葉大衛(wèi)
(國網(wǎng)浙江省電力有限公司檢修分公司特高壓交直流運檢中心,浙江 杭州 311200)
某特高壓工程中,某換流站在對28臺換流變壓器中的一臺200kV換流變進行局放試驗時,出現(xiàn)了典型的局放信號?,F(xiàn)場試驗接線如圖1所示。
圖1 局放試驗現(xiàn)場接線
具體試驗過程如下:
(5)接下來,每5min讀一次局部量;
試驗過程示意圖如圖2所示:
圖2 換流變局放試驗過程
為了節(jié)約成本和降低工作難度,現(xiàn)場采用的是對稱法加壓?,F(xiàn)場試驗接線原理圖如圖3所示:
圖3 換流變局放試驗對稱法加壓接線原理圖
某日,對某換流站的一臺200kV換流變壓器進行局部放電檢測,分接開關(guān)處于額定檔位,在閥側(cè)繞組開始升壓。在160kV額定電壓處網(wǎng)側(cè)開始出現(xiàn)局放信號,視在放電量為4000pC,到了170kV時,視在放電量急劇增加,達到14000pC,超出了標準中的時不超過300pC的要求,此時的熄滅電壓為105kV。第二次升壓時的局放起始電壓有原來的160kV降到了106kV,當(dāng)電壓升至120kV時,視在放電量達到5000pC,此時的熄滅電壓也從105kV降到了97kV[1-4]。
在出現(xiàn)局放故障以后,現(xiàn)場試驗人員檢查了試驗的一次及二次接線,并對周圍接地狀況進行了檢查,均為發(fā)現(xiàn)異常狀況。在加壓至出現(xiàn)局放信號時,試驗人員同時用紫外檢測儀對設(shè)備進行帶電檢查,也沒有發(fā)現(xiàn)異常狀況,這就暫時排除了由于外部因素干擾引起的局放數(shù)據(jù)超標。
改變換流變的檔位,由原來的額定檔20檔調(diào)節(jié)至4檔,將變比調(diào)大了20%以后,再次進行試驗。在閥側(cè)電壓升至100kV時,局放信號出現(xiàn),圖譜如圖4所示,經(jīng)分析,初步判斷可能是氣泡放電。于是,決定先進行放氣,第二天在進行試驗。
圖4 換流變處于4檔時的局放圖譜
第二天,對換流變油進行了抽真空處理,然后進行了局放試驗。局放的起始電壓和熄滅電壓為85kV、75kV。相對之前有所降低。局放圖譜與圖4相同。試驗后在升高座中出現(xiàn)大量氣體,經(jīng)過幾分鐘的放氣后,壓力釋放閥開始大量滲油。由于加壓時間較短,所以判斷升高座中的氣體不可能是加壓造成的,經(jīng)過查找,發(fā)現(xiàn)是由于壓力釋放閥密封圈密封不到位造成負壓吸入氣體造成。
之后更換了密封圈并進行了真空注油處理,再次進行局放試驗,數(shù)據(jù)合格。從而判斷,本次局放數(shù)據(jù)超標是由于壓力釋放閥密封不良造成負壓吸入氣體導(dǎo)致加壓過程中氣泡放電引起的。
換流變壓器作為換流變中的重要一次設(shè)備,應(yīng)加強對其檢測。對于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)進行深究,查找到問題的根源,保障換流變壓器的安全運行。