李磊 ,張涵 ,陳西西 ,趙瑋 ,董園園 ,譚周政 ,聶宇晗 ,何月玥 ,寇麗穎
1.華北石油管理局有限公司河北儲(chǔ)氣庫分公司 (河北 廊坊 065000)
2.中國石油華北油田分公司儲(chǔ)氣庫管理處 (河北 廊坊 065000)
3.中國石油華北油田分公司第四采油廠 (河北 廊坊 065000)
蘇橋儲(chǔ)氣庫位于河北省廊坊市,是陜京線系統(tǒng)的配套儲(chǔ)氣庫,為京津冀地區(qū)進(jìn)行季節(jié)調(diào)峰和應(yīng)急供氣。蘇橋儲(chǔ)氣庫由蘇1、蘇20、蘇4、蘇49和顧辛莊5個(gè)儲(chǔ)氣庫組成,是由中國石油華北油田分公司自行設(shè)計(jì)、建設(shè)的首個(gè)儲(chǔ)氣庫,平均完井井深達(dá)到5 500 m,井底溫度高達(dá)150℃,是目前世界上公認(rèn)的井深最深、施工復(fù)雜程度最高的儲(chǔ)氣庫。設(shè)計(jì)庫容 67.38×108m3,工作氣量 23.32×108m3,墊底氣量 44.06×108m3,日均注氣 1.166×107m3,日均采氣1.935×107m3。蘇橋儲(chǔ)氣庫的注采完井施工做為大型井筒作業(yè)工程,由井下作業(yè)、氣密封油管檢測等6家工程技術(shù)服務(wù)公司相互配合作業(yè),封隔器坐封如果失敗不僅影響單井投產(chǎn)進(jìn)度,而且可能會(huì)造成巨大的返工成本。項(xiàng)目組采用六西格瑪管理方法[1],通過對定義、測量、分析、改進(jìn)和控制階段的分析,消除了不良影響,從而提高了封隔器坐封成功率。
由于蘇橋儲(chǔ)氣庫建庫地質(zhì)特性,作業(yè)施工井段多為超深、高溫、大漏失井況,對注采完井作業(yè)施工質(zhì)量提出了更高的要求。其中完井封隔器坐封成敗及效果是整個(gè)注采完井工程的重要環(huán)節(jié)。若封隔器坐封失敗或未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,不僅要面臨著井下封隔器套銑打撈等復(fù)雜工藝,而且還不得不進(jìn)行注采完井工程的返工作業(yè)。最終將直接影響單井施工進(jìn)度及整個(gè)氣庫的投產(chǎn)運(yùn)行時(shí)效。改進(jìn)以前,封隔器坐封成功率大約在71.3%,急需提高封隔器坐封成功率[2-4]。
該項(xiàng)目旨在以科學(xué)的方法改進(jìn)工藝流程及工藝,提高封隔器坐封成功率,將封隔器坐封成功率由71.3%提高至92.5%。
統(tǒng)計(jì)11井次影響封隔器坐封工序不成功的原因,見表1。
統(tǒng)計(jì)分析得出,封隔器坐封工序不成功的原因主要是鋼絲作業(yè)投撈堵塞器的完井方式,下一步將分析這一主要原因,篩選末端因子。
表1 封隔器坐封工序不成功原因統(tǒng)計(jì)表
項(xiàng)目組成員利用樹型圖層層分析找出末端因子,共選出6條末端因子(圖1)。
將末端因子進(jìn)行潛在失效模式分析,通過風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)選出重要因子(表2)。
圖1 樹型分析圖
表2 FMEA潛在失效模式分析表
通過FMEA潛在失效模式分析按風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)分?jǐn)?shù)高低篩選的重要因子有:鋼絲直徑、堵塞器平衡孔直徑、油管內(nèi)液柱、壓井周期、作業(yè)人員。
根據(jù)所選出的重要因子進(jìn)行要因改進(jìn)計(jì)劃。經(jīng)項(xiàng)目組成員討論對鋼絲直徑,壓井周期及作業(yè)人員采取快贏措施。
快贏措施1:①將現(xiàn)場投撈堵塞器所用的直徑2.8 mm的鋼絲更換為直徑3.2 mm的鋼絲,提高鋼絲的抗拉強(qiáng)度[5];②對入井鋼絲進(jìn)行探傷檢測,檢測不合格的提前更換。
快贏措施2:針對不同井況采用不同的壓井方式,從而提高壓井效果。
快贏措施3:①按照鋼絲作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn),對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn);②優(yōu)選出并固定熟悉儲(chǔ)氣庫井況的鋼絲作業(yè)施工隊(duì)伍。
圖2 BK-FXX型堵塞器結(jié)構(gòu)圖
制定快贏措施后,還有2個(gè)要因需進(jìn)一步分析。制定數(shù)據(jù)收集計(jì)劃,項(xiàng)目組成員查閱堵塞器結(jié)構(gòu)圖(圖2、圖3)及生產(chǎn)日報(bào),根據(jù)收集的數(shù)據(jù)對要因進(jìn)行確認(rèn)分析(表3)。
圖3 HL-PXX型堵塞器結(jié)構(gòu)圖
表3 部分井?dāng)?shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)表
要因分析1:堵塞器的平衡孔直徑大小。
目前使用的堵塞器共兩種,分別是BK-FXX型堵塞器與HL-PXX型堵塞器,其中BK-FXX型堵塞器的平衡孔直徑為3 mm,HL-PXX型堵塞器的平衡孔直徑為5 mm,在一次打撈出的BK-FXX型堵塞器平衡孔部位發(fā)現(xiàn)了堵塞器結(jié)構(gòu)中脫落的膠圈雜質(zhì),嚴(yán)重影響了平衡孔平衡油管內(nèi)上下壓差的效果,導(dǎo)致堵塞器打撈不成功。
經(jīng)過對比分析數(shù)據(jù),堵塞器的平衡孔直徑大小對堵塞器打撈成功與否有顯著影響。平衡孔直徑5 mm的HL-PXX型堵塞器打撈成功率更高。下一步將對平衡孔直徑為3 mm的BK-FXX型堵塞器進(jìn)行擴(kuò)孔改進(jìn)。
要因分析2:油管內(nèi)液面的高度。
經(jīng)過數(shù)據(jù)分析,油管內(nèi)液面高度在1 000 m位置時(shí),因直徑2.8 mm或3.2 mm鋼絲的自身重量與油管內(nèi)液柱的綜合作用力將遠(yuǎn)大于鋼絲的破斷拉力0.67 t,因此在準(zhǔn)確測量油管內(nèi)液面高度在1 000 m及以上位置時(shí),應(yīng)采取降低油管內(nèi)液面的工程措施,確保打撈堵塞器成功。
由要因分析得到堵塞器平衡孔的直徑大小、油管內(nèi)液面的高度對封隔器坐封成功率均有顯著性的影響,故需對這 2個(gè)要因進(jìn)行改進(jìn)[6]。
改進(jìn)1:增加BK-FXX堵塞器平橫孔的通道。
由分析階段的數(shù)據(jù)可知,將堵塞器平衡孔的通道從3 mm增加到5 mm,能減小打撈堵塞器的風(fēng)險(xiǎn)。增加平衡孔通道后中心管壁厚將減少,計(jì)算內(nèi)屈服壓力P的公式為:
式中:γ為材料的最小屈服強(qiáng)度,MPa;t為公稱壁厚,mm;D 為公稱外徑,mm。
計(jì)算得出堵塞器中心管抗內(nèi)壓為43.5 MPa,在安全范圍內(nèi)。
重新設(shè)計(jì)圖紙加工樣品后在實(shí)驗(yàn)室及現(xiàn)場試驗(yàn),堵塞器在150℃、壓差39~40 MPa下密封性能較好,達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),滿足現(xiàn)場使用。
改進(jìn)2:在打撈堵塞器前,經(jīng)井筒內(nèi)液面測試作業(yè)測得液面的準(zhǔn)確高度。
若井筒內(nèi)液面位于1 000 m及以上位置,則利用液氮排液技術(shù)降低油管內(nèi)的液面高度至3 000 m,減少鋼絲作業(yè)打撈負(fù)荷,提高鋼絲作業(yè)打撈堵塞器的成功率。
經(jīng)過測量、分析、改進(jìn)階段實(shí)施后,蘇橋儲(chǔ)氣庫的封隔器坐封成功率提高至93.6%,完成了目標(biāo)值,見表 4[7]。
表4 改進(jìn)后實(shí)施效果
為鞏固實(shí)施效果,針對封隔器坐封質(zhì)量不高的情況,首創(chuàng)了國內(nèi)枯竭型氣藏注采完井作業(yè)質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn),簡單概括為“三潔、四通、五密封”(圖4)。這種作業(yè)質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)用,大大提高了一次完井成功率。
圖4 “三潔、四通、五密封”作業(yè)質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目實(shí)施過程中,以統(tǒng)計(jì)收集現(xiàn)場數(shù)據(jù)為依據(jù),找出了影響蘇橋儲(chǔ)氣庫封隔器坐封成功率的因素,并對影響因素進(jìn)行甄別,找出了主要原因,進(jìn)而制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施。項(xiàng)目實(shí)施后,蘇橋儲(chǔ)氣庫封隔器坐封成功率由71.3%提高至93.6%,完成了目標(biāo)值。