謝小輝
(新余鋼鐵集團有限公司,江西 新余 338000)
冶金10#高爐爐體冷卻采用聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻,技術從2009年開爐至今2017年底高爐冷卻水量為4280m3/h,遠遠的超過冷卻設計用量,不利于高爐降本增效,且?guī)ё邿崃枯^多,增加了高爐消耗,甚至加劇了高爐爐墻結厚結瘤。為了降低軟水用量,緩解高爐結厚,10#高爐在2017年進行了攻關實踐,既滿足高爐冷卻需求,又降低了高爐軟水循環(huán)水總量,確保高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行,達到節(jié)能降耗的目的。
冶金10#高爐開爐以來一直高爐順行、爐況穩(wěn)定,但為了維護高爐本體,軟水冷卻水量為4280m3/h,冷卻強度較大。2016年受到原燃料波動燒結中堿負荷、鋅負荷偏高,爐身8段、9段冷卻壁區(qū)域已形成結厚結瘤,影響可燃性氣流分布高爐順行較差,崩料、管道不斷渣皮脫落時有發(fā)生。同時,因為冷卻強度過大,加劇了結厚。降低軟水用量,減少冶金高爐結厚區(qū)域的冷卻水量不僅有利于處理爐墻結厚,而且有助于降低生產(chǎn)成本。
10#高爐采用軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng),系統(tǒng)設計30個風口,3個金屬口,呈半島式布置,采用薄壁內(nèi)襯;爐缸四段、爐腰、爐腹、爐身5段、6段、7段采用銅冷卻壁冷卻,8段、9段、10段為雙層球墨鑄鐵冷卻型,11段、12段、13段單層鎂磚球墨鑄鐵冷卻壁,14段、15段單層帶溝頭球墨鑄鐵冷卻,總設計15段,586塊冷卻壁。
高爐采用先進的軟水密閉循環(huán)冷卻,其工藝流程是:軟水通過泵組加壓,送到高爐配水管,依次向爐底和冷卻壁直冷管(1段~15段)供水,爐底供水冷卻后再串聯(lián)冷卻壁蛇形管(8段、9段、10段),冷卻壁蛇形管和垂直管的出水約70%,分別用泵組加壓供給風口中套、小套,直吹管和熱風爐的熱風閥,起回水再經(jīng)過脫氣罐,脫氣后頭部過板式換熱器降溫,然后用泵組加壓供給高爐循環(huán)使用。1段~15段冷卻壁直冷管冷卻區(qū)域分四個區(qū)域,每個區(qū)域分4路水,每個區(qū)域水量可以調(diào)整。
冶金高爐從2016年6月份以來,一方面受到原燃料堿負荷、鋅負荷偏高影響,爐身已經(jīng)形成結厚結瘤;一方面冷卻水量過大,冷卻強度過大,加劇了結厚的程度(如圖1所示)。因此降低軟水用量,也是目前處理高爐結厚的重要手段。
圖1 高爐結厚爐喉段
自2009年高爐開爐以來,一直采用4280m3/h為供水總量,其中二次水流量為3100m3/h,旁通約為1140m3/h,冷卻壁直冷管和爐底總共為4260m3/h,分別為3690m3/h和590m3/h,二次水3100m3/h,分別為高壓水1381m3/h、中壓水1621m3/h,其中中套1100m3/h,直吹管116m3/h、熱風閥578m3/h,都約偏高。
在這樣的冷卻水分布下,冶金高爐冷卻強度過大,給高爐高爐帶來的不利因素較多,增加動力成本,增加燃料消耗,導致了高爐爐身結厚、結瘤,操作困難,影響產(chǎn)量。需采取有效措施,降低生產(chǎn)成本,促使高爐穩(wěn)定順行,來達到高爐高產(chǎn)、穩(wěn)定的目的。
2017年1月6日開始首次降低軟水循環(huán)水量降到100m3/h,由4280m3/h降到4180m3/h,觀察各部位參數(shù)和各段的冷卻水溫差一段時間后,爐身側壁溫度沒有上升趨勢。
2月1號再次將水量由4180m3/h降至3800m3/h,二次水沒有變化,其它水量都有較大變化,直冷管由3500m3/h降至為3200m3/h,爐底由660m3/h降至540m3/h,供水總壓力下降了0.03MPa。觀察一段時間后發(fā)現(xiàn),爐底冷卻強度有所減弱,爐底溫度升高,而冷卻壁直冷管由原來每組集水管220m3/h降到200m3/h,降幅較大,但溫差沒有變化。
2月17日為了確保冶煉高爐壽命,保證爐底足夠冷卻強度;經(jīng)討論后,必須確保爐底冷卻水量,降低冷卻壁直冷管水量,再次將水量進行了調(diào)整,將4個區(qū)域冷卻水量降低,東南西北四個區(qū)域分別控水,各路水量確保在189m3/h左右,由此來確保爐底用水量在600m3/h;保障了爐底溫度不升高反而降低,這樣爐底水量最終上升到620m3/h,而壓力也有所增加
從冶金高爐結厚情況,對東南西北四個方向的結厚不同,再進行對四個區(qū)域16組集水管的水量分別進行了局部的調(diào)整。在總水量不變的情況下,把16組集水管調(diào)為180-210m3/h不等。
這次定向分配水量的原則是把結厚嚴重的水量再降低減少,沒有結厚的或結厚較少的、熱負荷大的水量增大,進入二次分配。這一控水達到了預期的效果,配合爐內(nèi)操作,使得冶金高爐爐內(nèi)結厚慢慢的消失,得到了穩(wěn)定的操作爐型。
(1)水量由原來的4260 m3/h,降到3800 m3/h,每小時節(jié)約水量為480 m3/h,按噸水量0.9元計算,每日節(jié)約水量產(chǎn)生的效益為10368元/天,每月效益為31萬,直接產(chǎn)生年效益372萬。
(2)冶金爐身各段結厚部位的溫度逐漸上升,8段溫度穩(wěn)定在70℃~80℃,之后爐型逐步與煤氣流達到平衡,可燃性氣體利用率回升到49.7%,燃料比穩(wěn)定在515kg/t,較結厚時下降10kg/t。
(3)促使冶金高爐結厚渣皮脫落,恢復冶金高爐的操作爐型。
(4)保障了高爐冷卻強度,使各部位溫差在規(guī)定范圍內(nèi)運行。
針對爐墻四個區(qū)域結厚程度的不同,通過冷卻支管將四個區(qū)域水量區(qū)別對待,是此次降低軟水量的一個特色;此次攻關實踐,證明了冶金高爐操作,不是千遍一律,每個高爐有自己的特色,在遵循規(guī)律的同時,結合實際,降本增效。