王亮亮 張培甫
喀麥隆曼維萊水電站輸水明渠渠道襯砌總長(zhǎng)為2 760 m(0+050—2+810),起始端的渠底設(shè)計(jì)高程為386.0 m,渠頂設(shè)計(jì)高程為395.0 m,渠道底寬為15.0 m,深度為9.0 m,過(guò)水?dāng)嗝孢吰缕卤葹閂∶H=1∶2,渠道縱比降為1/4 000,全線采用統(tǒng)一的梯形斷面進(jìn)行襯砌。襯砌僅用于降低渠道糙率,減少發(fā)電水頭損失,無(wú)防滲和結(jié)構(gòu)上限裂等要求。過(guò)水?dāng)嗝嬉r砌采用現(xiàn)澆混凝土襯砌,厚度為15 cm,底部鋪設(shè)20 cm厚粒徑0~5 mm的砂墊層,砂墊層與襯砌面板之間鋪設(shè)1層土工布。
渠道邊坡和底板設(shè)置系統(tǒng)排水孔,以便于渠道水位驟降時(shí)迅速降低混凝土面板下的水壓力,避免混凝土面板因上、下水壓力差而破壞。排水孔直徑為100 mm、間排距為2.0 m,孔內(nèi)安裝UPVC管,底部管口插入砂墊層10 cm,并采用2層反濾土工布包裹,安裝完成后UPVC管內(nèi)回填砂石。
渠道混凝土襯砌縱向每4 m設(shè)置1道永久縫,縫寬20 mm,縫內(nèi)填充閉孔泡沫板。邊坡設(shè)置3條水平向的誘導(dǎo)縫(間隔5.03 m),誘導(dǎo)縫采用切縫機(jī)切縫,縫深7.5 cm。底板(含兩側(cè)鎮(zhèn)腳)設(shè)置5條順?biāo)鞣较蛴谰每p,縫寬20 mm,縫內(nèi)填充閉孔泡沫板。
曼維萊水電站輸水明渠設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 曼維萊水電站輸水明渠設(shè)計(jì)參數(shù)
渠道襯砌結(jié)構(gòu)主要包括砂墊層、下鎮(zhèn)腳、上鎮(zhèn)腳、土工布、襯砌面板及排水管等結(jié)構(gòu)。在國(guó)內(nèi),大型渠道襯砌常采用渠道襯砌機(jī)進(jìn)行施工,但限于喀麥隆當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、技術(shù)條件,在曼維萊水電站輸水明渠襯砌施工過(guò)程中,并未采用國(guó)內(nèi)常用的大型全自動(dòng)渠道襯砌機(jī),而是采用分倉(cāng)支模、跳倉(cāng)澆筑、人工攤鋪及振搗的方法進(jìn)行渠道襯砌施工。在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn),無(wú)論是從結(jié)構(gòu)上還是從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件考慮,設(shè)計(jì)圖紙均不能很好的被執(zhí)行,因此,為加快施工進(jìn)度、提高生產(chǎn)效率、節(jié)約成本投入,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,對(duì)施工方案進(jìn)行了多項(xiàng)優(yōu)化。
鎮(zhèn)腳主要為邊坡穩(wěn)定而設(shè)置,在采用襯砌機(jī)進(jìn)行襯砌施工時(shí),也可作為襯砌機(jī)軌道固定的基礎(chǔ)。根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙,鎮(zhèn)腳分為上鎮(zhèn)腳和下鎮(zhèn)腳,分別位于邊坡坡頂和坡腳,渠頂和渠底各2個(gè),共4個(gè)。原設(shè)計(jì)中,鎮(zhèn)腳和邊坡混凝土板為一體結(jié)構(gòu),但因其厚度不一、施工方法不同,不便于同時(shí)施工,且因其在厚度變化處存在角度突變,易因溫度變化和應(yīng)力集中而產(chǎn)生裂縫?;谝陨弦蛩?,考慮將邊坡混凝土面板與鎮(zhèn)腳分離,在轉(zhuǎn)角處設(shè)置伸縮縫,先施工坡底鎮(zhèn)腳,再鋪設(shè)砂墊層和土工布,隨后進(jìn)行混凝土面板澆筑,最后進(jìn)行坡頂鎮(zhèn)腳施工,使其施工順序變?yōu)槠叫泄ば?,不相互干擾,加快了施工進(jìn)度。其具體優(yōu)化措施如圖1、2所示。
在國(guó)內(nèi)渠道襯砌施工中,渠道襯砌墊層料一般選擇細(xì)度模數(shù)較大的河砂或人工砂,同時(shí)國(guó)內(nèi)材料供應(yīng)充足、價(jià)格便宜、選擇空間大,但在喀麥隆,材料供應(yīng)不足且種類缺乏。因此,選擇一種經(jīng)濟(jì)、適用的墊層料可以為工程節(jié)約大量投資。
渠道襯砌墊層料一般要求具有以下3個(gè)特點(diǎn):(1)透水性強(qiáng),加速地基面的排水固結(jié),減少地基沉降;(2)增強(qiáng)基礎(chǔ)面整體性,提高承載力;(3)作為反濾料,可防止因土壤流失而引起的基礎(chǔ)面破壞。曼維萊水電站輸水明渠襯砌墊層料原設(shè)計(jì)采用0~5 mm天然砂或人工砂,但因當(dāng)?shù)靥烊簧肮?yīng)不足,而人工砂價(jià)格昂貴,所以急需一種價(jià)格便宜且滿足供應(yīng)需求的墊層料。為此,根據(jù)墊層料的一般要求,曼維萊水電站大膽嘗試采用級(jí)配碎石料(粒徑0~20 mm)代替砂墊層,以驗(yàn)證其可行性。曼維萊水電站砂石系統(tǒng)生產(chǎn)的級(jí)配碎石的篩分曲線如圖3所示,其篩分通過(guò)率與人工砂篩分通過(guò)率對(duì)比見(jiàn)表2。
圖1 渠道襯砌上鎮(zhèn)腳優(yōu)化示意圖
圖2 渠道襯砌下鎮(zhèn)腳優(yōu)化示意圖
圖3 碎石顆粒級(jí)配曲線
表2 人工砂和級(jí)配碎石篩分通過(guò)率對(duì)比%
根據(jù)表2中的數(shù)據(jù)對(duì)比可知,級(jí)配碎石粒徑較人工砂大,且粒徑小于0.08 mm的石粉含量基本為零,因此,其透水性必然大于人工砂,可以加速地基面排水固結(jié),提高地基承載力。因其細(xì)顆粒含量較少,所以不具有作為反濾料防止土壤流失的作用。為此,考慮將土工布與級(jí)配碎石料相結(jié)合,在級(jí)配碎石與土基面之間增設(shè)一層土工布,以彌補(bǔ)級(jí)配碎石不能作為反濾料的缺陷。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)級(jí)配碎石碾壓工藝性試驗(yàn),證明其攤鋪及壓實(shí)效果均很好,說(shuō)服了監(jiān)理工程師同意使用0~20 mm的級(jí)配碎石配合土工布來(lái)替代0~5 mm的人工砂。人工砂是由級(jí)配碎石經(jīng)篩分、沖洗等程序生產(chǎn)的,每增加1道工序都是金錢的投入,因而人工砂成本是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于級(jí)配碎石的,且級(jí)配碎石粒徑較人工砂大,在加速地基排水固結(jié)方面比人工砂效果更好。用級(jí)配碎石替代人工砂,既節(jié)省了投資又改善了墊層的性能。
對(duì)于土工布,原設(shè)計(jì)在砂墊層與混凝土面板之間鋪設(shè)1層土工布,以防止混凝土澆筑過(guò)程中水泥漿滲入墊層內(nèi),造成不必要的浪費(fèi)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),不管是砂墊層還是碎石墊層,水泥漿滲入墊層內(nèi)的量有限,不影響混凝土的澆筑質(zhì)量,可以取消墊層與混凝土面板之間的土工布,且取得了監(jiān)理工程師的同意。在砂墊層更改為碎石墊層后,因碎石墊層不具有反慮功能,在碎石墊層與土基之間鋪設(shè)1層土工布,以防止土顆粒流失,達(dá)到反慮效果。
原渠道襯砌設(shè)計(jì)斷面在左右邊坡上各存在3條水平向的平行誘導(dǎo)縫,其主要作用是引導(dǎo)混凝土襯砌面板從誘導(dǎo)縫處斷裂,以釋放襯砌面板因不均勻沉降、溫度應(yīng)力等產(chǎn)生的內(nèi)部應(yīng)力,并保證混凝土面板美觀,不出現(xiàn)不規(guī)則裂縫。在施工過(guò)程中,考慮塊與塊鑲嵌更有利于穩(wěn)定,將原水平向通縫改為塊與塊之間錯(cuò)位的花縫,在面板從誘導(dǎo)縫處斷裂后,形成塊與塊鑲嵌的穩(wěn)定結(jié)構(gòu),以確保邊坡襯砌面板穩(wěn)定、安全。邊坡誘導(dǎo)縫布置優(yōu)化如圖4所示。
圖4 邊坡誘導(dǎo)縫布置優(yōu)化(俯視圖)
在原設(shè)計(jì)圖紙中,襯砌底板結(jié)構(gòu)不存在誘導(dǎo)縫,而是被永久縫分割成4.0 m×3.5 m的混凝土塊,不便于機(jī)械化施工。為加快施工進(jìn)度,對(duì)底板分縫結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,采用底板左、右半幅平行施工的方式,在底板中心設(shè)置永久縫,半幅單塊長(zhǎng)度根據(jù)施工能力控制在20~60 m,單塊長(zhǎng)度內(nèi)的所有永久縫采用誘導(dǎo)縫進(jìn)行替代。同時(shí),為確保誘導(dǎo)縫達(dá)到應(yīng)有的效果,防止不規(guī)則裂縫產(chǎn)生,加深底板誘導(dǎo)縫深度,由原設(shè)計(jì)的7.5 cm調(diào)整為10 cm(襯砌面板厚15 cm),加寬誘導(dǎo)縫寬度,由常規(guī)的5 mm調(diào)整為10 mm。分縫結(jié)構(gòu)調(diào)整后,左右半幅施工變?yōu)槠叫泄ば?,相互不干擾,加快了施工進(jìn)度,部分橫向分縫由永久縫調(diào)整為誘導(dǎo)縫,減少了對(duì)底板襯砌施工的干擾,使之變?yōu)橄?、后施工工序,同樣加快了施工進(jìn)度。
經(jīng)過(guò)初期降雨、地下滲水及輸水明渠充水試驗(yàn)考驗(yàn)后,在放空檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),渠道襯砌邊坡和誘導(dǎo)縫加深部位的底板區(qū)域均未出現(xiàn)不規(guī)則裂縫,僅在設(shè)置常規(guī)誘導(dǎo)縫區(qū)域的底板部位出現(xiàn)了少量不規(guī)則裂縫。底板基礎(chǔ)因高程較低,長(zhǎng)期受地下水、雨水侵蝕,不均勻沉降較大,因此,較容易出現(xiàn)不規(guī)則裂縫,應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求控制底板分塊大小,并在施工中嚴(yán)格控制誘導(dǎo)縫深度、寬度。
渠道襯砌邊坡和底板設(shè)置系統(tǒng)排水孔,排水孔起連通混凝土面板上下面的作用,以便于渠道水位驟降時(shí)迅速降低混凝土面板下的水壓力,避免混凝土面板因上、下水壓力差而破壞。原設(shè)計(jì)邊坡排水管為矩形布置,水平設(shè)置,間排距為2.0 m×2.0 m??紤]水平設(shè)置不便于邊坡排水孔鉆設(shè),又不利于在土工布失效的情況下保護(hù)砂墊層,且邊坡滲水量較小,在排水管出口中心高程相同的情況下,其排水效果差別微乎其微。因此,在實(shí)際施工中,將排水孔調(diào)整為垂直于混凝土面板進(jìn)行設(shè)置,且孔內(nèi)回填碎石,既降低了排水管鉆設(shè)難度,又有利于防止土工布失效時(shí)砂墊層的流失。同時(shí),排水孔由水平設(shè)置調(diào)整為垂直于混凝土面板設(shè)置后,單個(gè)排水孔所需PVC管長(zhǎng)度由57 cm變?yōu)?5 cm,節(jié)約原設(shè)計(jì)PVC排水管用量的56%,混凝土板鉆孔長(zhǎng)度相應(yīng)減少。排水管設(shè)置調(diào)整如圖5所示。
圖5 排水管設(shè)置優(yōu)化
原排水孔為矩形布置,相鄰兩排排水孔的豎直高差為2.0 m,不利于混凝土板下水體順利排出,通過(guò)將排水孔調(diào)整為梅花形布置,使相鄰兩排排水孔的豎直高差減少至1.0 m,可有效加快水位下降時(shí)分段混凝土板下水壓力消散速度,減小混凝土板破壞的可能性。
在渠道充水前驗(yàn)收時(shí),發(fā)現(xiàn)部分排水管因土工布被細(xì)顆粒堵塞而喪失排水作用,給驗(yàn)收造成了較大的困難。監(jiān)理工程師表示,法國(guó)規(guī)范不建議對(duì)此種排水管設(shè)置土工布,因土工布易被細(xì)顆粒堵塞,而造成排水管失效。建議以多層濾網(wǎng)替代土工布,在保護(hù)墊層結(jié)構(gòu)的同時(shí),將水流順利排出。
在本工程施工過(guò)程中,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)條件,并考慮質(zhì)量、效益等因素,大膽地對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,以加快施工進(jìn)度、提高生產(chǎn)效率、節(jié)約成本投入。曼維萊水電站輸水明渠襯砌施工過(guò)程中,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、技術(shù)條件,對(duì)襯砌結(jié)構(gòu)、砂墊層、誘導(dǎo)縫、排水孔等項(xiàng)目進(jìn)行了具體優(yōu)化,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。