(涼山礦業(yè)股份有限公司,四川 會理 615141)
昆鵬銅業(yè)公司自2010年8月投產(chǎn)以來,在備料環(huán)節(jié),無煙精煤、石英砂等輔料的給料一直存在下料困難、給料不連續(xù)、給料穩(wěn)定性差、現(xiàn)場勞動強度大等問題,直接對艾薩爐生產(chǎn)過程產(chǎn)生不利影響,造成艾薩爐的爐溫、渣型、冰銅品位、用氧量波動,導致艾薩爐操作困難,惡化爐況,縮短爐壽,增加燃料消耗,同時因為用氧量的波動,氧氣利用率較低,制約了艾薩爐下料量的進一步提高,生產(chǎn)潛力未得到挖掘,冰銅品位、渣型的波動,也會引起電爐功率、電極插入深度等頻繁調(diào)整,高溫區(qū)也隨之變化,對排放、爐結(jié)控制都有不良影響,另外,冰銅品位波動劇烈時,因為分析的滯后,轉(zhuǎn)爐的工藝控制也難以及時調(diào)整,每爐吹煉爐時長短不一,也增加了生產(chǎn)協(xié)調(diào)的不確定性,因此,輔料的給料控制精度需要提高,減少后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不穩(wěn)定因素,提高生產(chǎn)效率。
輔料的給料設(shè)備由物料容器配以棒條閥控制下料速度,棒條閥下為拖料皮帶,拖料皮帶驅(qū)動電機為變頻電機,DCS系統(tǒng)控制,給料值設(shè)定后,自動控制給料量。
物料容器為一體式四角錐形漏斗,漏斗下口尺寸為400mm×400mm,下口安裝棒條閥,棒條閥下方定量給料機,皮帶與棒條閥之間為導料槽。
下料困難,物料不能自由下落到皮帶上,即使在料斗內(nèi)加裝壓縮風,也沒有明顯改善,需不斷以人工敲擊料斗來下料,但皮帶上的物料呈不連續(xù)狀態(tài),具體問題為:
a物料在料斗內(nèi)粘接,形成“架橋”狀態(tài),難以順利通過料斗下口落下。
b棒條閥阻礙了物料的落下,容易堵塞。
c導料槽內(nèi)的物料不能順利拖出,給料不穩(wěn)定。
d料斗需要操作人員經(jīng)常敲擊倉壁,勞動強度大,效率低。
設(shè)備選型及結(jié)構(gòu)形式不能不能滿足物料的下料、出料需求。
a物料的物理性質(zhì)以無煙精煤為代表,經(jīng)水洗后的無煙精煤含水量較高,在料斗內(nèi)容易粘結(jié)并形成“架橋”狀態(tài)。
b料斗下方出口尺寸僅為400mm×400mm,狹小的空間內(nèi),物料極易粘接,難以順利排料。
c配料設(shè)定值較低時,物料不能通過狹小的導料槽出料口,且出料口距離定量給料機稱重傳感器距離較遠,稱量數(shù)據(jù)滯后于DCS調(diào)節(jié)要求。
通過以上分析,問題的焦點在于設(shè)備的選型及結(jié)構(gòu)形式需針對物料的物理性質(zhì)來進行。
本廠原設(shè)計的料斗為方錐形,并不適用于所使用的無煙精煤,但考慮到成本因素及施工時間因素,并且物料的堆積及“架橋”主要集中于料斗下部的狹小空間,決定保留料斗上段,將料斗下段截斷,改造后的下段料斗上部與上段方形料斗連接,并從上到下由方形過渡到圓形,以減輕物料的粘結(jié)情況。
結(jié)合實際使用經(jīng)驗,下端出口尺寸由400mm×400mm擴大為Φ800mm,可以減輕“架橋”情況,同時,改造后的下段料斗不再焊接在上段料斗上,而是采取吊掛方式,掛在上段料斗上,成為活動料斗,在活動料斗上安裝一個倉壁振動器,在振動器的作用下,活動料斗產(chǎn)生抖動,則可解決物料“架橋”的問題。
常用的固體物料給料設(shè)備主要有膠帶給料機、振動給料機、螺旋給料機、圓盤給料機等,對物料的適用程度如表1所示。
綜合考慮無煙精煤粒度、含水以及現(xiàn)有設(shè)備狀況,選用直徑1.5m的圓盤給料機即可滿足使用要求。
表1 給料機對物料粒度的適用程度
第一期改造時,活動料斗落料到圓盤給料機,再從圓盤給料機落到定量給料機,以定量給料機稱量數(shù)據(jù)為依據(jù),控制目標為圓盤轉(zhuǎn)速,自動控制給料量,實現(xiàn)了流暢給料的要求。
在設(shè)定值發(fā)生變化時,設(shè)備能夠自動調(diào)整給料量,使反饋值不斷向設(shè)定值逼近,形成圍繞設(shè)定直線上下波動的曲線。
在一段區(qū)間內(nèi),給料總量與設(shè)定值計算料量吻合,偏差低于0.3%,而之前的給料偏差大于1%。
在第一期改造中,實現(xiàn)了自動控制下的流暢給料,改善了輔料配料條件,雖然一段區(qū)間內(nèi)的給料能達到設(shè)定需求,但從瞬間來看,曲線振幅仍然較大,在設(shè)定值2t/h的時候,振幅能達到0.7t/h,效果還不令人滿意。
在前面的給料穩(wěn)定性分析中所述,稱重傳感器距離圓盤給料點較遠,調(diào)節(jié)滯后,而且圓盤給料條件下,圓盤轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)有慣性,這就導致了給料曲線振幅較大,定量給料機皮帶上的料層也呈曲線狀。
2.4.1 設(shè)備改造
在給料不穩(wěn)定的情況下,采用緩沖料斗的方式濾去料層波峰,同時填平波谷,以拖料方式進行給料。
在第一期改造中,為節(jié)約改造成本,料斗位置、定量給料機位置未做改動,圓盤給料機位于定量給料機皮帶正上方,改造完成后,圓盤盤面距離定量給料機皮帶約1.2m,圓盤落料點距離稱重傳感器1.5m,在此空間制作緩沖料斗。
緩沖料斗尺寸為400mm×600mm×750mm,秤架與活動閘門之間距離600mm,緩沖料斗與活動閘門之間的過渡段高400mm,長500mm,緩沖料斗與皮帶之間安裝膠皮作為擋邊。
緩沖料斗容積量計算:
0.4×0.6×0.75+0.4×0.4×0.5=0.26(m3)。
取無煙精煤堆密度為1.0,則料斗中物料重量:
0.26×1.0=0.26(t)。
一般配煤設(shè)定范圍為4t/h~10t/h,取上限折算為2.78kg/s。
在圓盤不供料時緩沖料斗可以提供的供料時間:0.26×1000÷2.78=93(s),可以有充裕的時間調(diào)整圓盤給料量。
2.4.2 控制及操作方式
緩沖料斗與定量給料機配合作為一套膠帶給料設(shè)備,控制邏輯為拖料皮帶控制邏輯,自動控制皮帶速度來控制給料量,緩沖料斗前端的活動閘門主要用于調(diào)整給料范圍。
圓盤給料機僅作為補料設(shè)備,目的是保持緩沖料斗內(nèi)隨時有料,圓盤調(diào)速為遠程控制,現(xiàn)場監(jiān)控攝像機監(jiān)控中心為緩沖料斗,范圍包含圓盤下料口與緩沖料斗出料口,主控室操作員關(guān)注緩沖料斗料位,料位不足時增加圓盤轉(zhuǎn)速,只要圓盤不堵料,在適合的圓盤轉(zhuǎn)速下,圓盤給料速度接近緩沖料斗出料速度時,即可在較長時間段不用調(diào)整圓盤轉(zhuǎn)速。
在這樣的控制、操作情況下,當圓盤上方的料斗內(nèi)物料“架橋”、圓盤不給料時,仍然有2分鐘的反應(yīng)時間,主控室啟動倉壁震動器,將“架橋”的物料震落,及時向緩沖料斗補料,達到穩(wěn)定給料的目的。
改造后的設(shè)備給料效果如圖1所示。
圖1 設(shè)備改造后的給料趨勢圖
由圖中可知,曲線1為未改造的圓盤→定量給料機給料控制方式,曲線振幅明顯較大,而曲線2和曲線3為改造后的圓盤→緩沖料斗→定量給料機給料控制方式,曲線振幅處于稱量設(shè)備最小分度值內(nèi)上下震蕩,達到了預期效果。
昆鵬公司給料設(shè)備經(jīng)兩次技術(shù)改造投入使用后,經(jīng)過5個多月的運行實踐表明,本次技術(shù)改造取得了預期效果,從艾薩爐操作數(shù)據(jù)看,除了爐溫波動范圍縮小外,氧氣波動減小后,利用率得到明顯提高,在同等供氧條件下,下料量達到了歷史新高,在較長區(qū)間內(nèi),每班8小時下料量(干料)甚至超過了500噸,這在歷史上都是未曾達到過的。
在現(xiàn)代銅冶煉中,入爐物料的穩(wěn)定性起著舉足輕重的作用,在生產(chǎn)流程前端穩(wěn)定后,才具備穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)的基礎(chǔ)條件,同時提高物料利用率,降低能耗,從而降低企業(yè)生產(chǎn)成本。