(中國石油獨山子石化分公司煉油廠,新疆 獨山子 833699)
某加氫裂化裝置2009年建成投產(chǎn),裝置以減壓蠟油和焦化蠟油為原料,生產(chǎn)低硫、高十六烷值的優(yōu)質(zhì)柴油、輕烴氣體、液態(tài)烴、石腦油和加氫尾油。根據(jù)生產(chǎn)需要,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率可在63%到70%之間進行調(diào)整。裝置由反應(yīng)部分、分餾部分及公用工程設(shè)施等組成。
反應(yīng)部分主要為高溫高壓區(qū)域,部分區(qū)域的壓力高達(dá)17 MPa,溫度高達(dá)440 ℃,且反應(yīng)部分介質(zhì)含有較高濃度的有毒有害物質(zhì),如發(fā)生泄漏在無法有效隔離的區(qū)域,會造成嚴(yán)重的環(huán)境污染,使企業(yè)蒙受巨大的經(jīng)濟損失。
在2017年10月,加氫裂化裝置循環(huán)氫壓縮機入口分液罐切液線A閥前手閥接管發(fā)生泄漏,泄漏部位位于閥前管線對接焊縫熔合線北側(cè)附近,東側(cè)偏上位置。泄漏管線于2009年投用至今,介質(zhì)為硫化氫、氫氣混合氣體以及凝液,溫度為58 ℃,壓力為14.5 MPa。泄漏管線更換后,裝置恢復(fù)正常生產(chǎn)。泄漏部位見圖1。
圖1 分液罐切液線泄漏部位
泄漏管線材質(zhì)為A106-A,規(guī)格為φ34 mm×6.5 mm的較細(xì)高壓管線。對該管線進行全面測厚檢查,除了泄漏部分前后20 mm范圍內(nèi)存在不規(guī)則的減薄外,管線其余同等級部位最小壁厚為5.91 mm,由此推算,該管線的最大腐蝕速率為 0.074 mm/a[1],不存在明顯的腐蝕減薄。
按設(shè)計要求的20%檢測比例無法完全覆蓋到類似的區(qū)域。在泄漏管線更換后,對158處類似的小短管進行了全面的測厚排查,也未發(fā)現(xiàn)有明顯的腐蝕減薄情況,常規(guī)的檢測無法精確覆蓋到每一處的異常部位。因此,單純的增大檢測比例不是一個有效的選擇。
剖開該管線后發(fā)現(xiàn),整段管線內(nèi)部均有結(jié)焦,結(jié)焦主要集中在管內(nèi)下半部,一道閥前結(jié)焦比較嚴(yán)重。圖2所示三通南側(cè)截面,管口底部可見焦?fàn)钗锍练e,厚度約1/4內(nèi)徑。結(jié)焦區(qū)域約從4點順時針至7點半位置。圖3為南側(cè)一道閥前焊縫橫截面,范圍從2點半順時針至12點鐘位置均有結(jié)焦,漏點位置在約2點鐘位置,其中3點至9點結(jié)焦較厚,9點至12點結(jié)焦相對較薄。
對剖開的泄漏管線進行外觀檢查,可見深淺、寬窄不規(guī)則的沖蝕溝槽,漏點距焊縫5 mm,詳見圖4。管壁泄漏部位為沖蝕產(chǎn)生,沖蝕部位軸向長度約55 mm,并且溝槽相對較窄,約10~20 mm,沖蝕溝槽過焊縫后擴大為1/4圓周長度。
圖2 三通部位接頭狀況
圖3 泄漏部位結(jié)焦?fàn)顩r
圖4 漏點部位管線解剖示意
循環(huán)氫緩沖罐V108切液線是間斷性操作,平均每8 h打開切液閥一次,且A/B支路輪流進行操作,分配到每一條支路管線上,每16 h才操作一次,每次操作時間為20~30 s,當(dāng)后路介質(zhì)的流量上升后則立即關(guān)閉。在靜置的時間段內(nèi),由于重力的作用,凝液含有的催化劑粉末等雜質(zhì)逐步沉積到切液線下部。切液閥打開時,含有催化劑粉末的雜質(zhì)逐步向前移動,部分沉積物逐漸形成結(jié)焦,焊縫內(nèi)部余高加劇了結(jié)焦形成,結(jié)焦逐步增加,造成介質(zhì)通過量逐漸降低,越靠近一道閥結(jié)焦越厚,管線內(nèi)壁的結(jié)焦和和焊縫余高造成的結(jié)焦厚度不同使介質(zhì)流道改變,進一步造成切液時介質(zhì)的流速增加。
V108切液時氣體流量為1 000~1 500 m3/h,根據(jù)理想氣體的狀態(tài)方程PV=nRT,換算成V108切液狀態(tài)下的流量為5.69~8.53 m3/h[2],進一步測算出切液線全通情況下的介質(zhì)流速為4.86~6.54 m/s。當(dāng)切液線被部分含催化劑的雜質(zhì)堵塞時,通過此次解剖的管線估算,泄漏點附近結(jié)焦最為嚴(yán)重的管線通行截面積僅為正常的40%,由此測算出氣體介質(zhì)的流速為11.41~17.11 m/s,遠(yuǎn)超過設(shè)計規(guī)范規(guī)定的富氫類壓力管道介質(zhì)流速不大于8 m/s的指標(biāo)。因為部分混合介質(zhì)的液體無法在氣體通過前完全排放至后路,當(dāng)氣體通過時,部分氣液混合介質(zhì)共同沖刷在管線結(jié)焦的空隙部位,且介質(zhì)的流向直接朝向管壁,沖刷范圍不斷增大、沖刷溝槽加深,導(dǎo)致管壁穿孔[3]。
管線結(jié)焦物質(zhì)為兩部分,一部分為黑色粉狀顆粒狀物,另一部分為棕色塊狀顆粒狀物。對結(jié)焦物進行化學(xué)組成分析,分析結(jié)果如表1所示。
表1 結(jié)焦物化學(xué)分析
*熱重稱樣10 mg左右,查看垢樣分兩種顏色,一種黑色粉狀小顆粒,一種棕色塊狀顆粒,分析黑色粉狀小顆粒,碳粉為6.60%;分析棕色塊狀顆粒,碳粉為3.03%,平均后結(jié)果為4.81%。
對兩種樣品分別進行熱組成分析,分析結(jié)果如表2所示。
表2 結(jié)焦物熱組成分析 w,%
由表1和表2看出,結(jié)焦物質(zhì)雖然有一定的差別,但主體都是加氫裂化催化劑粉末并含有一定量的碳粉。
加氫裝置的催化劑破碎產(chǎn)生的粉末和反應(yīng)系統(tǒng)生成的焦粉無法避免。對于大管徑高壓工藝管線,部分催化劑粉末和焦粉等雜質(zhì)的沉積不影響流通面積和流體方向。大管徑高壓管線上的導(dǎo)淋或放空管線僅在開工或停工階段使用,在正常運行狀態(tài)下,導(dǎo)淋或放空管線相當(dāng)于靜止?fàn)顟B(tài),僅承受靜態(tài)的壓力,且在腐蝕不嚴(yán)重的情況下,介質(zhì)的流量或流向的改變對其影響也不大[4]。高壓臨氫管線的主要風(fēng)險點在類似切液線等較高頻次的間歇性小管徑管線上,部分雜質(zhì)的聚集或沉積,有可能造成管線內(nèi)介質(zhì)流速、流向的改變和介質(zhì)直接沖刷管壁,且沖刷范圍不斷增大,長期直接沖刷導(dǎo)致管壁穿孔[5]。
加氫裝置的催化劑粉末和反應(yīng)系統(tǒng)產(chǎn)生焦粉無法避免,但在一定的時間段內(nèi),卻可以將催化劑粉末與焦粉沉積的影響降低。如利用停工大修的機會,對反應(yīng)系統(tǒng)的小管徑高壓管線進行高壓水沖洗,降低催化劑粉末與焦粉等雜質(zhì)沉積在小管徑管線內(nèi)存在的概率,從而減小高壓、高速的介質(zhì)直接沖刷管壁的概率,降低小管徑高壓管線泄漏穿孔的可能。
雖然無法避免催化劑粉末和焦粉等雜質(zhì)的產(chǎn)生,但在一定的時段內(nèi),可降低此類可沉積雜物產(chǎn)生的比例。在催化劑裝填前進行篩分,使用專業(yè)的工具按制定好的裝填方案進行裝填,減小催化劑碎裂的概率,降低無效的催化劑粉末被裝填進反應(yīng)器而導(dǎo)致反應(yīng)器床層壓力差升高、產(chǎn)生床層熱點、增大反應(yīng)系統(tǒng)操作難度、降低催化劑有效使用周期等問題出現(xiàn)的概率[6]。保持生產(chǎn)的穩(wěn)定,避免大幅度的改變工藝參數(shù),降低催化劑破碎與介質(zhì)結(jié)焦的概率,從根本上降低催化劑粉末與焦粉出現(xiàn)在小管徑高壓管線的概率。
根據(jù)固態(tài)物質(zhì)沉積的機理,對可能存在介質(zhì)沉積的部位進行大范圍針對性的管線測厚,以第一時間掌握管線的壁厚情況,提前預(yù)防,及時補強或更換,避免出現(xiàn)不可控的泄漏以及泄漏后所引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)。
通過對加氫裝置小管徑高壓管線泄漏原因的分析,采取了高壓水沖洗的措施,降低催化劑粉末與焦粉等雜質(zhì)沉積在小管徑管線內(nèi)存在的概率。經(jīng)過400多天運行,結(jié)果證明:該措施有效地避免了小管徑高壓管線泄漏事故,保障了加氫裝置的穩(wěn)定運行,為加氫裝置的安全運行提供了保證。