臧驍
【摘 要】某電廠在如何提高發(fā)電廠氫氣純度上,開展了深入細(xì)致的工作。通過分析和試驗(yàn),找出了存在的問題,并改進(jìn)了發(fā)電機(jī)部分設(shè)備,改造方案實(shí)施后,取得了顯著效果。
【關(guān)鍵詞】發(fā)電機(jī);氫氣純度;98%以上
目前國內(nèi)雙流環(huán)密封油結(jié)構(gòu)的氫冷發(fā)電機(jī)不同程度的存在氫氣純度下降較快、運(yùn)行氫氣純度定值偏低和氫氣濕度不合格的問題,為了提高發(fā)電機(jī)氫氣純度和降低濕度,正常運(yùn)行中不得不頻繁采用排氫~補(bǔ)氫的方式,這不但額外消耗了大量的氫氣而且增加機(jī)組運(yùn)行成本,同時(shí)也增加了運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
另外,因氫氣純度下降引起風(fēng)摩損耗增大(氫氣純度每下降1%,通風(fēng)損耗及轉(zhuǎn)子摩擦損耗將增加11%),而造成的經(jīng)濟(jì)損失也是可觀的。
因此,運(yùn)行中要嚴(yán)格監(jiān)控發(fā)電機(jī)的氫氣純度,盡量提高發(fā)電機(jī)運(yùn)行的氫氣純度,以此來提高發(fā)電機(jī)運(yùn)行的安全可靠性和經(jīng)濟(jì)性。
1 發(fā)電機(jī)氫純度低問題的產(chǎn)生
自6月份以來,某電廠2號(hào)發(fā)電機(jī)組氫氣純度下降較快,補(bǔ)排氫較頻繁,如下表:
2 原因分析
造成發(fā)電機(jī)運(yùn)行氫氣純度低,濕度不合格的主要原因是空、氫側(cè)油相互竄油,使空側(cè)油中含有的空氣、水分被帶入氫側(cè)油進(jìn)而進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi)污染了內(nèi)部的氫氣;由于發(fā)電機(jī)雙流環(huán)密封油系統(tǒng)的空、氫側(cè)油相互竄油是不可避免的,所以運(yùn)行氫氣純度低,濕度不合格的問題是普遍存在的。
3 采取了以下措施
考慮到氫氣純度降低是潤滑油中的空氣蒸發(fā)過多引起,故降低了各處密封油溫度,進(jìn)行觀察:
2號(hào)機(jī)密封油投雙側(cè)空側(cè)密封油冷卻器,要求出口油溫度在38℃;
啟動(dòng)兩臺(tái)閉式水泵,投入兩臺(tái)閉式水冷卻器;
定子冷卻水回水調(diào)節(jié)門旁路開5圈,要求定子冷卻水溫度在38℃;
發(fā)電機(jī)冷風(fēng)溫度要求40℃;
工業(yè)水至主機(jī)潤滑油冷卻器投入,主機(jī)潤滑油溫度要求40℃;
上述方法均無效,發(fā)電機(jī)氫氣純度無明顯好轉(zhuǎn);
4 提出方案
因此需增設(shè)密封油提純裝置,將影響機(jī)內(nèi)氫氣純度和濕度的這部分空氣、水分在油中提前脫離出來,避免對(duì)機(jī)內(nèi)氫氣的污染,使機(jī)內(nèi)氫氣純度、濕度在合格范圍內(nèi)長期運(yùn)行。
在氫側(cè)回油箱補(bǔ)油管路上并接密封油提純裝置,提前對(duì)補(bǔ)入氫側(cè)回油箱內(nèi)的空側(cè)油進(jìn)行凈化處理,將空側(cè)油中含有的有害氣(汽)體提前脫出,阻止有害氣(汽)體進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi)而影響機(jī)內(nèi)的氫氣純度。通過以上改進(jìn)可有效隔絕影響氫氣純度降低的污染源,而使發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度維持在很高的狀態(tài)下長期運(yùn)行。
提純裝置的工作原理
根據(jù)水與油的沸點(diǎn)不同,利用薄膜蒸發(fā)原理,在真空罐內(nèi)的真空狀態(tài)下,不斷降低油和水汽混合物中水汽的蒸汽分壓,達(dá)到脫氣、脫水及破乳的目的;然后利用網(wǎng)組原理設(shè)計(jì)的精密過濾器,濾除油中的顆粒雜質(zhì),達(dá)到油的精密凈化的目的。
運(yùn)行方式的安全性:
由于提純裝置是并聯(lián)在空側(cè)油管路上,一旦提純裝置出現(xiàn)故障,保護(hù)動(dòng)作,裝置本身的電磁閥、逆止閥會(huì)自動(dòng)將裝置與系統(tǒng)隔離,密封油系統(tǒng)又恢復(fù)到原有的工作狀態(tài)。
在裝置自動(dòng)與系統(tǒng)的隔離過程中,不會(huì)對(duì)系統(tǒng)造成壓力波動(dòng)的影響,可實(shí)現(xiàn)無干擾切換,就象主差壓閥退出,而備用差壓閥自動(dòng)投入一樣。
發(fā)電機(jī)漏氫量為優(yōu)的情況下,滿足發(fā)電機(jī)氫氣純度在98%以上運(yùn)行。
5 結(jié)論
經(jīng)過2個(gè)月的觀察,2號(hào)機(jī)發(fā)電機(jī)純度一直在98%以上;
降低了對(duì)密封瓦間隙的要求,即使密封瓦磨損徑向間隙(0.23~0.28mm)超標(biāo)后也可維持發(fā)電機(jī)氫氣純度很高和氫氣濕度在合格范圍內(nèi)長期運(yùn)行;降低了對(duì)平衡閥調(diào)節(jié)精度的要求,不必要求平衡閥的調(diào)節(jié)差壓值在±5cm水柱(±490Pa)的范圍內(nèi),降低了對(duì)檢修、運(yùn)行人員對(duì)平衡閥整定的技術(shù)要求和工作量;
不再需要?dú)錃饧兌取穸炔缓细穸M(jìn)行排污補(bǔ)氫工作;
減少了運(yùn)行人員排污補(bǔ)氫的工作量,降低了制氫站的設(shè)備投運(yùn)率;
提高了發(fā)電機(jī)效率,降低了發(fā)電機(jī)風(fēng)摩損耗(氫氣純度每下降1%,風(fēng)摩損耗將增加11%)
提高發(fā)電機(jī)運(yùn)行的安全性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性;
由上可知增設(shè)發(fā)電機(jī)密封油提純裝置后,使氫氣純度在較高的狀態(tài)下長期運(yùn)行,得到的直接和間接效益都是可觀的。不但減少了發(fā)電機(jī)排補(bǔ)氫的用氫量,降低了發(fā)電機(jī)的風(fēng)摩損耗,同時(shí)也降低了機(jī)組運(yùn)行人員排補(bǔ)氫的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
參考文獻(xiàn):
[1]華中電網(wǎng)有限公司培訓(xùn)中心 300MW火電機(jī)組集控運(yùn)行[M].北京;中國電力出版社,2005
(作者單位:黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司)