徐羅
摘 要:隨著國內(nèi)制造業(yè)勞動(dòng)力日益緊缺和勞動(dòng)力成本逐年上升的問題,我國制造業(yè)企業(yè)對(duì)工業(yè)智能化的需求與日俱增。在國家鼓勵(lì)開展新一代信息技術(shù)與制造裝備融合的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用等諸多因素的推動(dòng)下,工業(yè)控制自動(dòng)化技術(shù)正在向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化方向發(fā)展。
本文主要講述了迷流端子紅沖工藝的自動(dòng)化改造,通過對(duì)流水線工藝智能設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)機(jī)器換人、勞動(dòng)成本下降、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:智能化;迷流端子;紅沖;智能流水線;機(jī)器換人
1、方案概述
1.1 方案描述
本方案是為解決公司迷流端子紅沖自動(dòng)化的過程,首先在自動(dòng)斷料機(jī)上將純銅棒料按照要求斷開,然后將毛坯加熱,在端子沖壓上料的過程中,將毛坯從供料區(qū)送至沖壓平臺(tái),給沖壓設(shè)備上料,在沖壓設(shè)備上完成相關(guān)沖壓工序,最后將成型端子放置指定區(qū)域的自動(dòng)化過程。以降低工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度、改善工作環(huán)境、避免生產(chǎn)事故的同時(shí),提高生產(chǎn)效率、降低運(yùn)營成本、保證產(chǎn)品質(zhì)量。
1.2 產(chǎn)品分析
最大毛坯尺寸:?50mm
毛坯材料:紫銅
毛坯溫度:800℃
迷流端子產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖
2、方案設(shè)計(jì)
2.1 迷流端子紅沖工藝流程
2.1.1 現(xiàn)迷流端子紅沖工藝描述:
純銅棒料通過切斷加熱后,毛坯沿著滑到移動(dòng)到紅沖工位附近的緩存區(qū)。首先工作人員夾取油布擦拭沖壓凹模模具,然后夾取加熱好的毛坯放入紅沖的模具中,再用油布擦拭沖壓凸模,然后控制沖壓機(jī)器沖壓。沖壓動(dòng)作完成后,凸模升起、迷流端子彈起,工作人員夾取成型端子放置指定位置。然后重復(fù)上述動(dòng)作進(jìn)行下一次的紅沖工藝。
2.1.3 自動(dòng)化改造方案設(shè)計(jì)
改造后的迷流端子自動(dòng)化紅沖工藝流程
毛坯加熱切斷后,經(jīng)過滑軌將毛坯以豎直姿態(tài)堆積至導(dǎo)軌末端(抬升汽缸正上方),傳感設(shè)備檢測(cè)到毛坯至預(yù)定位置時(shí),發(fā)出信號(hào)至PLC。PLC判斷上料機(jī)械手是否復(fù)位到初始位,如果已恢復(fù)至初始位,則抬升氣缸將毛坯抬升。當(dāng)氣缸配套磁性開關(guān)檢測(cè)到抬升氣缸已升至頂端時(shí),上料機(jī)械手夾緊毛坯外壁并將其平移至模具孔上方放開然后退回。同時(shí)沖壓傳感設(shè)備檢測(cè)到毛坯到位后,開始沖壓成型。沖壓完成后,下料機(jī)械手運(yùn)動(dòng)至端子正上方下降,使用氣動(dòng)夾爪固定端子孔內(nèi)壁,將其抬升一定位置后,平移至初始位并將端子丟至滑道。同時(shí)上油機(jī)構(gòu)通過油嘴向沖壓頭及模具噴油。端子通過滑道滑至傳送帯,傳送帶將其傳送至中轉(zhuǎn)箱。
2.1.3 動(dòng)作流程圖如下圖所示:
2.2 設(shè)備詳細(xì)設(shè)計(jì)
2.2.1 加熱切斷機(jī)構(gòu)
為了確保鍛造時(shí)毛坯能滿足鍛造的溫度要求,因此將加熱切斷的開關(guān)機(jī)構(gòu)接入控制系統(tǒng),以便于同步控制。
2.2.2 滑軌、抬升氣缸
滑軌作用:將橫著的毛坯變成豎著的并規(guī)則的排列在導(dǎo)軌末端(抬升汽缸上方)
抬升氣缸作用:將毛坯抬升至頂端好讓機(jī)械手抓取。
2.2.3 上料機(jī)械手
上料機(jī)械手負(fù)責(zé)夾取毛坯至紅沖設(shè)備。機(jī)械手夾爪設(shè)計(jì)選擇耐高溫材料,滿足高溫夾取環(huán)境。
上料機(jī)械手采用的是1軸結(jié)構(gòu),只需進(jìn)行水平方向平動(dòng),水平方向有兩個(gè)工位,分別對(duì)應(yīng)零件的夾取和放置工序;所有運(yùn)動(dòng)均采用氣缸驅(qū)動(dòng),以保證整體動(dòng)作的快速性。上料機(jī)械手末端配有氣動(dòng)夾爪,用于夾取毛坯外壁。上料機(jī)械手工作時(shí),末端夾爪夾取毛坯,在水平運(yùn)動(dòng)下,毛坯被運(yùn)送到模具的正上方,然后氣爪松開,讓毛坯掉入模具內(nèi),然后退回初始位,完成上料操作。
2.2.4 下料機(jī)械手
下料機(jī)械手采用的是2軸機(jī)器人,比上料機(jī)械手多了一個(gè)上升下降的自由度。下料機(jī)械手末端配有氣動(dòng)夾爪,用于固定成型端子內(nèi)壁。所有運(yùn)動(dòng)均采用氣缸驅(qū)動(dòng),以保證整體動(dòng)作的快速性,其中水平方向有兩個(gè)工位,分別對(duì)應(yīng)零件的夾取和放置工序;豎直方向也有兩個(gè)工位,用于將加工后的工件從模具內(nèi)的取出。下料機(jī)械手工作時(shí),通過無桿氣缸的水平運(yùn)動(dòng),將夾爪運(yùn)動(dòng)到模具的正上方,然后升降氣缸的垂直向下運(yùn)動(dòng),將夾爪伸入工件內(nèi)夾取工件。夾取工件后,升降氣缸向上抬升,使工件脫離模具,并在無桿氣缸的運(yùn)動(dòng)下移動(dòng)到滑道的上方,松開夾爪,讓工件掉入滑道,完成工件的下料操作。
2.4 上油系統(tǒng)
上油機(jī)構(gòu)用于傳感器檢測(cè)到成型端子離開模具后,通過油嘴對(duì)沖壓頭及模具進(jìn)行噴油動(dòng)作,以避免下一次沖壓時(shí)工件無法取出。
2.5 控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
控制和驅(qū)動(dòng)是控制系統(tǒng)的組成,該控制系統(tǒng)主要是工控機(jī)、PLC、機(jī)柜等。驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)毛坯加熱切斷設(shè)備、紅沖設(shè)備、上料機(jī)械手、上油機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng),控制系統(tǒng)接收傳感信號(hào),控制毛坯加熱切斷設(shè)備、紅沖設(shè)備、上料機(jī)械手、和上油機(jī)構(gòu)何時(shí)開始動(dòng)作以及如何進(jìn)行動(dòng)作;同時(shí)每個(gè)機(jī)械手都必須有零位檢測(cè)裝置。紅沖設(shè)備需進(jìn)行適當(dāng)改造,可使控制系統(tǒng)對(duì)紅沖設(shè)備動(dòng)作進(jìn)行控制
結(jié)束語
本文關(guān)于迷流端子紅沖自動(dòng)化的一套系統(tǒng)智能化加工流水線,各設(shè)備之間通過系統(tǒng)集成,運(yùn)用電氣程序一鍵指令控制啟動(dòng)、停止。
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