呂康強
【摘 要】寧海電廠自2009年5、6號兩臺百萬機組投產(chǎn)以來,6號機超溫明顯多于5號機,雖經(jīng)電科院進行燃燒調整、給水優(yōu)化等試驗,但6號機組超溫現(xiàn)象還是比較嚴重,影響機組的安全運行,本文通過分析超溫原因從運行調整的方法來有效減少機組超溫時間.
1.超溫原因分析:18年6號機組超溫原因,具體如下表所示:
2.對啟停制粉系統(tǒng)超溫原因進一步分析找出造成超溫的運行能夠調整操作的因素:
設置焓值偏置給水增加較慢,而給水偏置增加給水較快,但無論是降低焓值設定值,還是增加給水偏置,目的都是一致的,就是增加總給水量。煤量相同的情況下,給水量增加,水煤比增加,各汽溫就會降低,可作為調整手段。
啟停制粉系統(tǒng)超溫時運行人員可控的主要因素是:燃燒器擺角高,減溫水調節(jié)滯后,焓值設定值高。
3.制定應對措施并進行現(xiàn)場試驗
1).燃燒器擺角高
開冷熱風門建立一次風量時,將擺角擺至70%;啟動給煤機時將燃燒器擺角控制在60%左右。
2).減溫水調節(jié)滯后
啟動磨煤機時,適當下調主再熱蒸汽溫度設定值。開冷熱風門建立一次風量1-3min后,手動開啟主蒸汽一、二減溫水調門、再熱蒸汽減溫水調門,將減溫后蒸汽溫度控制在適當值.
3).焓值設定值高
啟動磨煤機前,降低焓值設定值,保證設定焓值低于實際焓值;啟動給煤機時,逐漸增加給水量偏置,啟動給煤機1-3min后,將給水偏置增加到60t/h。
實施效果1(制粉系統(tǒng)啟過程中燃燒器擺角分兩個階段下擺):
建立一次風量時,將擺角擺至70%;啟動給煤機時將燃燒器擺角控制在60%。
結論:隨著燃燒器擺角的降低,汽溫、壁溫呈現(xiàn)下降趨勢
實施3:焓值偏置及給水流量偏置的調節(jié)
1.減少焓值設定值偏置、增加給水量偏置都能達到增加給水量,以降低主汽溫及壁溫目的。啟動給煤機后,不同時間及時增加給水量偏置:
分別試驗,試驗數(shù)據(jù)如下表所示:
結論:采取2min后開始加給水偏置量效果最好。
4.總結:
在啟動制粉系統(tǒng)不同階段分別采取措施,以達到理想效果:
1).在磨煤機啟動前將焓值設定為負值,使給水的焓值調節(jié)先作用來增加給水。
2).在開風門配風暖磨時將燃燒器擺角擺至70%,同時開啟過、再熱減溫水,對過、再熱進行降溫。
3).在啟動給煤機后將燃燒器擺角擺至60%,同時增加給水偏置,達到快速降溫的效果。
5.效果檢查:
對17年及18年同時間段(07月-09月)機組超溫時間進行統(tǒng)計,并對超溫時間進行對比,啟停制粉系統(tǒng)的超溫降由61%至11%。具體數(shù)據(jù)列表如下:
結束語:電廠運行操作中對電廠經(jīng)濟及安全指標有著重要的影響,深挖運行潛力,在確保機組經(jīng)濟性的前提下有效地縮短了啟停制粉系統(tǒng)階段主、再熱蒸汽溫度及壁溫的超溫時間,延長受熱面服役時間,減少因爆管、受熱面泄漏導致停機或嚴重事故的發(fā)生,保障機組安全長周期運行。此外,避免機組故障停機,減少機組啟動次數(shù),同時也為公司節(jié)約成本,間接創(chuàng)造了經(jīng)濟效益。不足之處希望同行指正。
參考文獻:
[1]陳俊琳,曹繩敏,曹路,杜武斌,李端祥;淮北電廠200MW發(fā)電機組穩(wěn)態(tài)安全運行圖[J];大電機技術;1995年04期
(作者單位:浙江國華浙能發(fā)電有限公司)