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高分辨率平板電腦產品中彩膜曝光基臺色斑不良的改善

2019-07-25 09:59:52薛鳳明孟令劍
液晶與顯示 2019年6期
關鍵詞:基臺模組形貌

蔣 遷, 塔 拉, 薛鳳明, 章 旭, 孟令劍, 王 昆, 周 鵬, 王 旭

(北京京東方顯示技術有限公司,北京 100176)

1 引 言

高分辨率顯示產品以其細膩、豐富的顯示效果,帶給消費者更加良好的用戶體驗,得到了迅速發(fā)展。為迎合市場需求,各大面板生產廠商爭相研發(fā)和投資高PPI(Pixel Per Inch,PPI)顯示屏。隨著PPI的不斷提升,一些品質問題,如色斑(Mura)類不良逐漸凸顯[1]。Mura一詞源自日語,是液晶面板生產過程中出現的各種色斑類不良現象總稱[2],在彩膜(CF)生產過程中,及其容易因為膜厚不均而產生如涂布Mura、曝光Mura、顯影Mura等等多種Mura類不良[3]。對于高PPI產品,特別是小尺寸高PPI平板電腦(TPC)類產品,其像素結構小,在相同面積的Mura下,受膜厚不均影響的像素更多,從而使Mura嚴重程度更重,改善難度更大。

本文對256.6 mm(10.1 in)、PPI為225的TPC產品模組段未確認Mura與設備圖形進行匹配,鎖定為彩膜黑矩陣(BM)工藝曝光工序產生的曝光基臺Mura(Stage Mura)。通過對Mura區(qū)域BM特性數據測量,分析BM關鍵線寬(CD)、坡度角(BM與基板平面的夾角)和膜層厚度是否異常,對Mura形成機理進行分析,并試驗驗證,最后提出合理的改善方法,使高PPI TPC產品Stage Mura得到了很大的改善。

2 現象和試驗思路

2.1 不良現象

圖1 (a)波浪線Mura;(b)波浪線曝光機基臺結構。Fig.1 (a)Striped Mura;(b)Striped exposure stage structure.

256.6 mm(10.1 in)產品在模組段檢出未確認Mura,現象為黑畫面下兩條發(fā)白的波浪線,如圖1(a)所示,該不良位置、大小等均與BM 曝光機分區(qū)擋墻結構相吻合,如圖1(b)所示??梢詳喽ㄟ@種缺陷形貌是由BM曝光基臺產生,在宏觀檢查機(Macro)[4]觀察BM工藝產品,在特定光源角度下可以被檢出,缺陷形態(tài)與圖1(a)一致。

需要說明的是,在CF宏觀檢測設備Macro內觀察各尺寸產品,BM工藝完成后均可見雙波浪基臺Mura,但僅256.6 mm(10.1 in)產品在下游模組完成品后仍然可見該不良,其余尺寸產品模組完成品不可見。比較256.6 mm(10.1 in)產品CF設計特點,發(fā)現該產品為最大PPI(225)、最小BM CD(6.5 μm)產品,推測模組段可見該不良與產品高PPI設計關聯性較大。

2.2 試驗思路

由于BM 基臺Mura發(fā)生原因明確,因此對BM相關特性參數進行詳細測量,通過數據分析不良機理及改善方向。隨機抽取一塊模組段不良屏,如圖2所示,跨不良雙波浪線分別測量BM

圖2 BM基臺Mura不良屏特性測量方法Fig.2 BM stage Mura characteristic measure method

(a)不良屏BM CD數據(a)BM CD data of abnormal panel

(b)不良屏BM 膜厚數據(b)BM thickness data of abnormal panel圖3 BM基臺Mura不良屏特性相關參數Fig.3 BM stage Mura characteristic parameter

CD和膜厚,測量結果如圖3所示。選取基臺Mura區(qū)域和正常區(qū)域樣品進行SEM分析BM截面形貌,結果如圖4所示。

圖4 BM截面形貌。(a)正常區(qū)域;(b)Mura區(qū)域。Fig.4 BM cross section.(a)Normal area;(b)Mura area.

從圖3數據可以看出:Mura 區(qū) BM CD較正常區(qū)偏小約0.4~0.5 μm,膜厚無明顯差異。從圖4可以看出,Mura區(qū)域BM 坡度角較正常區(qū)域偏小。上述兩種特性變化均有可能導致BM遮光性能變差,宏觀呈現透過率變大,與不良現象——黑畫面下發(fā)白一致。由此推斷出BM基臺Mura跟上述兩種參數變化有關。

選取BM工藝顯影后和熱烘烤后的正常區(qū)域和基臺Mura區(qū)域樣品進行SEM分析BM截面形貌,結果如圖5所示。

圖5 BM 截面形貌。(a)正常區(qū)域顯影工藝后;(b)Mura區(qū)域顯影工藝后;(c)正常區(qū)域熱烘烤工藝后;(d)Mura區(qū)域熱烘烤工藝后。Fig.5 BM cross section.(a)Normal area after develop process;(b)Abnormal area after develop process; (c) Normal area after oven bake process;(d)Abnormal area after oven bake process.

在顯影工藝之后,正常區(qū)域和基臺Mura區(qū)域BM CD已經出現差異,熱烘烤后,除了BM CD差異外,坡度角也存在差異?;贐M工藝特點及曝光機結構特點,對基臺Mura發(fā)生機理構建下述模型:①玻璃基板與曝光機基臺分區(qū)擋墻結構接觸區(qū)域(即雙波浪線區(qū)域)和其他與空氣接觸區(qū)域(即無不良區(qū)域)存在溫度差異,曝光反應程度不同,導致BM CD存在差異;②玻璃基板在曝光機基臺上局部區(qū)域發(fā)生彎曲,曝光間隙變小,致使BM光刻膠受光區(qū)域變小,由于CF使用負性光刻膠,故顯影后BM CD會偏小[5]。

由于變更設備耗資巨大,周期較長,而增大BM CD會造成產品透過率不符合特性要求[5],從生產工藝及設備實際情況出發(fā),在不變更產品特性的前提下,以曝光工藝優(yōu)化為改善方向。

3 實驗和分析

3.1 曝光溫度改善測試

曝光工藝對溫度要求較高,通常曝光基臺溫度控制在(23±0.2)℃,而空氣溫度受機構摩擦以及馬達散熱影響相對不受控。測量曝光基臺的4個角和中心點共5個點溫度和對應位置的空氣溫度,結果如表1所示??諝庵械臏囟容^基臺溫度高約0.5~0.6 ℃,推測該溫度差異是造成不良的原因之一。

表1 設定溫度為(23±0.2)℃時曝光機基臺和周圍空氣溫度

Tab.1 Temperature of exposure stage and the air around at the setting temperature of (23±0.2)℃

位置基臺溫度/℃ 空氣溫度/℃ 左上角22.823.4右上角22.923.5中心點23.123.4左下角23.223.5右下角23.123.5

將曝光機臺溫度設定為(24±0.2)℃后再次測量5點溫度,結果如表2所示,基臺和空氣溫度差異縮小。在此溫度下進行曝光測試,Macro觀察基臺Mura程度有所減輕,下游模組不良發(fā)生率由7.2%降低為5.5%。

表2 設定溫度為(24±0.2)℃時曝光機基臺和周圍空氣溫度

Tab.2 Temperature of exposure stage and the air around at the setting temperature of(24±0.2)℃

位置基臺溫度/℃ 空氣溫度/℃ 左上角23.924.0右上角23.924.2中心點24.024.1左下角24.124.0右下角24.024.1

選取24 ℃曝光的BM工藝完成品正常區(qū)域和基臺Mura區(qū)域樣品進行SEM分析BM截面形貌,結果如圖6所示。曝光溫度升高后,雖然BM CD差異仍然存在,但是Tape角度差異弱化,尤其與基臺分區(qū)擋墻接觸的基臺Mura區(qū)BM Tape角增大,遮光性能提高。

圖6 24 ℃曝光的BM 截面形貌。(a)正常區(qū)域;(b)Mura區(qū)域。Fig.6 BM cross section at exposure temperature of 24 ℃. (a)Normal area;(b)Abnormal area.

3.2 曝光間隙改善測試

曝光時對玻璃基板進行真空吸附,在基臺分區(qū)擋墻凸起處存在玻璃彎曲,造成該區(qū)域曝光間隙較小,通過降低曝光間隙達到減弱兩個區(qū)域差異的目的。針對256.6 mm(10.1 in)產品,將BM曝光間隙由175 μm降低為150 μm,Macro確認基臺Mura程度減輕,下游模組不良發(fā)生率由5.5%降低為1.4%,改善效果明顯。選取曝光間隙 150 μm的BM工藝完成品正常區(qū)域和基臺Mura區(qū)域樣品進行SEM分析BM截面形貌,結果如圖7所示。

圖7 曝光間隙為150 μm時的BM 截面形貌。(a)正常區(qū)域;(b)Mura區(qū)域。Fig.7 BM cross section at exposure gap of 150 μm.(a)Normal area;(b)Abnormal area.

曝光間隙降低后,BM 坡度角形狀變化為圓滑的弧形,坡度角變小,正常區(qū)和基臺Mura區(qū)BM CD差異縮小為0.2 μm,改善有效。

3.3 BM膜厚改善測試

基臺Mura被人眼發(fā)現,根源上是兩個區(qū)域透光性存在差異,既然不能通過BM CD調整二者差距,可以考慮從BM膜厚入手進行改善。256.6 mm(10.1 in)產品量產使用BM膜厚為1.2 μm,分別制作1.1 μm和1.3 μm膜厚產品,在CF Macro上進行檢測,發(fā)現BM膜厚降低為1.1 μm時,基臺Mura程度進一步減輕。選取曝光間隙 150 μm、膜厚1.1 μm的BM工藝完成品正常區(qū)域和Stage Mura區(qū)域樣品進行SEM分析BM截面形貌,結果如圖8所示,BM CD差異為0.2 μm,坡度角差異為4°。

圖8 膜厚為1.1 μm時的BM 截面形貌。(a)正常區(qū)域;(b)Mura區(qū)域。Fig.8 BM cross section of 1.1 μm thickness.(a)Normal area;(b)Abnormal area.

將膜厚為1.1 μm的測試品制作成模組成品進行光學測試評價,結果如表3所示,滿足產品規(guī)格要求,導入量產。上述3項改善措施全部導入后,基臺Mura不良發(fā)生率降低為0.6%。

表3 BM 膜厚1.1 μm產品光學評價結果Tab.3 Optical assess results of BM 1.1 μm thick products

4 結 論

本文通過對基臺Mura相關特性數據(BM CD、膜厚、坡度角)測量分析,發(fā)現基臺Mura顯現的原因為BM CD和坡度角存在差異,并對差異形成原因進行分析,推測為:①玻璃基板與基臺分區(qū)擋墻結構接觸區(qū)域(即雙波浪線區(qū)域)和其他與空氣接觸區(qū)域(即無不良區(qū)域)存在溫度差異,曝光反應程度不同,導致BM 微觀形貌存在差異;②玻璃基板在曝光機基臺上局部區(qū)域發(fā)生彎曲,曝光間隙變小,致使BM 光刻膠受光區(qū)域變小,由于CF使用負性光刻膠,故顯影后BM CD會偏小。針對上述因素,進行了曝光溫度和曝光間隙的優(yōu)化測試,通過將曝光溫度由23 ℃提高為24 ℃和曝光間隙由175 μm降低為150 μm,基臺Mura模組發(fā)生率由7.2%降低為1.4%。進一步,通過BM膜厚減薄來弱化正常區(qū)和Mura區(qū)透過率差異,最終使基臺Mura不良模組段不良生率降至0.6%。

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