楊同玉,魏 遼,李 強(qiáng),朱和明,吳晉霞
(1.中國石化華北油氣分公司,河南 鄭州 450006;2. 中國石化石油工程技術(shù)研究院,北京 100101;3.頁巖油氣富集機(jī)理與有效開發(fā)國家重點實驗室,北京 100101;4.德州大陸架石油工程技術(shù)有限公司,山東 德州 253005)
低滲透致密砂巖油氣藏由于巖石致密,孔隙度和滲透率都比較低,非均質(zhì)性嚴(yán)重,開采難度大,分段壓裂技術(shù)是主要增產(chǎn)措施之一。水平井分段壓裂技術(shù)主要包括多級滑套分段壓裂技術(shù)[1-3]、橋塞分段壓裂技術(shù)、雙封隔器單卡分段壓裂技術(shù)、水力噴砂壓裂技術(shù)等[4-7]。其中,多級滑套分段壓裂技術(shù)和橋塞分段壓裂技術(shù)應(yīng)用最為廣泛,這2種工藝在實施過程中,壓裂后不能立即投產(chǎn),為保證后期井筒的全通徑,需要進(jìn)行鉆磨作業(yè),時間長,成本高,部分頁巖氣井甚至需帶壓作業(yè),安全風(fēng)險大。國內(nèi)外諸多研究機(jī)構(gòu)針對上述問題,通過將井下工具常用的鑄鐵材料、樹脂材料替換為全自溶合金材料[8-17],有效解決了壓裂后的鉆磨問題,但全自溶合金材料在井內(nèi)高溫高壓環(huán)境下,接觸液體后會發(fā)生溶解,壓裂工具壽命難以滿足要求[18-20]。因此,此次研究通過對壓裂工具結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)、工具表面強(qiáng)化處理等技術(shù)措施,實現(xiàn)了井下工具在液體環(huán)境中的可控溶解。
水平井裸眼多級滑套分段壓裂施工時,將若干個投球式壓裂滑套與套管一同入井,每個滑套內(nèi)預(yù)置一個全自溶球座,各球座內(nèi)徑滿足一定級差。從井口依次投入直徑由小到大的自溶憋壓球,待球體與球座配合形成密封后打開滑套,進(jìn)行后續(xù)壓裂施工。同時,憋壓球與球座之間承壓產(chǎn)生變形,球座表面防護(hù)層發(fā)生脆裂,經(jīng)過一段時間后,防護(hù)層材料軟化脫落,自溶合金基材與液體接觸開始迅速溶解,實現(xiàn)對憋壓球及球座的自行溶解(圖1)。
圖1 多級滑套分段壓裂管串示意圖
壓裂施工時,全自溶球座需要滿足防腐、壓裂流體的沖蝕磨損、壓裂結(jié)束后迅速溶解的要求,因此,對球座進(jìn)行了表面強(qiáng)化和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
球座表面強(qiáng)化主要針對不與滑套的內(nèi)套接觸的表面進(jìn)行強(qiáng)化,兩者的接觸面不進(jìn)行強(qiáng)化處理。表面強(qiáng)化工藝為:對以鎂鋁合金為基材的球座進(jìn)行表面微弧氧化,形成一層Al2O3致密中間層,并在此基礎(chǔ)上采用等離子噴涂方法對球座進(jìn)行耐磨涂層處理,該涂層材料采用碳化鎢或者碳氮化鎢,噴涂完成后,利用耐高溫環(huán)氧樹脂或者聚四氟乙烯等材料,對耐磨涂層的表面微孔隙進(jìn)行封孔,使其表面更加致密,形成具有防腐、耐磨等雙重功能的保護(hù)層,厚度約為200~300 μm。當(dāng)滑套入井與液體接觸時,球座基材在外部涂層的保護(hù)下不發(fā)生腐蝕。投入憋壓球之后,施加一定壓力,球座體產(chǎn)生變形,由于球座基材與涂層材料楊氏模量差別較大,導(dǎo)致受壓變形不一致,涂層發(fā)生破裂,基材與液體接觸而迅速發(fā)生腐蝕。
為避免球座的表面強(qiáng)化層偶爾未能及時破裂,球座未能充分溶解的情況,作為另一種保險措施,對球座與滑套的內(nèi)套相接觸的面沒有進(jìn)行強(qiáng)化處理。同時,為了避免球座在壓裂施工開始時,液體從球座和內(nèi)套的接觸面滲入,導(dǎo)致球座過早發(fā)生溶解,對球座結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化:一是在球座(未強(qiáng)化處理面)與內(nèi)套接觸面的上、下方增加耐高溫高壓密封圈,二是增加預(yù)應(yīng)力剪釘(圖2)。現(xiàn)場施工過程中,當(dāng)滑套入井后,球座在涂層及球座外側(cè)密封裝置保護(hù)下不發(fā)生腐蝕;壓裂施工開始時,從地面投入全自溶憋壓球,并與球座形成密封,管內(nèi)加壓15~20 MPa,剪斷預(yù)應(yīng)力剪釘,球座下移,內(nèi)套下行,滑套打開并進(jìn)行壓裂。此時,球座與內(nèi)套之間的下部密封圈失效,球座的未強(qiáng)化處理面與井內(nèi)液體接觸,發(fā)生自溶解,同時,球座強(qiáng)化層破裂,球座的強(qiáng)化處理面開始溶解,全自溶憋壓球也發(fā)生溶解,實現(xiàn)滑套的全通徑。
圖2 全自溶球座式滑套結(jié)構(gòu)示意圖
全自溶分段壓裂滑套包括Φ114.3 mm和Φ139.7mm 2種規(guī)格,承壓能力為70 MPa,球座級差為3.175 mm,球體溶解時間為3~5 d,球座溶解時間為30 d;2種規(guī)格的滑套長度分別為960、1 200 mm,球座溶解后的內(nèi)徑分別為98、121 mm。
設(shè)計相關(guān)實驗裝置,模擬壓裂工況,對滑套表面強(qiáng)化涂層進(jìn)行耐沖蝕性能測試。測試排量為6 m3/min,壓裂液砂比為30%,循環(huán)沖蝕時間為32 h。選取涂層A、涂層B(上文所述涂層)以及不加涂層的3組工具進(jìn)行對比測試(圖3)。
由圖3可知,無涂層球座和涂層A球座在沖蝕32 h后,球座沖蝕磨損較為嚴(yán)重,球座密封面已完全破壞,不具備承壓密封能力,涂層B球座表面未發(fā)生涂層大面積剝落、基材沖蝕損壞等情況,且球座密封面保存完好,表明涂層B具有較好的耐沖蝕性能。
圖3 全自溶球座表面涂層沖蝕前后對比分析(左圖為沖蝕前,右圖為沖蝕后)
加工一套外徑為105 mm、內(nèi)徑為50 mm的全自溶球座,然后放入鋼套中(圖4),目的是使球座溶蝕時只溶解內(nèi)徑部分和上下面,而不溶解外徑部分,與球座在井底施工工況保持一致。將球座實驗裝置放入93 ℃的3% KCl溶液中,觀察球座溶解情況(圖4)。由圖4可知:24 h之內(nèi),球座高度基本沒有變化,但內(nèi)徑慢慢增大;隨腐蝕時間延長,球座高度減小,內(nèi)徑增大;經(jīng)過336 h腐蝕后,球座絕大部分已溶解,球座從鋼套中脫落。球座溶解性能滿足壓裂時間要求。
圖4 球座溶解形態(tài)變化及溶解曲線
2018年6月在杭錦旗氣田JPH-××井進(jìn)行了全自溶分段壓裂工具現(xiàn)場施工。該井完鉆井深為3 641 m,Φ152.4 mm裸眼水平段總長度為871 m,壓裂管柱結(jié)構(gòu)如圖5所示。共分7段進(jìn)行壓裂施工,其中,在上部下入2套全自溶滑套。管柱在井內(nèi)靜置時間長達(dá)48 d,入井總液量為605.4 m3,總砂量為64.0 m3,平均砂比均超過了21.0%(表1)。
由表1可知,第6段和第7段的全自溶滑套成功打開,說明該段滑套內(nèi)的全自溶球座經(jīng)受住了全井段壓裂施工的沖蝕磨損考驗,以及井內(nèi)環(huán)境對球座的長時間溶蝕影響,球座表面的強(qiáng)化涂層起到了重要作用。
圖5 全自溶滑套現(xiàn)場施工管柱示意圖
2018年8月30日,該井壓裂施工后約92 d,采用連續(xù)油管作業(yè)機(jī)下入一趟磨銑管柱,探至第7級(2 860 m)和第6級(2 975 m)自溶滑套處均未遇阻,表明該處滑套憋壓球及球座均已完全溶解。全自溶滑套壓裂工具成功實現(xiàn)了入井長時間靜置后順利開啟,并滿足了大規(guī)模壓裂施工過程中的沖蝕工況,壓裂后充分溶解,形成了滑套內(nèi)全通徑。
表1 全自溶滑套現(xiàn)場壓裂施工數(shù)據(jù)
(1) 通過球座結(jié)構(gòu)優(yōu)化和表面涂層強(qiáng)化,實現(xiàn)了全自溶分段壓裂滑套入井后球座不溶解,壓裂后迅速溶解的自控溶解目的,有效解決了常規(guī)多級滑套壓裂后無法實現(xiàn)全通徑的問題,為致密油氣藏儲層改造提供了新的方式,降低了施工風(fēng)險和成本,提高了作業(yè)效率。
(2) 多級滑套配套全自溶球座可滿足壓裂現(xiàn)場施工需求,下一步將繼續(xù)深化研究涂層材料,提高球座在不同井況下的適應(yīng)性。