楊 長 青, 肖 向 南
(1.成都金華能電力實業(yè)有限責任公司,四川 成都 610091;2.國網都江堰市供電公司,四川 都江堰 611830)
鞍子河水電站總裝機容量為2×6 000 kW,無壓引水,隧洞總長7 168 m,城門洞型,襯砌后凈斷面為2.6 m×3.0 m,混凝土襯砌厚度30 cm,強度等級為C20,于2002年投入運行。
在2007年枯水期隧洞年度檢查時發(fā)現:隧洞邊墻、頂拱混凝土多處出現腐蝕,強度下降為零。根據現場觀察,在混凝土腐蝕程度較高、特征較為明顯的部位,其表面形成0.1~2.4 m2面積的云朵狀或不規(guī)則狀的無膠凝強度的疏松稀散物質。混凝土變質部位大多出現在隧洞底板以上30 cm的邊墻和頂拱處,邊墻表面多平行墻面膨脹開裂。在腐蝕中心部位稍深一點的混凝土則粘結物強度完全消失,呈泥狀[1]。腐蝕變質從表至里的深度大多在1.5~15.0 cm之間,個別深度超過30 cm,若將表面的腐蝕部分清除剝離后,內部未遭腐蝕部分仍然堅硬如初,符合強度要求。
經詢問基建期相關人員,在建設期1999年10月至2001年10月間,隧洞多處洞段在混凝土澆筑3~18個月內,陸續(xù)發(fā)生混凝土腐蝕變質,混凝土表面強度下降為零。在未進行全面化驗分析環(huán)境水影響等情況下,憑經驗將腐蝕混凝土置換,于2002年投運。經過幾年的運行,在2007年隧洞年度檢查時發(fā)現混凝土腐蝕加劇。
為了查明腐蝕原因,找到徹底根治辦法,公司委托有資質單位針對隧洞襯砌混凝土開展鉆孔取芯的強度分析、礫石和砂漿硫化物分析、巖石化學成分分析,并在鉆孔處取滲透水水樣作水質簡分析測試。盡可能查明襯砌混凝土發(fā)生腐爛變質以及變形開裂的可能原因。
現場取樣及室內試驗的工作量見表1。
鉆孔取芯采用Φ76鉆頭,實際芯樣平均直徑為67 mm,檢測得到的30組混凝土芯樣的抗壓強度部分較高,拱頂部位10組芯樣抗壓強度有9組的抗壓強度在20 MPa以上,在5+900這一組在拱頂部位的抗壓強度為14.8 MPa,未達到設計值;左、右邊墻20組芯樣的抗壓強度指標均大于設計值15 MPa,達到設計要求。
表1 ××電站現場取樣及室內試驗工作量表
混凝土芯樣的抗壓強度部分較高,可能是因為混凝土芯樣的骨料顆粒礫卵石較大;且試件在加工取樣時,往往取試塊的完整部分進行試驗,從而導致芯樣的抗壓強度偏高。
取水樣21組,分別取自7個不同的斷面,每個斷面各取3組。對21組水樣分別進行了陰離子(CL-、SO42-、HCO3-、CO3-)、陽離子(Ca++、Mg++、K++Na+)、CO2、硬度、PH值等項目的測試。
地下水水質分析共完成7個斷面21組,3+540、3+600、3+680、3+800 4個斷面的地下水中SO42-含量介于562.43~1931.90 mg/L,具有強腐蝕性;5+616斷面SO42-含量介于234.39~281.46 mg/L,具有弱腐蝕性;5+720及5+788兩個斷面的地下水無明顯的腐蝕性。
依據國標GB50287附錄K“環(huán)境水對混凝土腐蝕性評價”,判斷腐蝕性等級為強腐蝕性。由于環(huán)境水對混凝土的長期作用,SO42-離子形成結晶體,從而產生膨脹壓力導致混凝土破壞。如生成CaSO4·2H2O時體積就增大1倍;如生成MgSO4·7H2O時體積就增大4.3倍。因環(huán)境水強腐蝕性使腐蝕區(qū)混凝土的強度在一年內降低≥20%,所以環(huán)境水的SO42-離子嚴重超標是導致混凝土破壞的直接原因。
在10個斷面圍巖取芯樣各1組,對10組巖石進行化學成分分析。據分析結果看出,大部分巖石的化學成分以CaO為主,且含有一定量的MgO。此化學成分中的Ca、Mg如與環(huán)境水的SO42-形成結晶體,會對混凝土產生膨脹壓力導致混凝土部分破壞。有兩組巖石芯樣中SO3含量超標,也會使混凝土的強度等受到影響。
在10個斷面的混凝土芯樣中任取其中一塊,分別對礫石、砂漿進行SO3測試。礫石的SO3有二組大于0.5%(混凝土質量要求礫石的SO3應<0.5%)。而砂漿的SO3全部大于0.5%,但砂漿中含有一定量的水泥成分,水泥的SO3含量本身就較大,不能說明問題。礫石、砂漿的SO3有些超標,會對混凝土強度產生一定的影響。
選有代表性的斷面各取一組混凝土砂漿作化學成分測試??梢钥闯錾皾{中的CaO化學成分含量較大,也有一定量的MgO。如Ca、Mg與環(huán)境水的SO42-生成結晶體,導致混凝土膨脹產生破壞。
導致電站隧洞混凝土腐蝕變質、脹裂的原因是:環(huán)境水的SO42-離子嚴重超標,其強腐蝕性使腐蝕區(qū)混凝土的強度在一年內降低≥20%,最后呈泥狀,失去強度;環(huán)境水對混凝土的長期作用,SO42-離子形成結晶體,產生膨脹壓力導致混凝土破壞。所以環(huán)境水是導致混凝土破壞的直接原因。
(1)對腐蝕混凝土洞段,選用高抗硫抗腐蝕水泥[2](P.HSR32.5)重新澆鋼筋混凝土,并進行回填和固結灌漿。
(2)對受損暫未發(fā)現明顯變形的區(qū)段或已產生縱向裂縫的洞段采用高抗硫水泥進行固結灌漿,并利用灌漿孔設置錨桿(一半采用普通錨桿,直徑Ф22,長度2.5 m;一半采用直進式中空注漿錨桿,直徑Ф25,長度2.5 m)。
(3)對混凝土的細小裂縫選用具有親水性的化學物質進行化學灌漿處理。對1~5 mm的裂縫,由于裂縫寬度較小,采用化灌封堵,5~25 mm裂縫擬采用環(huán)氧水泥砂漿嵌縫的方式封堵裂縫。
(4)對底板、側墻、受損嚴重的部位采用高抗硫水泥拌制混凝土進行置換處理,拱圈部分在非過水斷面可采用加厚支護的辦法,置換時采用鋼筋混凝土。
對隧洞混凝土腐蝕變質較明顯邊墻頂拱洞段,以及開裂變形較大邊墻頂拱段采用置換、固結灌漿、化學灌漿處理后,經過10年的安全運行,未再出現混凝土腐蝕變質等情況。實踐證明,采用高抗硫水泥能夠有效治理環(huán)境水等導致混凝土腐蝕。
通過混凝土芯樣強度分析、礫石和砂漿硫化物分析、巖石化學成分分析,并在鉆孔處取滲透水水樣作水質簡分析測試,查明隧洞混凝土發(fā)生腐爛變質原因為環(huán)境水中的SO42-離子嚴重超標,其強腐蝕性使腐蝕區(qū)混凝土的強度在一年內降低超過20%,最后呈泥狀,失去強度;變形開裂的原因為SO42-離子形成結晶體,生成二水石膏等,產生膨脹壓力導致混凝土破壞。故環(huán)境水中SO42-離子是混凝土腐蝕的根本原因。經實踐證明,通過科學的方法全面分析混凝土腐蝕變質、變形開裂的可能原因,再對癥采用抗環(huán)境水侵蝕的高抗硫水泥,進行腐蝕混凝土置換,鼓脹開裂段固結灌漿及微小裂縫的化學灌漿等處理方法,能夠有效治理環(huán)境水硫酸根離子超標等導致混凝土腐蝕問題。
因電站處于運營階段,為盡量減少電量損失,僅對隧洞混凝土腐蝕變質較明顯邊墻頂拱洞段,以及開裂變形較大邊墻頂拱段進行處理。處理后每年枯水期對整個隧洞進行年度檢查,發(fā)現經過處理的洞段未出現混凝土腐蝕變質等情況,效果良好,可供同類工程參考。