楊 芳 覃 軍 李兆豐 唐守勇 李燕燕
中國(guó)石油浙江油田公司
昭通示范區(qū)是“十二五”期間國(guó)家設(shè)立的長(zhǎng)寧——威遠(yuǎn)、昭通、涪陵、延安等4個(gè)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣示范區(qū)之一,目前已完成頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)水平井97口,分布在黃金壩——紫金壩——大寨——云山壩。隨著頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)的不斷深入,鉆遇的地層趨于復(fù)雜,存在很多鉆井難點(diǎn)問(wèn)題,嘉陵江組、飛仙關(guān)組、茅口組、棲霞組為碳酸鹽巖地層,溶洞裂縫發(fā)育,易漏;韓家店組、石牛欄組巖石硬、強(qiáng)度高,可鉆性差;龍馬溪組裂縫發(fā)育,易漏且井壁不穩(wěn)定易引發(fā)阻卡,給鉆井施工帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)[1-6]。本文針對(duì)這些問(wèn)題,研究其解決對(duì)策和措施,旨在提高鉆井速度,提升鉆井工程質(zhì)量。
通過(guò)數(shù)十年的勘探開(kāi)發(fā)建設(shè),逐步形成昭通頁(yè)巖氣示范區(qū)水平井鉆井工藝配套技術(shù)。采用“直——增——穩(wěn)——增——穩(wěn)”五段式井眼軌跡,分別在二開(kāi)、三開(kāi)上部造斜使三維軌跡二維化;采用三層井身結(jié)構(gòu),一開(kāi)至飛仙關(guān)組上部,二開(kāi)至韓家店組上部,三開(kāi)至完鉆;水平段采用油基鉆井液或者高潤(rùn)強(qiáng)抑性水基鉆井液;三完采用韌性水泥漿體系。至2017年底,平均機(jī)械鉆速5.51 m/h,鉆井周期73.19 d,生產(chǎn)時(shí)效87.3%,與初期相比,取得了較好的效果。但頁(yè)巖氣水平井鉆井綜合水平與美國(guó)相比還有較大的差距,提速提效工作需要不斷取得進(jìn)展,鉆井周期需要不斷縮短[7]。
昭通頁(yè)巖氣示范區(qū)上部地層為三疊系和二疊系,地層老,巖石硬、強(qiáng)度高,中下部韓家店——石牛欄組地層非均質(zhì)性強(qiáng)、軟硬交錯(cuò),地層巖石可鉆性差,鉆頭適應(yīng)性差[8]。各地層機(jī)械鉆速低,單井機(jī)械鉆速普遍較低,從2014年至2017年,機(jī)械鉆速上升不明顯(表1、圖1)。
2014年至2017年共有25口井發(fā)生33井次阻卡,損失時(shí)間552.96 d。阻卡發(fā)生在嘉陵江組、茅口組、棲霞組、峨眉山玄武巖、韓家店組、石牛欄組、龍馬溪組7個(gè)地層;主要發(fā)生在龍馬溪組、棲霞組、茅口組、嘉陵江組;其中龍馬溪組占比66.67%(圖2)。
處理卡鉆的方法大致有8種。其中打水泥塞提前完井及側(cè)鉆填井占24.24%,震擊解卡占33.3%,其余依次為活動(dòng)鉆具解卡、短起下解卡、泡解卡劑解卡、注水封固井壁等(圖3)。可見(jiàn)阻卡對(duì)鉆井工程施工影響較大。
表1 各層鉆頭平均機(jī)械鉆速表
圖1 2014-2017年完成井單井井機(jī)械鉆速圖
圖2 各地層卡鉆頻率和損失時(shí)間占比圖
圖3 卡鉆處理措施圖
表2 昭通頁(yè)巖氣區(qū)漏失層位統(tǒng)計(jì)表(按地層從上往下的順序排列)
2014——2017年共有56口井的217井次漏失層位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(表2)[9-12],結(jié)果顯示在昭通頁(yè)巖氣示范區(qū),所有鉆遇的地層中均發(fā)生了不同程度的井漏,主要漏層為茅口組、龍馬溪組、棲霞組、嘉陵江組。中上層主要以溶洞性漏失和裂縫性漏失為主,下部地層以裂縫性和滲透性漏失為主。滲透性漏失56井次,占比25.8%;裂縫性漏失80井次,占比36.87%;溶洞性漏失81井次,占比37.33(圖4)。
在鉆進(jìn)情況下最容易發(fā)生井漏,漏失202井次,占比93.08%,其次是劃眼情況下,漏失6井次,占比2.76%。在循環(huán)、下套管、固井、起鉆、下鉆、短起下等工況下發(fā)生的漏失,共16井次,占比4.14%(圖 5)。
眾所周知,鉆進(jìn)過(guò)程中,鉆壓、轉(zhuǎn)速、水力因素、鉆井液性能以及鉆頭的牙齒磨損等是影響鉆速的主要因素。除此之外,鉆頭質(zhì)量的優(yōu)劣及其與其他鉆井工藝條件是否適應(yīng),也直接影響鉆井速度[13]。
1)強(qiáng)化鉆井參數(shù)
強(qiáng)化鉆壓、排量、扭矩等鉆井參數(shù),排量由20~24 L/s優(yōu)化為30~35 L/s;鉆壓由8~10 t優(yōu)化為12~15 t;轉(zhuǎn)速由30~40 r/min優(yōu)化為60~70 r/min。并對(duì)鉆機(jī)配套設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,以適應(yīng)鉆井參數(shù)施工需要,達(dá)到提高機(jī)械鉆速的目的。①泥漿泵:鉆機(jī)配備3臺(tái)1600型泥漿泵,耐壓52 MPa以滿足大排量、高泵壓鉆進(jìn)工況需要;采用“兩用一備”模式實(shí)現(xiàn)泥漿泵無(wú)停鉆檢保時(shí)間,提升作業(yè)效率。②循環(huán)系統(tǒng)、立管:均使用52 MPa,為高泵壓施工提供裝備保障。③鉆桿:全井采用139.7 mm鉆桿,增大水眼,降低施工泵壓以提高排量的要求。④固控設(shè)備:強(qiáng)化固控,降低固相含量。
圖4 各地層井漏類型統(tǒng)計(jì)圖
圖5 井漏發(fā)生時(shí)的工況分布圖
2)優(yōu)選鉆頭型號(hào)
用模糊優(yōu)化理論對(duì)鉆頭效益指數(shù)法的3個(gè)量進(jìn)行無(wú)量綱化、數(shù)量級(jí)統(tǒng)一化處理,同時(shí)引入評(píng)價(jià)權(quán)重,改造完善鉆頭效益指數(shù)法,綜合考慮了鉆頭近期經(jīng)濟(jì)效益和遠(yuǎn)期經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)已鉆井的實(shí)際鉆頭使用資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,根據(jù)使用情況,選取效果較好的鉆頭類型(表3)[14-17]。
3)開(kāi)展難鉆地層提速攻關(guān)試驗(yàn)
針對(duì)韓家店——石牛欄地層可鉆性差,先后開(kāi)展了優(yōu)選鉆頭、優(yōu)選鉆井方式、開(kāi)展扭力沖擊器試驗(yàn)及低密度鉆井液等試驗(yàn),已經(jīng)取得較好的效果(圖6)。但開(kāi)展的低密度鉆井液存在井控風(fēng)險(xiǎn),新平臺(tái)需內(nèi)前期弄清氣測(cè)顯示、上竄速度,做好井控預(yù)案才能應(yīng)用。
表3 各開(kāi)次推薦鉆頭使用型號(hào)表
1)強(qiáng)化鉆井參數(shù)
在YS112H6平臺(tái)3口井H6-3、H6-4、H6-7井“三開(kāi)”鉆進(jìn)過(guò)程中強(qiáng)化鉆井參數(shù),排量由20~24 L/s優(yōu)化為30~35 L/s、鉆壓由8~10 t優(yōu)化為12~15 t、轉(zhuǎn)速由30~40 r/min優(yōu)化為60~70 r/min,“三開(kāi)”平均機(jī)械鉆速7.86 m/h,最長(zhǎng)一趟鉆進(jìn)尺1 985 m。與鄰平臺(tái)YS112H7相比,“三開(kāi)”平均機(jī)械鉆速提高了87.9%,一趟鉆進(jìn)尺提高了62.3%(圖 7)。
圖6 韓家店石牛欄組機(jī)械鉆速圖
2)優(yōu)選鉆頭
2018年完成井YS112H2-5井“一開(kāi)”采用406.4 mm慧靈豐HS5164SBZ,機(jī)械鉆速達(dá)15.17 m/h;YS112H2-1井“二開(kāi)”采用311.1 mm川石SJT537GK鉆頭,機(jī)械鉆速達(dá)10.95 m/h;YS112H2-3井“三開(kāi)”采用215.9 mm HCCAT505S,機(jī)械鉆速達(dá)13.34 m/h。與優(yōu)化前相比較,“一開(kāi)”、“二開(kāi)”、“三開(kāi)”機(jī)械鉆速分別提高了6.12%、23.44%、60.14%(圖 8)。
圖7 “三開(kāi)”鉆井優(yōu)化前、后機(jī)械鉆速對(duì)比圖
圖8 各次開(kāi)鉆優(yōu)化前、后機(jī)械鉆速對(duì)比圖
3)低密度試驗(yàn)
2018年在YS112H2平臺(tái)開(kāi)展低密度試驗(yàn)。H2-3、H2-5在韓家店、石牛欄組采用1.01~1.03 g/cm3鉆井液密度鉆進(jìn), H2-1井采用1.48 cm3鉆井液密度鉆進(jìn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,采用低密度鉆井液鉆進(jìn),韓家店組機(jī)械鉆速平均提高80.56%,石牛欄組機(jī)械鉆速平均提高86.39%(圖9)。
圖9 韓家店、石牛欄組低密度試驗(yàn)圖
昭通示范區(qū)頁(yè)巖氣水平井阻卡主要由于井壁不穩(wěn)定掉塊引起的[18]。阻卡主要發(fā)生在龍馬溪、棲霞、茅口、嘉陵江,其中龍馬溪組占66.67%,同時(shí)這四個(gè)地層井漏頻發(fā),尤其龍馬溪組以滲漏為主,止而復(fù)漏的情況多,處理周期長(zhǎng),鉆井液浸泡久,易引起井壁不穩(wěn)定。
鉆井液密度過(guò)高液壓傳遞造縫易引起垮塌惡化。鉆井液濾液沿著裂縫或者層理面優(yōu)先侵入引起頁(yè)巖水化,水化膜楔入作用使得微裂縫開(kāi)裂、擴(kuò)展、分叉、再擴(kuò)展,最后可能與主縫貫通,沿著力學(xué)性質(zhì)較弱的裂縫發(fā)生破壞,造成井壁掉塊。因此,要適當(dāng)降低鉆井液密度,減少液體侵入量(封堵性)、減弱離子水化、減少荷電離子數(shù)量(抑制性),同時(shí)降低流體pH值、控制反應(yīng)條件抑制堿蝕。
針對(duì)不同地區(qū),鉆井液性能要求各有側(cè)重點(diǎn)。紫金壩、大寨地區(qū)的頁(yè)巖地層,黏土中含30%左右伊蒙混層,易膨脹,中等或弱分散,鉆井液強(qiáng)調(diào)封堵性、表面及層間抑制性。黃金壩地區(qū)的頁(yè)巖地層,以伊利石為主,不含或含少量伊蒙有序同層,弱膨脹,弱分散,裂縫發(fā)育,塌塊大,鉆井液強(qiáng)調(diào)封堵性、表面水化抑制。
優(yōu)化“三開(kāi)”井眼尺寸,由215.90 mm優(yōu)化為220 mm鉆頭,降低卡鉆機(jī)率,同時(shí)有利于采用大排量、大鉆壓等強(qiáng)化鉆井參數(shù)的措施。
采取合理的井身結(jié)構(gòu),針對(duì)龍馬溪組優(yōu)質(zhì)頁(yè)巖層段較為破碎、裂縫極為發(fā)育的地區(qū),技術(shù)套管下深可從韓家店組上部?jī)?yōu)化為A點(diǎn)。
嚴(yán)格控制起下鉆速度,減少對(duì)地層的外力干擾。一般速度控制在每下一根立柱3~5 min,中途遇阻不能超過(guò)50 kN,遇阻或井口不返鉆井液時(shí),應(yīng)立即起出2~3個(gè)立柱,小排量開(kāi)泵循環(huán)保持井壁穩(wěn)定,待形成通道后再逐漸加大排量和動(dòng)作幅度,徹底帶出垮塌物并控制新的垮塌。確保環(huán)空返速大于0.8 m/s,使鉆屑充分的攜帶出來(lái)。
水平井鉆井過(guò)程中,在入窗后將旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆具組合優(yōu)化為“LWD或近鉆頭伽馬+螺桿+水力振蕩器+PR扭擺系統(tǒng)” ,開(kāi)展水平段鉆井。
2018年,水平段優(yōu)化鉆具組合共6口,合計(jì)水平段進(jìn)尺10 858 m,占水平段進(jìn)尺的33.71%。凡簡(jiǎn)化組合井均未發(fā)生卡鉆事件。
昭通頁(yè)巖氣水平井發(fā)生井漏主要有以下幾個(gè)原因:
1)大多數(shù)井由于地層裂縫發(fā)育或者鉆遇溶洞、斷層發(fā)生井漏。雷口坡組——嘉陵江組由于受到地表水淋濾作用或淺層地下水作用,易形成巖溶。茅口組——棲霞組碳酸鹽巖地層脆性較好,斷層或裂縫在地層中延伸較遠(yuǎn),當(dāng)延伸至碳酸鹽巖地層或含方解石膠結(jié)物較多的砂、泥巖地層,地層水作用后,易形成大的空隙或溶洞[9-12];個(gè)別井韓家店組、石牛欄組存在天然裂縫,導(dǎo)致井漏;龍馬溪組承壓能力低,小型裂縫、孔隙發(fā)育,且存在破碎帶及裂縫帶,易發(fā)生井漏。
2)少數(shù)井由于操作不當(dāng)引起地層壓力激動(dòng),發(fā)生井漏。如YS108H6-4井在棲霞組鉆具上提下放、開(kāi)泵升壓、鱉泵使上部漏失井段的裂縫再次張開(kāi),復(fù)漏;YS108H21-5井鉆進(jìn)時(shí)沒(méi)發(fā)生井漏,但上提鉆具后排量降低、停止上提后,排量突然恢復(fù),產(chǎn)生的激動(dòng)壓力使井底發(fā)生井漏。
3)少數(shù)井由于鉆井液當(dāng)量密度大,發(fā)生井漏。如YS118井固井過(guò)程中由于水泥漿密度較高,導(dǎo)致棲霞組漏層復(fù)漏;YS108H21-5井完鉆固井時(shí)水泥漿密度高,造成井底壓力增加,發(fā)生井漏。
鉆前踏勘井場(chǎng)時(shí),用溶洞探測(cè)技術(shù)探測(cè)表層裂縫、溶洞的分布情況,布井時(shí)盡量避開(kāi)裂縫、溶洞發(fā)育地帶,做到提前預(yù)防。
針對(duì)上部嘉陵江組和飛仙關(guān)組等存在大裂縫、大溶洞造成失返性漏失,普通的堵漏材料、水泥堵漏均無(wú)明顯效果的現(xiàn)狀,提出清水強(qiáng)鉆的措施。由于鉆遇裂縫、溶洞開(kāi)口大小走向不同,會(huì)導(dǎo)致液體進(jìn)入漏層,而破碎的巖屑無(wú)法大量進(jìn)入即“漏水不漏砂”[19-20]。為防止“漏水不漏砂”造成沉砂卡鉆,“一開(kāi)”井眼由444.5 mm優(yōu)化為406.4 mm,簡(jiǎn)化鉆具,優(yōu)化大尺寸鉆鋌數(shù)量,不用扶正器。根據(jù)井下沉砂并兼顧供水情況確定合理的排量,保證“一開(kāi)”鉆井排量達(dá)到4 m3/min。
加強(qiáng)地層壓力的預(yù)測(cè)和分析,制定合理的鉆井液密度窗口。水平段采用油基鉆井液鉆進(jìn),在井壁穩(wěn)定的前提下,首選采用降低鉆井液密度的措施。
對(duì)于漏速小于30 m3/h,通常是由于小裂縫或者孔隙引起,可采用隨鉆堵漏,根據(jù)井下漏失情況,在鉆井液中加入4%~10%的橋接材料(以中細(xì)為主);漏速在30~100 m3/h時(shí),采用綜合堵漏漿(細(xì)+中粗顆粒,以中粗為主)。中粗顆粒進(jìn)入裂縫,產(chǎn)生了堵漏效果,細(xì)顆粒在井壁上形成封門(mén)效果,堵漏效果比較明顯。在漏速較大且調(diào)整鉆井液性能和鉆井參數(shù)無(wú)效時(shí),基于目前油基鉆井液堵漏材料的限制及成本考慮,推薦采用水泥堵漏。
1)清水強(qiáng)鉆
YS115H1-1井在35 m處發(fā)生失返性漏失,打膠質(zhì)水泥堵漏10 m3、打大顆粒堵漏漿8 m3、打水泥漿8.5 m3。下鉆鉆塞至導(dǎo)管鞋處又發(fā)生失返性漏失,繼續(xù)堵漏打大顆粒堵漏泥漿9 m3、膠質(zhì)水泥漿4 m3、水泥漿3.5 m3候凝。鉆塞至導(dǎo)管鞋仍漏失,決定清水強(qiáng)鉆,開(kāi)始鉆進(jìn)較困難,漏水不漏砂,后期將“一開(kāi)”井眼由444.5 mm優(yōu)化為406.4 mm,鉆具組合由:?444.5 mmPDC+ ?244 mm 螺 桿(1°) + ?228 mm減震器+?444.5 mm扶正器+?203 mmDC×1根 + ?203 mmMWD + ?203 mmDC×7根 +631×410+?177.8 mmDC×3根 + ?127 mmDP×9根 + ?127 mmDP簡(jiǎn) 化 為 ?406 mmPDC+ ?228 mm直螺桿+浮閥+定位接頭+?203 mmDC×3根+ 631×410+ ?177.8 mmDC×6根 +411×520+?139 mmDP,排量由3.6 m3/min優(yōu)化為4 m3/min,情況好轉(zhuǎn),清水強(qiáng)鉆至364 m一開(kāi)完鉆。瘦身和簡(jiǎn)化鉆具后,同鄰井YS118H1-1相比,機(jī)械鉆速提高了21.3%。
2)降低鉆井液密度
2017年YS108H19平臺(tái)南半支水平井在龍馬溪組均由于鉆遇破碎帶,發(fā)生不同程度的井漏,漏速4.2~18.4m3/h。在各井分別采用不同濃度橋漿堵漏無(wú)果后,降密度后井漏停止。YS108H19-2井鉆井液密度由2.09 g/cm3降至2.00 g/cm3;YS108H19-6井密度由1.94 g/cm3將至1.91 g/cm3;平均處理龍馬溪組井漏平均耗時(shí)219 h。以此為鑒,2018年完鉆的YS112H2-5井龍馬溪組存在破碎帶,鉆進(jìn)至2919 m時(shí)發(fā)生井漏,漏速4.8 m3/h,當(dāng)時(shí)鉆井液密度1.8 g/cm3,降密度至1.76 g/cm3,并降低排量(由29~30 L/s降至27~28 L/s),控制起下鉆速度,循環(huán)鉆井液觀察后,停止井漏,處理井漏耗時(shí)4 h。
1)通過(guò)強(qiáng)化鉆井參數(shù)、優(yōu)化鉆頭型號(hào)、開(kāi)展難鉆地層攻關(guān)試驗(yàn)措施,鉆井機(jī)械鉆速有所上升,措施效果較好。在摸透地層壓力系數(shù)以及地層含氣量的前提下,可以在韓家店、石牛欄甚至龍馬溪組開(kāi)展低密度鉆井液試驗(yàn),既提高機(jī)械鉆速,又減少井漏。
2)卡鉆主要由于井壁不穩(wěn)定掉塊引起的。鉆井液性能對(duì)井壁穩(wěn)定至關(guān)重要,優(yōu)化鉆井液性能,并輔以優(yōu)化施工參數(shù)、優(yōu)化鉆具組合,是解決卡鉆問(wèn)題的關(guān)鍵。
3)昭通頁(yè)巖氣區(qū)大多數(shù)井漏是因?yàn)榈貙恿芽p發(fā)育或者鉆遇溶洞、斷層,少數(shù)井漏是由于操作不當(dāng)引起地層壓力激動(dòng)、或者鉆井液當(dāng)量密度大造成的。上部地層采用溶洞探測(cè)技術(shù)選擇合適的井口位置預(yù)防井漏發(fā)生,當(dāng)發(fā)生井漏時(shí)采用清水強(qiáng)鉆,并輔以井眼“瘦身”和簡(jiǎn)化鉆具、優(yōu)化排量防止沉砂以及舉砂措施。龍馬溪組采用隨鉆堵漏+堵漏漿堵漏、降低鉆井液密度、注水泥堵漏、規(guī)范鉆井施工操作等措施。