器剛度均使浮筏隔振裝置隔振效果大幅上升;改變上層隔振器剛度引起隔振效果的變化略明顯于改變下層隔振器剛度。因此,在保證機(jī)組穩(wěn)定性的前提下,可適當(dāng)降低上層和下層隔振器剛度來(lái)提升隔振效果。
(2) 增加筏體板厚使筏體質(zhì)量增大,同時(shí)固有頻率和剛度也相應(yīng)增大,整體隔振效果提升。在工程實(shí)際中,筏體質(zhì)量一般為機(jī)組總質(zhì)量的20%~50%,在質(zhì)量要求范圍內(nèi),可適當(dāng)增加筏體板厚從而增加筏體質(zhì)量以提升隔振效果。
(3) 在隔振器下方筏體上下板位置澆筑高分子橡膠材料,在低頻段可削減振動(dòng)尖峰值,在中高頻段有較好的隔振效果。
(4) 浮筏隔振裝置在沖擊激勵(lì)下的加速度和位移響應(yīng)均符合要求,具有較好的抗沖擊性能。