胡冰濤,呂 猛
(太重集團(tuán)榆次液壓工業(yè)有限公司鑄造分公司,山西晉中 030600)
隨著對機械裝備性能要求日益提高,對鑄件品質(zhì)的要求也日益提高。為了提高鑄件使用的安全性、可靠性,對鑄件的內(nèi)部質(zhì)量檢測的要求越來越高。所以,必須利用高新技術(shù),提高鑄件質(zhì)量,改變鑄件技術(shù)含量不高的現(xiàn)狀。
傳統(tǒng)鑄造工藝設(shè)計的時候往往依賴于工藝設(shè)計人員的直覺經(jīng)驗,并且工藝的驗證需要反復(fù)的實際澆注,如果工藝有錯誤,則可能造成模具報廢,不僅僅造成經(jīng)濟(jì)損失,還造成產(chǎn)品試制周期延長,可能導(dǎo)致訂單丟失,從而影響到企業(yè)的競爭力[1]。目前,數(shù)值模擬分析技術(shù)已較為成熟[2],鑄造CAE技術(shù)結(jié)合計算機輔助技術(shù),以傳統(tǒng)鑄造理論和鑄件凝固過程中的溫度場變化等理論為基礎(chǔ),運用流體力學(xué)、熱力學(xué)和有限元等數(shù)值分析理論[3]對鑄造過程的充型、冷卻、凝固等進(jìn)行仿真分析,使鑄造過程變得形象化、可視化。在軟件的后置處理模塊中觀察鑄件充型與凝固過程的模擬結(jié)果,預(yù)測可能出現(xiàn)缺陷的位置及大小[4]。隨著技術(shù)的發(fā)展,鑄造過程模擬已經(jīng)成為了鑄造生產(chǎn)的一個必要環(huán)節(jié),得到了極大的推廣,為鑄造企業(yè)帶來了不可估量的效益[5]。
差速器軸承蓋形狀及結(jié)構(gòu)如圖1所示,該鑄件的輪廓尺寸215 mm×119 mm×48 mm,重量為4 kg,最大壁厚為42 mm,最小壁厚為10 mm,材質(zhì)為國標(biāo)QT450-10,要求內(nèi)部及外表面不能有任何缺陷。
圖1 差速器軸承蓋鑄件圖
該鑄件在圖中1、2兩處為壁厚最厚處,3處為壁厚最復(fù)雜位置,3處中間凸臺兩邊為兩個凹坑,鑄件背面同樣位置也有兩個凹坑,導(dǎo)致此兩個凹坑處為壁厚最薄處。
考慮到鑄件上1、2兩處為鑄件上壁厚最厚處,依據(jù)經(jīng)驗判斷,在鑄件凝固后期會在此處出現(xiàn)縮松、縮孔缺陷,故直接使用冒口在此處進(jìn)行補縮,1、2兩處各放置一個直徑70 mm冒口,冒口采用“一拖二”的形式,即每一個冒口同時對兩個鑄件進(jìn)行補縮。澆注溫度選擇為1400℃~1 350℃,澆注時間為6 s~8 s,冒口直徑為70 mm,然后對該方案進(jìn)行模擬分析。在滿足實際要求的前提下,為使問題簡化,就某一特定要求,對主要過程進(jìn)行模擬,在一般情況下,若鑄件充型時間和整體凝固時間相比很短時,常常可以假設(shè)鑄型是瞬時充滿的,這時只需計算溫度場即可[6]。因為該鑄件澆注時間短,僅為6 s~8 s,所以在模擬工藝方案時,僅模擬鑄件的凝固過程即可,而無需考慮澆注系統(tǒng)的形式等其他方面因素的影響。
圖2 初始方案模擬結(jié)果
圖2 為初始方案模擬結(jié)果,從圖上可以看出,鑄件上區(qū)域1與區(qū)域3交界處,以及區(qū)域2與區(qū)域3交界處存在明顯的縮松、縮孔。圖3為凝固過程中某一瞬時的狀態(tài),可以看出鑄件在凝固過程中補縮通道提前關(guān)閉,無法對出現(xiàn)縮松區(qū)域進(jìn)行有效補縮。這種情況是無法通過增大冒口或者增大鑄件進(jìn)水口尺寸來進(jìn)行彌補的。
圖3 鑄件凝固過程某一瞬時狀態(tài)
根據(jù)初始工藝方案的模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn),由于鑄件上補縮通道提前關(guān)閉,無法進(jìn)行有效補縮,該方案無法獲得合格的鑄件,必須對鑄件工藝方案進(jìn)行改進(jìn)。根據(jù)鑄件的結(jié)構(gòu)來看,將冒口移至圖1中位置3處,可以對鑄件上出現(xiàn)縮松的兩個位置同時進(jìn)行補縮,改進(jìn)后的工藝方案仍然使用“一拖二”方案,冒口大小為70 mm,為了利于冒口對鑄件進(jìn)行有效補縮,將冒口頸寬度做成60 mm,高度受限于鑄件厚度做成15 mm.改進(jìn)后工藝方案如圖4所示。
圖4 改進(jìn)后工藝方案
將改進(jìn)后工藝方案進(jìn)行凝固模擬分析,其結(jié)果如圖5所示,從圖上可以看出,鑄件上區(qū)域1與區(qū)域3交界處,以及區(qū)域2與區(qū)域3交界處仍然存在兩處微小的縮孔區(qū)域。
圖5 改進(jìn)后工藝方案模擬結(jié)果
繼續(xù)將方案進(jìn)行優(yōu)化,將冒口直徑增大為80mm,同時鑄件上進(jìn)水口寬度加寬,增加為70 mm,并再次進(jìn)行凝固模擬分析,其結(jié)果如圖6所示,可以看出與一次改進(jìn)后結(jié)果幾乎相同,這說明在現(xiàn)有條件下,僅僅通過增大冒口和增加冒口頸寬度,已經(jīng)無法完全消除鑄件內(nèi)部存在的微小縮松。
根據(jù)改進(jìn)后一次、二次工藝方案凝固模擬分析結(jié)果來看:使用直徑70 mm和直徑80 mm的冒口,對鑄件內(nèi)部模擬分析情況下存在的縮松、縮孔缺陷已經(jīng)無法避免,但是根據(jù)模擬分析結(jié)果來,此兩處存在的微小的縮松、縮孔在實際生產(chǎn)中可能不會存在,可以先按照第一次改進(jìn)后方案進(jìn)行生產(chǎn)試制。
圖6 二次改進(jìn)后工藝方案模擬結(jié)果
使用鑄造CAE輔助技術(shù)對差速器軸承蓋的工藝設(shè)計進(jìn)行模擬改進(jìn)后,使用第一次改進(jìn)后方案進(jìn)行了樣件試制(見圖7),首批試制20箱,共計80件,全部經(jīng)過NDT驗證,未發(fā)現(xiàn)縮松、縮孔缺陷的存在。小批量試制100箱,共計400件,抽檢50件,亦未發(fā)現(xiàn)問題。目前,該鑄件已經(jīng)實現(xiàn)了穩(wěn)定批量生產(chǎn),年產(chǎn)量達(dá)到10 000件以上。
鑄造CAE輔助技術(shù)的應(yīng)用,縮短了鑄件的工藝設(shè)計和生產(chǎn)周期,降低了生產(chǎn)研發(fā)的成本,極大地提高了鑄造經(jīng)濟(jì)效益,實現(xiàn)了供應(yīng)商和顧客雙贏的目標(biāo)。
圖7 鑄件生產(chǎn)情況