曹軍
【摘 要】大板發(fā)電公司四臺變壓器油中氫氣含量超過注意值,通過分析檢查處理,發(fā)現(xiàn)是金屬波紋儲油柜不銹鋼材質(zhì)引起氫氣含量超標(biāo),并對這一問題進行了分析處理。使變壓器氫氣含量超標(biāo)的問題得以消除。本文對電力同行變壓器氫氣含量超標(biāo)判斷有指導(dǎo)意義。同時還對此類問題提出了預(yù)防措施。
【關(guān)鍵詞】電力變壓器;色譜分析;油中氫氣;儲油柜;三比值法
一、引言
正常運行的變壓器油中溶解氣體的組成主要是氧氣和氮氣但由于內(nèi)部絕緣油和固體絕緣材料受溫度、電場、氧氣及水分和銅、鐵等材料的催化作用,隨運行時間延伸發(fā)生速度緩慢的老化和分解,將生成少量的氫氣和烴類氣體。如果變壓器氫氣含量出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,可能是設(shè)備進水或有氣泡存在,引起水和鐵的化學(xué)反應(yīng);或在較高的電場作用下,水或氣體分子分解;以及由電暈作用產(chǎn)生;絕緣材料受潮、金屬材料脫氫反應(yīng)等。這里介紹由金屬波紋儲油柜不銹鋼材質(zhì)脫氫反應(yīng)引起氫氣含量超標(biāo)的現(xiàn)象,并通過數(shù)據(jù)分析和現(xiàn)場經(jīng)驗得以根本解決。
二、事故經(jīng)過及采取措施
(一)事故經(jīng)過
大板發(fā)電公司一、二號機組共有兩臺高壓廠用變壓器(型號:SFF10-70000/20,額定電壓:20±2×2.5%/10.5-1.5kV)和兩臺公用脫硫變壓器(型號:SF9-35000/20,額定電壓:20±2×2.5%/10.5kV)于2010年現(xiàn)場安裝完畢,2013年1月13日投入運行。至從變壓器投運后,經(jīng)連續(xù)油色譜分析發(fā)現(xiàn)四臺變壓器氫氣含量持續(xù)升高,均超過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T722-2014《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》中規(guī)定的150μL/L注意值(見附件1)。
(二)采取措施
三比值法氣體分析能根據(jù)各組分的含量、比值、產(chǎn)氣速率判斷變壓器的故障原因及性質(zhì),在解決各類變壓器故障中發(fā)揮重要作用。通過三比值法進行故障診斷代碼為“011”判斷故障表現(xiàn)為中溫過熱,由于只有氫氣含量超標(biāo),而其它烴類氣體并沒有明顯增長趨勢,因此利用三比值法進行故障診斷沒有指導(dǎo)意義,只有油中氣體各組分含量足夠高或超過注意值,并且經(jīng)綜合分析確定變壓器內(nèi)部存在故障后,才能進一步用三比值法判斷故障性質(zhì)。因此氫氣含量超過注意值,但總烴并未發(fā)生突變,懷疑是新變壓器剛投入運行時,由于制造廠在干燥、浸漬及電氣試驗過程中,絕緣材料受熱和在電應(yīng)力的作用下產(chǎn)生的氣體被多孔性纖維材料吸收,殘留于線圈和紙板內(nèi),此外,金屬材料如奧氏體不銹鋼、碳素鋼等還可能吸藏一定的氫氣,在運行初期氫氣含量較高并逐步增長,一般大約在半年至一年達(dá)到最大值后才逐漸降低,鑒于此原因,大板發(fā)電公司在繼續(xù)觀察運行的同時采取了以下措施:
1.定期用鉗形電流表檢測變壓器鐵芯、夾件的接地電流,均小于100mA,滿足規(guī)范要求。
2.將油色譜取樣間隔時間縮短為每月一次增加化驗次數(shù),通過試驗數(shù)據(jù)及時掌握氫氣含量及總烴變化趨勢。
3.加強設(shè)備的巡檢每周用紅外成像儀對變壓器本體進行測溫,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的過熱部位。
4.定期對變壓器油進行擊穿耐壓試驗大于60kV、介損小于4%、微水小于10mg/L,均符合GB/T7595-2008《運行中變壓器油質(zhì)量》中標(biāo)準(zhǔn)。
5.利用機組停機機會進行變壓器繞組直流電阻、絕緣電阻、吸收比試驗、繞組tgδ測試、泄露電流測試等,上述試驗數(shù)據(jù)均合格。
三、氫氣產(chǎn)生原因分析
2015年初鑒于1A高廠變壓器氫氣含量有趨于穩(wěn)定的趨勢,判斷新投運設(shè)備氫氣釋放已基本完成達(dá)到飽和狀態(tài);同年3月31日對1A高廠變壓器進行真空濾油處理,沒想到氫氣含量并沒有趨于穩(wěn)定反而有加速增長的趨勢。2016年7月4日變壓器氫氣含量再次持續(xù)增加達(dá)到310.75 μL/L,考慮到真空濾油只能除去油中的氫氣,如果絕緣材料受潮需要進行抽真空脫氣處理,因此7月7日將變壓器油全部排到油罐里,然后用真空泵對變壓器內(nèi)部進行抽真空,抽到內(nèi)部殘壓133Pa以下維持8小時,在維持真空的條件下將油罐中的油重新真空注回到變壓器內(nèi),并進行真空濾油12小時。2017年1月16日氫氣含量再次達(dá)到199.74μL/L(見附件2),而其他三臺變壓器氫氣含量也在持續(xù)升高。因此變壓器氫氣含量超標(biāo)應(yīng)從以下幾方面進行分析:
(1)對于新投入運行的變壓器來說,特性氣體含量(除C2H2外)有一定的變化當(dāng)屬正常,這是由于變壓器內(nèi)部絕緣油和固體絕緣材料受溫度、電場的作用以及制造過程中的殘氣在運行中逐漸釋放到油中,使其濃度達(dá)到最大值后,慢慢趨于穩(wěn)定,但四臺變壓器運行多年氫氣含量并沒有趨于穩(wěn)定,濾油后氫氣含量及產(chǎn)氣速率明顯加快,說明氫氣含量超標(biāo)與新設(shè)備殘氣沒有關(guān)系。
(2)如果變壓器進水或絕緣材料受潮將會造成氫氣含量增加,此時進行抽真空脫氣處理,氫氣含量會趨于穩(wěn)定,并且油耐壓試驗、介損、微水含量均合格,因此可以排除變壓器進水或絕緣材料受潮的問題。
(3)火花放電、局部放電、電弧等均會引起氫氣含量升高,根據(jù)近幾年變壓器油色譜跟蹤分析結(jié)果,這四臺變壓器油中H2氣體的增長趨勢明顯,而烴類氣體含量雖略有增加,但增速都相對緩慢,且其絕對值都沒有超過注意值,特別是沒有產(chǎn)生C2H2氣體。再從總烴來看,其絕對值和增長速率均在正常范圍內(nèi),由此可判斷該主變壓器內(nèi)部不存在潛伏性故障。
(4)金屬波紋儲油柜,采用超柔性不銹鋼波紋補償器作為容積補償元件和隔離密封元件,由于不銹鋼材質(zhì)在變壓器油逐漸氧化過程中,不銹鋼材料中的鎳分子會促進變壓器油產(chǎn)生脫氫反應(yīng)。在這個過程中,鐵、同等
金屬能夠加強油的氧化反應(yīng)作用。由于它們具有可變的原子價,促使過氧化物分解,起著氧化反應(yīng)催化劑的作用,同時產(chǎn)生大量的氫氣。由于四臺變壓器金屬儲油柜均為同一廠家生產(chǎn)并且同一批次產(chǎn)品,因此懷疑不銹鋼材質(zhì)脫氫反應(yīng)引起氫氣含量超標(biāo)的可能性較大。
四、處理情況
經(jīng)過分析已經(jīng)初步判斷是金屬波紋儲油柜不銹鋼材質(zhì)引起的氫氣含量超標(biāo),于是2017年3月16日真空濾油后將1A高廠變金屬波紋儲油柜更換為膠囊式儲油柜,設(shè)備運行到2019年7月4日氫氣含量為62.46μL/L,期間并沒有出現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢,總烴也保持穩(wěn)定,說明氫氣上漲與金屬波紋儲油柜有直接關(guān)系。2018年9月30日又將2B公用脫硫變金屬波紋儲油柜更換為膠囊式儲油柜,并進行真空濾油處理,運行到2019年7月份氫氣含量為11.39μL/L,氫氣增長平穩(wěn)。說明不銹鋼波紋儲油柜是造成變壓器氫氣含量超標(biāo)的主要原因。油色譜分析數(shù)據(jù)見附件3。
五、結(jié)論
通過將變壓器金屬波紋儲油柜更換為膠囊式儲油柜,氫氣含量超標(biāo)的問題得到了有效的解決,說明大量氫氣產(chǎn)生與儲油柜不銹鋼材質(zhì)有直接關(guān)系。下一步將對另外兩臺變壓器金屬波紋儲油柜進行更換,徹底解決我廠變壓器氫氣含量超標(biāo)的問題。
六、結(jié)束語
變壓器在正常運行中總會產(chǎn)生一些氫氣,如果氫氣含量超標(biāo)而其他氣體并沒有發(fā)生明顯變化,不應(yīng)該判斷變壓器內(nèi)部出現(xiàn)故障,而應(yīng)該綜合考慮變壓器運行工況、檢修記錄、巡檢記錄和運行記錄,綜合設(shè)備的各方面數(shù)據(jù)進行分析判斷,縮短監(jiān)測周期密切關(guān)注其他可燃?xì)怏w的變化,可以準(zhǔn)確判斷出故障原因,避免浪費大量人力物力,最終進行有效處理,保障設(shè)備安全穩(wěn)定運行。
參考文獻:
[1] DL/T722-2014,變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則
[2] DL/T596-1996 電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程
[3] 變壓器油及相關(guān)故障診斷處理技術(shù)/錢旭耀編著-中國電力出版社2006
(作者單位:內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司)