黃榮輝 曹春暉 余光耀
(上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西 柳州 545007)
一方面由于非直噴增壓發(fā)動機(jī)容易出現(xiàn)早燃問題,另一方面即將實行越來越嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),促使人們在發(fā)動機(jī)上不斷地引入新技術(shù)以解決上述問題,廢氣再循環(huán)是其中的一個重要技術(shù)手段。將適量廢氣引入缸內(nèi)與新鮮空氣混合后再燃燒可以有效降低缸內(nèi)燃燒壓力和溫度,減少一氧化碳的排放量和降低燃油消耗率,并可減少早燃。目前增壓發(fā)動機(jī)基本都配有進(jìn)、排氣可變氣門正時(VVT),因此增壓發(fā)動機(jī)一般沒有外置EGR裝置,而是通過提前關(guān)閉排氣門來加大殘余廢氣滯留在缸內(nèi)(即內(nèi)置EGR)。內(nèi)置EGR在非增壓發(fā)動機(jī)上已經(jīng)是運用得非常成熟的技術(shù),可以將發(fā)動機(jī)的排放、油耗等優(yōu)化到最佳狀態(tài),故在雙VVT的非增壓發(fā)動機(jī)上基本沒有再增加外置EGR裝置。但是對于增壓發(fā)動機(jī),特別是在其運行到中高負(fù)荷區(qū)域時,由于發(fā)動機(jī)的進(jìn)氣量比較大,需要引入的廢氣量也比較大,僅通過調(diào)整VVT方式無法滿足所需引進(jìn)的廢氣量,在配雙VVT的增壓發(fā)動機(jī)上額外增壓一個外置EGR裝置可以很好地滿足增壓機(jī)在中高負(fù)荷時的廢氣再循環(huán)需求[1-3]。
試驗對象為一臺直列4缸1.5 L非直噴雙VVT增壓發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)主要參數(shù)如表1所示。
表1 發(fā)動機(jī)主要參數(shù)
通過加裝一個外置EGR裝置可以將大量廢氣引入進(jìn)氣歧管內(nèi),以滿足發(fā)動機(jī)在中大負(fù)荷時所需要的大廢氣量。外置EGR裝置將排氣歧管中的部分廢氣,經(jīng)過冷卻后通過EGR閥送入增壓器壓氣機(jī)前,與新鮮空氣混合增壓后進(jìn)入進(jìn)氣歧管,然后進(jìn)入氣缸重新參與燃燒。發(fā)動機(jī)外置EGR裝置示意圖如圖1所示。
圖1 發(fā)動機(jī)外置EGR裝置
整個實驗在發(fā)動機(jī)試驗臺架完成,通過流量計測量和計算出從外置EGR中引入的廢氣量,通過排放儀測量發(fā)動機(jī)的尾氣排放,通過燃燒分析儀測量和觀察發(fā)動機(jī)的燃燒情況,通過油耗儀測量發(fā)動機(jī)油耗率。試驗所用主要設(shè)備如表2所示。
表2 試驗所用主要設(shè)備
從全負(fù)荷對比中發(fā)現(xiàn),由于開啟外置EGR后引入了較多廢氣量,發(fā)動機(jī)吸入的新鮮空氣就相應(yīng)減少了,故在全負(fù)荷時轉(zhuǎn)矩會下降比較明顯。但是當(dāng)引入廢氣后,稀釋了缸內(nèi)的油氣混合氣,降低了氧分子與可燃分子的碰撞機(jī)率,且廢氣高比熱容特性吸收了燃燒室部分能量,可以抑制燃燒和降低排溫,排氣溫度比較低,故可以采用更稀的空燃比,從而使發(fā)動機(jī)油耗率更低,尾氣排放更少。開啟外置EGR前發(fā)動機(jī)全負(fù)荷在所有轉(zhuǎn)速上都需要加濃,而開啟外置EGR后發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速要到3 000 r/min以后因排溫超標(biāo)才因降排溫需要而加濃,并且加濃幅度較小。對比結(jié)果如表3所示。
表3 關(guān)閉EGR減開啟EGR性能對比
從萬有特性上看出在中大負(fù)荷時開啟外置EGR后比關(guān)閉外置EGR后的油耗總體要低,在100 N以上區(qū)域油耗普遍要低10~40 g/(kW·h),在全負(fù)荷附近開啟外置EGR后油耗要降低40~50 g/(kW·h)。這主要是由于引入EGR后發(fā)動機(jī)泵氣損失減小,燃燒效率增加的作用。結(jié)果如圖2所示。
圖2 外置EGR開啟后油耗降低情況
開啟外置EGR后碳?xì)渑欧旁? 000 r/min前后和大負(fù)荷時可降低比較大,主要是在這些轉(zhuǎn)速發(fā)動機(jī)比較容易發(fā)生早燃,故需要加濃混合氣來減少早燃發(fā)生。當(dāng)引入廢氣后可使缸內(nèi)燃燒溫度降低,早燃傾向減少,所以發(fā)動機(jī)可以采用更稀的空燃比運行,從而降低碳?xì)涞呐欧帕俊=Y(jié)果如圖3所示。
圖3 外置EGR開啟后碳?xì)渑欧沤档颓闆r
由于開啟外置EGR將更多廢氣引入缸內(nèi)后,因EGR廢氣具有較高的比熱容,吸收了燃燒室內(nèi)部分能量,減緩了燃燒速度,最終降低了燃燒室內(nèi)的溫度,從而不利于NOx產(chǎn)生。從試驗結(jié)果也可以看出在所有轉(zhuǎn)速和工況下,開啟外置EGR后發(fā)動機(jī)的NOx排放都比開啟前有大幅降低。結(jié)果如圖4所示。
從外置EGR開啟和關(guān)閉中可以看出,在所有的加濃區(qū)域,開啟外置EGR的空燃比比關(guān)閉外置EGR的要稀,大部分工況下開啟外置EGR要比關(guān)閉外置EGR的過量空氣系數(shù)要偏大0.1左右。結(jié)果如圖5所示。
圖4 外置EGR開啟后氮氧化物排放降低情況
圖5 外置EGR開啟后過量空氣系數(shù)變化情況
分別通過發(fā)動機(jī)開啟和關(guān)閉外置EGR時在45 000個燃燒循環(huán)中統(tǒng)計出2種狀態(tài)下發(fā)動機(jī)發(fā)生早燃的次數(shù)可以看出,在同樣工作循環(huán)下關(guān)閉外置EGR時將空燃比加濃后出現(xiàn)的早燃次數(shù)明顯還比打開外置EGR后要多,打開EGR明顯可以改善發(fā)動機(jī)早燃情況。結(jié)果如表4所示。
表4 開啟與關(guān)閉外置EGR早燃情況對比
通過外置EGR裝置可以將更多廢氣引入缸內(nèi)參與再循環(huán),使發(fā)動機(jī)在中、大負(fù)荷工況下采用更稀空燃比工作,使發(fā)動機(jī)在油耗率、碳?xì)浜偷趸衔锱欧诺确矫嬗忻黠@改善。另外,引入廢氣后發(fā)動機(jī)工作時缸內(nèi)燃燒的爆發(fā)壓力,溫度等都會有所降低,從而有效降低增壓機(jī)早燃情況的發(fā)生。但是,由于加大引入廢氣后會降低發(fā)動機(jī)吸入新鮮空氣量,從而使發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)矩和功率都下降,當(dāng)進(jìn)一步加大引入廢氣量時會使發(fā)動機(jī)燃燒不穩(wěn)定,從而無法讓發(fā)動機(jī)正常工作。